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        高陡山區(qū)長(zhǎng)距離穩(wěn)壓膏體充填技術(shù)應(yīng)用研究

        2018-03-26 13:57:31鄭伯坤鄧高嶺李向東
        采礦技術(shù) 2018年2期
        關(guān)鍵詞:礦山工藝系統(tǒng)

        鄭伯坤,鄧高嶺,李向東

        (長(zhǎng)沙礦山研究院有限責(zé)任公司, 湖南 長(zhǎng)沙 410012)

        0 前 言

        甘肅中金黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司,礦山生產(chǎn)能力26.4萬t/a,日處理礦石量為800 t,設(shè)計(jì)入選平均品位2.46 g/t,選礦回收率92%,年產(chǎn)金600 kg。

        大店溝金礦為多層平行急傾斜薄至中厚礦體,礦巖層理發(fā)育、較破碎,設(shè)計(jì)采礦方法為淺孔留礦法和削壁充填法,實(shí)際生產(chǎn)中主要采用淺孔留礦法,設(shè)計(jì)損失率12%,貧化率16%。但開采過程中礦石損失、貧化較大,作業(yè)安全條件差。據(jù)初步統(tǒng)計(jì),實(shí)際損失達(dá)18%~28%,貧化達(dá)23%~35%。為解決井下安全生產(chǎn)管理難度大,貧化損失高的難題,擬采用充填采礦法。

        針對(duì)礦山充填條件,甘肅中金和長(zhǎng)沙礦山研究院共同開發(fā)了超遠(yuǎn)距離膏體泵送充填技術(shù),由長(zhǎng)沙礦山研究院設(shè)計(jì)的充填系統(tǒng)于2016年10月建成,于2016年11月調(diào)試成功并投產(chǎn),調(diào)試階段完成膏體充填2000 m3,成功產(chǎn)出高品位礦石4000 t。大店溝金礦充填系統(tǒng)投資為780萬元,充填成本33.5元/m3,僅為類似礦山充填成本的2/3,良好的充填效果起到了強(qiáng)力支護(hù)上下盤破碎圍巖的效果,成功解決了困擾礦山多年的采礦貧化損失率高等問題,同時(shí)大宗量地處理了尾礦,解決了尾礦排放成本高等問題。充填后采礦損失率降低至5%以內(nèi),貧化率降至10%以內(nèi),尾礦處理成本降低20元/t。

        1 充填工藝

        該工藝流程采用旋流器+砂倉進(jìn)行兩段濃密,采用2個(gè)小容積立式砂倉,全倉流態(tài)化壓氣造漿,高濃度放砂,攪拌機(jī)攪拌尾砂漿。該工藝充填系統(tǒng)分為5個(gè)子系統(tǒng),分別為:尾砂濃密放砂系統(tǒng),水泥儲(chǔ)備給料系統(tǒng),兩段式攪拌制備系統(tǒng),充填輸送管網(wǎng)系統(tǒng),計(jì)量控制系統(tǒng)。

        1.1 尾砂濃密放砂系統(tǒng)

        尾砂濃密放砂系統(tǒng)包括3個(gè)工序:尾砂輸送、分級(jí)和第一段濃密;尾砂第二段濃密、造漿、放砂;溢流排放處理。

        (1) 尾砂輸送、分級(jí)和第一段濃密:選廠尾砂漿(濃度約28%)自流進(jìn)入尾礦渣漿泵站,通過渣漿泵輸送至充填站尾砂倉頂部,由倉頂?shù)男髌鹘M,進(jìn)行分級(jí)和第一段濃密,旋流器底流(濃度約65%)進(jìn)入尾砂倉內(nèi),即完成尾砂輸送、分級(jí)和第一段濃密。

        (2) 尾砂的第二段濃密、造漿、放砂:旋流器底流進(jìn)入砂倉后,當(dāng)砂倉滿漿后即停止進(jìn)砂,沉降0.5 h后,通過階梯閥排出砂面上部分清水,使得砂倉內(nèi)砂漿的濃度控制在70%~72%。

        充填開始前10~30 min開始預(yù)造漿,采用壓氣造漿工藝,在倉底按照一定密度布置噴嘴,壓縮空氣通過壓氣管道和噴嘴進(jìn)入砂倉底部,造漿時(shí)形成全倉類似“沸騰”的狀態(tài),使全倉的尾砂濃度分布和粒度分布均勻,從而確保放砂濃度的穩(wěn)定,進(jìn)而確保充填體質(zhì)量的穩(wěn)定。采用小高徑比砂倉,利于砂倉內(nèi)造漿均勻,利于高濃度放砂。

