楊信一
中石油京唐液化天然氣有限公司
在很多化工企業(yè)中,經(jīng)干燥的壓縮空氣作為氣源承擔(dān)著驅(qū)動全廠閥門、執(zhí)行機構(gòu)等設(shè)備的重任,是企業(yè)工藝流程中的核心設(shè)備,一旦空氣壓縮機組發(fā)生故障,會引起整個廠區(qū)的工藝聯(lián)鎖甚至緊急停車,造成不可挽回的巨大損失。因此,如何提高空壓機組的穩(wěn)定性和可靠性,是擺在企業(yè)面前的重要課題[1]。
螺桿式空壓機作為一種先進的空氣動力設(shè)備,具有運轉(zhuǎn)可靠、壽命長、效率高、氣量不受排氣壓力影響、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)不發(fā)生喘振等特點[2],已成為當(dāng)今空氣壓縮機發(fā)展的新主流,其中的噴油螺桿壓縮機得到了生產(chǎn)企業(yè)的廣泛應(yīng)用[3]。唐山LNG接收站經(jīng)過選型比對,最終采用微油型螺桿式空氣壓縮機。本文總結(jié)了該型號壓縮機投產(chǎn)運行3年來的運行維護與使用經(jīng)驗,可為相關(guān)行業(yè)公司在設(shè)備選型方面提供參考。
唐山LNG接收站的壓縮空氣從用途方面分為兩類:儀表空氣和工廠空氣,其中儀表空氣的作用是作為全廠氣動閥和執(zhí)行器的驅(qū)動氣源,而工廠空氣主要用于接臨時軟管,對設(shè)備及零件進行清潔、吹掃。
在保證整個廠區(qū)平穩(wěn)運行的任務(wù)中,儀表空氣管網(wǎng)承擔(dān)了重要責(zé)任,其正常工作壓力(絕壓,下同)需要保持在0.7~0.9 MPa。為避免陷入全廠氣動閥門失去動力而無法控制的狀況造成安全風(fēng)險,當(dāng)儀表空氣管網(wǎng)壓力降至0.5 MPa以下時,會導(dǎo)致全廠工藝設(shè)備聯(lián)鎖停車。
通過對唐山LNG接收站所處環(huán)境分析,初步選取了3種常用的空氣壓縮機類型進行參考。
離心式空氣壓縮機的工作方式是由葉輪帶動氣體做高速旋轉(zhuǎn),利用氣體在葉輪作用下產(chǎn)生的離心力進行擴壓流動,從而使氣體通過葉輪后的流速和壓力得到提高,連續(xù)地生產(chǎn)出壓縮空氣。
相對于其他兩種類型的空氣壓縮機來說,離心式空氣壓縮機的優(yōu)勢在于:在下游用氣負荷穩(wěn)定情況下,其運轉(zhuǎn)狀態(tài)穩(wěn)定,可靠;易損件少,運轉(zhuǎn)壽命較長;排氣不受潤滑系統(tǒng)干擾,氣體產(chǎn)品干凈,不會對下游管網(wǎng)造成污染堵塞;排量大,效率高,利于節(jié)能。
以某公司H100-0.97型離心式壓縮機為例,設(shè)計出口壓力(絕壓,下同)為0.9 MPa,額定功率654 kW,排氣量52 m3/min,滿足唐山LNG接收站的生產(chǎn)需求。
活塞式空氣壓縮機有多種結(jié)構(gòu)形式。按氣缸的配置方式分為立式、臥式、角度式、對稱平衡式和對置式幾種?;钊娇諝鈮嚎s機是利用曲軸帶動活塞的往復(fù)運動,使氣缸腔內(nèi)的氣體受到壓縮而不斷地產(chǎn)生壓縮空氣?;钊娇諝鈮嚎s機屬于容積式壓縮機,受該機型的工作原理和特性所限,為了供氣穩(wěn)定,一般活塞式空氣壓縮機都配備有儲氣罐。
相對于其他兩種類型的空氣壓縮機來說,活塞式空氣壓縮機的優(yōu)勢在于:價格低,初次投資少,使用壽命長;能量轉(zhuǎn)換效率高;適應(yīng)性強,受排氣壓力變化影響??;排氣壓力上限高。
以某公司w-2/8型活塞式壓縮機為例,設(shè)計出口壓力為0.98 MPa,額定功率20 kW,排氣量3 m3/min,基本符合唐山LNG接收站的生產(chǎn)需求。
