周坤,程爽,黃思俊,譚明,徐慶俠
(1.中國(guó)船柴(大連)柴油機(jī)有限公司,遼寧 大連116113;2.大連造船廠工具實(shí)業(yè)公司,遼寧大連116113;3.北京中車賽德鐵道電氣科技有限公司,北京100176;4.揚(yáng)州誠(chéng)德重工有限公司,江蘇 揚(yáng)州225119)
隨著產(chǎn)品的多元化發(fā)展,以及客戶對(duì)焊接質(zhì)量要求和焊接自動(dòng)化水平的內(nèi)在需求,自動(dòng)化焊接設(shè)備的應(yīng)用已成趨勢(shì)所需[1]。國(guó)外自動(dòng)焊接小車針對(duì)性強(qiáng),主要是專用立角焊小車和軌道式立焊小車。全位置自動(dòng)焊接小車在十多年前從國(guó)外引進(jìn),目前已開(kāi)始國(guó)產(chǎn)化制造,但主要以硬質(zhì)軌道為主。全位置自動(dòng)焊接小車已在國(guó)內(nèi)造船行業(yè)使用,目前已有用于DH36級(jí)高強(qiáng)鋼的平對(duì)接接頭,但大部分還只用于造船分段中大平直角焊縫薄板的焊接,其焊縫成形美觀、質(zhì)量穩(wěn)定,既能擺動(dòng)焊接還可全位置焊接,不僅提高焊接效率,同時(shí)降低焊工勞動(dòng)強(qiáng)度[2]。通過(guò)Auto SK-MW全位置擺動(dòng)式自動(dòng)焊接小車在船用柴油機(jī)大厚度T形對(duì)接接頭擺動(dòng)式立焊試驗(yàn)和應(yīng)用,研究其工藝及難點(diǎn),為提升公司產(chǎn)品的焊接質(zhì)量和效率以及降低制造成本提供了工藝基礎(chǔ),并為其它產(chǎn)品制造中的應(yīng)用提供經(jīng)驗(yàn)。
圖1 Auto SK-MW全位置擺動(dòng)式自動(dòng)焊接小車
Auto SK-MW全位置擺動(dòng)式自動(dòng)焊接小車如圖1所示,可廣泛應(yīng)用于平對(duì)接、T形對(duì)接、角焊縫,同時(shí)配置柔性軌道可實(shí)現(xiàn)曲面對(duì)接、曲面角接焊縫。焊槍夾持機(jī)構(gòu)可沿平行于焊接方向和垂直于焊接方向偏轉(zhuǎn)一定角度,既可實(shí)現(xiàn)立焊時(shí)焊槍仰角控制,也可實(shí)現(xiàn)擺動(dòng)式焊接。焊接擺動(dòng)器的無(wú)間隙傳動(dòng)可保證焊槍擺動(dòng)的精確度[3-4]。導(dǎo)軌采用柔性軌道,長(zhǎng)度根據(jù)需要進(jìn)行定制,配備ND磁性開(kāi)關(guān)吸盤(pán)及插接口[5],安裝拆卸方便,以滿足不同位置焊接需求。
在擺動(dòng)式全位置焊接小車正式應(yīng)用于生產(chǎn)前,進(jìn)行了工藝試驗(yàn)。接頭采用生產(chǎn)中涉及最多的開(kāi)有K形坡口的T形對(duì)接接頭,如圖2所示。板材采用Q235鋼,厚度均為30 mm,化學(xué)成分見(jiàn)表1。采用CO2氣體保護(hù)焊,使用Φ1.4 mm藥芯焊絲,焊接試驗(yàn)工藝參數(shù)見(jiàn)表2。
圖2 焊接試驗(yàn)接頭形式
表1 Q235鋼化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)
表2 焊接試驗(yàn)工藝參數(shù)
焊接試驗(yàn)共有3個(gè)方案,方案1為初始試驗(yàn),方案2和方案3是在方案1的結(jié)果基礎(chǔ)上進(jìn)行不同參數(shù)匹配對(duì)比試驗(yàn)。焊接試驗(yàn)方案1的工藝參數(shù)見(jiàn)表3(擺動(dòng)模式3指鋸齒形擺動(dòng)),焊道成形如圖3所示。從圖3a可以看出,每個(gè)焊道擺動(dòng)形成的瓣?duì)钪g有明顯的過(guò)渡凹槽。同時(shí)從圖3b可見(jiàn),各焊道之間過(guò)渡凸起也較大,焊道之間熔合性較差。焊后超聲波無(wú)損檢測(cè)發(fā)現(xiàn)焊道之間有大量未熔合缺陷,因此該試驗(yàn)工藝參數(shù)焊接質(zhì)量差。試驗(yàn)方案2和方案3焊縫外觀成形如圖4所示。
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)分析并結(jié)合純手工半自動(dòng)焊接試驗(yàn)結(jié)果,排除了左、右停止時(shí)間(即擺動(dòng)到左、右端點(diǎn)處的停留時(shí)間)及擺動(dòng)寬度、電流、電壓的影響,因此針對(duì)行走速度和擺動(dòng)速度兩參數(shù)制定了不同匹配下的焊接試驗(yàn)方案見(jiàn)表4。
