許金山
(中國石化齊魯分公司研究院,山東淄博 255400)
國內(nèi)煉化行業(yè)硫黃回收裝置大多采用Claus+SCOT工藝[1],在裝置開工期間,尾氣加氫單元須進(jìn)行催化劑預(yù)硫化操作,以使催化劑達(dá)到活性要求。目前絕大多數(shù)硫黃回收裝置是在克勞斯單元引入酸性氣開工后,采用配風(fēng)偏低所得到的克勞斯尾氣來進(jìn)行加氫催化劑預(yù)硫化操作,既延長了裝置開工時間,也加大了開工時煙氣中SO2排放濃度,無法滿足國家排放標(biāo)準(zhǔn)要求。而硫黃回收裝置傳統(tǒng)的停工吹硫工藝包括:反應(yīng)爐酸性氣切除,改瓦斯氣與空氣燃燒,用燃燒后的煙氣對硫黃回收裝置系統(tǒng)內(nèi)的殘硫進(jìn)行吹掃,期間克勞斯尾氣通過跨線直接去焚燒爐,雖然時間短(48~72 h),但由于系統(tǒng)內(nèi)的殘余硫黃發(fā)生氧化反應(yīng),生成大量SO2直接排放煙囪,對環(huán)境影響較大。
為解決硫黃裝置開停工過程中所存在的排放超標(biāo)問題,滿足國家排放標(biāo)準(zhǔn)(GB31570—2015)要求,中國石油化工股份有限公司齊魯分公司研究院開發(fā)出硫黃回收裝置開工過程尾氣加氫催化劑提前預(yù)硫化操作,停工過程新型吹硫工藝技術(shù)。2013年3月,在勝利煉油廠四硫黃停工過程中使用了新型吹硫工藝,開工過程中則對尾氣加氫催化劑提前預(yù)硫化,縮短開工時間,尾氣全程達(dá)標(biāo)排放,減少了SO2直排,降低了裝置的操作費用,具有顯著的環(huán)保和經(jīng)濟(jì)效益。
1.1.1傳統(tǒng)停工吹硫工藝[2]
硫黃裝置傳統(tǒng)的停工吹硫工藝(圖1)為:反應(yīng)爐酸性氣切除,改瓦斯氣與空氣燃燒,用燃燒后的煙氣對硫黃裝置系統(tǒng)內(nèi)的殘余硫黃進(jìn)行吹掃,在此期間,克勞斯尾氣通過跨線直接去焚燒爐,時間一般為72 h,由于系統(tǒng)內(nèi)的殘硫和空氣發(fā)生反應(yīng),生成大量SO2直接排放煙囪,排放濃度可高達(dá)30 000 mg/m3,對環(huán)境影響巨大。
圖1 傳統(tǒng)瓦斯吹硫流程
1.1.2新型停工吹硫工藝
新型停工吹硫工藝采用酸性氣完全燃燒后氣體進(jìn)行吹硫,酸性氣與過量的空氣在反應(yīng)爐中反應(yīng)完全后,進(jìn)入制硫單元反應(yīng)器,經(jīng)冷卻器冷卻及尾氣分液罐分液后,與系統(tǒng)內(nèi)的殘硫和FeS發(fā)生反應(yīng)生成SO2,杜絕器內(nèi)自燃的危險。反應(yīng)生成的SO2進(jìn)入加氫反應(yīng)器生成H2S,然后進(jìn)入急冷塔冷卻,接著進(jìn)入吸收塔進(jìn)行H2S的吸收反應(yīng),吸收塔出來的富液進(jìn)入再生塔,再生后的氣體進(jìn)入其它硫黃裝置回收處理,具體工藝流程見圖2。
1.2.1尾氣加氫催化劑傳統(tǒng)預(yù)硫化工藝
一般情況下,尾氣加氫催化劑以CoO/MoO3氧化態(tài)的形式提供,在反應(yīng)之前要進(jìn)行硫化以使其具有反應(yīng)活性。硫化反應(yīng)方程式[3]如下:
圖2 酸性氣完全燃燒吹硫流程
傳統(tǒng)的預(yù)硫化工藝如下:制硫單元操作正常,加氫催化劑床層溫度升到200℃時,制硫單元調(diào)整操作,使尾氣中(H2S+COS)與SO2的比值達(dá)到4~6,同時加氫反應(yīng)器入口注入氫氣,使急冷塔出口氫含量維持在4%~5%。加氫尾氣不經(jīng)過胺液吸收,直接進(jìn)入尾氣焚燒爐焚燒后排放煙囪,煙氣中SO2排放濃度高,一般在30 000 mg/m3,遠(yuǎn)高于國家標(biāo)準(zhǔn)的400 mg/m3,污染環(huán)境嚴(yán)重,該過程持續(xù)48 h后,預(yù)硫化操作方可結(jié)束,具體工藝流程見圖3。
1.2.2酸性氣直接預(yù)硫化工藝
