(華北科技學院安全工程學院 北京 101601)
對于高瓦斯、突出煤層而言,尤其是單一低滲透煤層,無法實施保護層開采區(qū)域防突措施,多采用預抽煤層瓦斯的措施,存在煤層滲透性系數(shù)低、預抽時間長、抽放瓦斯?jié)舛鹊偷忍攸c,導致煤層抽采效果不佳。先對煤層瓦斯進行預先抽采,在預抽的中后期,當瓦斯抽采純量較小時,利用部分鉆孔實施注水,相鄰鉆孔進行瓦斯抽采或瓦斯排放,以便利用高壓煤層注水過程中所產(chǎn)生的驅替、置換解吸、潤濕等綜合作用,提高煤層瓦斯抽放效果。該方法能夠有效平衡高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井瓦斯抽采和煤層注水的時間和空間矛盾,有效提高瓦斯抽采量、降低開采時的瓦斯涌出量和降低開采時的粉塵產(chǎn)生量,最終達到防治瓦斯煤塵的目的,實現(xiàn)“一孔兩用”和“一措兩防”[1-2]。
本次試驗地點為夏店礦3116工作面。煤層注水裝置布置示意圖如圖1所示。
1-煤層;2、3、4-抽采鉆孔(其中3后期作為注水孔);5、6、7-抽采管; 8、9、10-鉆孔密封段;11-膨脹封孔器;12-高壓膠管;13-閥門;14-注水流量計; 15-高壓注水泵;16-供水管;17、18-孔板流量計;19、20-抽采管路
圖1煤層注水裝置布置示意圖
(1)在煤層1中施工順層抽采鉆孔2、3、4,鉆孔交替布置,之后采用封孔材料和抽采管5、6、7封孔,抽采管外徑75mm,長度16m,形成鉆孔封孔段8、9、10,封孔段長度大于8m,并連接負壓抽采管路開始抽采瓦斯;
(2)抽采一定時間后,抽采鉆孔的瓦斯流量和抽采濃度顯著降低時,即單純靠延長抽采時間不能達到好的抽采效果,將抽采孔3作為注水孔,基于孔內(nèi)封孔思路,將膨脹封孔器11插入抽采管6內(nèi),封孔器長度1-1.5m,外徑55mm,最大工作壓力10MPa;
(3)將膨脹封孔器11利用高壓膠管12依次與高壓閥門13、注水流量計14和高壓注水泵15連接,高壓注水泵與井下供水管16連接。抽采孔2、4的繼續(xù)與負壓抽采管路19、20連接抽采。
(4)利用高壓注水泵15向鉆孔3實施煤層注水,注水壓力6-8MPa,通過注水流量計14觀測注水流量和注水壓力;注水時通過孔板流量計17、18及抽采管預留觀測孔檢測鉆孔2、4的抽采流量、抽采濃度和負壓參數(shù)。
(5)注水采用連續(xù)注水或間隔注水方式,注水一定時間后,一般為48h-96h,注水時間可根據(jù)煤層實際條件、鉆孔間距及注水壓力等綜合確定。應保證注入水不能進入抽采鉆孔2、4內(nèi)。將閥門13關閉,注水泵停止注水,封孔器繼續(xù)膨脹封孔,孔內(nèi)壓力水慢慢滲入煤層。
(一)注水時機的確定
