張學琴,張文娟,徐海濤,張懷龍,孫玉廣
(章丘黃河河務局,山東 濟南 250200)
龍?zhí)ь^式泄洪洞是水利工程中常見的泄水建筑物,用于宣泄庫區(qū)內(nèi)多余的洪水。由于龍?zhí)ь^式泄洪洞具有高水頭和大流速的特點,因而在宣泄洪水時常伴有脈動、振動、空化、空蝕、沖刷及霧化等不良的水力學問題。近年來,許多專家學者對龍?zhí)ь^式泄洪洞的水力特性展開了大量的試驗研究:分析了龍?zhí)ь^式泄洪洞反弧段末端的摻氣減蝕問題[1-2],對龍?zhí)ь^式泄洪洞3種挑坎的挑流效果進行了對比分析[3-5]。探討了龍?zhí)ь^式泄洪洞高落差連接段的水力特性[6-8]。
根據(jù)庫區(qū)右岸2號龍?zhí)ь^式泄洪洞實際工程,采取水工模型對該泄洪洞水力特性進行了試驗研究,分析了設計與校核兩種洪水位條件下,泄洪洞的泄流能力,水面線、測壓管水頭、空化數(shù)及河道沖刷。
黃河小浪底水庫位于洛陽市孟津縣小浪底鎮(zhèn),流域控制面積為69.42萬km2,總庫容為126.5億m3,裝機容量為1800MW。正常蓄水位為531.32m;設計洪水位為535.55m,下泄流量為983.6m3/s;校核洪水位為538.35m,下泄流量為1092.4m3/s。
2號龍?zhí)ь^式泄洪洞布置于庫區(qū)右岸山體,由引渠段、進口段、洞身段和挑流段等四部分所組成。泄洪洞下游河道為砂礫石河床,全長150.0m。
引渠段全長57.15m,邊坡1∶0.3,底板高程490.0m。
進口段斷面尺寸由13.6m×9.83m(寬×高)漸變?yōu)?.0m×7.2m(寬×高),頂板與側墻均為1/4的橢圓。
洞身為城門洞型,斷面尺寸為9.0m×6.72m(寬×高),全長為251.0m。洞身段由渥奇段、直線段、反弧段及緩坡段等4部分組成。其中,渥奇段底板曲線方程為y=x2/260;直線段坡度為1∶2;反弧段半徑為40.0m;緩坡段坡度為1∶100。
挑流段設窄縫挑流鼻坎,全長為30.0m,挑流角度為25°,反弧段半徑為40.0m,挑流鼻坎頂部高程為468.39m。
根據(jù)試驗任務要求,本模型按照重力相似準則進行設計,選用幾何比尺為1∶40。模型范圍包括上游庫區(qū)、引渠段、進口段、洞身段、挑流段及下游河道等。水工模型根據(jù)山西省水利勘測設計院提供的圖紙資料制作,模型平面誤差小于2mm,高程誤差小于0.5mm。泄洪洞引渠段、進口段、洞身段及挑流段均采用有機玻璃制作,模型邊墻采用紅磚和水泥砌筑,上游庫區(qū)和下游河道采用泥砂漿粉面拉毛,滿足天然河道的阻力相似。小浪底水庫下游河道基巖為泥質(zhì)粉砂巖,根據(jù)基巖的抗沖能力,由伊茲巴申公式(其中,Vm水工模型試驗動床石料的直徑;d是原河床石料平均粒徑)來選取模型下游河道的石料粒徑。由于設計挑流水舌落點附近強風化基巖的抗沖流速為4.0~5.0m/s,因此,選用的下游河道石料的中值粒徑約為12.5mm。
水工模型下游河道排水管的末端采用矩形薄壁量水堰測量下泄流量。采用鋼直尺測量泄洪洞底板處的測壓管水頭。水位高程采用SW40型日記式水位計進行量測。運用LS300-A型便攜式流速流量儀測定不同斷面處的流速分布。
龍?zhí)ь^式泄洪洞測點布置在進口段至挑流段之間。泄洪洞進口段沿程布置10個測點。進口支墩內(nèi)側垂向布置6個測點。洞身渥奇段、直線段、反弧段及緩坡段共布置45個測點,且測點距地板2.0cm。挑流段底板的中心線上連續(xù)布置12個測點。