酸性氣直接預(yù)硫化工藝首先在尾氣處理單元建立閉路循環(huán),補(bǔ)充一定量的氮氣和酸性氣,然后加氫反應(yīng)器注入氫氣,控制急冷塔出口氫氣含量3%~5%,預(yù)硫化后的尾氣先進(jìn)入尾氣冷卻器冷卻后,再進(jìn)入急冷塔冷卻,之后經(jīng)循環(huán)氣線和電磁閥返回加氫反應(yīng)器,系統(tǒng)壓力過高時,少量循環(huán)氣通過循環(huán)氣壓控閥進(jìn)入尾氣焚燒爐焚燒后,排放煙囪,具體工藝流程見圖4。
圖3 傳統(tǒng)預(yù)硫化工藝示意
圖4 酸性氣直接預(yù)硫化工藝示意
勝利煉油廠80 kt/a第四硫黃回收裝置2008年5月建成投產(chǎn),包括80 kt/a硫黃回收單元和與之相配套的尾氣處理單元及溶劑再生等3部分,硫黃回收裝置采用部分燃燒法、兩級Claus制硫工藝及SSR尾氣處理工藝,溶劑再生采用成熟的熱再生工藝。2013年3月,利用勝利煉油廠四硫黃停工檢修機(jī)會進(jìn)行了綠色環(huán)保型停開工技術(shù)工業(yè)應(yīng)用,期間硫黃裝置全程達(dá)標(biāo)排放。
2.1.1停工工藝過程
催化劑熱浸泡結(jié)束后,尾氣處理單元正常運行,將清潔酸性氣、含氨酸性氣全部改至二、三硫黃裝置,三常五單塔酸性氣部分改入二、三硫黃裝置后,剩余400 m3/h的酸性氣與2 800 m3/h的壓縮空氣完全燃燒,控制反應(yīng)爐爐后氧含量為1%~3%,將積存在系統(tǒng)中的絕大部分單質(zhì)硫帶至加氫反應(yīng)器加氫,再進(jìn)入吸收再生系統(tǒng),再生后的酸性氣去二、三硫黃裝置處理。96 h后,四硫黃裝置酸性氣完全燃燒吹硫結(jié)束,之后改為瓦斯吹硫。瓦斯吹硫階段大約持續(xù)36 h,并逐步進(jìn)行反應(yīng)爐降溫。瓦斯吹硫結(jié)束,用風(fēng)繼續(xù)對制硫爐降溫。
2.1.2停工工藝效果
a)對尾氣SO2排放濃度的影響。勝利煉油廠硫黃裝置歷年來停工均采用“瓦斯吹硫”停工工藝,吹硫煙氣不經(jīng)過尾氣處理單元,直接排放煙囪,尾氣排放SO2含量在30 000 mg/m3左右,不僅造成瓦斯用量的增加,而且尾氣排放嚴(yán)重超標(biāo)。
本次檢修采用新型停工工藝,酸性氣完全燃燒吹硫期間尾氣SO2排放數(shù)據(jù)見表1,采用瓦斯吹硫期間尾氣SO2排放數(shù)據(jù)見表2。
表1 酸性氣吹硫期間尾氣SO2排放濃度
表2 瓦斯吹硫期間尾氣SO2排放濃度
從表1和表2數(shù)據(jù)可以看出,第四硫黃裝置此次采用酸性氣完全燃燒吹硫,排放尾氣中SO2濃度低于300 mg/m3;后續(xù)改為瓦斯吹硫后,尾氣中SO2濃度低于400 mg/m3,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于歷年來全程采用“瓦斯吹硫”時的尾氣排放SO2濃度。
b)SO2減排量。80 kt/a的硫回收裝置傳統(tǒng)瓦斯吹硫期間,焚燒爐煙氣排放量為17 000 m3/h,瓦斯吹硫時間為72 h。新停工工藝技術(shù)應(yīng)用使得酸性氣吹硫時間為96 h,焚燒爐煙氣排放量為10 000 m3/h;瓦斯吹硫時間為36 h,焚燒爐煙氣排放量為17 000 m3/h。計算可得SO2減少排放量為36.2 t。
c)對催化劑的影響。采用“酸性氣完全燃燒吹硫”避免了“瓦斯吹硫”析碳污染催化劑事件的發(fā)生,延長了催化劑的使用壽命。
d)對裝置的影響。吹硫后裝置反應(yīng)爐、余熱鍋爐、硫冷凝器處理較干凈,無殘硫存在。設(shè)備打開后,裝置無自燃事故發(fā)生,說明使用新型停工工藝技術(shù)應(yīng)用取得成功。
2.2.1酸性氣直接預(yù)硫化方案
2013年3月,利用第四硫黃回收裝置檢修時機(jī),完善了“酸性氣直接預(yù)硫化工藝”所需現(xiàn)場條件,根據(jù)勝利煉油廠硫回收裝置實際情況及所用催化劑自身特點,制定了催化劑硫化方案,具體如下。
