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        含汞廢水深度處理技術總結

        2018-04-09 09:08:35曹國玉張軍鋒高樹麗劉王存魏工勛
        中國氯堿 2018年2期
        關鍵詞:含汞硫化鈉懸浮物

        曹國玉,張軍鋒,高樹麗,劉王存,魏工勛,雷 園

        (陜西北元化工集團有限公司,陜西 榆林 719319)

        陜西北元化工集團股份有限公司(以下簡稱北元化工)110萬t/d聚氯乙烯循環(huán)綜合利用項目配套4條電石法聚氯乙烯生產(chǎn)線。原設有2套含汞廢水處理裝置,每套處理能力為100 t/d,采用硫化鈉沉淀法工藝,出水指標能夠達到0.005 mg/L以內,但是運行不穩(wěn)定,指標時有超標。按國家環(huán)保部即將頒布《氯堿工業(yè)污染排放標準》新標準中對汞含量的要求,北元化工在二期原有基礎上增加1套含汞廢水深度處理系統(tǒng),進一步處理一、二期含汞廢水,達到新規(guī)定排放標準。裝置包括預處理系統(tǒng)、汞吸附回收系統(tǒng),系統(tǒng)設計規(guī)模4 m3/h。裝置在運行過程中也出現(xiàn)過一些問題,通過工藝優(yōu)化和技術改造,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,出水指標完全合格,回用乙炔發(fā)生裝置。2套工藝通過對比,含汞廢水深度處理技術處理效果比較明顯,實現(xiàn)了PLC自動控制,運行穩(wěn)定,操作簡單。

        1 含汞廢水來源及組分

        (1)含汞廢水來源。VCM裝置含汞廢水主要來源于堿洗產(chǎn)生的廢堿液、抽觸媒系統(tǒng)中水環(huán)真空泵產(chǎn)生的廢水、其他廢水。

        (2)含汞廢水組分及水量。w(NaOH):8%;w(Na2CO3)5%~10%;NaCl:微量;w(VCM):0.03~0.1mg/L;w(Hg):0.09%;w(H2O),82%~87%;w(Te):3.0 mg/L。最小流量為44 t/d(間歇排放);平均流量為88 t/d(間歇排放);最大流量為93 t/d(間歇排放)。

        2 硫化鈉沉淀法工藝流程

        2.1 工藝原理

        本工藝采用化學法和物化法組合,首先在廢水中加入除汞劑,除汞劑釋放出的化合物與廢水中的汞發(fā)生化學反應,形成難溶于水的汞的化合物。再通過沉淀分離和過濾分離的方式將汞化合物與水分離,達到凈化目的。

        化學原理:Hg2++S2-=HgS↓

        2Hg++S2-=HgS↓+Hg↓

        反應生成的硫化物溶度積很小,如HgS的KsP=4×10-1;Hg2S 的 KsP=1.0×10-45。因此,硫化物沉淀法是一種高效能的除汞方法。如果廢水中有過量的S2-時,可補加硫酸亞鐵(FeSO4),與過量的S2-生成硫化鐵沉淀。FeSO4+S2-=FeS↓+SO2-4投加一部分 Fe2+,能與廢水中的 OH-離子結合生成 Fe(OH)2和 Fe(OH)3,對數(shù)量少而微小的HgS懸浮微粒,起共同沉淀和凝聚沉降作用。投加FeSO4后,不會影響HgS的優(yōu)先沉淀。

        2.2 工藝流程示意圖

        硫化鈉沉淀工藝流程示意圖見圖1。

        圖1 硫化鈉沉淀法工藝流程示意圖

        2.3 指標控制要求及運行記錄

        運行中控制指標要求為總汞:0.6~0.9 mg/L;懸浮物:≤100 mg/L;pH 值:7.0~8.0。

        表1 實際運行記錄表

        有效的運行可控制出水中的汞濃度達到0.003~0.005 mg/L,但在不正常運行條件下,出水汞濃度可高達 0.02~0.03 mg/L,不合格廢水輸送至二期深度處理裝置進一步處理。

        3 深度處理工藝流程簡介

        3.1 工藝流程及示意圖

        化學工藝處理(硫化法)后的含汞廢水,經(jīng)泵提升至多介質過濾器、超濾單元去除水中的懸浮物、膠體等雜質后(在提升泵出口加氧化劑次氯酸鈉,加酸調節(jié) pH 值至弱酸性 6.5~7.0),進入超濾產(chǎn)水箱。超濾產(chǎn)水經(jīng)泵提升至Hg-Catcher深度除汞單元通過“Hg-Catcher”汞吸附柱(三柱串聯(lián)運行)內的特種除汞填料脫除廢水中的汞后,進入產(chǎn)水箱。產(chǎn)水箱的水達標回用乙炔發(fā)生裝置。工藝流程示意圖見圖2。

        3.2 含汞廢水深度處理單元工藝流程說明

        (1)清水箱的水(原化學法除汞系統(tǒng)產(chǎn)水池)經(jīng)清水泵提升至多介質過濾、超濾單元去除水中殘留的懸浮物、膠體等雜質后(在清水泵出口加氧化劑次氯酸鈉),進入超濾產(chǎn)水箱。