螺桿式空氣壓縮機分為單螺桿式和雙螺桿式兩種,采用高效帶輪傳動,帶動主機轉(zhuǎn)動進行空氣壓縮,通過噴油對主機內(nèi)的壓縮空氣進行冷卻,同時對轉(zhuǎn)子進行潤滑,主機排出的空氣和油混合氣體經(jīng)過油氣分離裝置,將壓縮空氣中的油分離出來,最后得到潔凈的壓縮空氣。其中雙螺桿式空壓機采用主副兩個轉(zhuǎn)子互相配合加壓,適用于40 m3/min以下的工藝環(huán)境。
相對于其他兩種類型的空氣壓縮機來說,螺桿式空氣壓縮機的優(yōu)勢在于:可靠性能優(yōu)良;振動小,噪聲低;操作方便,人員不需要接受長期培訓(xùn);易損件少。
以某公司SA75A型活塞式壓縮機為例,設(shè)計出口壓力為1.05 MPa,額定功率75 kW,排氣量12 m3/min,滿足唐山LNG接收站的生產(chǎn)需求。
經(jīng)過測算,唐山LNG接收站的高峰期壓縮空氣用量大概在14~20 m3/min,空氣管網(wǎng)壓力控制在0.7~0.9 MPa,根據(jù)此前條件對比,從能耗的角度來看,離心式壓縮機的能耗最多,效率最低,經(jīng)濟性較差,若用于唐山LNG接收站,設(shè)備停機時間較長,不能有效發(fā)揮離心式壓縮機在穩(wěn)定運行下的優(yōu)勢,因此被排除。
活塞式壓縮機由于對平衡性的要求,其安裝難度較大,體積上存在劣勢,在唐山LNG接收站預(yù)留廠房中最多只能安裝4臺,雖能勉強滿足高峰用量需求,但從長遠考慮,今后新增設(shè)備將存在困難;另一方面,由于設(shè)備結(jié)構(gòu)復(fù)雜,活塞等易損件較多,后期維護成本相對較高。
而螺桿式空壓機雖然存在壓縮后空氣易帶油、溫度和排氣壓力對空壓機運轉(zhuǎn)存在較大影響的問題,但在唐山LNG接收站工藝環(huán)境下,壓力波動范圍較小,且地處北方沿海城市,在環(huán)境溫度方面可以接受。因此,唐山LNG接收站最終采用的是一種微油型雙螺桿固定空冷式壓縮機。
唐山LNG接收站最終選用的是北京復(fù)盛機械有限公司生產(chǎn)的SA75A型空氣壓縮機,屬于固定空冷螺桿式壓縮機,設(shè)計出口壓力1.05 MPa,額定功率75 kW,排氣量11.6 m3/min。整個壓縮系統(tǒng)共設(shè)有3臺壓縮機(后新增一臺共4臺),2臺雙塔吸附干燥器,2臺前置除油器,2臺后置過濾器,通過自身攜帶的控制系統(tǒng)進行聯(lián)動切換控制,正常狀態(tài)下需2臺空壓機同時運轉(zhuǎn)才能保證下游用量供給。而每臺空氣壓縮機本身的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)主要包括電動機、壓縮機體、油氣桶、油細分離器、空氣濾清器、反比例閥及溫控閥等,系統(tǒng)通過判斷下游壓力來自動調(diào)整壓縮機的負荷,如圖1所示。
在唐山LNG接收站實際運行工況下,曾經(jīng)發(fā)生過多次空壓機故障,造成了不少風(fēng)險和損失,但同時也積累了較多的處理經(jīng)驗,引起空壓機系統(tǒng)運行不正常的因素大致可歸類為4種:溫度、壓力、控制故障、濕度[4]。
空氣壓縮機的出口溫度高點聯(lián)鎖值設(shè)計為100 ℃,低點聯(lián)鎖值設(shè)計為0 ℃,而在實際正常運行狀態(tài)溫度保持在80~90 ℃,其溫度受環(huán)境影響較大[5]。
以某次夏天高溫天氣出現(xiàn)的故障現(xiàn)象為例:2014年8月24日上午11時,整個系統(tǒng)處于聯(lián)控狀態(tài),空壓機A和空壓機B作為主機受管網(wǎng)壓力控制自動啟動和停止,空壓機C作為備機處于停止?fàn)顟B(tài)。運行中空壓機A/B突然同時報警聯(lián)鎖無法啟動,只有空壓機C緊急啟動并保持運轉(zhuǎn)狀態(tài),但僅能維持管網(wǎng)壓力緩慢下降,緊急檢查發(fā)現(xiàn)故障原因為出口溫度高高聯(lián)鎖,且在溫度下降回正常區(qū)間復(fù)位后重新啟動失敗。最終通過緊急更換潤滑油,并打開機體艙門通風(fēng)散熱,耐心等待整個機體溫度降至40 ℃后啟動成功,并恢復(fù)正常運轉(zhuǎn)。