注水時機的確定要綜合考慮煤層中的瓦斯壓力,煤層性質(zhì),地應力等因素。瓦斯壓力是注水的附加阻力,待瓦斯抽采一段時間后,瓦斯壓力達到注水要求后方可開始注水。為確定煤層注水的時機,要在注水作業(yè)之前,進行單孔抽采試驗,分析總結本煤礦瓦斯流量衰減特征。并根據(jù)理論知識和現(xiàn)場試驗綜合確定煤層注水時機。根據(jù)現(xiàn)場單孔試驗,得出了瓦斯?jié)舛扰c抽采時間之間的關系,由于是高瓦斯礦井,我們在提高降塵效果的同時,也可以同時考慮注水對提高瓦斯抽采率的作用。采用先抽后注,抽注結合的技術思路,觀察瓦斯?jié)舛鹊淖兓€,我們可以發(fā)現(xiàn)瓦斯?jié)舛入S時間的推移整體是呈現(xiàn)下降趨勢,在30d之前瓦斯?jié)舛炔▌映尸F(xiàn)不規(guī)律狀態(tài),但在30d,瓦斯?jié)舛燃眲∠陆?,達到一個相對的最低值。此時進行注水,不但能達到注水降塵的作用,還能夠提高瓦斯抽采率。結合理論和現(xiàn)場試驗,3116工作面注水的最佳時間應在瓦斯抽采開始后30天左右進行。
(二)注水鉆孔的布置
注抽鉆孔間隔布置主要有兩注一抽、一注一抽及一注兩抽三種方式,且三種布置方式均能取得一定的促抽效果,且兩注一抽、一注一抽及一注兩抽布置方式分別能將單孔抽采效率提高18.6、11.4及4.3倍??梢娺x擇兩注一抽鉆孔布置方式能極大的提高抽采鉆孔的瓦斯抽采效率,促抽瓦斯效果最好,但是,兩注一抽鉆孔布置方式下容易引發(fā)壓力水滲流至抽采孔內(nèi),安全性較差。
(三)封孔方法的確定
為達到良好的高壓注水封孔效果,基于“管內(nèi)封孔”思想,在瓦斯抽采管內(nèi)利用專用鋼絲膨脹膠管封孔器封孔,可以克服封孔器直接在煤孔里可能引起的封孔不嚴問題。注水專用封孔器由鋼絲膨脹膠管,泄壓閥、快速接頭組成,封孔器可反復使用數(shù)次,注水結束后卸掉壓力,封孔器即可恢復原狀,取出封孔器。封孔器實物裝置見圖2所示。
圖2封孔器實物裝置
(一)注水后煤層瓦斯含量測定及分析
現(xiàn)場注水完成后,在注水試驗區(qū)域,采用孔口接渣取樣直接測定煤層瓦斯含量,施工鉆孔4個,取樣深度20-25m(取樣深度要求超過卸壓帶范圍測定煤層原始瓦斯含量),測定結果表明,煤層瓦斯含量測值在4.5-5.0m3/t,相比與初始瓦斯含量測值7.8 m3/t,煤層瓦斯含量降低35.9%。
(二)注水后煤體瓦斯解吸能力分析
利用井下孔口接渣取樣測試瓦斯含量的瓦斯解吸數(shù)據(jù),分析可知:煤層注水驅替促抽瓦斯后,煤體井下的瓦斯解吸量和瓦斯解吸速度明顯降低,是瓦斯抽采和煤體水分增加雙重作用的結果。井下30min煤體的瓦斯解吸量降低35.25%。初始瓦斯解吸速度降低了近67.84%。由此可見,注水后煤體的解吸能力明顯降低,注水后由于煤體水分的增加,可顯著降低煤層開采時的瓦斯涌出量。
(三)注水后煤體水分變化
實驗室采用TGA-2000型全自動工業(yè)分析儀測試了所取4個煤樣的水分含量,依據(jù)標準為GB/T 2012—2008《煤的工業(yè)分析方法》,煤樣的水分含量平均值為1.10%,與注水前相比水分含量平均增值為4.27%,實驗室和現(xiàn)場實踐煤層注水結果表明,煤體水分含量增值達1.5%左右,開采時可顯著降低粉塵濃度,尤其是呼吸性粉塵含量。
[1]張磊.長溝峪煤礦煤層注水技術及試驗研究[D].沈陽:遼寧工程技術大學,2009.
[2]郭紅玉,蘇現(xiàn)波.煤層注水抑制瓦斯涌出機理研究[J].煤炭學報,2010,35(6):928-931.