王文生,王忠和,楊 青,鄔永勝,楊晨光
(內(nèi)蒙古晨宏力化工集團(tuán)有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 阿拉善盟750336)
內(nèi)蒙古晨宏力化工集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“晨宏力化工集團(tuán))3萬(wàn)t/a熔鹽法固堿裝置,是重慶博張機(jī)械設(shè)備有限公司消化吸收瑞士Bertrams公司熔鹽加熱、降膜蒸發(fā)生產(chǎn)固堿的技術(shù)。該裝置是采用50%的液堿雙效降膜蒸發(fā)生產(chǎn)99%以上片狀固堿。裝置經(jīng)過(guò)實(shí)際運(yùn)行,對(duì)工藝、設(shè)備中存在的問(wèn)題進(jìn)行了改進(jìn)和優(yōu)化,通過(guò)了裝置性能考核,提高了裝置運(yùn)行效率。
該裝置是由50%堿通過(guò)降膜蒸發(fā)器濃縮到65%左右的液堿,再由并列7根的最終蒸發(fā)器濃縮到99%以上的液堿,經(jīng)片堿機(jī)冷卻結(jié)晶成片狀固堿,該裝置由如下幾部分組成。
(1)雙效降膜蒸發(fā)系統(tǒng);(2)燃煤熔鹽加熱系統(tǒng);(3)片堿機(jī)裝置系統(tǒng);(4)包裝系統(tǒng);(5)儀表和 DCS系統(tǒng)。
圖1 工藝流程示意圖
(1)堿系統(tǒng)。來(lái)自界區(qū)外的50%的原料堿通過(guò)降膜蒸發(fā)器將濃度提高到65%,再經(jīng)濃堿泵將65%堿輸送到最終濃縮器頂部,經(jīng)分配,均勻進(jìn)入7根降膜濃縮管(單元)中,液膜在下降過(guò)程中與高溫熔鹽進(jìn)行熱交換,沸騰、脫水成熔融堿。然后在成品分離器中與二次蒸汽進(jìn)行分離,經(jīng)堿液分布器分配后進(jìn)入片堿機(jī),制成片堿,包裝入庫(kù),即為99%片堿。
(2)蔗糖系統(tǒng)。固體蔗糖按比例加入蔗糖溶液貯槽,用冷凝水溶解后配制成10%左右的溶液,送往降膜蒸發(fā)器中除去堿液中的氯酸鈉,對(duì)鎳材設(shè)備及管道形成保護(hù)。
(3)蒸汽系統(tǒng)。界區(qū)外送來(lái)的蒸汽進(jìn)入降膜蒸發(fā)器,其中蒸汽液化后的冷凝水用于原料堿預(yù)熱,并收集到冷凝水貯槽用冷凝水泵輸送到余熱鍋爐作為鍋爐給水。降膜蒸發(fā)器產(chǎn)生的二次蒸汽通過(guò)表面冷凝器冷卻,冷卻后的冷凝水排到回收水池。
(4)真空水系統(tǒng)。界區(qū)來(lái)水送往大氣冷凝器、表面冷凝器對(duì)過(guò)熱蒸汽進(jìn)行冷卻形成真空,真空下水用回收泵送往界區(qū)外。
(5)冷卻水系統(tǒng)。界區(qū)外的循環(huán)水送往片堿機(jī)對(duì)熔融堿進(jìn)行冷卻后進(jìn)入冷卻回水池,通過(guò)回收水泵送界區(qū)外。
表1 固堿質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) %
考核時(shí)間為72 h。
(1)考核開(kāi)始時(shí)對(duì)DCS上的蒸汽累積流量進(jìn)行清零,以蒸汽累積流量讀數(shù)為蒸汽消耗考核依據(jù);
(2)電量考核以配電室內(nèi)電量表累積讀數(shù)作考核依據(jù);
(3)煤消耗量以上煤機(jī)上煤的斗數(shù)作計(jì)量,每煤斗裝2小車,每班隨機(jī)抽取2車次的煤重,上煤的斗數(shù)以DCS系統(tǒng)上的上煤機(jī)正反轉(zhuǎn)趨勢(shì)查??;
