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        DCC裝置開工不放火炬注意事項及解決方法

        2018-03-28 06:49:42朱益?zhèn)?/span>
        山東化工 2018年12期
        關(guān)鍵詞:分餾塔沸器噴油

        朱益?zhèn)ィS 波

        (中海油東方石化,海南 東方 572600)

        催化裝置在開工噴油初期,由于操作變量多,操作不穩(wěn)定,一般情況下,催化裝置在開工初期,沉降器壓力由氣壓機入口放火炬閥門控制,等加工量提到60%~70%時再開氣壓機。由于大量的富氣組分直接排放至火炬系統(tǒng)進行燃燒,不但造成了大量物料的浪費,同時對大氣產(chǎn)生了污染。DCC裝置在開工要求中明確提到要在開工過程中不放火炬,以達到了降低開工成本、清潔生產(chǎn)、節(jié)能降耗的目的。

        在開工過程中,我們解決了以下三大方面問題,使得開工不放火炬得以實現(xiàn)。

        1 解決氣壓機在反應(yīng)噴油前及低負荷時平穩(wěn)運行

        1.1 氣壓機開機前準(zhǔn)備工作應(yīng)到位

        (1)氣壓機開機前中壓蒸汽溫度、壓力需要控制在合適范圍內(nèi),如果波動較大,將直接影響機組工況。蒸汽系統(tǒng)在開機前要求班組充分疏水、暖管、升壓,在此過程中,還要注意蒸汽管線膨脹位移情況,防止發(fā)生設(shè)備管線損壞。

        (2)吸收穩(wěn)定系統(tǒng)引天然氣充壓,壓力控制在0.4MPa左右,聯(lián)系罐區(qū)外收開工汽油至吸收穩(wěn)定系統(tǒng),建立吸收、解析、穩(wěn)定三塔循環(huán),各塔液位按低液位控制(為后期穩(wěn)汽未合格前提供緩沖存放空間)。

        (3)分餾塔頂引開工天然氣充壓,壓力控制在0.06MPa左右,分餾塔油氣大蝶閥DCS調(diào)試好用。

        (4)氣壓機系統(tǒng)自保試驗完成,各閥門調(diào)試合格,潤滑油油溫、油壓正常。

        1.2 氣壓機低負荷開機需嚴(yán)密監(jiān)控機組狀態(tài)

        (1)2月1日8∶50氣壓機開機,機入口閥全開,出口閥全關(guān),反飛動閥全開,升速至500r/min低速暖機。此時,內(nèi)、外操嚴(yán)密監(jiān)控氣壓機運行工況,防止機組喘振。

        (2) 10∶10分機組升速至2200r/min,此前相應(yīng)加大分餾塔開工天然氣來量,外操到現(xiàn)場調(diào)節(jié)反飛動副線閥開度,以加大氣壓機入口流量,從而保證機組運轉(zhuǎn)工況平穩(wěn)。

        1.3

        反應(yīng)噴油后,氣壓機出口富氣并入吸收穩(wěn)定系統(tǒng)時需平穩(wěn)各操作參數(shù)

        (1)11∶00反應(yīng)提升管噴油,此時根據(jù)氣壓機入口富氣流量相應(yīng)調(diào)節(jié)反飛動流量,氣壓機快速升速至3500r/min,升速期間CS3000機組監(jiān)控系統(tǒng)顯示氣壓機軸位移、軸振動、軸瓦溫度等參數(shù)均在正常范圍內(nèi)。

        (2)反應(yīng)噴油后,要控制分餾塔冷后溫度在40~45℃,此時,外操要在現(xiàn)場觀察氣壓機入口凝縮油罐液位并及時壓液,氣壓機中間罐液位要室內(nèi)外對照好。

        (3)此時要注意觀察氣壓機出口壓力,當(dāng)機出口壓力高于吸收穩(wěn)定系統(tǒng)壓力時,打開氣壓機出口閘閥,將富氣并入吸收穩(wěn)定系統(tǒng)。

