孔金泳
(河南永銀化工實業(yè)有限公司,河南 舞陽 462400)
河南永銀化工實業(yè)有限公司燒堿裝置采用全鹵水離子膜法制堿工藝,引進日本旭化成“零極距”電解槽,一次鹽水采用預處理、凱膜過濾工藝。2017年7月大修期間因腐蝕嚴重,出現(xiàn)處理器中心筒下沉,修復后中心筒仍有輕微偏斜。此后出現(xiàn)預處理器返渾現(xiàn)象。在此期間該公司進行對鹵水井的疏通工作,疏通投運后鹵水中鎂略有升高,鎂含量最高達到 0.24 g/L。
預處理器的操作條件:控制加壓容器罐壓力0.20~0.30 MPa,過堿量控制在 0.1~0.3 g/L,三氯化鐵加入量依據(jù)預處理器上浮泥顏色做出調整;鹵水鈣鎂含量鈣為 0.6~0.9 g/L,鎂為 0.17~0.22 g/L。
預處理器返渾原因主要有原鹽中鎂含量超標、鹽水濃度溫度波動大、NaOH及三氯化鐵加入量控制不穩(wěn)定等[1]。實際生產(chǎn)中,該公司嚴格控制各項指標的波動,但是仍然返渾。從理論分析,預處理中心筒偏斜對流體的流動、流向會產(chǎn)生一定的影響,從而對絮凝沉降過程也會有一定影響,但如果通過調整其他操作條件如增強絮凝過程等,應可以糾正這部分影響。
通過三氯化鐵加入量實驗,研究三氯化鐵加入量與絮凝效果之間的關系,確定有效加入量。
取預處理前鹵水,加入一系列三氯化鐵溶液,用濁度儀每間隔一定時間測定濁度值。
濁度儀1臺、500 mL量筒8個、移液管等。
實驗過程:用8個量筒分別取404鹽水(預處理器前)500 mL,分別加入 0.0 mL、0.2 mL、0.4 mL、0.6 mL、0.9 mL、1.2 mL、1.6 mL、2 mL 的 1.3%三氯化鐵溶液(取自配置槽),觀察沉降效果,用濁度儀每隔一段時間測定濁度值數(shù)據(jù)記錄,見表1。
由實驗看出:(1)不加入三氯化鐵時,鹽水也能進行自然沉降,但沉降過程緩慢;加入絮凝劑后,30 min內(nèi)即可快速絮凝沉降大部分沉淀,絮凝劑三氯化鐵的作用明顯。
表1 加入不同體積三氯化鐵溶液時鹽水濁度
(2)隨著三氯化鐵加入量的增加,絮凝作用及效果也更加顯著;但三氯化鐵量增加到1.2 mL時(對應濃度31.2 mg/L)效果達到最佳;加入1.6 mL時(對應濃度41.6 mg/L)絮凝效果相對變差,說明三氯化鐵加入量最佳(最大)值在 31.20 mg/L~41.60 mg/L之間。根據(jù)實驗數(shù)據(jù)進行曲線擬合,計算出三氯化鐵加入量最佳(最大)值約在35.90 mg/L。
(3)當三氯化鐵過量時,過量的絮凝劑對沉降效果影響相對緩慢,量效關系變得緩和。
(1)絮凝沉降機理較為復雜,推測絮凝沉降也會受液體浮力,及溶液介質影響(飽和鹽水為高電解質環(huán)境,也許會影響到絮凝膠團的形成)。
(2)曾嘗試在三氯化鐵溶液中提前加入氫氧化鈉,來增加其聚合度以期增強絮凝效果的做法(有資料研究結果,聚合氯化鐵絮凝效果比單純?nèi)然F效果好),實驗結果不理想,反而效果更差。其原因可能與加入堿的強弱以及濃度有關,導致直接生成了Fe(OH)3,降低了三氯化鐵的有效濃度;改進實驗,嘗試加入Na2CO3增加三氯化鐵聚合度。
通過實驗以及計算得到一次鹽水三氯化鐵的最大加入量為35.90 mg/L,為預處理器的運行提供了實驗參考依據(jù)。實際運行中也通過提高三氯化鐵加入量來避免預處理器的返渾,取得一定效果。但預處理器的返渾受多因素的影響:如工人操作因素、預處理器自身結構、鹵水質量、以及過堿量等,全面預防預處理器返渾還需更深一步的研究。
參考文獻:
[1]鐘永鐸,胡艷剛.一次鹽水預處理器返渾的原因及處理措施.中國氯堿.2012,3(3):9-10.