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        PLC在過熱爐點火系統(tǒng)中的應(yīng)用

        2018-03-26 08:07:20李敏
        科技資訊 2018年32期

        李敏

        摘 要:傳統(tǒng)點火裝置控制過程不但費時費力,而且增加了操作人員及設(shè)備運行的安全隱患。本次改造采用西門子的STEP 7系統(tǒng),系統(tǒng)可存儲大量數(shù)據(jù),相關(guān)監(jiān)控測點都可數(shù)據(jù)采集,并由計算機對這些數(shù)據(jù)作處理,通過WinCC組態(tài)畫面來判斷檢測相關(guān)工況運行情況。通過改造,達(dá)到降低系統(tǒng)故障,改善運行及檢修人員的勞力強度等問題。

        關(guān)鍵詞:過熱爐 點火系統(tǒng) PLC

        中圖分類號:TP3 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2018)11(b)-0042-02

        某鋼鐵廠用于余熱發(fā)電的一臺過熱爐點火系統(tǒng)原采用若干繼電器及自動西門子檢漏裝置、西門子機械程序控制器、西門子火焰檢測裝置來控制燃燒器點火。在點火過程中,通過中間繼電器傳輸開關(guān)量信號來控制電機以及電動執(zhí)行器來完該系統(tǒng)來完成整個點火程序不但費時又費力,而且若在點火過程中發(fā)生點火失敗時,就需要人員至現(xiàn)場操作試驗解決,這樣就增加了操作人員及設(shè)備運行的安全隱患。

        針對這些點火燃燒問題,本人提出整個點火燃燒過程采樣現(xiàn)場開關(guān)量、模擬量傳輸至PLC,由后臺機監(jiān)控現(xiàn)場設(shè)備,通過PLC組態(tài)邏輯聯(lián)鎖相關(guān)現(xiàn)場設(shè)備,達(dá)到集中分散控制,且PLC電源可以由UPS電源供給。改造后由PLC(西門子)采樣、監(jiān)控、操作系統(tǒng)遠(yuǎn)程控制,增加了全程點火步序可控性。

        1 系統(tǒng)工藝概況

        過熱爐點火系統(tǒng)點火啟動后,機械程控器開始自動控制步序。首先打開天然氣電磁閥,天然氣供給后,觸發(fā)高壓點火裝置點火,天然氣著火;接著天然氣火檢亮大概12s左右后,機械程控器觸發(fā)#19角打開快切閥V1,輔燃?xì)忾yVg,輔燃煤氣著火,煤氣火檢1、2、3亮;最后輔燃煤氣燃燒大概5s后,主煤氣V2閥打開,投入主煤氣,煤氣3只火檢正常,爐膛負(fù)壓(值范圍-1500~2000Pa)正常,整個點火程序成功啟動,此時可以根據(jù)爐膛負(fù)壓及溫度來控制過熱爐按工藝要求燃燒,如圖1所示。

        2 系統(tǒng)配置

        改造前的點火系統(tǒng)完全由原廠家利用西門子機械程序控制器,通過中間繼電器傳輸開關(guān)量信號來控制電機以及電動執(zhí)行器來完成點火程序,同時由于中間繼電器還有接觸不良、磨損、體積大等缺點。而PLC(可編程邏輯控制器)具有系統(tǒng)構(gòu)成靈活,擴展容易,以開關(guān)量控制為其特長;也能進行連續(xù)過程的PID回路控制;并能與上位機構(gòu)成復(fù)雜的控制系統(tǒng),實現(xiàn)生產(chǎn)過程的綜合自動化。

        2.1 系統(tǒng)硬件選型

        PLC選型對于機械設(shè)備電控系統(tǒng)的正常運行是至關(guān)重要的。選型要按照機械設(shè)備的工藝流程、使用點數(shù)、使用環(huán)境的要求決定選用何種容量和模塊點數(shù)的PLC。余熱爐點火系統(tǒng)主要是有點火燃燒器及點火棒、燃燒介質(zhì)執(zhí)行機構(gòu)控制等構(gòu)成。原機械程序控制器需19只中間繼電器及5只時間繼電器來控制天然氣閥門、高壓點火器,及煤氣輔燃、主煤氣閥門,技術(shù)改造需利用開關(guān)量及模擬量不是很多,按照點火機械設(shè)備的要求,決定選用僅需配備西門子S7-300系列,容量和模塊擴展點數(shù)能滿足要求。

        2.2 硬件性能

        S7-300是德國西門子公司生產(chǎn)的可編程序控制器(PLC)系列產(chǎn)品之一。其模塊化結(jié)構(gòu)、易于實現(xiàn)分布式的配置以及性價比高、電磁兼容性強、抗震動沖擊性能好,使其在廣泛的工業(yè)控制領(lǐng)域中,成為一種既經(jīng)濟又切合實際的解決方案。S7-300出色的性能表現(xiàn)在:(1)S7-300PLC具有高速的指令處理功能;(2)擁有人機界面(HMI);(3)可以擴展多達(dá)32個模塊;(4)模塊內(nèi)集成背板總線;(5)網(wǎng)絡(luò)連接支持多點接口 (MPI)、PROFIBUS或工業(yè)以太網(wǎng)等。

