太倉港協(xié)鑫發(fā)電有限公司 陳春雷
太倉港協(xié)鑫發(fā)電有限公司始建于2002年,目前全廠共運營機組4臺,分別為330MW×2和320MW×2機組。2011年,為配合公司4臺300MW級機組脫硝改造,執(zhí)行低氮燃燒器和微油點火改造,旨在降低爐膛出口氮氧化合物含量和降低啟機過程中的燃油用量,起到節(jié)能環(huán)保的作用。
①更換全部一二次風噴嘴體、BCDE層一次風噴口彎頭,A層彎頭內(nèi)側(cè)背弧貼補陶瓷;
②新增貼壁風噴嘴,防止四角燃燒器周圍結(jié)焦;
更換一次風噴口16件,二次風噴口32件,貼壁風噴口24件,一次風噴嘴體16套,一次風彎頭16件。
圖1 燃盡風組件
單臺凈重約7噸,靠水冷壁管排支撐重量,無新增吊架。每臺燃燒器水冷壁管排在安裝前均做通球試驗,通球要求使用木球(堵塞后方便烘烤清除),球徑為管道內(nèi)徑的60%。通球合格率100%,通球后必須清點木球數(shù)量。
為便于安裝和對口,每臺燃燒器水冷套左右各多割除一根。各臺爐焊口如下:6號爐(2+20)×4×2=176個;5號 爐(2+20)×4×2+10=186個;4號爐(18×2+20×2+8)×2=168個;3號爐(18×2+20×2+8)×2=168個。其中5號爐對口錯位,重新配管10根,增加焊口10道。
圖2 燃盡風噴嘴及水冷壁管排
水冷壁管排規(guī)格為Ф45×5.4 20G內(nèi)螺紋無縫鋼管,管排對口焊接采用雙氬弧焊,焊口100%進行X射線檢測。不合格焊口采取挖補處理,要求檢測合格率100%。鰭片焊接采用雙面滿焊,鰭片規(guī)格為12×520G。
改造共涉及兩層4道平臺通道移位,上層平臺外翻至鍋爐支撐外側(cè),5、6號爐取消下層內(nèi)側(cè)平臺(有外側(cè)平臺),3、4號爐下層平臺外翻(無外側(cè)平臺)。低氮改造,水冷壁爐墻位置采用3層50mm保溫棉+彩鋼瓦,風箱部位采用4層50mm保溫棉+彩鋼瓦。微油點火油管道為不銹鋼管,進行黃色標刷油處理,一遍底漆,兩邊黃色面漆;暖風器和相應(yīng)蒸汽熱風管道按標準進行隔熱保溫。
各臺爐拉直管數(shù)量:6號爐三層全部拉直,共取消吹灰器18臺,觀火孔12個,拉直管道60根,涉及焊口120道;3、4、5號爐各取消吹灰器18臺,觀火孔8個,拉直管道52根,涉及焊口104道。焊接工藝和四角燃燒器管排相同。
圖3 微油點火爐外輔助設(shè)備
圖4 微油一次風噴嘴體
因現(xiàn)場鋼架結(jié)構(gòu)需要,5、6號爐暖風器安裝于A磨煤機處6.3米層平臺上,3、4號爐暖風器懸掛于A磨煤機處6.3米層平臺下部。
圖5 噴嘴總貌
2.1.1 燃燒器設(shè)計的特點
①燃燒器布置在四角上,為四角切圓燃燒系統(tǒng);
②采用上下濃淡左右濃淡空間組合濃淡分離技術(shù)。
2.1.2 降低NOX排放技術(shù)
通過采用雙尺度低NOX切向燃燒系統(tǒng)來滿足NOX排放小于200mg/Nm3(公司實際達到170 mg/Nm3)(O2=6%)的指標,主要采用以下技術(shù)措施:
①緊湊燃盡風(CCOFA),燃燒器最頂上兩層就定義為CCOFA層;
②水平擺動的分離燃盡風(SOFA),本次改造增加四層與主燃燒器分離的二次風噴嘴,其中一層備用,調(diào)整靈活性增加;
③采用貼壁風分級燃燒技術(shù);
