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        反應(yīng)釜過熱變形失效原因分析及處理

        2018-03-16 12:44:44劉宏戰(zhàn)
        科學(xué)與財(cái)富 2018年2期
        關(guān)鍵詞:失效分析反應(yīng)釜處理

        劉宏戰(zhàn)

        摘 要:反應(yīng)釜作為現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)中重要的生產(chǎn)設(shè)備,在運(yùn)行過程中難免地會出現(xiàn)一些問題,影響了生產(chǎn)安全性。為此,本文結(jié)合實(shí)際案例,對某化工企業(yè)1臺反應(yīng)釜筒體下部出現(xiàn)過熱變形、壁厚減薄等現(xiàn)象進(jìn)行檢驗(yàn),從材料、介質(zhì)以及加熱方式因素等方面入手,對其失效原因進(jìn)行了分析,并提出了相關(guān)的處理措施。

        關(guān)鍵詞:反應(yīng)釜;檢驗(yàn);失效分析;處理

        引言

        反應(yīng)釜是工業(yè)生產(chǎn)中用作化學(xué)反應(yīng)的容器,通常根據(jù)不同的工藝條件需求進(jìn)行容器的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與參數(shù)配置,實(shí)現(xiàn)工藝要求的加熱、蒸發(fā)、冷卻及低高速的混配功能。由于反應(yīng)釜長期處于高溫高壓的工況下,在使用過程中往往會出現(xiàn)過熱變形、壁厚減薄、材料性能劣化等現(xiàn)象,倘若不及時解決,將會嚴(yán)重威脅著壓力容器的安全使用,甚至有可能造成非常嚴(yán)重的后果。因此,使用反應(yīng)釜時應(yīng)要加強(qiáng)檢驗(yàn)、使用等管理,避免發(fā)生安全事故。

        1.實(shí)際案例

        1.1設(shè)備概況

        某化工企業(yè)1臺“改質(zhì)瀝青反應(yīng)釜”進(jìn)行了定期檢驗(yàn)。該臺壓力容器于2012年10月開始投用。該釜結(jié)構(gòu)如圖1所示,相關(guān)數(shù)據(jù)見表1。

        由于該容器為直接受火焰加熱容器,容器下封頭局部和整個筒體被保溫墻體所包圍。整個釜體的安裝穿越2層工作平臺,燃燒室安置在第二層平臺上,在頂層工作平臺上有上封頭、人孔、安全附件及攪拌設(shè)施。該釜加熱使用的燃燒介質(zhì)為經(jīng)過簡單凈化后的焦?fàn)t煤氣,可燃成分主要為CH4,H2,CO等,火焰溫度達(dá)到980℃、煙室煙道溫度達(dá)到700℃、介質(zhì)溫度390℃,每天24h運(yùn)行。每次持續(xù)一個半月,加熱過程中,在容器內(nèi)頂部產(chǎn)生的氣態(tài)閃蒸油為易燃易爆介質(zhì)且含有H2S成分,攪拌機(jī)轉(zhuǎn)速3r/min。原設(shè)計(jì)每天處理原料200t,現(xiàn)每天處理400t。使用中容器內(nèi)壁有局部結(jié)焦現(xiàn)象,厚度可達(dá)30mm,每一個半月停機(jī)后采用機(jī)械方法進(jìn)行內(nèi)部除焦。

        1.2檢驗(yàn)結(jié)果

        通過檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)存在以下問題:

        (1)內(nèi)外部宏觀檢驗(yàn)中,有兩處變形部位:①在距下封頭與筒體連接的環(huán)焊縫1600mm長度范圍內(nèi)的筒體上,存在弧長約1700mm的大面積環(huán)向帶狀過熱變形區(qū),面積約2.72m2(波數(shù)為2),變形部位最大深度約50mm、最小壁厚18.3mm。此處筒體外壁正對燃燒室(以下簡稱Ⅰ號變形區(qū));②在Ⅰ號變形區(qū)對面距下封頭與筒體連接的環(huán)焊縫1600~2650mm范圍內(nèi),筒體上存在弧長約1050mm的大面積環(huán)向帶狀過熱變形區(qū),面積約1.1m2(波數(shù)為1)變形部位最大深度約30mm、最小壁厚22.6mm。此處外壁正是高溫?zé)煔獾谝粋€轉(zhuǎn)向部位(以下簡稱Ⅱ號變形區(qū))。

        (2)硬度檢驗(yàn)中,檢驗(yàn)其硬度值為內(nèi)壁HB139、外壁HB184。Ⅰ號變形區(qū)域最深處進(jìn)行硬度檢測分別為內(nèi)壁HB324、外壁HB433;Ⅱ號變形區(qū)內(nèi)壁HB320、外壁HB398。經(jīng)對比表明變形區(qū)域硬度值明顯偏高。

        (3)金相檢查中,發(fā)現(xiàn)晶界出現(xiàn)燒熔組織結(jié)構(gòu),符合金屬過燒組織特征,材料性能嚴(yán)重劣化。

        (4)最小壁厚18.3mm,遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于30mm的設(shè)計(jì)壁厚。強(qiáng)度校核后,剩余壁厚已不滿足安全運(yùn)行的要求。

