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        增加綜采工作面長度技術(shù)探討

        2018-03-19 11:34:17惠武功
        陜西煤炭 2018年1期
        關(guān)鍵詞:刮板采煤機(jī)頂板

        惠武功

        (陜西匯森煤業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司,陜西 西安 710065)

        0 引言

        綜采工作面長度取決于煤層賦存條件及裝備水平,在條件適宜、設(shè)備投入增加不大情況下,增加工作面長度,不僅可以減少巷道掘進(jìn)率、工作面搬家次數(shù)、區(qū)段煤柱損失,還可以提高采區(qū)回采率、提高礦井產(chǎn)能、充分發(fā)揮裝備效能。但增加工作面長度將會引起上覆巖層移動規(guī)律的變化,給工作面的支護(hù)帶來困難。本文以涼水井煤礦42112工作面為例,介紹將工作面長度由240 m增加到310 m的技術(shù)分析與實(shí)踐。

        1 現(xiàn)狀分析

        涼水井煤礦位于陜北侏羅紀(jì)煤田榆神礦區(qū)東北部,地層平緩,總體為寬緩西北向傾斜的單斜構(gòu)造,無褶皺,僅發(fā)育小型寬緩的波狀起伏。可采煤層6層,3-1煤、4-2煤、4-3煤、4-4煤、5-2煤、5-3煤,其中4-2煤、5-2煤、5-3煤為中厚穩(wěn)定可采煤層,3-1煤、4-3煤、4-4煤為局部可采煤層。目前開采4-2煤,煤層厚度2.7~3.3 m,平均3.0 m,埋深90~110 m,平均100 m,頂?shù)装宸€(wěn)定,普氏硬度系數(shù)f=2~3,開采工作面為一盤區(qū)42112工作面。

        截止2015年12月,4-2煤一盤區(qū)已順序開采42105~42111共計7個240 m長的工作面。42111工作面推進(jìn)長度4 380 m,月平均產(chǎn)量48.95萬t。為充分發(fā)揮煤礦有利的地質(zhì)條件和國產(chǎn)先進(jìn)設(shè)備的技術(shù)優(yōu)勢,提高綜采工作面的單產(chǎn)和資源采出率,降低巷道掘進(jìn)成本和生產(chǎn)成本,減少搬家倒面的次數(shù),提高煤礦產(chǎn)量,決定從42112面開始,工作面長度由240 m增加到310 m?,F(xiàn)將綜采工作面長度由240 m增加到310 m進(jìn)行研究分析。

        2 綜采工作面生產(chǎn)條件分析

        綜采工作面長度增加70 m后,工作面支護(hù)跨度加長,支護(hù)面積增大,將會引起采場上覆巖層更大范圍的破壞與移動,將會引起礦壓強(qiáng)度及顯現(xiàn)規(guī)律變化。礦壓強(qiáng)度的變化對頂板支護(hù)提出了新要求,同時也對運(yùn)輸機(jī)輸送能力提出了新要求。

        2.1 綜采工作面的生產(chǎn)技術(shù)條件

        4-2煤層頂板以砂巖為主,為Ⅱ級2類中等穩(wěn)定頂板。直接頂為細(xì)粒砂巖,平均厚度4.6 m,普式系數(shù)f=5,偶見0~0.2 m的泥巖偽頂?;卷敒橹猩皫r,厚度18.05 m,普式系數(shù)f=7~8。直接底為細(xì)粒砂巖,平均厚度19.5 m?;镜诪榉凵皫r。42112工作面煤層埋深100~120 m,工作面長310 m,推進(jìn)度4 380 m,工作面中部較高,兩端較低,俯仰斜開采,傾角1°~2°。

        2.2 綜采工作面的設(shè)備配套情況

        根據(jù)煤礦綜采設(shè)備使用情況,自42111綜采工作面開始進(jìn)行了綜采設(shè)備更新。

        液壓支架:選用 ZY12000/20/40型液壓支架共計141架(42112工作面181架)。

        采煤機(jī):選用MG900/2400-WD雙滾筒電牽引采煤機(jī)(截深865 mm,牽引速度0~35 m/min)。

        刮板輸送機(jī):選用SGZ1000/3×1000型中雙鏈刮板運(yùn)輸機(jī),輸送能力3 000 t/h(42111綜采工作安裝2臺電機(jī),42112綜采工作面安裝3臺電機(jī))。

        破碎機(jī):選用PLM4500型,破碎能力4 500 t/h。

        轉(zhuǎn)載機(jī):選用SZZ1350/525型,輸送量4 000 t/h。

        2.3 增加綜采工作面長度后的設(shè)備配套性能分析

        采煤機(jī)生產(chǎn)能力的確定

        QC=60Hbvγ=2 209 t/h。

        式中:QC—采煤機(jī)生產(chǎn)能力,t/h;H—工作面最大采高,3.3 m;b—截深,0.865 m;v—采煤機(jī)平均截割速度,10 m/min;γ—實(shí)體煤密度,1.29 t/m3。

        刮板運(yùn)輸機(jī)運(yùn)輸能力和裝機(jī)功率校驗(yàn):工作面設(shè)備配置時,刮板輸送機(jī)的輸送能力Qs一般取采煤機(jī)小時生產(chǎn)能力的1.2倍,即:Qs=1.2QC=2 650 t/h。通過計算,在工作面長度310 m,采高3.3 m,截深0.865 m,采煤機(jī)割煤速度10 m/min的條件下,工作面刮板輸送機(jī)輸送能力2 650 t/h就可以滿足。涼水井煤礦選用的SGZ1000/3×1000型中雙鏈刮板運(yùn)輸機(jī),輸送能力為3 000 t/h,裝機(jī)功率3 000 kW,大于工作面加長到310 m后所需的功率和運(yùn)輸能力,可以滿足工作面要求。