        2 解決反應(yīng)噴油后運行泵抽空問題

        要達到DCC裝置開工不放火炬,就要保證分餾、穩(wěn)定系統(tǒng)運行機泵不抽空,以保證各段溫度、回流量在控制范圍內(nèi)。

        (1)開工初期,頂循系統(tǒng)、粗汽油罐外收汽油,輕柴、一中系統(tǒng)外收柴油,以保證在反應(yīng)噴油后盡快建立各段回流。

        (2)原料系統(tǒng)在三路循環(huán)時充分升溫(切換氣封前控制在110℃左右,切換氣封后控制在170℃左右)、脫水,防止在噴油時原料帶水造成反應(yīng)壓力快速上升,原因是蒸汽在進入分餾塔頂冷后換熱系統(tǒng)后會變成酸性水,而氣壓機入口流量未增長,會造成氣壓機無法控制反應(yīng)壓力從而造成火炬排放。

        (3)反應(yīng)——分餾系統(tǒng)切換氣封后,派專人在各回流泵旁反復(fù)、間斷脫水,回流泵運轉(zhuǎn)后,也要經(jīng)常進行備用泵脫水。

        (4)上周期開工時,粗汽油泵(型號:GSB-Q-72/295,最大流量:72m3/h)在運轉(zhuǎn)過程中汽蝕現(xiàn)象嚴(yán)重,使分餾塔頂冷回流量大幅波動,分餾塔頂溫最高達到160℃,造成火炬排放。此次粗汽油泵增加一臺多級泵(型號:100AY-175×2,最大流量:120m3/h),開工期間運行平穩(wěn),控制住分餾塔頂溫在120℃左右,從而有效防止因反應(yīng)壓力超高而造成火炬排放。

        (5)當(dāng)反應(yīng)噴油,分餾塔各段溫度上升,輕柴汽提塔液位到50%時,開啟輕柴油泵,并將所產(chǎn)柴油全部打入一中泵入口,保證一中泵入口流量,使一中泵盡快運行平穩(wěn)起來。

        3 解決穩(wěn)定塔底重沸器熱源問題

        富氣進入吸收穩(wěn)定后,就要及時提高穩(wěn)定塔底溫度,使穩(wěn)定汽油蒸汽壓盡快合格,而此時分餾一中段回流還未正常,且置換一中管線內(nèi)冷態(tài)柴油還需要時間,所以穩(wěn)定塔底熱源在這段時間就直接影響火炬是否排放。

        (1)DCC裝置首次開工前,新增1.0MPa蒸汽進一中油入穩(wěn)定塔底重沸器手閥后流程,并增設(shè)調(diào)節(jié)閥,以滿足穩(wěn)定塔升溫需求從而保證穩(wěn)定汽油蒸汽壓盡快合格。

        (2)在首次開工一中段回流正常后,切換穩(wěn)定塔底熱源時間較長,原因是重沸器蒸汽出口段管徑為DN50,將穩(wěn)定塔底重沸器管程內(nèi)蒸汽排放干凈所需時間將近3個小時。在這次開工切換過程中,將氮氣接入蒸汽進穩(wěn)定塔底重沸器入口段,依靠氮氣的壓力,使重沸器內(nèi)蒸汽在低壓時增大排放速度,使切換速度加快了將近一倍,從而大大減少了不合格汽油產(chǎn)生量。

        (3)因穩(wěn)定塔底重沸器切換需要時間,在切換期間穩(wěn)定汽油蒸汽壓會不合格,這時穩(wěn)定汽油外送至罐區(qū)會有很大的危險,所以在這次開工吸收穩(wěn)定系統(tǒng)外收汽油時,以盡量少收、三塔循環(huán)油量需求達到即可。騰出足夠塔、器空間以滿足不合格穩(wěn)定汽油不外送時,裝置內(nèi)的存放需求。

        4 結(jié)論

        (1)2015年1月1日實施的新《環(huán)境保護法》,對企業(yè)排放做了更加嚴(yán)格的規(guī)定,此次開工不放火炬,社會意義巨大,體現(xiàn)了企業(yè)的社會責(zé)任感。此次開工,減少富氣排放約70余噸,經(jīng)濟效益也極為顯著。

        (2)在本廠干氣系統(tǒng)用戶少,干氣平衡較困難的前提下,DCC裝置開工過程中需精細操作,不容許有較大波動。此次開工不放火炬,與運行部門領(lǐng)導(dǎo)高超的組織協(xié)調(diào)能力以及操作人員較高的操作水平分不開的。

        (3)開工初期氣壓機使用的天然氣與正常生產(chǎn)時使用的富氣組成不同,組分過輕,操作不當(dāng)就會造成機組喘振。因此,如使用液化氣加熱后發(fā)生瓦斯進行分餾系統(tǒng)充壓,將會降低機組喘振發(fā)生。

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