方新剛 朱恒德 廣家旭(大連石化公司)
隨著燃料清潔性的要求越來越苛刻,煉廠對氫氣的需求量顯著增加。在富氫氣做燃料氣和氫氣巨大消耗之間,如何能設(shè)計制造出能耗相對較低的工業(yè)裝置,使煉廠尾氣中的氫氣得到高效、高質(zhì)量的回收,是整個石油化工行業(yè)面對的一個重大課題。
通過大連石化公司膜分離與PSA工藝耦合技術(shù)的應(yīng)用實例[1],對目前富氫回收技術(shù)進行一些分析探討。
利用不同大小的氣體分子在氫膜中的滲透速率不同來實現(xiàn)氫氣的分離與回收[2-3]。滲透速率較高的氣體在膜的滲透側(cè)富集,而滲透速率較低的氣體則在滲余側(cè)富集。氫氣膜分離技術(shù)的膜材料對氫氣選擇性較大,氫氣在膜材料中滲透速率較大,而分子較大的氮氣、甲烷、輕烴等分子透過速率較慢,見圖1。
一個膜分離器由成千上萬根中空的纖維絲構(gòu)成,一端用環(huán)氧樹脂封固,將束狀纖維絲裝入一個標準壓力容器內(nèi),使氣體在膜分離器內(nèi)有正確的流向分配和壓力分離,見圖2。
圖1 膜分離原理
膜分離裝置都按模塊包裝,以使設(shè)備標準化,具有安裝簡易的特點;膜分離方法的控制部件少,無運動部件,操作可靠,維修簡單。膜分離方法操作靈活,彈性大,可以處理20mol%~90 mol%的氫氣,產(chǎn)品濃度最高可達99 mol%;但當氫氣原料純度不高時,膜分離方法難以高回收率地回收98%以上濃度的氫氣,故膜分離方法適合氫氣純度要求不苛刻、回收率大的應(yīng)用場合[4-6]。其工藝流程相對簡單,基本分為分液、溫控、分離三部分。
本項目工藝采用新建膜分離回收裝置和現(xiàn)有重整PSA裝置耦合來實現(xiàn)對上述物流的分離和回收。首先通過富氫膜分離裝置對較低氫氣含量的煉廠氣進行氫氣濃縮,達到PSA原料氣要求后進PSA裝置,之后外送氫網(wǎng)。該工藝設(shè)計可以達到同時滿足純度99.9%、收率92%的預(yù)期目標,并已申請專利技術(shù),見圖3。
1)膜壓差影響。膜前后壓差越大,膜滲透量越大,氫氣純度越低。
2)膜面積影響。膜面積(投用數(shù)量)越大,膜滲透量越大,氫氣純度越低。
圖2 膜分離器結(jié)構(gòu)示意圖
3)原料組份影響。原料氫氣純度越高,產(chǎn)品氫純度高,見圖4。
圖3 膜分離與PSA的耦合示意圖
圖4 壓力差對滲透氣純度的影響
氫氣收率與氫氣純度成反比邏輯,因此控制影響與氫氣純度控制相反。
1)膜運行狀態(tài)的評估。氫含量高——膜聚合或被顆粒物附著;氫含量低——膜損壞或滲透側(cè)密封失效。
2)經(jīng)濟指標。過高的氫氣含量對應(yīng)相對較低的經(jīng)濟收益。
2.3.1 化學損壞
73℃以上可以保證原料氣遠離露點,不至于因氫氣滲透后滲余氣中烴類含量升高冷凝形成液膜,影響分離性能或?qū)δげ牧显斐蓳p壞。93℃以上可能會使膜材料玻璃化發(fā)生蠕變,導致性能下降或損壞。
2.3.2 物理損壞
1)升壓速度控制(小于或等于0.3 MPa/min)。升壓速度過快,導致膜內(nèi)纖維束產(chǎn)生振動位移,導致纖維斷裂或滲透側(cè)密封圈失效。
2)逆向充壓。滲透側(cè)密封圈移位,導致進料氣與滲透側(cè)密封失效,使得產(chǎn)品純度降低。
3)固體顆粒附著。進料氣中如果固體顆粒物過多,膜前聚結(jié)式過濾器失效,可能導致顆粒物附著在膜纖維孔表面,導致膜面積降低。
1)氫網(wǎng)需求量大。大連石化公司目前用氫裝置有:加氫裂化、渣油加氫、煤柴油加氫、石腦油加氫、催化柴油加氫等裝置,每年消耗氫氣約22×104m3/h(標況)。
2)氫氣成本高。目前大連石化公司配套2×104m3/h(標況)制氫裝置,氫氣成本約為1.2 萬元/t~1.5萬元/t。
3)富氫氣資源豐富。該煉廠多股煉廠尾氣含氫量高,如重整PSA解吸氣中氫氣含量約64.9 vol%;此外,其他裝置尾氣,如柴油加氫脫硫氣、煤柴油加氫低分氣、輕烴回收干氣等都含有大量氫氣,平均氫氣含量大于65.0 vol%,以上煉廠氣每年可回收氫氣約5×104t。