        3 系統(tǒng)原理

        通過改造,整個點火過程由PLC編程控制現(xiàn)場燃?xì)忾y門開關(guān),而且閥門開度及位置可反饋至后臺機監(jiān)控。點火棒是否由高壓點火裝置打火點燃天然氣,也可通過火焰探頭及顯示器觀察火焰燃燒大小。火焰3只檢測探頭監(jiān)控天然氣、輔燃煤氣、主煤氣是否著火,若沒有著火,則PLC程序可編程邏輯聯(lián)鎖點火失敗觸發(fā)回到第一階段吹掃并檢漏。若天然氣著火點亮則由PLC設(shè)定燃燒時間后,投用輔助煤氣5s后,再投用主燃煤氣,完成整個點火過程,達(dá)到過熱爐的燃燒成功,并能全程監(jiān)控。所有監(jiān)控參數(shù)都可由后臺機控制檢測,而后臺機監(jiān)控組態(tài)畫面可以通過WinCC軟件來選擇方案組態(tài)完成。

        3.1 點火準(zhǔn)備

        點火前的檢漏,通過PLC來控制燃?xì)忾y門開關(guān)V1、V2閥的開啟與關(guān)閉,經(jīng)現(xiàn)場儀表的開關(guān)量及模擬量變化來檢測壓力設(shè)定值是否達(dá)到,由此來判斷是否漏氣,嚴(yán)密性是否完好。點火前3臺風(fēng)機必須先后啟動,先畫面啟動或現(xiàn)場手動再循環(huán)風(fēng)機(進口閥門關(guān)到位),如果跳閘停機進口閥門自動關(guān)閉。再循環(huán)風(fēng)機啟動且運行正常(引風(fēng)機進口閥門關(guān)到位),然后才可以啟動引風(fēng)機,如果跳閘停機進口閥門全開。再循環(huán)風(fēng)機和引風(fēng)機啟動且運行正常后,鼓風(fēng)機可以啟動(進口閥門關(guān)閉),如果跳閘停機則進口閥門全開。

        3.2 鍋爐吹掃

        爐膛壓力正常,爐膛無火焰,3臺風(fēng)機運行正常,進口擋板開度大于30%,燃燒器主風(fēng)門擋板開度大于30%,鍋爐送風(fēng)量大于3000m3/h,燃料閥門全關(guān),MFT信號已復(fù)位,吹掃時間大于3min。

        3.3 鍋爐允許點火條件

        鍋爐吹掃完成,爐膛壓力正常,爐膛無火焰,風(fēng)機運行正常,進口擋板開度大于30%,高爐煤氣進口電動閥開啟且壓力正常,天然氣一次電磁閥開啟且壓力正常,鍋爐蒸汽進口電動門開啟,調(diào)門開度大于15%,集汽集箱排汽門開啟。

        3.4 點火過程

        允許后,鍋爐具備點火條件后,由操作員在上位機操作,通過PLC發(fā)點火命令(發(fā)點火命令后,天然氣調(diào)門及燃燒風(fēng)調(diào)門不要操作,PLC程序已設(shè)定),PLC發(fā)來的點火命令后,由PLC開關(guān)量及模擬量模塊收發(fā)檢測信號進行閥組檢漏并確認(rèn)正常,然后進行燃燒器內(nèi)部吹掃,吹掃完成后,天然氣點火并開天然氣電磁閥,天然氣火檢確認(rèn)有火或PLC上位機發(fā)確認(rèn)有火信號(3s內(nèi))后,輔助煤氣閥Vg(氣動閥)打開,高爐煤氣輔助煤氣閥Vg及快切閥V1打開點火并確認(rèn)有火,燃燒器風(fēng)門擋板,煤氣調(diào)節(jié)閥開到規(guī)定開度,主煤氣閥V2(氣動閥)打開并確認(rèn)主火焰信號A61、A62、A75(火檢三取二)正常。點火成功完成各項操作并確認(rèn)火檢信號正常后,操作員可通過PLC及組態(tài)畫面監(jiān)控鍋爐各項參數(shù)并進行參數(shù)負(fù)荷調(diào)節(jié),鍋爐的正常運行調(diào)節(jié)開始由操作人員監(jiān)控控制。

        4 結(jié)語

        通過PLC運用改造后,點火系統(tǒng)具有較高工作可靠性和抗干擾能力,相較以前純機械程控來說,電氣接線及開關(guān)點減少較多,且故障降低。改造后的系統(tǒng)可存儲大量數(shù)據(jù),相關(guān)監(jiān)控測點都可數(shù)據(jù)采集,并由計算機對這些數(shù)據(jù)作處理,通過歷史、實時曲線來判斷檢測相關(guān)工況運行情況,從而達(dá)到降低運行及檢修人員的勞動強度的目的。

        參考文獻

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