龍?zhí)ь^式泄洪洞的流量系數(shù)計算公式為[1]:
式中:μ為流量系數(shù);Q為下泄流量,m3/h;B為弧型閘門控制的閘孔寬度,m;a為閘孔高度,m;H為進水口底板以上的作用水頭,m;重力加速度g為9.81m/s2。泄洪洞流量系數(shù)計算得表1。
表1 泄洪洞流量系數(shù)
從表1中可知,模型試驗測量的流量系數(shù)略高于設計流量系數(shù),表明泄洪洞的泄流能力滿足要求。
泄流流量達到設計和校核洪水位條件時,自閘孔出口起,水面線沿程逐漸降低,并且渥奇段以后水面線將趨于平穩(wěn)。泄洪洞最大洞身水深為5.53m,低于泄洪洞側邊墻高度6.72m,表明洞內(nèi)不會出現(xiàn)水體接近洞頂引起封頂或明滿流交替的現(xiàn)象,洞內(nèi)空氣通暢,水流流態(tài)穩(wěn)定。洞身渥奇段水深比緩坡段水深大,原因是流體經(jīng)過渥奇段底板時產(chǎn)生波浪,波浪破碎卷入空氣形成摻氣水流,使水面線升高。
泄洪洞沿程測壓管水頭變化幅度較大。洞身渥奇段測壓管水頭較低,原因為流體經(jīng)過渥奇段底板時流速過快,流體表面波破碎形成摻氣水流,壓強降低。洞身反弧段測壓管水頭突然升高,是由于該區(qū)域離心率為零,流體不產(chǎn)生負壓。洞身緩坡段的測壓管水頭趨于穩(wěn)定,且沿程測壓管水頭逐漸降低。
在實際工程中一般以空化數(shù)作為判別泄水建筑物是否發(fā)生空化空蝕危險的重要標準。泄洪洞空化數(shù)計算公式[3]如下:
式中:K為空化數(shù);p為絕對壓強,m;pv為蒸汽壓強,根據(jù)水力學蒸汽壓強表,水溫為20℃,蒸汽壓強為0.238m;γ為水的容重,N/m3;u為斷面平均流速,m/s。
工程中通常認為空化數(shù)K小于0.2~0.3時,泄洪洞內(nèi)必然會發(fā)生空化、空蝕的現(xiàn)象。通過計算泄洪洞沿程側墻空化數(shù)均大于0.3,因此泄洪洞側墻區(qū)域不易發(fā)生空蝕破壞,泄洪洞結構設計符合要求。
根據(jù)《水工(常規(guī))模型試驗規(guī)程》,水工模型需連續(xù)沖刷2h后,測量挑流射程及沖坑深度[4]。泄洪洞挑流射程及沖坑深度見表2。
表2 泄洪洞挑流射程及沖坑深度 單位:m
根據(jù)表2可知,下游河道的沖坑位置與挑流鼻坎相距較遠,使得挑流沖坑不會危機到大壩主體基礎的安全與穩(wěn)定。從沖坑的發(fā)生位置和沖刷形狀分析可知,沖坑對山體右岸的坡腳具有一定的沖刷和掏空作用,需要對右岸的山體采取錨桿加固等防沖刷措施,從而提高右岸山體坡面的穩(wěn)定性。
結合大型小浪底引黃水利實際工程,采用1∶40模型試驗,對高水頭2號龍?zhí)ь^式泄洪洞的水力特性進行了試驗研究,提出了可作為工程建設參考的龍?zhí)ь^式泄洪洞的優(yōu)化體型,主要結論如下。
龍?zhí)ь^式泄洪洞設計和校核洪水位均能夠達到預期的下泄流量,設計體型符合工程要求;
龍?zhí)ь^式泄洪洞沿程的側墻空化數(shù)均大于0.3,得到泄洪洞洞身側墻區(qū)域不會發(fā)生空蝕危害;
泄洪洞的鼻坎挑流對河道下游壩體的穩(wěn)定影響較小,主要是對右岸山體具有沖刷和掏空作用,需要采取適當?shù)姆罌_刷措施。
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