a)以不高于30 ℃/h的速度,將催化劑床層溫度升至120 ℃恒溫干燥2 h,繼續(xù)以不高于30 ℃/h的速度,將催化劑床層溫度升至200 ℃,恒溫2 h后準(zhǔn)備進(jìn)行催化劑硫化。
b)檢查并控制尾氣單元循環(huán)氣內(nèi)H2含量在 3%~5%左右,反應(yīng)器床層溫度升至200 ℃時,準(zhǔn)備進(jìn)行預(yù)硫化操作。
c)聯(lián)系化驗,分析預(yù)硫化酸性氣組分,要求烴含量小于2%。
d)引入酸性氣,并調(diào)節(jié)酸氣量為50 m3/h,使反應(yīng)器入口氣體內(nèi)含有約1%的H2S,每小時分析一次反應(yīng)器出入口H2S含量,每小時化驗一次急冷塔頂H2含量和急冷水pH值。
e)預(yù)硫化過程中控制床層溫差不大于40 ℃。若催化劑床層溫升超過40 ℃時,應(yīng)降低H2S濃度以減少放熱。如果降低H2S濃度也很難控制溫升,就需要適當(dāng)降低反應(yīng)器入口溫度。
f)當(dāng)反應(yīng)器進(jìn)、出口氣體內(nèi)H2S含量基本一致或催化劑床層沒有溫升時,將加氫反應(yīng)器入口溫度以每小時不大于15 ℃的速度升至230 ℃。
g)當(dāng)反應(yīng)器進(jìn)、出口H2S含量相等后,提高酸氣量到75 m3/h,將加氫反應(yīng)器入口溫度升至250 ℃,當(dāng)反應(yīng)器進(jìn)、出口H2S含量相等后,繼續(xù)維持4 h后結(jié)束預(yù)硫化過程。
h)停預(yù)硫化酸性氣,通入氮氣將管線內(nèi)酸氣吹掃至加氫反應(yīng)器,置換合格后,關(guān)預(yù)硫化酸性氣管線前后截止閥,盲板到關(guān)位,加氫反應(yīng)器具備運行條件。
i)將反應(yīng)器入口的溫度調(diào)至220℃左右,準(zhǔn)備切換硫黃尾氣至尾氣處理單元。
2.2.2開工工藝過程
a)根據(jù)預(yù)定開工安排,四硫黃裝置于2013年3月20日10∶00開始對主流程設(shè)備、管線進(jìn)行氣密;10∶20急冷塔C501建立水聯(lián)運;14∶00開始對工藝聯(lián)鎖及設(shè)備聯(lián)鎖進(jìn)行校對;22∶00胺液吸收再生系統(tǒng)建立水聯(lián)運。
b)3月21日10∶00主流程氣密結(jié)束,11∶10反應(yīng)爐F401點爐,以20℃/h升溫,18∶30升溫到150℃恒溫;急冷塔C501水置換。
c)3月22日02∶30反應(yīng)爐F401繼續(xù)以20℃/h升溫,10∶00升溫到350℃恒溫;10∶00胺液吸收再生水聯(lián)運排水置換;10∶30引3.5 MPa蒸汽暖管,倒串至ER401頂部維持液位;14∶20尾氣焚燒爐F501點爐,升溫到150℃恒溫;14∶20加氫反應(yīng)器R501以20℃/h升溫,16∶00加氫反應(yīng)器R501于150℃恒溫。
d)3月23日08∶00反應(yīng)爐F401于550℃恒溫,08∶00尾氣焚燒爐F501于350℃恒溫,23∶00尾氣焚燒爐F501于400℃恒溫;06∶00加氫反應(yīng)器R501于220℃恒溫;16∶00胺液加入胺液罐。
e) 3月24日13∶00反應(yīng)爐F401升溫至870℃恒溫,一級轉(zhuǎn)化器R401和二級轉(zhuǎn)化器R402以20℃/h升溫;16∶00加氫反應(yīng)器R501開始酸性氣預(yù)硫化。
f)3月25日08∶00,一級轉(zhuǎn)化器R401和二級轉(zhuǎn)化器R402分別于290℃和230℃恒溫;加氫反應(yīng)器R501繼續(xù)酸性氣預(yù)硫化;15∶00胺液吸收再生系統(tǒng)建立冷胺循環(huán);22∶00熱胺循環(huán)建立,反應(yīng)爐F401升溫至1 120℃。
