葉鵬,趙帥,彭鎮(zhèn)
(安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司技術(shù)中心,安徽 合肥 230022)
發(fā)動機(jī)燃燒室是發(fā)動機(jī)本體內(nèi)燃料燃燒,并生成高溫燃?xì)獾难b置。該裝置將燃料燃燒產(chǎn)生的熱能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能。狹義的燃燒室特指氣缸蓋頂面鑄有形狀各異的凹坑;而廣義上的燃燒室,是指氣缸頂面凹坑、缸體、活塞共同形成的一個密閉區(qū)域。壓縮比、滾流比/滾流強(qiáng)度、流量系數(shù)等設(shè)計參數(shù)均對發(fā)動機(jī)燃燒有影響,本文將通過對應(yīng)用了masking技術(shù)的缸蓋進(jìn)行發(fā)動機(jī)性能試驗分析,探討該技術(shù)對發(fā)動機(jī)燃燒產(chǎn)生的影響,形成分析結(jié)論。
Masking技術(shù)是一種擾動發(fā)動機(jī)進(jìn)、排氣氣流,改變發(fā)動機(jī)燃燒室內(nèi)氣流流動情況,從而改變發(fā)動機(jī)燃燒性能的一種缸蓋設(shè)計技術(shù)。其在氣道口的一側(cè)設(shè)計一個180o環(huán)岸,以改變進(jìn)氣氣流的滾流強(qiáng)度。 下圖1和2給出了masking技術(shù)的結(jié)構(gòu)設(shè)計和外觀效果。
圖1 不帶和帶masking技術(shù)的外觀差別
圖2 缸蓋氣道口結(jié)構(gòu)設(shè)計(加masking技術(shù))
注:a——?dú)忾T座圈高度 b——?dú)忾T座圈高度/2
s——masking缺口距離h——masking高度
Masking 技術(shù)的應(yīng)用,會對氣體的流動產(chǎn)生導(dǎo)向作用,特別是進(jìn)氣口的 Masking,與進(jìn)氣道形成一定弧度,會加強(qiáng)滾流,與排氣側(cè)的Masking一起,增強(qiáng)缸內(nèi)滾流強(qiáng)度,但是會一定程度上降低流量系數(shù)。同時,排氣側(cè)的Masking會阻礙排氣的順暢程度,提升排氣阻力。進(jìn)排氣的masking共同作用,使得缸內(nèi)形成一個內(nèi)部EGR循環(huán),有利于燃油經(jīng)濟(jì)性的降低。
從不同的工況分析,masking缸蓋主要具有以下兩個優(yōu)點(diǎn):部分負(fù)荷(圖3的左圖),因為masking缸蓋進(jìn)氣口和排氣口的遮擋,對氣體形成節(jié)流效果,增加燃燒室內(nèi)部流動,即提高缸內(nèi)滾流比,有利于低速動力性的提升;進(jìn)、排氣氣門重疊開啟時(圖3的右圖),masking對氣流形成節(jié)流效果,氣體從進(jìn)氣口溢出量降低,缸內(nèi)形成EGR循環(huán),有利于燃油消耗量的降低。
圖3 帶masking技術(shù)的燃燒室內(nèi)氣流流動示意圖
圖4 指示出了試驗缸蓋上masking技術(shù)所覆
蓋的區(qū)域,同時,需要關(guān)注的是,masking技術(shù)可能會造成燃燒室內(nèi)“死區(qū)”的形成。綜上,Masking技術(shù)的效果需通過燃燒開發(fā)來驗證,故策劃如下試驗進(jìn)行性能影響分析。
使用江淮自產(chǎn) 2.0T+汽油發(fā)動機(jī),進(jìn)行如下驗證,分析Masking技術(shù)對發(fā)動機(jī)進(jìn)氣和發(fā)動機(jī)燃燒性能的影響,最終分析對發(fā)動機(jī)動力性、經(jīng)濟(jì)性、排放性帶來的影響。試驗采用帶有Masking技術(shù)的缸蓋和不帶Masking技術(shù)的缸蓋,匹配同一個發(fā)動機(jī),進(jìn)行對比分析,以下試驗內(nèi)容均為針對分別匹配兩個缸蓋的試驗步驟。
1)發(fā)動機(jī)的準(zhǔn)備:調(diào)整發(fā)動機(jī)試制參數(shù),將壓縮比控制在發(fā)動機(jī)設(shè)計壓縮比值(9.5±0.1);進(jìn)行發(fā)動機(jī)氣道、油道、水道的清洗,確保沒有明顯的金屬碎屑;缸蓋氣道結(jié)合面無劃痕,平整度良好;