        充填開始后,打開尾砂倉底放砂閥,尾砂料漿通過放砂管自流進(jìn)入攪拌系統(tǒng)的尾砂進(jìn)料斗。為保證放砂濃度穩(wěn)定,壓氣造漿持續(xù)至放砂完畢。為避免剛開始放砂時(shí)放砂口濃度過高堵塞放砂管,在放砂閥前設(shè)置反沖水管。

        (3) 溢流排放、處理:旋流器的溢流和階梯閥排放的清水均通過溢流管自流至溢流緩沖池,再自流至現(xiàn)有尾礦泵站,泵送至現(xiàn)有濃密機(jī),濃密壓濾后排放尾礦庫。

        由于采用旋流器+砂倉的兩段濃密技術(shù),旋流器濃密效率高,底流濃度達(dá)到65%,砂倉起到輔助濃密的功能,因此砂倉利用率大大提高,采用2個(gè)容積較小的砂倉即可滿足能力要求,同時(shí)可實(shí)現(xiàn)充填站連續(xù)24 h進(jìn)砂,充填時(shí)間靈活調(diào)整,靈活應(yīng)對(duì)小采場(chǎng)的充填,滿足工藝要求的同時(shí)降低了系統(tǒng)造價(jià)。

        1.2 水泥儲(chǔ)備給料系統(tǒng)

        散裝水泥罐車將散裝水泥運(yùn)來后通過風(fēng)力打入水泥倉,水泥倉中水泥通過雙螺旋給料裝置再經(jīng)過單管螺旋秤計(jì)量放入雙軸攪拌機(jī),雙螺旋通過調(diào)節(jié)螺旋變速器,從而控制水泥添量。

        1.3 兩段式攪拌制備系統(tǒng)

        高濃度的尾砂漿自主放砂管進(jìn)入尾砂進(jìn)料斗,再進(jìn)入雙軸攪拌機(jī),同時(shí)水泥直接進(jìn)入雙軸攪拌機(jī),雙軸攪拌機(jī)漿尾砂漿及水泥充分混合形成尾砂膠結(jié)充填料漿,即第一段攪拌。為避免尾砂漿濃度過高,尾砂進(jìn)料斗布置調(diào)濃水管。經(jīng)第一段攪拌的膠結(jié)充填料漿未能將尾砂和水泥充分混合,進(jìn)入活化攪拌裝置進(jìn)行第二段攪拌,以強(qiáng)化水泥水化過程,使水泥在充填體形成過程中發(fā)揮最大效應(yīng)。

        1.4 充填輸送管網(wǎng)

        充填輸送主管網(wǎng)主要包括:充填泵、井下管道等。針對(duì)1650 m以上采場(chǎng)充填采用上向泵送工藝,針對(duì)1650 m以下采場(chǎng)充填采用水平泵送+自流輸送的工藝。

        上向泵送的高差在100 m范圍內(nèi),輸送管徑采用通徑Φ110 mm無縫鋼管,管道由快速接頭連接。最遠(yuǎn)泵送距離3 km。豎直管道布置于現(xiàn)有天井。

        應(yīng)急沖洗管網(wǎng):由于充填泵造價(jià)較高,備用泵成本高,且長(zhǎng)距離泵送管道堵管故障處理勞動(dòng)強(qiáng)度大,因此布置高壓水應(yīng)急沖洗官網(wǎng)。在泵送主管道每100 m布置1個(gè)沖洗水管和1個(gè)排空閥,沖洗水管與主充填管連接。應(yīng)急高壓沖洗水主管連接現(xiàn)有高壓水泵。該管網(wǎng)的主要設(shè)備設(shè)施:高位水池、現(xiàn)有高壓水泵、應(yīng)急沖洗管道。

        1.5 計(jì)量控制系統(tǒng)

        該系統(tǒng)貫穿于以上各系統(tǒng),主要實(shí)現(xiàn)功能為計(jì)量水泥倉倉位、水泥下料量、調(diào)濃水量、充填濃度等功能。

        2 技術(shù)難點(diǎn)與創(chuàng)新

        甘肅中金聯(lián)合長(zhǎng)沙礦山研究院研發(fā)的超遠(yuǎn)距離膏體泵送充填技術(shù),克服了眾多技術(shù)難點(diǎn):

        (1) 由于大店溝金礦地處山區(qū),地表工業(yè)場(chǎng)地局限,充填站距離充填采場(chǎng)距離遠(yuǎn),高差大,管道長(zhǎng)度達(dá)3000 m,向上輸送高差超100 m,大高差長(zhǎng)距離的膏體上向泵送在國內(nèi)外鮮有應(yīng)用。

