高仁鵬,李海林,朱狄,納賽爾·熱依木,吳長春
(1.中國石油獨山子石化公司煉油廠加氫聯(lián)合車間;2.中國石油獨山子石化公司煉油廠經(jīng)營管理處;3.中國石油獨山子石化公司煉油廠機動處,新疆 獨山子 833699)
200萬噸/年蠟油加氫裂化裝置以減壓蠟油、焦化蠟油為原料,采用UOP公司的單段一次通過工藝流程,最大限度生產(chǎn)尾油(乙烯料)、航煤、柴油,同時副產(chǎn)輕烴氣體、液化氣、石腦油。操作彈性50%~110%,年開工時數(shù)8400小時。原料油泵采用垂直剖分筒型多級離心泵8WCC15-10,主泵由防爆電機和液力透平聯(lián)合驅(qū)動,備泵由電機單獨驅(qū)動;電機容量為2300kW,液力透平可回收功率約650kW,泵組國外引進。兩臺機泵一開一備,正常生產(chǎn)時主泵運行。
200萬噸/年蠟油加氫裂化裝置進料泵P101所輸送的介質(zhì)為原料蠟油(焦化蠟油20%+減壓蠟油80%),溫度為140℃,出口壓力為16.5 MPa,介質(zhì)密度889kg/m3進料泵前采用原料油過濾器對原料油進行反洗過濾過濾精度為20um,反應(yīng)進料泵8WCC15-10密封為進口密封,結(jié)構(gòu)為單端面多彈簧集裝式機械密封,如圖1。密封結(jié)構(gòu)采用PLAN23的沖洗方案,PLAN23沖洗方案是密封腔中的介質(zhì)通過泵效環(huán)從密封腔中流出,經(jīng)過油冷器再返回到密封中,形成自封閉循環(huán),形成封閉的冷卻回路,如圖2。
圖1 機械密封
圖2 PLAN23的沖洗方案
油冷器設(shè)計密封油溫度進/出:149℃/70℃;循環(huán)油量:5 Ltr/min;循環(huán)水量:7 Ltr/min。實際監(jiān)測油冷器密封油溫度進/出105/90℃;循環(huán)水溫度進/出30/31℃。由此可看出該PLAN23的沖洗方案根本沒有起到任何作用。通過幾次檢修期間對進料泵密封的拆檢,發(fā)現(xiàn)有以下幾點問題重復(fù)出現(xiàn),且現(xiàn)象基本一致,具體如下。
(1)密封壓蓋及軸套O型圈完好、無老化現(xiàn)象。且未發(fā)現(xiàn)從壓蓋或軸套內(nèi)側(cè)泄漏痕跡。
(2)密封動靜環(huán)與軸套之間間隙處以及動靜環(huán)密封墊片處有大量深黑色焦?fàn)钗?,但觀察密封面并沒有明顯的磨損痕跡,由于進料泵入口有原料油過濾器,其過濾精度為20μm,工作運行狀態(tài)一直良好,排除了進入異物的可能。由于介質(zhì)溫度只有140℃,該溫度下不會結(jié)焦,從圖3~7中可以看出初步判斷是由于自沖洗冷卻效果不好,導(dǎo)致密封動靜環(huán)磨擦副熱量累積造成結(jié)焦。
圖3 動環(huán)墊片表面有明顯結(jié)焦物堆積
圖4 動環(huán)密封墊片內(nèi)側(cè)有結(jié)焦物
圖5 動環(huán)表面有明顯結(jié)焦物
圖6 動靜環(huán)結(jié)合處有明顯碳化發(fā)黑現(xiàn)象
圖7 靜環(huán)內(nèi)側(cè)有結(jié)焦物堆積
通過以上情況分析,初步判斷此密封失效的原因可能主要是以下兩個原因造成:
(1)動靜環(huán)密封墊片(摻25%玻璃纖維的聚四氟乙烯)密封效果差,易在波動情況下造成密封墊片泄漏,長時間微量泄漏后,由于熱量無法帶走造成結(jié)焦導(dǎo)致泄漏。
(2)由于密封磨擦副間產(chǎn)生熱量過多,自沖洗冷卻效果不好,造成動靜環(huán)端面因熱量累積,介質(zhì)結(jié)焦導(dǎo)致泄漏。其中,動、靜環(huán)密封圈采用的是橡膠O型圈(在內(nèi))和摻25%玻璃纖維的聚四氟乙烯墊片(在外)組合使用。聚四氟乙烯墊片與動靜環(huán)端面靠均布的多彈簧推力(壓縮量)來達到密封效果,密封結(jié)構(gòu)示意如圖8。
圖8 密封結(jié)構(gòu)示意圖
