陶剛強
摘 要:隨著我國社會生產的不斷進步,對于電力等生產要素的需求不斷增大,電力供給儼然已經成為生產生活中一個不可或缺的組成部分。而鍋爐是電力生產中一個十分重要的組成元素,也是行業(yè)內的重點研究內容之一。對于鍋爐啟動初期關閉金屬溫度控制的研究,對于維護生產安全,提升鍋爐的使用效率和使用壽命具有十分重要的意義。
關鍵詞:鍋爐;啟動初期;管壁溫度;控制
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.07.039
鍋爐管壁金屬溫度超限,會對鍋爐設備金屬部件壽命造成極大的影響。鍋爐啟動過程初期比較容易發(fā)生管壁溫度超溫情況,且存在管壁溫度大面積超溫且超溫幅度較高的現(xiàn)象。啟動過程如何控制鍋爐管壁金屬溫度在規(guī)定范圍內,防止啟動過程中管壁金屬溫度超溫應引起我們足夠重視。
1 鍋爐的超溫原理解析
鍋爐啟動過程中,煙氣所產生的對流熱和輻射熱由過熱器來進行吸收,這些吸收來的熱量再進一步的通過管壁傳遞給蒸汽,使蒸汽溫度增高。所以,煙氣溫度的提升和煙氣量的增大都會提升管壁內部的蒸汽溫度。在維持進口溫度和蒸汽流量恒定的基礎下,管壁內蒸汽的升溫將會引起其受熱面的升溫,進而造成管壁超溫的情況。與之類似,在維持鍋爐的燃燒程度恒定時,飽和溫度的改變和管路中工質流量的變化也容易造成管壁超溫。鍋爐啟動初期,水冷壁的入口處的水溫較低,爐中水溫的升速維持在每分鐘1.5攝氏度以下。[1]然而,水冷壁的狀態(tài)未達到飽和這一期間,過熱器中并沒有蒸汽降溫,長時間的干燒,此時,較高的煙氣溫度將使過熱器出現(xiàn)超溫的現(xiàn)象。[2]另外,保持傳熱量的不變,管壁的受熱面的氧化皮將增加熱阻,導致管壁溫度進一步升高,增加氧化速率。
2 管壁超溫的主要影響因素分析
2.1 給水的流量和溫度
鍋爐啟動初期,給水量要需要控制到最低,并及時的將沒有變成蒸汽的液態(tài)水回收。給水量的增大將會造成水冷壁的降溫,減少蒸汽的流量,受熱面與蒸汽的接觸將會受到影響,降低過熱器的冷卻能力,從而使管壁溫度升高。在鍋爐啟動點火時候,給水的溫度升高,將縮短水冷壁達到飽和狀態(tài)的時間,盡量縮短干燒時長,降低超溫情況發(fā)生的可能,提高安全性。飽和之后,在其它條件不變的情況下提高給水的溫度,將增加水冷壁和過熱器中的蒸汽流量,提升過熱器的冷卻能力,使管壁溫度降低。
2.2 煙氣的溫度
過熱器在吸收煙氣的熱量之后,管內的蒸汽會對其進行冷卻,當蒸汽流量不足甚至沒有蒸汽流動的時候,過熱器就變成了熱量的傳導體,其所吸收的熱量都會造成溫度的增加。初期,水冷壁所產生的蒸汽量相對較小,所能帶走的熱量十分有限,其冷卻能力不足,過熱器接近于干燒的狀態(tài)。[3]因此,鍋爐啟動初期的煙氣溫度對管壁溫度影響較大。通常來說,煤粉的吸毒、鍋爐的送風量和送風溫度都在很大程度上影響著爐內的燃燒環(huán)境,進而影響煙氣的溫度。因此,從煤粉細度、送風量、送風溫度等方面對煙氣溫度進行控制,是控制管壁溫度、防止超溫的最直接的方法。
3 實際操作中管壁金屬溫度控制的實驗經驗