事后分析發(fā)現(xiàn),引起同類故障產(chǎn)生的原因主要有4點:①環(huán)境溫度較高[6];②管網(wǎng)壓力波動較大導(dǎo)致啟停較為頻繁;③內(nèi)部空冷系統(tǒng)存在堵塞,影響了散熱[7];④溫控閥動作遲緩[8]。而空壓機C之所以能夠運轉(zhuǎn)是因為它是備機,停止散熱時間較長。
而另一次低溫天氣出現(xiàn)的故障則更具威脅性:2016年1月10日夜間,系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn),突然在啟機過程中空壓機B/C系統(tǒng)聯(lián)鎖無法啟動,檢查發(fā)現(xiàn)空壓機機體溫度為-4 ℃,低于0 ℃聯(lián)鎖值無法啟機,緊急情況下只能臨時更改了低溫聯(lián)鎖設(shè)定值重新啟動,但啟動運轉(zhuǎn)后立刻造成電流超載跳閘停機,于是操作人員用開水浸泡的抹布、手套等對機體進行包裹加溫20 min,直至提升至溫度計顯示為1 ℃,最終啟動3次后成功。
事后分析發(fā)現(xiàn),引起同類故障產(chǎn)生的原因主要有4點:①環(huán)境溫度過低;②空壓機為油氣混合加壓型;③機體內(nèi)油溫低導(dǎo)致黏性增大[9];④在油的黏性增大時啟動會增加電機的驅(qū)動負擔(dān),從而使電流超載[10]。而空壓機A之所以能夠正常運轉(zhuǎn)是因為作為主機,始終保持了運轉(zhuǎn)的狀態(tài),保證了油溫持續(xù)穩(wěn)定在80 ℃。
從本次故障分析可以得出結(jié)論:螺桿式空壓機若用于南方高溫環(huán)境,建議采用水冷卻系統(tǒng)代替空氣冷卻模式以提高換熱效率;而在北方嚴寒地帶,需要對潤滑油箱和螺桿處配套電加熱設(shè)施。
空壓機本體的出口壓力高點聯(lián)鎖值設(shè)計為1.05 MPa,實際運行3年時間,出口壓力處于長期緩慢上升趨勢,這主要是由于下游各過濾器及干燥器阻塞物增多導(dǎo)致。
以某次故障為例:2014年9月,系統(tǒng)處于聯(lián)控狀態(tài),空壓機本應(yīng)該在管網(wǎng)壓力上升至0.9 MPa時正常卸載停機,待壓力下降至0.7 MPa后重新啟動,但在管網(wǎng)壓力并未達到0.9 MPa狀態(tài)下,空壓機提前卸載[11],并在此之后以1 min為周期頻繁卸載、加載,對設(shè)備運行造成十分不利的影響[12]。檢查發(fā)現(xiàn),空壓機本體出口壓力達到了1.05 MPa,系統(tǒng)正常開啟卸載動作保護機體,而在卸載后出口壓力迅速下降到常壓,導(dǎo)致重新加壓,針對這一問題迅速停止了系統(tǒng)運轉(zhuǎn)并切換為單控狀態(tài),并在短時間內(nèi)拆除清理了各個過濾設(shè)備后減少了上下游的壓力差,重新啟動后恢復(fù)正常。
事后分析發(fā)現(xiàn),引起同類故障產(chǎn)生的原因主要有3點:①空壓機附屬系統(tǒng)的清理不夠及時,引起阻塞物增多,出口和下游管網(wǎng)的壓差增大;②控制空壓機啟停的壓力取樣點為管網(wǎng)壓力;③保護性卸載邏輯設(shè)計有缺陷。
從本次故障分析可以得出結(jié)論:由于唐山LNG接收站周邊空氣環(huán)境存在較多的鐵礦粉等固體顆粒,潤滑油與空氣混合的過程就會帶來很大的不良影響,因此,在選型時若考慮螺桿式空壓機,必須保證周邊空氣環(huán)境達到要求;而在進行系統(tǒng)設(shè)計時,需要注意盡量使控制空壓機啟停的壓力參數(shù)取樣點與保護性卸載連鎖壓力取樣點一致,防止邏輯發(fā)生沖突。