        (2) 超遠(yuǎn)距離膏體上向泵送對(duì)膏體的濃度和配比要求苛刻,準(zhǔn)確穩(wěn)定的配比和濃度是膏體泵送技術(shù)的關(guān)鍵,配比或濃度波動(dòng)將造成管道堵管,系統(tǒng)無法順暢進(jìn)行。

        (3) 合理地降低輸送阻力,避免過大泵送阻力造成輸送系統(tǒng)投資過大,運(yùn)營成本過高是另一大難題。

        (4) 甘肅中金公司對(duì)充填系統(tǒng)投資要求控制在800萬元以內(nèi),無疑給技術(shù)創(chuàng)新和系統(tǒng)設(shè)計(jì)帶來巨大挑戰(zhàn)。

        經(jīng)過甘肅中金聯(lián)合長(zhǎng)沙礦山研究院共同深入研究和技術(shù)攻關(guān),超遠(yuǎn)距離膏體泵送充填技術(shù)以創(chuàng)新思路開展工藝研究和系統(tǒng)設(shè)計(jì),最終取得了一系列技術(shù)突破:

        (1) 壓縮空氣全流態(tài)造漿技術(shù),使大店溝金礦充填制備站的尾砂放砂濃度波動(dòng)控制在±0.25%范圍內(nèi),放砂流量控制在±1%范圍內(nèi),精確的濃度控制和放砂流量控制成為遠(yuǎn)距離泵送的可靠保障。

        (2) 尾砂粒徑精確控制技術(shù),為降低充填成本,同時(shí)保障遠(yuǎn)距離泵送對(duì)物料細(xì)顆粒含量的要求,采用分級(jí)尾砂-全尾砂精準(zhǔn)配比使得充填料漿的尾砂粒徑可根據(jù)需要正確調(diào)整,合理的細(xì)顆粒含量降低了充填水泥用量確保了遠(yuǎn)距離泵送的可靠性。

        (3) 兩段活化制備技術(shù),確保了水泥和尾砂的高速充分混合,相同配比提高充填強(qiáng)度30%以上,降低了水泥用量,同時(shí)高速活化攪拌效果提高了料漿的輸送性能,有效降低了輸送阻力,是超遠(yuǎn)距離泵送的泵送壓力控制在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行壓力范圍內(nèi),降低了充填泵和泵送管道的投資。

        (4) 采用集成化設(shè)計(jì),減少工藝環(huán)節(jié)過度,工藝環(huán)節(jié)緊湊,交替進(jìn)砂放砂的砂倉工藝,使砂倉容積利用率大幅提高,高效集成化的系統(tǒng)設(shè)計(jì),使充填系統(tǒng)

        的投資大幅下降。

        (5) 穩(wěn)定的工藝和高效自動(dòng)化設(shè)計(jì)減少了充填站人員,從傳統(tǒng)充填站每班15人,降低至每班3人,大幅減低人員成本。

        3 應(yīng)用效果

        大店溝金礦超遠(yuǎn)距離膏體泵送充填技術(shù)最終確定采用大倍線上向泵送高濃度分級(jí)尾砂充填工藝。充填作業(yè)流程穩(wěn)定,管道中壓力比較均衡,且不易發(fā)生堵、漏現(xiàn)象,故障率低,放砂濃度穩(wěn)定,波動(dòng)范圍在3%之內(nèi),充填濃度70%左右,充填效率為50 m3/h,采場(chǎng)充填效果較好,濾水少,脫水率低于5%,未出現(xiàn)跑漿、分層離析等現(xiàn)象。膠結(jié)充填與非膠結(jié)充填相結(jié)合,膠結(jié)與非膠結(jié)厚度比為1∶3,膠結(jié)充填成本為80.64元/m3,非膠結(jié)充填成本為17.74元/m3,故加權(quán)平均充填成本33.5元/m3。良好的充填效果有效降低了采礦貧化損失率,損失率由原來的18%~28%降至5%以內(nèi),貧化率由23%~35%降至10%以內(nèi),同時(shí)大宗量地處理了尾礦,解決了尾礦排放成本高等問題,尾礦處理成本降低20元/t。該充填工藝具備可靠性高、工藝簡(jiǎn)單、運(yùn)行穩(wěn)定、充填效率高、充填成本低、綜合經(jīng)濟(jì)效益較好等優(yōu)勢(shì),適用于大部分地下開采礦山,對(duì)于礦山安全生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)效益有切實(shí)意義。

        參考文獻(xiàn):

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        [9]王方漢,姚中亮,等.全尾砂膏體充填技術(shù)及工藝流程的試驗(yàn)研究[A].第八屆國際充填采礦會(huì)議論文集[C]//北京:中國有色金屬學(xué)會(huì),2004:51-55.

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