④一次風采用空間濃淡組合技術(shù);
⑤采用實現(xiàn)精確配風的分區(qū)優(yōu)化調(diào)試方案。
2.1.3 四角的主燃燒器噴嘴擁有各自的擺動連桿。通過搖臂裝置和主連桿由擺動氣缸裝置驅(qū)動上、下擺動各20°,二次風噴嘴可上、下擺動各30°,頂部手動二次風噴嘴可上擺動30°、下擺動5°。在鍋爐運行中,通過燃燒器擺動可以調(diào)節(jié)再熱器溫度。燃燒器噴嘴擺動的控制接入DCS系統(tǒng),方便監(jiān)視和操作。
同時,在主風箱上部布置SOFA風箱,包括4層分離燃盡風(SOFA)噴嘴。每組SOFA噴嘴通過執(zhí)行器的驅(qū)動可實現(xiàn)整體上下30°的擺動,控制煤粉在爐膛合適高度位置完全燃燒,而降低NOX排放。同時可通過另一個手動調(diào)節(jié)機構(gòu)分別實現(xiàn)水平方向10°的調(diào)節(jié)(左右擺動)。這種左右擺動調(diào)節(jié)是手動的機械調(diào)節(jié),可以在燃燒器組件外部進行二無需停機或停燃燒器層。采用可水平擺動的SOFA涉及,能有效調(diào)整燃盡風和煙氣的混合過程,降低飛灰含碳量和一氧化碳(CO)含量,并能降低爐膛出口煙溫偏差。
圖6 微油點火燃燒器結(jié)構(gòu)示意圖
2.2.1 微油點火系統(tǒng)整個改造由微油煤粉燃燒器、送粉系統(tǒng)、高能氣化油槍、燃油系統(tǒng)、風系統(tǒng)、一次風加熱暖風器系統(tǒng)、氣膜冷卻風系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等系統(tǒng)組成。
2.2.2 微油點火燃燒器工作原理
微油氣化油槍與高強度油燃燒室配合,燃燒后形成溫度很高的油火焰。高溫油火焰引入煤粉燃燒器一級燃燒區(qū),當濃相煤粉通過氣化燃燒高溫火焰時,煤粉溫度急劇升高、破裂粉碎,釋放出大量的揮發(fā)份,并迅速著火燃燒;已著火燃燒的濃相煤粉在二次室內(nèi)與稀相煤粉混合并點燃稀相煤粉,實現(xiàn)了煤粉的分級燃燒,燃燒能量逐級放大,達到點火并加速煤粉燃燒的目的,大大減少煤粉燃燒所需引燃能量。滿足了鍋爐啟、停及低負荷穩(wěn)燃的需求。
氣膜冷卻二次風主要用于保護噴口安全,防止結(jié)焦燒損及補充后期燃燒所需氧量。
新增暖風器熱源取自輔汽聯(lián)箱(5、6號爐取自鍋用小輔汽聯(lián)箱,3、4號爐取自輔汽至爐用輔汽聯(lián)箱母管),一次風取自一次風機出口冷風母管,加熱后供A磨啟動,待空預(yù)器出口一次風溫度達到可增加給煤機出力要求溫度后再逐步增加給煤量,提高爐膛溫度,并可逐漸關(guān)閉暖風器蒸汽閥。經(jīng)試驗,微油點火系統(tǒng)可減少冷態(tài)起機燃油用量90%,降低冷態(tài)起機總費用50%以上。
圖7 暖風系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖
經(jīng)過長達一年,累計4臺鍋爐的改造項目總負責的學習和研究,筆者從鍋爐四管、燃燒器原理、制粉系統(tǒng)、燃油系統(tǒng)等多方面得到了鞏固,進一步掌握了安全、質(zhì)量和進度控制的關(guān)鍵要素。本輪改造為公司環(huán)保節(jié)能做了很好的鋪墊和引導(dǎo),為公司下一步超低排放改造工作奠定了扎實的基礎(chǔ)。