        (2)超濾產(chǎn)水經(jīng)中間水泵提升至Hg-Catcher深度除汞單元(泵出口加還原劑,還原水中殘留的余氯,加酸調節(jié)pH值為6.5~7.0為最佳)通過“Hg-Catcher”汞吸附柱(3柱串聯(lián)運行)內的特種除汞填料脫除廢水中的汞后,進入產(chǎn)水箱。產(chǎn)水箱的水達標回用裝置。多介質過濾器和超濾裝置的反洗水采用產(chǎn)水箱中的除汞水。

        (3)串聯(lián)運行的3個Hg-Catcher汞吸附柱,第一個吸附柱先吸附飽和后進行脫附處理。脫附完成后的吸附柱串聯(lián)到最后運行,確保出水中的汞濃度≤0.003 mg/L。以此類推,保證每個吸附柱都可以充分吸附飽和,最大限度的節(jié)約運行費用和保證系統(tǒng)運行的可靠性。

        (4)汞吸附柱內的填料吸附飽和后,采用30%~32%的高純鹽酸進行脫附處理。當原水中汞的含量不大于1×10-6汞吸附單元大于6個月(6~12個月)脫附1個吸附柱。脫附后的廢液存入脫附廢液儲槽內,利用脫附廢酸輸送泵輸送到原有調節(jié)池內重新調節(jié)pH值后產(chǎn)生含汞固體沉淀,經(jīng)原有化學法處理系統(tǒng)壓濾機壓濾成含汞固體廢棄物。

        圖2 含汞廢水深度處理工藝流程示意圖

        3.3 指標控制要求及運行記錄

        廢水中汞濃度為≤5 mg/L;懸浮物為100 mg/L;pH值為7~10。含汞廢水處理量每天平均為66 t,平均出水含汞為2.2 mg/L,處理后的含汞廢水并未排入污水系統(tǒng),而是直接回用乙炔發(fā)生裝置,一年以8 000 h計,廢水回收利用約68萬t,每噸生產(chǎn)水以3元計算,一年可節(jié)約204萬元人民幣。

        3.4 運行過程中存在的問題及改進措施

        (1)二期在原工藝基礎上進行優(yōu)化改造,汞轉型分離器停止加除汞劑,改加硅藻土。不足:部分硅藻土帶至氧化還原反應器、砂濾罐、膜分離器,造成砂濾罐、膜分離器壓力上漲高0.4 MPa(正常不超過0.01 MPa),膜分離器膜棒清洗頻繁。改進措施:a.減少硅藻土加量:每天由2袋改為1袋;b.每天汞轉型壓泥1 h。汞轉型加除汞劑改為添加硅藻土,效果顯著,效益明顯。氧化反應池不添加任何試劑,去掉氧還原反應工序,初步處理后水質能夠達到 0.02~0.03 g/L。

        (2)超濾壓力上漲比較快(≤0.25 MPa),反洗后能夠維持兩三天,主要是廢水里含有大量的懸浮物顆粒和硅藻土。

        (3)均質池原來用氯氣干燥使用過的廢硫酸進行酸堿中和,因里邊雜質過多,如氯離子,影響系統(tǒng)出水氯離子含量(處理后的含汞廢水送至乙炔發(fā)生裝置,電石反應后的電石渣用作水泥原料,電石渣含有氯離子影響水泥質量),改用98%成品濃硫酸。

        (4)汞吸附柱3個串聯(lián)使用,尤其是A進出口壓力高,超過0.4 MPa。原因:水中鐵離子富集,粘在汞吸附柱樹脂表面,造成壓力過高。解決方法:將壓力高的吸附柱切除系統(tǒng),用純水或濃度低的鹽酸清洗2 h。

        (5)預沉池硫化鈉的加入量,配置濃度由0.5%改為0.25%,即50 g硫化鈉加200 L水。原因:硫化鈉加入量過多,導致有少量氣泡,并伴臭雞蛋氣味,即硫化氫氣體。

        3.5 運行過程中注意事項

        (1)氧化劑次氯酸鈉的加入量不宜過多,過多會造成汞吸附樹脂被氧化永久失效,裝置被迫停運更換樹脂,不僅影響系統(tǒng)穩(wěn)定性,同時造成生產(chǎn)成本增加。

        (2)提高廢水的要求,盡量減少含有油污、懸浮物等廢水進入系統(tǒng)。均質池進水 pH 值:7.5~8.5。

        (3)聚丙烯酰胺過量,水中活性炭過量,會造成超濾不可逆的堵塞,超濾壓力高,使用酸洗、堿洗效果一般。

        4 結語

        北元化工通過深度處理技術的綜合利用,不僅產(chǎn)生了社會效益,而且給企業(yè)帶來了可觀的經(jīng)濟效益。處理后的廢水全部回用乙炔發(fā)生裝置,實現(xiàn)了氯堿行業(yè)含汞廢水的零排放。經(jīng)過近一年穩(wěn)定運行,證明該套工藝的組合是成熟可靠的,工藝簡捷、操作彈性大、易于操作、廢水處理效果明顯,具有一定的實際推廣意義。

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