g)3月26日,10∶00反應(yīng)爐F401升溫至1 200℃;10∶30四硫黃裝置加氫催化劑預(yù)硫化結(jié)束;14∶00酸性氣盲板拆除,準(zhǔn)備引酸性氣開工;22∶30引酸性氣開工,22∶40引尾氣單元開工正常。
2.2.3開工工藝效果
a)對尾氣中SO2濃度排放影響。勝利煉油廠硫黃裝置歷年來開工均使用克勞斯尾氣進(jìn)行預(yù)硫化,預(yù)硫化后尾氣不通過胺液吸收單元,直接經(jīng)焚燒爐焚燒后排放煙囪,尾氣中SO2含量在30 000 mg/m3以上,污染嚴(yán)重。2013年3月,第四硫黃開工采用酸性氣直接預(yù)硫化工藝,硫化過程中對尾氣中SO2排放濃度進(jìn)行了監(jiān)控,第四硫黃尾氣SO2排放濃度最高為243 mg/m3,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)的“克勞斯尾氣預(yù)硫化”時的尾氣SO2排放濃度,環(huán)保效果顯著。具體數(shù)據(jù)見表3和表4(數(shù)據(jù)使用德國OPTIMA7在線煙氣分析儀測定)。
表3 50 m3/h酸性氣注入加氫系統(tǒng)閉路循環(huán)預(yù)硫化時數(shù)據(jù)
表4 75 m3/h酸性氣注入加氫系統(tǒng)閉路循環(huán)預(yù)硫化時數(shù)據(jù)
b)SO2減排量。焚燒爐煙氣排放量為17 000 m3/h,傳統(tǒng)預(yù)硫化期間,SO2排放濃度30 000 mg/m3,預(yù)硫化時間48 h。采用直接預(yù)硫化新的開工工藝,SO2排放濃度最高為243 mg/m3。計算可得SO2減少排放量為24.3 t。
c)對裝置開工時間的影響。通過勝利煉油廠第四硫黃裝置使用傳統(tǒng)的“克勞斯尾氣預(yù)硫化”開工工藝所需的時間節(jié)點可使用“酸性氣直接預(yù)硫化”的開工工藝所需的時間節(jié)點對比,酸性氣直接預(yù)硫化新開工工藝較傳統(tǒng)的克勞斯尾氣預(yù)硫化開工工藝相比較,可縮短48 h的開工時間。
采用綠色環(huán)保開停工工藝,勝利煉油廠80 kt/a硫黃回收裝置開停工期間可減少SO2排放60.5 t,減排的SO2以元素硫形式進(jìn)行回收,按工業(yè)硫黃1 000元/t計算,可增收3.03萬元。同時縮短硫回收裝置開工周期48 h,可節(jié)約燃料氣16 t、節(jié)電超過5×104kW·h,按燃料氣不含稅價格2 050元/t,工業(yè)用電0.67元/kW·h計算,可降低裝置能耗6.63萬元,環(huán)保和經(jīng)濟(jì)效益比較明顯。
GB31570—2015《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》要求新建硫黃回收裝置SO2排放質(zhì)量濃度小于400 mg/m3( 特定地區(qū)排放小于100 mg/m3),硫黃回收裝置不僅要保證正常操作時滿足排放要求,而且開停工及操作波動時亦須保證不對環(huán)境造成影響,這就使得硫黃裝置開停工過程成為安全環(huán)??刂频闹匾h(huán)節(jié)之一。同時,硫黃裝置開停工過程排放的氣體對操作人員的健康造成損害,對環(huán)境造成嚴(yán)重污染,由此產(chǎn)生的后續(xù)處理費用和可能帶來的環(huán)保部門的罰款降低了企業(yè)的競爭力。對開停工過程的不斷改進(jìn)符合安全健康和環(huán)境管理體系要求,縮短開停工時間也是推行清潔生產(chǎn)提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益確保裝置安全生產(chǎn)的必要措施。所以,硫黃裝置綠色環(huán)保型開停工技術(shù)的開發(fā)應(yīng)用,必定會促進(jìn)企業(yè)HSE管理的進(jìn)一步提升。
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