唐山LNG接收站在實際運行中,還會出現(xiàn)系統(tǒng)模塊失靈的特殊故障現(xiàn)象[13],這種故障原因很復(fù)雜也很難排查,很可能會導(dǎo)致在解決之前管網(wǎng)壓力已經(jīng)下降到聯(lián)鎖值而引起全廠設(shè)備跳車,給生產(chǎn)帶來巨大損失。
以某次故障為例:2014年11月29日21時,系統(tǒng)處于聯(lián)控狀態(tài),在管網(wǎng)壓力下降至0.7 MPa時,空壓機本應(yīng)該自動啟動、加載對管網(wǎng)系統(tǒng)充壓[14],可空壓機均在加載1 min后自動卸載[15],并在檢查出故障原因前引起了全廠設(shè)備跳車。最終檢查出原因為某氣動閥門的電磁閥吸合不正常,導(dǎo)致了上下游中斷,上游壓縮的空氣憋壓導(dǎo)致保護性卸載,而下游沒有補充壓力引起了跳機聯(lián)鎖。于是首先中斷氣動閥氣源,使其保持常開位置來保證系統(tǒng)運轉(zhuǎn),隨后更換了電磁閥后重新聯(lián)控啟動恢復(fù)正常。
事后分析發(fā)現(xiàn),引起同類故障產(chǎn)生的原因主要有4點:①電磁閥故障;②氣動閥控制模塊故障;③PLC系統(tǒng)邏輯缺陷引發(fā)周期性故障;④總??倖⒉襟E不合理導(dǎo)致控制邏輯失效。
從本次故障分析可以得出結(jié)論:由于選用的螺桿式空壓機的工作方式必須采用周期性切換模式,此設(shè)備對于系統(tǒng)邏輯的準確性和可靠性要求很高,在現(xiàn)場調(diào)試過程中有必要進行各種模擬實驗,防止存在系統(tǒng)錯誤的可能。
儀表空氣作為生產(chǎn)設(shè)備的驅(qū)動氣,其干燥凈化程度不夠往往會引起下游設(shè)備積液、腐蝕,如果現(xiàn)場巡檢不夠細致、主動,就很容易給下游設(shè)備和管線帶來潛在的故障風(fēng)險。通過觀察濕度探測器實時露點溫度數(shù)據(jù),可有效了解進入管網(wǎng)的空氣水含量是否合格,露點溫度-50 ℃以下為合格[16]。
以某次故障為例:2016年10月某日,系統(tǒng)露點逐漸上升至33~45 ℃,操作人員檢查下游取樣點,發(fā)現(xiàn)存在積液,排除了露點溫度檢測器的影響,確認為雙塔吸附干燥器存在干燥不徹底的問題,后通過減少再生氣量供給的方法使系統(tǒng)逐漸恢復(fù)正常[17]。
事后分析發(fā)現(xiàn),引起同類故障產(chǎn)生的原因主要有4點:①再生氣量過小,使干燥塔潮氣未排凈便重新開始投用;②再生氣量過大,使干燥塔內(nèi)部氧化鋁干燥球群結(jié)構(gòu)被再生氣吹出縫隙;③干燥塔排水電磁閥故障;④干燥塔排水周期設(shè)置過長,導(dǎo)致寒冷天氣排水管線凍堵[18]。
從本次故障分析可以得出結(jié)論:螺桿式空壓機不僅對溫度[19]、壓力環(huán)境要求較高[20],還對濕度特別敏感,需要注意防止乳化的潤滑油對設(shè)備造成損傷。因此,在沿海北方城市冬季極端天氣環(huán)境下,螺桿式空壓機的可靠性有大幅降低的風(fēng)險。
在設(shè)備進行選型時,對廠區(qū)的周邊環(huán)境考察十分重要,后期使用過程能否順利都與選型密切相關(guān)。對于螺桿式空氣壓縮機來說,由于其具有經(jīng)濟性、核心部件可靠性、產(chǎn)量匹配性上的優(yōu)勢,是廠區(qū)儀表驅(qū)動氣源的首選,但在設(shè)計過程中,需要結(jié)合周邊的環(huán)境要求,在潤滑油過濾及備機狀態(tài)加熱、入口空氣過濾及冷卻、出口空氣干燥3個方面加入可靠的成套輔助設(shè)備,以進一步降低其在特殊環(huán)境下的運行風(fēng)險;同時,要采用合理的程序邏輯控制方案,并留有程序修改串行接口,用于不斷改進及優(yōu)化運行模式。
[1] 喻志強, 劉福來, 鮑洋洋, 等. 螺桿壓縮機產(chǎn)品質(zhì)量狀況分析[J]. 化工機械, 2014, 41(6): 718-721.