2)發(fā)動機(jī)磨合
(1)磨合工況如圖5。發(fā)動機(jī)進(jìn)行總計20小時的磨合,磨合工況共分三個階段,分別為低負(fù)荷、工況、中負(fù)荷工況和高負(fù)荷工況。磨合過程按照《磨合試驗規(guī)范》執(zhí)行。
圖5 2.0T+發(fā)動機(jī)磨合工況圖
(2)樣機(jī)磨合完成后,進(jìn)行“三漏”,確保發(fā)動機(jī)本體不漏水、漏氣、漏油。
(1)發(fā)動機(jī)泄氣量的測量,發(fā)動機(jī)各缸泄氣量處于較低范圍,且一致性偏差在 10%以內(nèi),方可進(jìn)行后續(xù)試驗開發(fā)工作。
表1 發(fā)動機(jī)泄氣量評價標(biāo)準(zhǔn)
(2)發(fā)動機(jī)摩擦功的測量
將發(fā)動機(jī)安裝在試驗臺架上,并連接好進(jìn)排氣系統(tǒng)、水恒溫系統(tǒng)、機(jī)油恒溫系統(tǒng)。將發(fā)動機(jī)發(fā)動機(jī)機(jī)油溫度穩(wěn)定在100℃,用測功機(jī)反托發(fā)動機(jī),從額轉(zhuǎn)速 5000rpm一直到1000rpm,每個工況點(diǎn)節(jié)氣門保持全開。
(1)進(jìn)氣溫度穩(wěn)定在(25±5)℃之間,濕度恒定在50%~70%之間;
(2)汽油溫度控制在(25±5)℃,進(jìn)油壓力控制在(400±10)℃;
(3)冷卻液溫度控制在(25±5)℃,中冷后進(jìn)氣溫度控制在(20~60)℃;
(4)排氣溫度控制在≤930℃,催化器中心溫度控制在≤950℃;
(5)增壓器葉輪轉(zhuǎn)速≤20W 轉(zhuǎn)/min。
1)缸蓋裝配上氣門、火花塞,測試密封性能符合試驗標(biāo)準(zhǔn)要求;
2)跟換氣道試驗臺的板式流量計、模擬缸套、氣閥送氣方向,將氣道試驗臺切換成滾流測試模式;
3)分別對缸蓋的四個進(jìn)氣道進(jìn)行滾流比、流量系數(shù)的測量;
4)分別對缸蓋的四個排氣道進(jìn)行流量系數(shù)的測量。
圖6 氣道試驗臺布置
5)匹配發(fā)動機(jī)進(jìn)氣歧管,分別對缸蓋的四個進(jìn)氣道進(jìn)行滾流比、流量系數(shù)的測量。
1)轉(zhuǎn)速遞增的外特性試驗
調(diào)整ECU數(shù)據(jù),使得發(fā)動機(jī)的動力性、經(jīng)濟(jì)性、排放性滿足設(shè)計要求。
一般情況下,轉(zhuǎn)速步長為 400 r/min,最大轉(zhuǎn)速至少要比設(shè)計額定轉(zhuǎn)速高10%。
在扭矩突變的工況附近,轉(zhuǎn)速步長要適當(dāng)減??;最大扭矩附近,轉(zhuǎn)速步長要適當(dāng)減小。
2)部分負(fù)荷工況(2000 r/min @ 2bar及客戶需求的部分工況)性能試驗:
調(diào)整ECU數(shù)據(jù),通過掃點(diǎn)和選點(diǎn)的方式,依據(jù)平均有效指示壓力的循環(huán)變動率(后簡稱 IMEP_COV),選擇最優(yōu)的狀態(tài)。
發(fā)動機(jī)需在該工況的最優(yōu)狀態(tài)下,至少穩(wěn)定5min以上,測量次數(shù)不少于10次,每次測量時間不少于30s。
實測壓縮比在設(shè)計范圍內(nèi),樣機(jī)滿足試驗測試要求。
表2 壓縮比測量結(jié)果
四個缸的泄氣量存在一定差異,但都在泄氣量較低的水平內(nèi),表明發(fā)動機(jī)各缸泄氣量正常,符合燃燒開發(fā)對樣機(jī)的需求標(biāo)準(zhǔn)。
表3 泄氣量測量結(jié)果
2.0T+發(fā)動機(jī)在機(jī)油溫度為100℃的條件下,額定轉(zhuǎn)速摩擦功為24.64kW,對應(yīng)的發(fā)動機(jī)功率為134.7kW,機(jī)械效率為84.54%。1000rpm~3600rpm的機(jī)械效率均在90%以上,發(fā)動機(jī)的性能良好。帶全附件,各轉(zhuǎn)速點(diǎn)摩擦功低于江淮自產(chǎn)2.0T(GD034)機(jī)型。