4)燃料氣管網(wǎng)氫氣含量高。這些氣體建設(shè)前都排入瓦斯管網(wǎng),以氫氣價格高出燃料氣6000元/t計算,每年損失約3億元。排放富氫煉廠氣一方面造成氫氣資源的嚴重浪費,另一方面使得瓦斯管網(wǎng)氫含量超高(55%~75%),降低了瓦斯熱值,使瓦斯管網(wǎng)壓力不穩(wěn)定,對各裝置加熱爐影響較大。
3.2.1 經(jīng)濟效益管理增益
大連石化公司自2014年富氫回收單元建成投產(chǎn)后,以3000元/t的能耗成本回收近60 000 m3/h(標況)的富氫,產(chǎn)出近以2億元/a的經(jīng)濟效益,計算結(jié)果如下:
在富氫裝置投用前,產(chǎn)品氫均由制氫裝置產(chǎn)出,富氫裝置每產(chǎn)出1 t氫氣,需向管網(wǎng)補入1 t液化氣,因此2015年、2016年富氫裝置生產(chǎn)氫氣節(jié)約的成本分別為2.35億元,2.99億元(表1)。
表1 2015年—2016年效益分析
3.2.2 環(huán)保減排管理增益
由于富氫回收單元投產(chǎn)運行后,氫網(wǎng)得到新的補充,制氫裝置按計劃停產(chǎn)一系列,轉(zhuǎn)化爐停爐后煙氣減排170 000 m3/h(標況),氮氧化物環(huán)保減排收益顯而易見。煙氣組份如表2所示。
表2 制氫裝置煙氣組份
3.2.3 平穩(wěn)生產(chǎn)管理增益
1)燃料氣管網(wǎng)增益。由于富氫回收單元將富氫氣中的氫氣提出,進入燃料氣管網(wǎng)的滲余氣氫含量降低(由65%降低至25%)。氫氣熱值低,且易導致加熱爐爐火嘴燃燒不穩(wěn)定。在燃料氣管網(wǎng)氫純度降低后,燃氣加熱爐的運行控制方面(負壓、溫度)更加平穩(wěn)可靠。
2)氫氣管網(wǎng)增益。氫氣管網(wǎng)容積偏小,氫網(wǎng)壓力控制難度偏大,制氫裝置在氫網(wǎng)調(diào)整方面之后,一般從調(diào)整至有效一般要間隔15 min左右,顯然不能滿足氫網(wǎng)穩(wěn)定的需求,一般需安排高壓加氫裝置臨時調(diào)整應(yīng)急。
富氫回收單元投產(chǎn)后,通過調(diào)整膜壓差、膜面積,使產(chǎn)氫量的變化快速反應(yīng)至氫網(wǎng),使得氫網(wǎng)壓力控制較為平穩(wěn),降低了高壓加氫裝置提降量頻次,保證其平穩(wěn)運行。
3.2.4 帶來的新問題
1)富氫回收單元波及面廣。富氫回收單元投產(chǎn)后將會成為氫網(wǎng)、燃料氣管網(wǎng)的樞紐,特別是規(guī)模較富氫單元緊急停工波及的生產(chǎn)面積非常廣泛,對整個煉廠的氫網(wǎng)、燃料氣相關(guān)聯(lián)裝置的平穩(wěn)操作影響巨大。
2)加熱爐腐蝕的影響。個別裝置最初將脫硫后的富氫氣做燃料自用,富氫回收投用后改為燃料氣管網(wǎng)內(nèi)燃料,硫含量的增加累計導致無硫設(shè)計加熱爐出現(xiàn)腐蝕情況。
膜分離與PSA工藝耦合的技術(shù)應(yīng)用在大連石化公司已經(jīng)取得了可見的綜合收益。環(huán)保方面減排17 000 m3/h(標況)氮氧化物排放,創(chuàng)效方面每年為公司創(chuàng)收額在2億元以上,工藝質(zhì)量方面同時滿足99.9%的氫純度和92%的氫收率要求。此外,操作難度、設(shè)備維護等其他方面也具有其通用和適用性的優(yōu)勢。在實際運行過程中,只要能在前期設(shè)計、設(shè)備選型、施工質(zhì)量以及投產(chǎn)后的原料指標方面有所把控,完全能夠?qū)崿F(xiàn)長周期平穩(wěn)運行。膜分離與PSA工藝耦合技術(shù)在大連石化公司的成功應(yīng)用,為石油石化煉廠富氫氣回收項目提供了一條穩(wěn)定、可行的設(shè)計方向。
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