(4)片堿的產(chǎn)量在開(kāi)始考核時(shí)對(duì)包裝機(jī)的包裝袋數(shù)清零,并結(jié)合實(shí)際堆碼的片堿垛數(shù)作為產(chǎn)量考核依據(jù),同時(shí)在碼垛時(shí)使用電子稱復(fù)核片堿包重,片堿包重合格范圍為24.98~25.48 kg,對(duì)重量合格的和不合格的分開(kāi)碼垛,作為計(jì)算包裝機(jī)重量合格率的依據(jù);
(5)片堿濃度以每班的綜合質(zhì)檢樣為準(zhǔn)。
裝置在運(yùn)行考核期間以3萬(wàn)t/a的設(shè)計(jì)負(fù)荷運(yùn)行,即90 t/d,考核期間平均日產(chǎn)片堿95.731 t,72 h共產(chǎn)片堿279.215 t,達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。
裝置考核期間,運(yùn)行平穩(wěn),無(wú)因裝置原因造成的停車和降負(fù)荷等情況發(fā)生。設(shè)備方面,除包裝機(jī)出現(xiàn)稱量不準(zhǔn)和熔鹽爐出口壓力顯示不準(zhǔn)情況外,其余各機(jī)泵、設(shè)備、儀表、電氣均運(yùn)行正常。產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,在考核期間的片堿主含量NaOH為99.05%~99.49%,平均99.25%,達(dá)到了預(yù)期效果,質(zhì)量分析數(shù)據(jù)見(jiàn)圖2。
實(shí)際運(yùn)行中,折百噸堿實(shí)際消耗均在指標(biāo)單耗范圍內(nèi),達(dá)到了預(yù)期的效果。
圖2 片堿質(zhì)量分析數(shù)據(jù)
表2 系統(tǒng)運(yùn)行消耗情況
表3 關(guān)鍵重點(diǎn)設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況
從技術(shù)角度看,鍋法是舊工藝,投資少,手工操作,技術(shù)成熟,質(zhì)量要求不高,屬淘汰工藝;熔鹽法技術(shù)進(jìn)步,操作環(huán)境好,能源利用合理,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性好,符合國(guó)家政策要求,但對(duì)設(shè)備選材要求高,絕大多數(shù)裝置均引進(jìn)國(guó)外技術(shù)。
表4 熔鹽法與鍋熬法生產(chǎn)固堿的對(duì)比
此技術(shù)是國(guó)內(nèi)改良的熔鹽法固堿生產(chǎn)技術(shù),在生產(chǎn)成本上較引進(jìn)技術(shù)和傳統(tǒng)鍋法均有優(yōu)勢(shì),更適合企業(yè)技術(shù)發(fā)展方向。
雖然較引進(jìn)技術(shù)和傳統(tǒng)鍋法均有優(yōu)勢(shì)但尚有需進(jìn)一步改進(jìn)的地方。
(1)熔鹽爐煙氣處理方面。需進(jìn)一步詳細(xì)設(shè)計(jì),因煙氣排放指標(biāo)環(huán)保要求較高,除塵和脫硫、脫硝方案需進(jìn)一步優(yōu)化。
(2)煤燃料熔鹽法生產(chǎn)固堿,目前只有宜賓天原等幾家企業(yè)在用,其設(shè)備選材和運(yùn)行穩(wěn)定性等項(xiàng)細(xì)節(jié)需進(jìn)一步核實(shí)。
(3)包裝系統(tǒng)存在的問(wèn)題。由于片狀燒堿易吸潮且形狀不規(guī)則,包裝過(guò)程有粉塵,包裝機(jī)的單包重量時(shí)有偏差,皮帶輸送機(jī)的鏈條易損。建議包裝機(jī)崗位設(shè)專職人員進(jìn)行調(diào)節(jié),保證出廠的產(chǎn)品重量合格,同時(shí)輸送機(jī)材質(zhì)需作進(jìn)一步優(yōu)化。
從生產(chǎn)運(yùn)行及考核情況看,該固堿裝置具有能耗低、質(zhì)量?jī)?yōu)、安全環(huán)保衛(wèi)生、運(yùn)行平穩(wěn)等顯著特點(diǎn)。