        2.4 增加綜采工作面長度后的支架支護(hù)強(qiáng)度校驗(yàn)

        按照普氏理論,頂板冒落高度hg與工作面跨度B和巖石的普氏系數(shù)f有關(guān),即

        hg=B/2f=24 m

        式中:B為310 m;f為直接頂和基本頂巖石普氏系數(shù)的平均值,取最小值5;冒落帶高度為31 m,此數(shù)值與采用RFPA軟件建立涼水井煤礦4-2煤層及上覆巖層三維地質(zhì)模型,用數(shù)值模擬法求解的冒落帶高度一致。

        如果根據(jù)頂板冒落高度的巖石質(zhì)量(靜壓)來計算310 m長度工作面支架的工作阻力Pd,則

        Pd=hggγ1LZBZ=6 578 kN

        Pd′=1.5Pd=9 867 kN

        式中:γ1—頂板巖石密度,取2.5×103kg/m3;LZ—支架頂梁長度,取4.85 m;BZ—支架頂梁寬度,取1.75 m;Pd′—動壓,取載荷系數(shù)1.5倍。

        通過計算,在工作面長度310 m時,支架阻力只要>9 867 kN即可,現(xiàn)涼水井煤礦的ZY12000/20/40型液壓支架工作阻力為12 000 kN,理論上現(xiàn)有支架可以滿足加長后工作面的支護(hù)要求,加長后工作面周期來壓時中部個別支架載荷較大,實(shí)際生產(chǎn)過程中需要做好周期來壓統(tǒng)計和預(yù)報工作,中部支架超前帶壓擦頂移架,防止冒頂和大塊矸石冒落。工作面長度增加后無需更換新型支架,只需在中間架增加40架即可。

        3 增加綜采面長度的投入與經(jīng)濟(jì)效益分析

        涼水井煤礦從42112工作面開始,工作面長度增加至310 m,自2016年1月份開始回采,生產(chǎn)正常,累計生產(chǎn)原煤306萬t。

        3.1 增加的設(shè)備投入

        工作面加長后增加了40臺支架、40塊刮板槽、140 m刮板鏈、更換310 m煤機(jī)電纜及運(yùn)輸機(jī)電纜(若采用熱補(bǔ)接長電纜,會給電纜使用帶來安全隱患,故更換2條新電纜),設(shè)備總計投入約1 800萬元。

        3.2 經(jīng)濟(jì)效益分析

        提高了綜采工作面的產(chǎn)量:增加工作面長度后有效地減少進(jìn)刀時間占割煤時間的比重,正常割煤時間比重大幅提升,提高了割煤效率。據(jù)統(tǒng)計,240 m的工作面月最高產(chǎn)量為55.6萬t,平均月產(chǎn)48.95萬t;310 m工作面月最高產(chǎn)量為60.4萬t,平均月產(chǎn)59萬t。工作面長度增加后,每年可提高回采產(chǎn)量120萬t(在330 d工作日制度下可提高298萬t),提高了工作面單產(chǎn)水平。

        提高了資源采出率:一盤區(qū)原計劃布置17個工作面,即42101~42118工作面。從42112面開始,工作面加長至310 m,優(yōu)化后一盤區(qū)共布置16個條帶工作面,一盤區(qū)后5個工作面減少1個永久煤柱。工作面順槽采用雙巷布置,輔運(yùn)巷和膠運(yùn)巷間煤柱寬14.6 m,順槽平均長度4 380 m,與240 m工作面相比,310 m工作面減少煤柱損失約27.22萬t,采區(qū)回收率提高約1.2%。

        降低了萬噸掘進(jìn)率,緩解接續(xù)緊張的狀況:就一盤區(qū)而言,工作面切眼加長后減少了一個工作面,減少了2條順槽巷道的掘進(jìn),減少巷道掘進(jìn)量9 235 m,萬噸掘進(jìn)率由原來的22.3 m/萬t降為17.6 m/萬t。經(jīng)比較優(yōu)化工作面長度后萬噸掘進(jìn)率降低4.7 m/萬t,每年可減少巷道掘進(jìn)約2 730 m,按巷道成本每米3 000元計算,可減少掘進(jìn)費(fèi)用約729萬元/a,同時可緩解接續(xù)緊張的狀況。

        減少了搬家倒面次數(shù):工作面從17個調(diào)整為16個后,一盤區(qū)總計減少搬家倒面次數(shù)1次,平均每年減少0.26次。搬家倒面一次費(fèi)用約400萬元,每年可節(jié)約費(fèi)用約104萬元。

        減少了機(jī)頭硐室和中部驅(qū)動硐室施工:機(jī)頭硐室和中部驅(qū)動硐室施工減少1次,每個機(jī)頭硐室及基礎(chǔ)人工和材料費(fèi)用約90萬元,每年可節(jié)約費(fèi)用約23.7萬元。

        4 結(jié)語

        通過對增加綜采工作面長度相關(guān)因素的研究分析,當(dāng)工作面長度增加到310 m后,配套設(shè)備能力能夠滿足生產(chǎn)要求。既緩解了工作面接續(xù)緊張的現(xiàn)狀,又大幅提升了煤礦產(chǎn)量,降低了生產(chǎn)成本,經(jīng)濟(jì)效益顯著。

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