查看歷次管壁超溫的情況,可以發(fā)現(xiàn)啟動過程中鍋爐管壁金屬溫度超溫現(xiàn)象主要發(fā)生在分隔屏過熱器。發(fā)生工況都是在機組并網帶初負荷后,A磨運行而負荷較低,在啟動第二套制粉系統(tǒng)后,比較容易發(fā)生分隔屏過熱器管壁大面積超溫的現(xiàn)象。其主要原因是由于機組并網后帶初負荷運行,機組負荷較低,流經分隔屏的蒸汽流量較少,對管壁的冷卻效果較差。而且在這一過程中由于燃燒效率較低,汽壓上升速度較慢,機組負荷上不來。在這樣的情況下啟動第二套制粉系統(tǒng),位于爐膛上方的分隔屏過熱器就成為了超溫的重災區(qū)。鑒于上述情況,我們在本次#1機組啟動過程中對此進行了重點控制,也取得了比較好的實際效果,沒有發(fā)生管壁溫度超限的情況。
首先,在單臺磨煤機運行的情況下,應盡量把負荷帶上去,在實際操作上煤量可以帶到30T/H左右或者更高,就是用單磨盡可能的帶高負荷,最好是帶到40MW左右,在這樣的情況下,如果管壁溫度升高,可以適當采取噴水減溫適當降低蒸汽溫度,來降低分隔屏的管壁溫度。需要注意的是在使用噴水減溫的過程中應小幅度進行,防止大量減溫水進入造成蒸汽溫度驟降,引起管壁金屬溫度驟降。單磨帶較大煤量另外一個好處就是在啟動第二套制粉系統(tǒng)后,能通過減少A磨煤量來緩沖第二臺制粉系統(tǒng)啟動對燃燒造成的影響。
另外,在啟動第二套制粉系統(tǒng)過程中,需要對磨煤機進行充分的暖磨,確保比較高的磨煤機出口溫度,出粉能馬上燃燒,啟動后馬上減少A磨的煤量,保持總的燃料量不變或是微增,燃燒穩(wěn)定后再逐步加大燃料量,可以先加A磨煤量,保持剛啟動磨較小的煤量運行。在啟動第二套制粉系統(tǒng)過程中,應注意監(jiān)視汽包水位,防止磨組內部有存粉或者燃燒加強后,導致汽包水位突升!
最后,需要采取比較大的送風量。本次鍋爐啟動過程中,我們一直都維持比較大的送風量。在A磨運行,機組負荷30MW左右,送風量達到650T/H左右,之后逐步加到700T/H,配風上在保證運行磨煤機出口煤粉燃燒需要氧量的情況下,通過開大爐膛上層的SOFA風門和上層EE/DE層風門,讓大量的溫度較低的送風進入爐膛上部,起到降低爐膛上部煙氣溫度的作用,防止爐膛上部受熱面管壁金屬溫度超溫。
4 總結
鍋爐是能量轉化的重要工具,對于現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展發(fā)揮著至關重要的作用。鍋爐在生產過程中啟動時,容易出現(xiàn)管壁超溫的現(xiàn)象,極大的影響了鍋爐的使用壽命,降低了生產效率。對鍋爐管壁超溫的原理進行分析,抓住影響因素的重點,并在實際工作中對鍋爐管壁超溫的現(xiàn)象進行總結,獲得操作經驗,對提高生產效率、延長鍋爐壽命具有重要意義。
參考文獻:
[1]李文軍,黃偉.國產超臨界鍋爐啟動過程中的氣溫控制方法[J].鍋爐技術,2008(05).
[2]葛浩,馮忠偉,王建國.超臨界機組鍋爐啟動初期過熱器管壁超溫研究[J].上海電力學院學報,2012(06).
[3]林生.超臨界壓力直流鍋爐啟動初期主汽溫度偏高問題[J].湖北電力,2007(06).