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        窯回灰在連續(xù)型生料均化庫(kù)內(nèi)的偏析分析及解決辦法

        2018-04-02 05:54:58謝建中連學(xué)文
        水泥技術(shù) 2018年1期

        謝建中,連學(xué)文

        我公司兩條生產(chǎn)線原設(shè)計(jì)均沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的窯回灰(以下簡(jiǎn)稱(chēng)回灰)處理工藝(見(jiàn)圖1),加上對(duì)回灰及NC型連續(xù)生料均化庫(kù)等認(rèn)識(shí)的不足,在生料輥磨出現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間停機(jī)時(shí),其給生產(chǎn)質(zhì)量帶來(lái)了相當(dāng)大的影響,嚴(yán)重時(shí)因熟料KH高,fCaO居高不下,安定性也難以保證,即使在生料高庫(kù)存的情況下也必須“停窯待磨”。這嚴(yán)重制約著窯熱工制度的穩(wěn)定、輥磨產(chǎn)量的提高、“避峰就谷”用電生產(chǎn)的組織,成為了生產(chǎn)的“瓶頸”。

        1 回灰對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量的影響現(xiàn)象

        在窯、磨同步運(yùn)行時(shí),一般情況下回灰是通過(guò)入庫(kù)提升機(jī),與出磨生料共同入庫(kù)的,基本不存在回灰影響的問(wèn)題。輥磨停機(jī)時(shí),根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況,將回灰對(duì)生產(chǎn)的影響主要分以下幾種情況進(jìn)行描述。

        1.1 輥磨停機(jī)窯生產(chǎn)時(shí)回灰入庫(kù)

        2012年10月之前,在輥磨停機(jī)時(shí),一般的工藝措施是將回灰入生料均化庫(kù),并根據(jù)熟料KH及窯工況變化,通過(guò)適當(dāng)外摻粉煤灰進(jìn)行調(diào)節(jié),但實(shí)際效果不理想。以2012年6月23日輥磨停機(jī)時(shí)為例,從表1可以看出,從輥磨停機(jī)開(kāi)始,熟料KH逐漸升高,停機(jī)6h已達(dá)0.924,雖通過(guò)摻加粉煤灰調(diào)整,但12h后也達(dá)到了0.941,實(shí)際生產(chǎn)中在不摻加粉煤灰或隨著停磨時(shí)間的繼續(xù)延長(zhǎng),熟料KH曾>0.970。

        1.2 輥磨停機(jī),窯連續(xù)生產(chǎn)時(shí)回灰入窯

        看到“回灰入庫(kù)”存在的不足后,結(jié)合生產(chǎn)工藝條件,經(jīng)過(guò)分析、實(shí)踐,自2012年10月開(kāi)始,在輥磨停機(jī)時(shí)將“回灰入庫(kù)”改為“回灰入窯”。經(jīng)過(guò)實(shí)踐證明,此工藝措施雖存在因回灰量不穩(wěn)定,引起入窯喂料量波動(dòng)的不足,但可以明顯緩解回灰對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量的影響。以2013年3月21日輥磨停機(jī)為例,從表2可以看出,輥磨停機(jī)≯12h,可以保證窯正常煅燒,如果措施得當(dāng)、及時(shí),基本可以保持窯16h正常生產(chǎn)。

        1.3 輥磨、窯同步停機(jī)后,再同步開(kāi)機(jī)回灰入庫(kù)

        除了以上兩種現(xiàn)象外,在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)還有另外一種“奇怪”現(xiàn)象,即每次在窯較長(zhǎng)時(shí)間停機(jī)后剛開(kāi)機(jī)時(shí)(目前最短停機(jī)時(shí)間是48h),即使輥磨與窯同步開(kāi)機(jī)回灰入庫(kù)的情況下,熟料KH也會(huì)很快升高。

        以上三種現(xiàn)象,在輥磨開(kāi)機(jī)后,隨著時(shí)間的延長(zhǎng),或通過(guò)及時(shí)大幅度降低出磨生料KH,或慢或快,熟料成分會(huì)逐漸轉(zhuǎn)入正常。