[2] 孟凡英, 唐美玲. 單螺桿式壓縮機工作過程及性能分析[J]. 中國科技信息, 2009(16): 129-130.
[3] 王曉璐. 噴油螺桿空氣壓縮機油路特性探討[J]. 紡織器材, 2003, 30(1): 44-47.
[4] 韓德生. 螺桿空氣壓縮機常見疑難故障分析及處理[J]. 化工機械, 2009, 36(6): 629-631.
[5] 高鵬. 螺桿空氣壓縮機存在的問題及解決方法[J]. 熱力發(fā)電, 2008, 37(4):63-64.
[6] 李燕坡, 劉廣州. 噴油螺桿空壓機組排氣溫度高的分析和處理[J]. 壓縮機技術(shù), 2010(2): 39-40.
[7] 林子良, 鮑洋洋, 孫曉明, 等. 螺桿空壓機組的熱量分析與計算[J]. 流體機械, 2014, 42(8): 46-51.
[8] 陳仁來. 空氣壓縮機振動原因分析及改進措施[J]. 石油化工設(shè)備技術(shù), 2004, 25(5): 44-46.
[9] 黃大宇. 噴油螺桿空壓機油路構(gòu)造及常見故障分析[J]. 壓縮機技術(shù), 2003(5): 37-40.
[10] 肖銀娥, 譚強. 噴油螺桿空壓機油氣分離濾芯節(jié)能運行的條件分析[J]. 壓縮機技術(shù), 2010(3): 26-29.
[11] 范德民, 于天軍. 螺桿空氣壓縮機不加載故障快速診斷[J]. 中國設(shè)備工程, 2002 (7): 37-38.
[12] 孔德文, 林惟鋟, 蔡茂林, 等. 螺桿空壓機加卸載工況下節(jié)能運行分析[J]. 北京航空航天大學(xué)學(xué)報, 2012, 38(3): 405-409.
[13] 李寶順. 螺桿式空氣壓縮機智能控制器的研制[J]. 流體機械, 2005, 33(7): 56-59.
[14] 戴家齊, 葉德豐. 世界管道手冊[M]. 北京: 石油工業(yè)出版社, 2003: 10-12.
[15] 朱應(yīng)煌. 變頻器在空氣壓縮機恒壓控制中的應(yīng)用[J]. 自動化儀表, 2009, 30(1): 66-69.
[16] 韓維良, 張順廷. 淺析螺桿空壓機部件功用與故障排除[J]. 通用機械, 2010(2): 78-80.
[17] 顧安忠. 液化天然氣運行和操作[M]. 北京: 機械工業(yè)出版社, 2015: 35-42.
[18] 張艷榮. 螺桿式空氣壓縮機冷卻器泄露的原因分析和對策[J]. 腐蝕科學(xué)與防護技術(shù), 2014, 26(4): 390-392.
[19] 鄒江, 張霞, 王韜. 螺桿式空壓機變頻節(jié)能改造[J]. 機械制造與自動化, 2015, 44(6): 88-90.
[20] 張志恒, 張成彥, 李奇, 等. 影響螺桿空氣壓縮機性能的因素分析[J]. 流體機械, 2002, 30(8): 12-14.