圖7 100℃時,發(fā)動機(jī)全負(fù)載狀態(tài)的反拖摩擦功
3.4.1 進(jìn)氣道的測量
從試驗結(jié)果看,masking缸蓋的滾流比較不帶 masking缸蓋的滾流比有所提升,滾流比可以達(dá)到1.96的均值,對于油氣的充分混合,和低端動力性的爆發(fā)有一定好處。Masking缸蓋的流量系數(shù)略微降低,但對于增壓機(jī)型來說,1%的降幅不會對動力性產(chǎn)生明顯影響。
表4 缸蓋氣道測試結(jié)果
從氣門升程變化曲線來看,氣門開啟較小的時候(L≤6mm),進(jìn)氣道滾流比增強(qiáng)明顯,流量略有降低,對發(fā)動機(jī)低速動力性會有較明顯的提升。
圖8 進(jìn)氣道滾流比和流量均值對比(隨氣門升程的變化曲線)
3.4.2 排氣道的測量
因排氣側(cè)masking的節(jié)流效應(yīng),造成帶masking技術(shù)的缸蓋的排氣道流量系數(shù)要比無Masking缸蓋的偏小,特別是低氣門升程的工況,差別略大;隨著氣門升程的增大,差異逐漸減小。
圖9 排氣道流量系數(shù)對比
(1)總體評價
發(fā)動機(jī)使用masking缸蓋后的中高速動力性略有下降,但低速動力性得到大幅度提升;masking缸蓋燃油經(jīng)濟(jì)性上與無masking缸蓋的差異微弱,部分負(fù)荷的燃油消耗率略有降低;masking缸蓋的燃燒速率變快,有利于充分燃燒。
表5 匹配masking缸蓋和無masking缸蓋的性能對比
(2)動力性
由于masking缸蓋的節(jié)流作用,低速動力性有大幅度的提升,低端動力性提升了約6.7%,這對于整車低速、加速動力性上的表現(xiàn)都是非常有益的;
但也恰是節(jié)流作用,造成中高速的動力性偏差,使用masking缸蓋,為了確保中高速的動力性可以滿足設(shè)計要求,在設(shè)計允許的范圍內(nèi),提升增壓壓力(如圖3.4),但受排溫和爆震系數(shù)的限制,額定功率和最大凈功率都較無 masking缸蓋的性能有略有下降;
(3)經(jīng)濟(jì)性
使用masking缸蓋的燃燒速率變快(圖3.5),理論上對經(jīng)濟(jì)性有益,但外特性油耗率的差異不明顯,特別是外特性低速油耗率變差,這是因為低速動力性大幅提升,油耗量有所增加;額定點(diǎn)的燃油消耗率有所降低,這與masking技術(shù)在中高速的節(jié)流效果有關(guān),節(jié)流效果可以理解為增加了內(nèi)部EGR率,對于降低油耗率是有一定幫助的;
部分負(fù)荷油耗率(2bar@2000rpm)降低約 1%,這與masking缸蓋在低負(fù)荷時對氣體形成節(jié)流效果是相輔相成的,因為masking技術(shù)增加了燃燒室內(nèi)部流動,提高缸內(nèi)滾流比,燃燒速率更快。
圖10 外特性區(qū)域燃油經(jīng)濟(jì)性對比
(4)燃燒狀態(tài)
兩個缸蓋的爆震系數(shù)盡量保持一致,masking缸蓋的A_I05差異很小,但A_I50和A_I90的差異就比較明顯了,這說明使用masking缸蓋的燃燒速率變快,從而使得放熱速率提升;且 masking缸蓋的燃燒穩(wěn)定性(IMEPC)也要較無masking的缸蓋優(yōu)異。如圖3.5,在爆震傾向(KP_PK)基本一致的狀態(tài)下,使用帶masking缸蓋的燃燒速率(A_I50)要快,且使用Masking缸蓋的燃燒穩(wěn)定性相對較好。
圖11 燃燒性能對比結(jié)果
(1)masking缸蓋的進(jìn)氣道滾流比較無masking缸蓋的有所提升,表現(xiàn)在發(fā)動機(jī)的低速動力性(@1000rpm)有6.7%的提升;
(2)masking缸蓋的燃燒穩(wěn)定性相對較好,masking技術(shù)形成的缸內(nèi)EGR對排放的影響沒有明顯表征,排放無明顯惡化;
(3)Masking缸蓋在部分負(fù)荷油耗率有1%的降低,對外特性工況的燃油經(jīng)濟(jì)性無明顯影響;
(4)排氣氣道的masking設(shè)計增加了排氣阻力,加大泵氣損失,建議去除或部分去除排氣氣道的masking。
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