馬 超,王文賓,高 鵬
(1.潞安集團 常村煤礦選煤廠,山西 長治046000;2.天地(唐山)礦業(yè)科技有限公司,河北 唐山063012;3.河北省煤炭洗選工程技術研究中心,河北 唐山063012)
在我國,入選煤泥量一般占到原煤入選量的20%左右,而浮選作為分選<0.5 mm粒級煤的有效方法,對精煤產(chǎn)率和選煤廠的經(jīng)濟效益都有著重要的影響[1]。煤泥浮選是依據(jù)煤和矸石表面潤濕性的差異進行的,其實質(zhì)是疏水的煤粒粘附在氣泡上,親水的矸石顆粒滯留在煤漿中,從而實現(xiàn)彼此分離[2]。捕收劑主要是用來提高煤粒表面的疏水性,從而提高煤粒吸附氣泡的能力;起泡劑主要用來穩(wěn)定氣泡,增加氣泡抗變形和破裂的能力。浮選技術研究要綜合考慮多種因素的交互作用,創(chuàng)造最佳的浮選條件,以實現(xiàn)最佳的分選效果[3]。影響浮選工藝效果的主要因素有煤泥的性質(zhì)、浮選設備的工作性能、操作制度(藥劑制度和給料制度)、浮選工藝流程等[4]。
常村煤礦選煤廠是隸屬于常村煤礦的礦井型選煤廠,設計能力為6.0 Mt/a(其中重介系統(tǒng)為3.0 Mt/a,跳汰系統(tǒng)為3.0 Mt/a),煤泥浮選采用機械攪拌式浮選機。改造前,浮選藥劑通過廠房藥劑箱自流至浮選設備,通過調(diào)節(jié)各加藥點的閥門來控制加藥量,藥劑消耗量通過藥劑箱上的玻璃管刻度表來計量,浮選系統(tǒng)存在入料濃度、礦漿流量難以實時掌控、浮選調(diào)節(jié)滯后性大、浮選精煤產(chǎn)率低、灰分不穩(wěn)定、藥劑計量不準確、浮選崗位工勞動強度大,并存在安全隱患等問題。
為穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)省藥劑、提高浮精產(chǎn)率,藥劑添加量應當與入浮礦漿濃度相匹配[5]。浮選自動加藥系統(tǒng)投入使用,不但解決了改造前系統(tǒng)存在的問題,還使得浮選系統(tǒng)相關指標信息得以數(shù)據(jù)化,操作人員能方便的獲得系統(tǒng)的各個指標,使得浮選系統(tǒng)控制更加精確高效。
浮選自動加藥系統(tǒng)主要由藥劑儲備系統(tǒng)、藥劑定量輸送系統(tǒng)、藥劑乳化輸送系統(tǒng)、藥劑定點定量添加系統(tǒng)、礦漿流量和濃度檢測系統(tǒng)等組成,系統(tǒng)的結(jié)構框圖如圖1所示。
圖1 浮選自動加藥系統(tǒng)結(jié)構框圖
藥劑儲備系統(tǒng)主要由捕收劑藥劑罐、起泡劑藥劑罐和藥劑輸送管路組成,藥劑罐的液位采用磁翻板液位計檢測,采用濾網(wǎng)進行藥劑雜質(zhì)過濾,藥劑罐設置排污孔。
定量添加系統(tǒng)主要由計量泵、背壓閥、逆止閥、脈沖阻尼器、Y型過濾器、抗震壓力表和管路組成,完成藥劑的過濾、定量添加和輸送、管路穩(wěn)壓逆止和管路壓力顯示。
乳化輸送系統(tǒng)主要由射流泵、射流器等組成,完成捕收劑和起泡劑的乳化。乳化作用可增大單位體積藥劑的表面積,而藥劑的比表面積越大,表明油滴的粒度越小,藥劑在礦漿中分散得越充分,和礦物接觸的機會就增大,浮選效果也就越好。[6]
藥劑定點定量添加系統(tǒng)主要由分布于浮選機各室和礦漿預處理器的電磁閥及其控制系統(tǒng)組成,完成各室藥劑的定點、定量添加。自動加藥控制系統(tǒng)主要由西門子PLC、ABB變頻器、MCGS觸摸屏、控制柜等組成,其中ABB變頻器用來定量控制計量泵,西門子PLC完成整套系統(tǒng)的信號采集和控制輸入輸出,MCGS觸摸屏同西門子PLC通過PPI通訊,并可設置操作、顯示、記錄畫面。系統(tǒng)結(jié)構框圖如圖2所示。
浮選藥劑添加量主要是由浮選系統(tǒng)入浮干煤泥量決定,干煤泥量由濃度計測量信號與流量計測量信號計算得到,藥劑添加量隨入浮干煤泥量的變化而變化[7]。
圖2 控制系統(tǒng)原理框圖