        2.原因分析

        2.1材料因素

        15CrMoR屬于一種中溫抗氫鋼,熱處理常采用正火+回火,在550℃以下時,具有較高的持久強(qiáng)度,但在長時間的恒溫、恒應(yīng)力作用下會緩慢產(chǎn)生塑性變形的蠕變現(xiàn)象。不同材料出現(xiàn)蠕變的溫度是不同的。合金鋼當(dāng)溫度超過350~400℃時出現(xiàn)蠕變。一般來說,金屬只有當(dāng)溫度超過0.3~0.4Tm時才會出現(xiàn)較為明顯的蠕變(Tm為材料的熔點(diǎn),以K為單位)。從表1可見該釜長期在300~400℃溫度下運(yùn)行,蠕變因素對變形失效影響較大。

        2.2介質(zhì)因素

        該反應(yīng)釜使用的介質(zhì)是煤焦瀝青,常溫下為黑色固體,無固定的熔點(diǎn),受熱后軟化,高溫時呈液態(tài),低于180℃不易流動,密度達(dá)到1.2kg/m3。反應(yīng)釜的作用是通過加溫加壓去除其中的閃蒸油。盡管容器內(nèi)部裝設(shè)了3層攪拌裝置,但由于這種介質(zhì)比熱容較小不利于熱量的吸收和傳導(dǎo),筒體下部局部高溫的存在,造成瀝青在容器內(nèi)壁上結(jié)焦,厚度能達(dá)到3~4cm,形成隔熱層,不利于熱量的傳遞。熱量大量聚集給過燒、蠕變提供了溫度條件。

        2.3加熱方式因素

        該容器為直接受火焰加熱容器,加熱方式及煙氣流程如圖2。

        在立式容器的外圍300mm處砌上兩周耐火墻,在筒體下部建立燃燒室,焦?fàn)t煤氣直接接觸容器壁側(cè)向進(jìn)行加熱,每天工作24h?;鹧鏈囟冗_(dá)到900℃左右,煙道溫度達(dá)到700℃,煙道出口溫度可達(dá)500℃。使用中,超設(shè)計(jì)溫度長期運(yùn)行。這種加熱方式熱量過于集中,局部溫度過高造成容器筒體局部過熱變形。

        2.4煙氣流程因素

        使用中的煙氣流程如圖2所示,安裝保溫墻時未按照設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工。高溫?zé)煔馕茨茉诘?層實(shí)現(xiàn)熱量交換直接上升進(jìn)入第2層,在第2層轉(zhuǎn)煙室繞筒體旋轉(zhuǎn)180°后進(jìn)入第3層,在第3層旋轉(zhuǎn)90°后進(jìn)入第4層,在第4層旋轉(zhuǎn)90°后進(jìn)入第5層,旋轉(zhuǎn)180°后進(jìn)入煙囪排放。這樣的煙氣流程布置不科學(xué),在第1層高溫?zé)煔饣緵]有圍繞筒體旋轉(zhuǎn)進(jìn)行熱量交換,致使高溫?zé)煔庠谶M(jìn)入第2層轉(zhuǎn)彎處溫度仍然很高造成此處過熱變形,每層煙道都有煙氣短路現(xiàn)象發(fā)生,不能實(shí)現(xiàn)熱量的充分交換,換熱效率低下,同時造成能源的浪費(fèi)。

        3.處理措施及結(jié)果

        原反應(yīng)釜報(bào)廢處理后,該使用單位新購入一臺反應(yīng)釜進(jìn)行安裝,結(jié)合現(xiàn)場條件對新安裝的反應(yīng)釜加熱裝置及煙道進(jìn)行了設(shè)計(jì)改造,改造后如圖3。

        在第1層煙道直接受火焰加熱的筒體外壁鋪設(shè)一層擋火墻讓熱量均勻分配,不再直接沖刷筒體。并在第1層煙氣入口上部和每層側(cè)面增加擋煙墻使高溫?zé)煔鈬@筒體螺旋360°進(jìn)入第2層,同理圍繞筒體依次進(jìn)入3,4,5層,形成煙氣圍繞筒體螺旋上升的態(tài)勢最后排出煙道。這樣設(shè)計(jì),最大限度地延長了煙道流程,防止了煙氣短路現(xiàn)象發(fā)生,并提高了攪拌設(shè)備的轉(zhuǎn)速,實(shí)現(xiàn)了熱量的充分交換,大大提高了換熱效率,改造后升溫速度明顯提高,煤氣使用量減小,煙氣出口溫度降低。經(jīng)過一年多運(yùn)行,檢查未見變形現(xiàn)象發(fā)生。整改結(jié)果不僅延長了設(shè)備使用壽命,節(jié)約了企業(yè)成本;而且熱能達(dá)到充分利用,節(jié)約了能源,減少了污染。

        4.結(jié)語

        總而言之,反應(yīng)釜是一種反應(yīng)設(shè)備,在使用中一定要十分注意,否則會因?yàn)槎喾矫嬖蛟斐蓳p壞,最終影響設(shè)備的正常運(yùn)行。本文通過對反應(yīng)釜過熱變形失效原因進(jìn)行分析,結(jié)果表明:加熱方式和煙氣流程布置存在的缺陷是造成反應(yīng)釜變形失效的主要原因。并對新安裝的反應(yīng)釜進(jìn)行了設(shè)計(jì)改造,確保了設(shè)備的安全運(yùn)行,企業(yè)也獲得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

        參考文獻(xiàn):

        [1] 馮樂軍,余永增,劉洪濤,尹金明.催化劑反應(yīng)釜密封系統(tǒng)失效分析與改造[J].石油化工設(shè)備.2011, 40 (2) :92-95

        [2] 王齊莉.反應(yīng)釜釜體變形的CFD分析及改進(jìn)[J].科學(xué)與財(cái)富.2012(12):301-301

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