表3 試驗(yàn)方案1的工藝參數(shù)
圖3 試驗(yàn)方案1的焊縫形貌
圖4 試驗(yàn)方案2和試驗(yàn)方案3的焊縫形貌
表4 試驗(yàn)方案2和試驗(yàn)方案3的工藝參數(shù)
對(duì)比圖4可以看出,大行走速度匹配小擺動(dòng)速度時(shí),焊道擺動(dòng)形成的瓣?duì)罱惶婢鶆蛞?guī)則,但凸凹較大;小行走速度匹配大擺動(dòng)速度時(shí),焊道擺動(dòng)形成的瓣?duì)钔瑯咏惶婢鶆蛞?guī)則,但凸凹幾乎沒(méi)有,整個(gè)焊道致密美觀,超聲波無(wú)損檢測(cè)沒(méi)有未熔合等缺陷,唯一不足是有明顯的間斷鼓肚流掛趨勢(shì)。該試驗(yàn)方案對(duì)比證明了相對(duì)小的行走速度匹配相對(duì)大的擺動(dòng)速度可獲得明顯的致密美觀焊縫,為后續(xù)進(jìn)一步優(yōu)化并確定最終焊接應(yīng)用工藝參數(shù)奠定基礎(chǔ)。
結(jié)合焊接方案2和方案3的結(jié)果,通過(guò)進(jìn)一步工藝參數(shù)優(yōu)化和裝置設(shè)計(jì)優(yōu)化來(lái)實(shí)現(xiàn)小車的焊接生產(chǎn)。焊接應(yīng)用工藝參數(shù)見(jiàn)表5,焊縫外觀成形如圖5所示。由圖5可以看出,焊道擺動(dòng)形成的瓣?duì)罱惶婢鶆蛞?guī)則,無(wú)凸凹現(xiàn)象,焊道與母材間過(guò)渡良好,整個(gè)焊道致密美觀,表面沒(méi)有立焊形成的鼓肚流掛現(xiàn)象。超聲波無(wú)損檢測(cè)沒(méi)有未熔合等缺陷,檢測(cè)結(jié)果符合要求。
表5 焊接應(yīng)用工藝參數(shù)
圖5 焊縫形貌
根據(jù)DNV GL船級(jí)社標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行力學(xué)性能試驗(yàn),其中規(guī)定沖擊吸收能量最低值為27 J。試驗(yàn)結(jié)果滿足要求,試驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表6~7。
表6 拉伸和彎曲試驗(yàn)結(jié)果
表7 沖擊試驗(yàn)結(jié)果(0℃) J
小車在立焊位置爬高過(guò)程中,隨著小車位置的提升,焊帶懸空的長(zhǎng)度和重量不斷增加,導(dǎo)致焊槍夾持裝置承受重量超載,使得焊槍擺動(dòng)穩(wěn)定性變差,焊道成形不良,如圖6~7所示。針對(duì)此問(wèn)題,通過(guò)設(shè)計(jì)支桿,將焊帶重量轉(zhuǎn)移至支桿,同時(shí)合理設(shè)計(jì)支桿位置及焊帶彎曲方式以保證出絲順暢。
圖6 高位擺動(dòng)式立焊焊縫外觀
圖7 焊帶夾持裝置設(shè)計(jì)
當(dāng)小車導(dǎo)軌吸附在腹板上對(duì)T形對(duì)接接頭進(jìn)行橫焊時(shí),小車主體雖采用鋁合金結(jié)構(gòu),但整體自重較大且懸空,導(dǎo)致兩吸盤(pán)之間的導(dǎo)軌剛度不足,使焊縫整體呈“S”形,如圖8所示。針對(duì)此問(wèn)題,合理優(yōu)化吸盤(pán)間距并定制導(dǎo)軌,同時(shí)合理設(shè)計(jì)導(dǎo)軌兩端下吸盤(pán)至導(dǎo)軌端部距離,確保兩導(dǎo)軌接頭處剛度。
圖8 “S”形焊縫外觀
(1)通過(guò)全位置擺動(dòng)式自動(dòng)焊接小車焊接試驗(yàn),立焊時(shí)采用小的行走速度(17~18 mm/min)匹配大的擺動(dòng)速度(36~38 r/min),焊道擺動(dòng)形成的瓣?duì)罱惶婢鶆蛞?guī)則,整個(gè)焊道致密美觀,幾乎沒(méi)有凸凹,超聲波無(wú)損檢測(cè)沒(méi)有未熔合等缺陷,唯一不足是有明顯的間斷鼓肚流掛趨勢(shì)。
(2)通過(guò)進(jìn)一步優(yōu)化確定了小車實(shí)際焊接應(yīng)用的工藝參數(shù)匹配,填充焊道行走速度24~26 mm/min匹配合適的擺動(dòng)速度、蓋面焊道行走速度20~22 mm/min匹配合適的擺動(dòng)速度,焊縫外觀成形、力學(xué)性能及無(wú)損檢測(cè)結(jié)果均滿足要求。
(3)通過(guò)設(shè)計(jì)焊帶夾持裝置及優(yōu)化導(dǎo)軌結(jié)構(gòu)和尺寸設(shè)計(jì),保證了焊縫外觀質(zhì)量。