在濃度不變的條件下,入料流量增加,加藥量相應增加[8]。如果干煤泥量不變,只是濃度的增加或減少,按小浮沉試驗(濃度在120 g/L以下時),加藥量應隨著濃度的增加呈減少的趨勢。因此如果藥劑添加量只隨干煤泥量變化,將會造成藥劑添加量的不精確,引入(A-Bq)函數(shù)即可解決這個問題,做到藥劑添加量既跟蹤入浮干煤泥量變化,又隨入浮濃度變化。藥劑添加量公式為:
Iq=(A-B·q)·Gm,
式中:Iq為瞬時藥劑添加量,kg/h;Gm為入料中干煤泥量,kg/h;Gm=qQ;q為入料濃度,g/L;Q為入浮礦漿流量,m3/h;A、B為無量綱加藥強度系數(shù),可通過小浮選試驗確定,并在生產(chǎn)調(diào)試中進一步修正。
通過以上公式計算得到藥劑添加量給定值,給定值和測量值經(jīng)PID運算,如果測量加藥量大于給定值,PID輸出出現(xiàn)負偏差,經(jīng)PID運算輸出信號減少,減小加藥量,直到實際藥量等于給定加藥量,偏差消失,PID輸出保持穩(wěn)定;如果測量加藥量小于給定值,PID輸入出現(xiàn)正偏差,經(jīng)PID運算輸出信號增加,增大加藥量,直到實際加藥量等于給定加藥量,偏差消失,PID輸出保持穩(wěn)定。
在浮選入料管路安裝流量計、濃度計及循環(huán)水調(diào)節(jié)閥門,實時檢測入料流量、濃度,控制循環(huán)水閥門開度調(diào)節(jié)入料濃度;采用變頻器控制藥劑添加計量泵,實現(xiàn)藥劑量的定量添加;采用磁翻板液位計對藥劑桶液位進行采集,實時檢測藥劑桶液位數(shù)據(jù)。由控制系統(tǒng)計算出入浮干煤泥量、藥劑累積量,同時形成月、日、時數(shù)據(jù)報表。
將浮選系統(tǒng)的外部影響因素(包括入浮礦漿的濃度、流量、煤質(zhì)信息、藥劑性質(zhì))全部進行信息實時采集,形成控制系統(tǒng)的多元輸入信號,根據(jù)各影響因素的重要性等級進行權重的分配,系統(tǒng)根據(jù)計算結(jié)果做出判斷并調(diào)節(jié)計量泵給藥頻率,控制藥劑的添加,達到準確控制藥劑添加量、準確配置藥劑比例,實現(xiàn)藥劑效用最大化。浮選自動加藥系統(tǒng)控制框圖如圖3所示、操作畫面如圖4所示。
圖3 浮選自動加藥系統(tǒng)控制原理圖
圖4 浮選自動加藥系統(tǒng)操作界面
浮選藥劑多為油性藥劑,難溶于水且不易分散,常規(guī)方案為藥劑由廠房藥劑箱自流至浮選生產(chǎn)現(xiàn)場,此種方案不能使藥劑均勻的分散在煤泥水中,造成粒度細小而數(shù)量巨大的煤泥與數(shù)量較少而粒徑較大的藥劑液滴相互碰撞,兩者接觸的機會少,使得選煤過程中藥劑用量增大,造成藥劑的極大浪費[9]。
常村煤礦選煤廠乳化系統(tǒng)采用射流乳化技術,以射流泵、射流器、噴頭等部件組成,通過射流泵入料,在吸氣室形成負壓,將藥劑吸入,在喉管位置混合后通過擴散管散流出去,使得藥劑被充分分割,形成極小的液滴,具有同煤泥顆粒更大的接觸面積,充分發(fā)揮藥劑的效用,從而達到節(jié)省藥劑的目的[10]。射流器結(jié)構如圖5所示。
系統(tǒng)投入運行兩個月以來,浮選精煤產(chǎn)率提高2個百分點,產(chǎn)品質(zhì)量合格率為100%,增加浮選精煤產(chǎn)量420 t。精煤按960元/ t計算,增加產(chǎn)值40.32萬元;單臺XJM-S28(4室)型機械攪拌式浮選機,按每月入浮干煤泥量2.5萬t計算,噸煤藥耗為1.2 kg, 降低藥劑消耗10個百分點,節(jié)省浮選藥劑6 t;實現(xiàn)了選煤廠節(jié)能降耗與經(jīng)濟效益的最大化。
1—噴嘴;2—吸氣室;3—喉管;4—擴散管
浮選自動加藥系統(tǒng)在常村煤礦選煤廠投入使用后設備運行平穩(wěn)、可靠,產(chǎn)品各項指標均達到設計要求,浮選系統(tǒng)數(shù)據(jù)實時記錄,系統(tǒng)各個關鍵參數(shù)都有了對應的數(shù)據(jù)支持,同時,系統(tǒng)操作靈活方便,簡單易學,系統(tǒng)運行狀態(tài)清晰,實現(xiàn)了浮選系統(tǒng)的數(shù)據(jù)直觀化,產(chǎn)品可控化。