        經(jīng)了解,這也是眾多使用連續(xù)型生料均化庫(kù)的水泥生產(chǎn)線存在的共性問(wèn)題。

        2 回灰在生料均化庫(kù)中的偏析機(jī)理分析及緩解措施

        上述現(xiàn)象說(shuō)明,在此特定條件下,均化庫(kù)內(nèi)的物料出現(xiàn)了較嚴(yán)重的偏析現(xiàn)象。借此,對(duì)粉體物料在連續(xù)型生料均化庫(kù)中的偏析談一些看法。

        2.1 細(xì)顆粒的滲透偏析機(jī)理

        根據(jù)粉體流變學(xué)理論,粉體顆粒在運(yùn)動(dòng)、成堆或從料倉(cāng)中排料時(shí),由于粒徑、顆粒粒度、顆粒性狀、表面性狀等的差異,粉體層的組成呈不均質(zhì)的現(xiàn)象稱(chēng)為偏析。偏析現(xiàn)象在粒度分布范圍寬的,自由流動(dòng)顆粒粉體物料中經(jīng)常發(fā)生。粘性粉料在處理中一般不會(huì)發(fā)生偏析,但包含粘性和非粘性?xún)煞N成分的粉料中可能會(huì)發(fā)生偏析。細(xì)顆粒的滲透作用是導(dǎo)致非粘性物料偏析的主要因素。細(xì)顆粒在流動(dòng)期間自身重新排列,可能通過(guò)較大的顆??障稘B漏,如料倉(cāng)加料、卸料過(guò)程中的滲漏偏析(圖2為整體流動(dòng)中典型的偏析與混合)。

        圖2 整體流動(dòng)中典型的偏析與混合

        2.2 回灰特征

        為此,我們對(duì)回灰化學(xué)成分及顆粒組成進(jìn)行了分析。從表3回灰與表4出磨生料化學(xué)成分對(duì)比可以看出,我公司窯回灰與眾多水泥企業(yè)一樣,也存在KH高、細(xì)度細(xì)的特點(diǎn)。為進(jìn)一步分析回灰顆粒特征,我們使用水泥激光粒度分析儀、不同規(guī)格的細(xì)度篩,進(jìn)行了顆粒分布檢測(cè)(見(jiàn)表5、6),綜合來(lái)看,盡管水泥激光粒度分析儀檢測(cè)出磨生料及回灰存在較大誤差,但相對(duì)于出磨生料,仍可以看出回灰具有顆粒分布更集中的特點(diǎn)。

        根據(jù)以上分析認(rèn)為,在回灰與出磨生料混合入庫(kù)的情況下,均化庫(kù)在加料與卸料過(guò)程中,物料具有發(fā)生滲透偏析的潛在可能性。

        2.3 庫(kù)內(nèi)物料堆積狀態(tài),動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)化誘發(fā)細(xì)顆粒偏析發(fā)生

        連續(xù)型生料均化庫(kù)均化原理是利用空氣攪拌,重力作用,產(chǎn)生“漏斗效應(yīng)”,使生料粉在向下卸料時(shí),盡量切割多層料面,充分混合。利用不同的流化空氣,使庫(kù)內(nèi)平行料面發(fā)生大小不同的流化膨脹作用,有的區(qū)域卸料,有的區(qū)域流化,從而使庫(kù)內(nèi)料面發(fā)生傾斜,進(jìn)行徑向混合均化。簡(jiǎn)單講,就是空氣攪拌、重力切割、徑向混合,三者相輔相成、共同作用。

        表3 窯回灰化學(xué)成分(%)及率值

        表4 出磨生料化學(xué)成分(%)及率值

        表5 出磨生料、回灰粒徑分布,%

        表6 出磨生料、回灰不同規(guī)格篩子篩余,%

        陳立明[2]研究認(rèn)為,粉體大庫(kù)內(nèi),粉體的物理流動(dòng)性在實(shí)際儲(chǔ)存與卸放過(guò)程中,在粉體含氣量等多種因素影響下,庫(kù)內(nèi)物料的堆積狀態(tài)分布會(huì)呈現(xiàn)大跨度的動(dòng)態(tài)變化。那么,對(duì)于水泥生料均化庫(kù)來(lái)講,也應(yīng)存在這一客觀物理現(xiàn)象。

