戚瑞松
(新疆中泰化學(集團)阜康能源有限公司,新疆 烏魯木齊 830009)
新疆中泰化學(集團)阜康能源有限公司(以下簡稱“阜康能源”)擁有60萬t/a燒堿、80萬t/a聚氯乙烯樹脂生產裝置。在鹽水精制過程中,平均添加Na2CO3助劑的量在30~32 t/d,消耗量為1萬t/a左右。在一次鹽水精制過程中,使用的除鈣精制劑Na2CO3的配制工作一直依靠人工操作完成,勞動強度較大;并且,在配制過程中會產生一定的粉塵,現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境相對較差,對現(xiàn)場操作人員的職業(yè)健康同樣存在著危害。為降低Na2CO3配制工作的勞動強度,保障操作人員的職業(yè)健康,阜康能源探討了Na2CO3配制工藝,設計了通過螺旋輸送機進行自動配制的裝置。螺旋輸送裝置具有結構簡單、工作可靠、成本低、便于調整和維修、密封性強以及對環(huán)境污染小等優(yōu)點。螺旋輸送機是一種沒有撓性的輸送設備,在各行各業(yè)都有應用;但是,如果工作環(huán)境惡劣,就會產生堵塞、磨損等問題,能否安全可靠地運行,與其參數(shù)的設計及選取有很大關系。阜康能源通過設計安裝方式,計算安裝角度、輸送機長度、輸送能力等數(shù)據(jù)后,將數(shù)據(jù)提供給設備廠家制備輸送機,同時與Na2CO3供應商聯(lián)系,用噸袋包裝Na2CO3取代每袋40 kg包裝Na2CO3的方式。
根據(jù)現(xiàn)有生產負荷,一次鹽水在精制過程中平均消耗Na2CO330~32 t/d。袋裝Na2CO3經人工破袋后,倒入配制槽內與熱水混合攪拌,配制成滿足生產需要的Na2CO3溶液。該項工作每天由4人操作,工作時間在7~8 h。
袋裝Na2CO3卸車時,須在運輸車輛車廂上部進行人工操作,屬于登高作業(yè)。電解車間一次鹽水消耗Na2CO31萬t/a左右,平均每車按36 t計算,共須卸車:
1×10 000÷36≈278(次/a)。
除去節(jié)假日,幾乎每天都要進行高危作業(yè)。作業(yè)頻次高,涉及的操作人員多,存在一定的安全管控風險。由于Na2CO3堆放區(qū)與配制區(qū)有一定的距離,化料工在化料之前還須先將袋裝Na2CO3碼放至手推小車上,再用人工運送至配制槽進行人工破袋倒料,操作人員的勞動強度較大。配制操作在室內進行,在現(xiàn)場向配制槽內倒料的過程中會產生Na2CO3粉塵,現(xiàn)場環(huán)境較差。夏季氣溫高,操作人員勞動強度較大,易造成操作人員疲勞和身體不適;同時,在人工使用小車運輸袋裝過程中,小車損壞頻率高,會導致生產成本上升。
結合一次鹽水現(xiàn)有工藝、場地、設備,聯(lián)系Na2CO3供應商,與設備制造商經過交流和探討后,制定了詳細的改造方案。
為使Na2CO3卸料方便,將下料斗安裝于基準面以下。開挖體積約為142.5 m3(3.0 m×2.5 m×1.9 m)的地基,并用混凝土灌漿,制備料倉設備基礎。對精制劑廠房門口至輸送機處約50 m2的地面進行硬化,用作叉車叉運Na2CO3的通道,并制備和安裝Na2CO3下料斗(如圖1所示)。
圖1 Na2CO3下料斗示意圖
室外下料斗處安裝64 m3(4 m×4 m×4 m)的彩鋼板房,作為室外倒料的獨立空間。
(1)根據(jù)螺旋輸送機的行業(yè)標準確定螺旋輸送機的性能指標,主要有輸送量、功率消耗和輸送效率,影響因素有螺旋軸轉速、填充系數(shù)和螺距。
(2)通過單因素試驗,研究各因素對輸送性能指標的影響規(guī)律。
(3)根據(jù)單因素試驗結果,選擇各因素的較優(yōu)水平進行正交試驗,研究各因素對試驗指標影響的主次順序,并得出因素的最優(yōu)水平組合。
(4)運用綜合平衡法,得到螺旋輸送機工作性能較優(yōu)時各因素間的較優(yōu)水平組合。
(5)安裝和調試配套的電力系統(tǒng)。設備性能指標為:輸送距離6 m、輸送能力20 t/h、螺旋管傾角小于30°[1]。具體情況如圖2和圖3所示。
圖2 Na2CO3螺旋輸送機示意圖
圖3 Na2CO3螺旋輸送運行現(xiàn)場
(6)安裝完成后,根據(jù)基準面設計的料斗高度而設計容積為1.5 t的錐形料斗。
與供應商溝通,采用噸袋包裝Na2CO3取代每袋40 kg包裝Na2CO3的包裝袋,大大降低了開袋的操作次數(shù),降低了勞動強度;同時,大大縮短了登高卸車作業(yè)的時間,使安全風險得到了有效控制。
阜康能源60萬t/a燒堿生產裝置配套一、二期一次鹽水系統(tǒng)原設計為各有1臺Na2CO3配制槽和1臺Na2CO3溶液儲罐,經過化料系統(tǒng)的改造后,將Na2CO3配制集中在一期進行配制,配制好的溶液通過離心泵送至二期Na2CO3溶液儲罐,合理利用了現(xiàn)有資源,有效減少了作業(yè)面,更便于生產的現(xiàn)場管理。
Na2CO3自動配制裝置改造完成后,采用叉車配制Na2CO3,降低了配制過程中人員的參與程度,杜絕了操作人員長時間暴露在粉塵環(huán)境中,有效控制了職業(yè)健康危害風險。通過工藝改造,停止使用原工藝二期裝置的Na2CO3配制槽攪拌器、提升泵,從簡化人員操作方面和節(jié)約成本方面都取得了一定的效果。Na2CO3自動配制投用后,操作人員由4人減少為2人,節(jié)約人工費用為:
4 000×2×12=96 000(元/a)= 9.6萬元/a。
人工卸車改為機械卸車,將多人登高作業(yè)減少為1人登高作業(yè),降低了安全風險。由此節(jié)約的人工費用為:
10 000×10=100 000(元/a)=10萬元/a。
Na2CO3自動配制裝置的投用,共計節(jié)約成本費用為:
9.6+10=19.6(萬元/a)。
鹽水精制過程中各項助劑的配制和添加是一項頻繁且重要的工作,操作人員勞動強度較大。通過技術改造,降低了生產成本和操作人員的勞動強度,有效地改善了工作環(huán)境,提高了現(xiàn)場安全和管理水平。