圖中標(biāo)注處即為動、靜環(huán)密封墊片及O型圈(1為橡膠O型圈,2為聚四氟乙烯墊片)。由于幾次密封泄漏后拆解檢查均在動、靜環(huán)密封墊片處發(fā)現(xiàn)大量介質(zhì)結(jié)焦碳化堆積現(xiàn)象,尤其以靜環(huán)處為嚴(yán)重,可以初步得出結(jié)論,介質(zhì)可能從動靜環(huán)與密封墊片間泄漏。根據(jù)動靜環(huán)端面介質(zhì)結(jié)焦碳化堆積情況,由于該密封密封介質(zhì)溫度只有140℃,沖洗介質(zhì)冷卻后的沖洗溫度在90~100℃之間,該溫度下不會產(chǎn)生結(jié)焦,因此初步判斷是自沖洗冷卻效果不好,導(dǎo)致密封動靜環(huán)磨擦副熱量累積造成結(jié)焦。造成此原因可能由于泵效環(huán)的循環(huán)能力較弱、沖洗量較小。
為更好的解決密封摩擦副表面結(jié)焦的情況,與國內(nèi)密封廠家研討決定變更進料泵機械密封及沖洗方案。密封廠家設(shè)計該泵密封采用波紋管集裝式機械密封(如圖9),該密封密封特點:靜止式克服設(shè)備軸不對中,耐高溫,波紋管輔助密封保證絕對無泄漏,波紋管在大軸徑下追隨性更加可靠。動環(huán)密封端面采用國產(chǎn)無壓燒結(jié)碳化硅,靜環(huán)密封端面采用優(yōu)質(zhì)耐高溫進口抗起泡石墨,輔助密封圈采用進口柔性石墨,彈性元件采用進口Inconel718,軸套/壓蓋采用國產(chǎn)316不銹鋼,從密封材質(zhì)上有了進一步升級。沖洗方案由目前的PLAN23變更為PLAN32(如圖10),進料泵PLAN32系統(tǒng)用沖洗油由200萬裝置沖洗油壓力控制閥前放空線引出,該沖洗油介質(zhì)為輕柴油、重柴油或航煤(根據(jù)裝置生產(chǎn)方案而定),沖洗油壓力為0.8MPa,溫度為25~50℃。更換密封沖洗方案,密封與泵的連接尺寸不必做任何改動,只需要稍微調(diào)整密封局部結(jié)構(gòu),把原先的PLAN 23方案的密封循環(huán)油出口堵死,泵效環(huán)結(jié)構(gòu)改造為節(jié)流環(huán)結(jié)構(gòu)即可,改造比較方便。
從外部引入干凈的適宜流體注入密封腔,優(yōu)點能夠提供優(yōu)質(zhì)沖洗液,提高密封壽命。本裝置的沖洗油為重柴油,作為加氫裂化工藝的產(chǎn)品油,其抗爆性能好,穩(wěn)定性強,是優(yōu)質(zhì)的沖洗液,而且柴油流動性好,不會結(jié)焦,能夠解決密封長期結(jié)焦的詬病;泵輸送介質(zhì)流量為220t/h,沖洗油進泵的流量為15L/min,工藝介質(zhì)被稀釋、影響介質(zhì)組分的情況可以忽略,對泵的操作負(fù)荷影響也不大,因此,PLAN 32沖洗方案能滿足工藝操作要求。
圖9 機械密封
圖10 API682 標(biāo)準(zhǔn)PLAN32沖洗方案圖
表1 2009年開工至今進料泵密封檢修頻率
表2 進料泵改造前密封配件的消耗情況
從表1可以看出,進料泵P-101A/B從開工至今因密封故障檢修共12次。密封失效特點如下:故障前累計運行時間超過1年的1次,6個月至1年的2次,3個月至6個月的有2次,少于3個月的7次。關(guān)鍵機組的頻繁切換,不但對機組本身產(chǎn)生了損失,也降低了機組的使用壽命。同時無論是檢修人員還是車間技術(shù)人員都面臨著壓力。
該進口密封價格約為12萬元/套,配件包約為8萬元/套。開工至今5年共更換配件價格為密封消耗數(shù)量×密封單價+配件包消耗數(shù)量×配件包單價,13×12+6×8=204萬元。改造后使用國產(chǎn)密封,價格為5萬元/套,預(yù)計壽命12個月,全年檢修費用5萬元,預(yù)計5年內(nèi)配件消耗25萬元,不但大幅度降低了車間的檢修費用,而且也減少了維護單位和車間技術(shù)人員的工作量。
機泵的平穩(wěn)運行是一個裝置能安全、平穩(wěn)、長周期運行的一個前提,加氫裂化裝置反應(yīng)進料泵的運行更是關(guān)鍵中的關(guān)鍵。反應(yīng)進料泵是為整個生產(chǎn)提供原料,一旦進料泵出現(xiàn)問題,不但面臨裝置損壞,更會嚴(yán)重威脅到設(shè)備和人員的安全,這就要求我們基層車間的管理人員和操作人員,在日常的巡檢當(dāng)中要更加細心的檢查進料泵的運行情況,各個參數(shù)出現(xiàn)異常變化要及時分析原因,并在最短的時間將問題消滅在萌芽狀態(tài),這樣才可以保證裝置安全、平穩(wěn)、長周期運行。
[1]楊國安.機械設(shè)備故障診斷實用技術(shù)[M].中國石化出版社,2010.
[2]顧永泉.機械密封實用技術(shù)[M].北京:機械工業(yè)出版社,2011,6-8,356-360.