        結(jié)合生產(chǎn)實(shí)踐分析認(rèn)為,生料均化庫(kù)在上部進(jìn)料與下部卸料同時(shí)進(jìn)行時(shí),在進(jìn)料動(dòng)能、氣體流化等的共同作用下,庫(kù)內(nèi)物料的堆積狀態(tài)從頂部到底部,基本按照飽和全流態(tài)向飽和固態(tài)依次分布(見(jiàn)圖3),物料整體流動(dòng)性高,均化庫(kù)的重力切割、徑向混合、空氣攪拌等均化功能原理均得以正常發(fā)揮,出庫(kù)生料成分相對(duì)均勻穩(wěn)定。

        圖3 理想粉體大庫(kù)的動(dòng)態(tài)卸放流動(dòng)性分布

        但在輥磨停機(jī)不進(jìn)料、只卸料的情況下,隨著停止進(jìn)料時(shí)間的延長(zhǎng)、含氣量的降低,庫(kù)內(nèi)物料的堆積狀態(tài)發(fā)生大跨度變化,飽和全流態(tài)、次低密度高流態(tài)的堆積狀態(tài)快速消失,物料的整體流動(dòng)性降低。連續(xù)卸料時(shí),僅靠氣體的流化作用,徑向混合作用逐步弱化,在“漏斗”效應(yīng)作用下,由于細(xì)顆粒滲透偏析,料斗中部區(qū)域含細(xì)顆粒物料相對(duì)較多、卸料速度相對(duì)較快,此時(shí)卸出物料中細(xì)顆粒比例逐漸增加,在生產(chǎn)上表現(xiàn)為KH的逐步升高。如果此時(shí)回灰處于入庫(kù)位置,無(wú)疑會(huì)使此種現(xiàn)象加劇。并且隨著停止進(jìn)料時(shí)間的繼續(xù)延長(zhǎng),極有可能形成貫穿整個(gè)料層高度的漏斗流,出現(xiàn)“先入先出”現(xiàn)象。我公司曾出現(xiàn)因輥磨故障24h不能開(kāi)機(jī)回灰入庫(kù)的情況下,熟料KH達(dá)到了難以想象的0.970。磨機(jī)開(kāi)機(jī)后,隨著入料時(shí)間的延長(zhǎng),在進(jìn)料的反復(fù)沖擊震蕩作用下,庫(kù)內(nèi)物料的流動(dòng)性逐漸轉(zhuǎn)好,此種現(xiàn)象逐步消失。

        在長(zhǎng)時(shí)間不進(jìn)料、不卸料情況下,庫(kù)內(nèi)物料流動(dòng)性處于最差的飽和固態(tài)或高固態(tài),在開(kāi)機(jī)卸料時(shí),物料的流動(dòng)性將由最差狀態(tài)向正常狀態(tài)逐步轉(zhuǎn)變。起初在流化空氣作用下,僅在料庫(kù)底部形成無(wú)數(shù)有限高度漏斗流,已含有回灰的物料受“漏斗”效應(yīng)作用,也會(huì)發(fā)生滲透偏析,同樣磨機(jī)開(kāi)機(jī)后隨著入料時(shí)間的延長(zhǎng),在進(jìn)料的反復(fù)沖擊震蕩作用下,庫(kù)內(nèi)物料的流動(dòng)性逐漸轉(zhuǎn)好,現(xiàn)象也逐漸消失。

        經(jīng)檢測(cè),輥磨停機(jī)前后,入窯生料細(xì)度的變化也驗(yàn)證了此現(xiàn)象。從表7可以看出,公司二線2015年大修后剛開(kāi)窯時(shí),入窯生料細(xì)度約在13%,明顯低于正常生產(chǎn)時(shí)的17%,直至投料約8h后,入窯生料細(xì)度才逐步上升,穩(wěn)定在17%左右。

        3 解決辦法

        (1)杜絕回灰入生料均化庫(kù)。我公司一線通過(guò)技術(shù)改造,將回灰入稱(chēng)重倉(cāng)后,問(wèn)題得到了根治?;鼗腋脑旃に嚵鞒桃?jiàn)圖4。

        (2)在沒(méi)有改造的情況下,建議生料磨短時(shí)間停機(jī)過(guò)程中,將回灰直接入窯消耗掉,緩解回灰影響。若使用無(wú)煙煤作燃料時(shí),因?yàn)楦G煅燒能力稍弱,KH快速升高時(shí)窯況惡化較快,根據(jù)我們的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),一般控制磨機(jī)停機(jī)時(shí)間≯6h,且不能頻繁停機(jī),否則也不易控制,特別當(dāng)生料庫(kù)存料偏低時(shí)。

        表7 2015年公司二線3月窯大修后投料前后入窯生料細(xì)度變化

        圖4 回灰改造工藝流程圖

        (3)在沒(méi)有改造的情況下,窯、磨長(zhǎng)時(shí)間停機(jī)后再開(kāi)機(jī),通過(guò)強(qiáng)制“活化”,盡快使生料均化庫(kù)狀態(tài)恢復(fù),緩解回灰影響。方法一,窯投料前24h喂料系統(tǒng)外循環(huán),通過(guò)強(qiáng)制“活化”,提前使生料均化庫(kù)內(nèi)物料堆積狀態(tài)恢復(fù)正常;方法二,窯投料后,人為調(diào)整控制充氣換區(qū)時(shí)間,一般采取對(duì)區(qū)充氣卸料,每小時(shí)更換兩個(gè)區(qū),依次循環(huán)一周,同樣也可以達(dá)到強(qiáng)制“活化”效果。

        對(duì)于(2)、(3)措施,一般還要輔以調(diào)料手段,在生料磨開(kāi)機(jī)情況下,緊密結(jié)合出窯熟料質(zhì)量情況,及時(shí)靈活控制出磨生料率值,使生產(chǎn)盡快恢復(fù)正常。

        4 結(jié)語(yǔ)

        入窯生料的穩(wěn)定是窯熱工制度穩(wěn)定的重要條件,這是眾所周知的道理。在生料磨停機(jī)等特殊情況下,已入庫(kù)的回灰在生料均化庫(kù)內(nèi),隨著物料流變形的轉(zhuǎn)變是會(huì)出現(xiàn)偏析的,其對(duì)生產(chǎn)帶來(lái)的負(fù)面影響是不可忽視的。借此也希望企業(yè)在設(shè)計(jì)階段要提前考慮窯回灰的處理工藝,完善工藝條件,做好各工藝環(huán)節(jié)之間的銜接,從根本上消除回灰對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量的影響。

        參考文獻(xiàn):

        [1]陶珍東,鄭少華.粉體工程與設(shè)備[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2010.

        [2]陳立明.粉體大庫(kù)儲(chǔ)存與卸放流動(dòng)性分布與傳導(dǎo)力學(xué)分析[J].中國(guó)水泥,2013,(6).■

        中材裝備集團(tuán)有限公司主編的四項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)頒布實(shí)施

        中材裝備集團(tuán)有限公司主持編制的GB/T 35150.1-2017《新型干法水泥生產(chǎn)成套裝備技術(shù)要求第1部分:生料制備系統(tǒng)》、GB/T 35150.2-2017《新型干法水泥生產(chǎn)成套裝備技術(shù)要求第2部分:燒成系統(tǒng)》、GB/T 35167-2017《水泥立式輥磨機(jī)》及GB/T 35168-2017《水泥工業(yè)用輥壓機(jī)》等四項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),已由全國(guó)建材裝備標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)及中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)于2017年12月19日發(fā)布,自2018年11月1日起開(kāi)始實(shí)施。

        四項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)填補(bǔ)了我國(guó)水泥工業(yè)該領(lǐng)域的空白,對(duì)化解過(guò)剩產(chǎn)能、“一帶一路”、裝備走出去以及節(jié)能減排等方面具有重大意義。

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