王悅 彭杰
【摘 要】利用對比試驗法對一起某型發(fā)電機(jī)頻率超差故障進(jìn)行了全面分析,通過對比試驗法比較分析,最終發(fā)現(xiàn)故障原因,為類似無明顯指向性故障的排除提供參考。
【關(guān)鍵字】發(fā)電機(jī);頻率超差;對比試驗;分析
中圖分類號: TM315 文獻(xiàn)標(biāo)識碼: A 文章編號: 2095-2457(2018)32-0020-001
DOI:10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2018.32.008
【Abstract】The fault of frequency overdifference of a certain type of generator is comprehensively analyzed by the contrast test method,and the fault cause is finally found through the comparison test method,whitch provides a reference for the troubleshooting of similar non-obvious directional faults.
【Key words】Generator; Frequency error; Comparative test; Analysis
1 故障情況
飛機(jī)在試車過程中發(fā)現(xiàn)右發(fā)發(fā)電機(jī)輸出頻率為392Hz,頻率輸出穩(wěn)定,但低于裝機(jī)要求的(400±4)HZ,拆下返車間檢查。組合發(fā)電機(jī)返車間安裝上試驗臺進(jìn)行性能檢測,檢查其輸出頻率為392HZ,頻率輸出穩(wěn)定,其它性能數(shù)據(jù)均符合工藝規(guī)程的要求。旋轉(zhuǎn)頻率調(diào)節(jié)螺母,可正常進(jìn)行頻率調(diào)節(jié)。
2 分解檢查故障定位
離心調(diào)節(jié)器和液壓機(jī)是影響組合發(fā)電機(jī)輸出頻率值的主要部件。根據(jù)故障現(xiàn)象分析,此臺組合發(fā)電機(jī)輸出頻率低于合格范圍,但頻率輸出穩(wěn)定,初步判斷故障部位是離心調(diào)節(jié)器故障。
分解組合發(fā)電機(jī)對離心調(diào)節(jié)器進(jìn)行檢查。將整套離心調(diào)節(jié)器安裝到專用試驗臺上進(jìn)行性能檢查。(圖1)通過旋轉(zhuǎn)蝸桿調(diào)節(jié)離心調(diào)節(jié)器的閥中間位置,共旋轉(zhuǎn)蝸桿約7周。蝸桿旋轉(zhuǎn)一周ГП21組合發(fā)電機(jī)頻率變化約為1.2HZ,蝸桿旋轉(zhuǎn)7周組合發(fā)電機(jī)頻率變化約為8HZ。發(fā)生故障ГП21組合發(fā)電機(jī)欠頻約為8HZ,符合故障現(xiàn)象。
3 故障原因分析
進(jìn)一步分析,組合發(fā)電機(jī)在專用試驗臺上經(jīng)過了磨合試驗、交檢試驗,在此過程中輸出頻率均穩(wěn)定在(401±1)HZ,而裝機(jī)后即出現(xiàn)欠頻故障。
通過反復(fù)裝配離心調(diào)節(jié)器,發(fā)現(xiàn)將閥(圖2)安裝到叉形件(圖3)時,存在閥上套筒的定位凸臺搭接在叉形件的軸上,未安裝到兩個軸之間的現(xiàn)象。
4 試驗驗證及結(jié)論
為了驗證套筒安裝不到位是否是導(dǎo)致故障產(chǎn)生的根本原因,可以做一組對比試驗。
對比試驗1:將閥上套筒的定位凸臺搭接在叉形件的軸上,并將整套離心調(diào)節(jié)器安裝到專用試驗臺上。按照工藝規(guī)程的要求,通過旋轉(zhuǎn)蝸桿進(jìn)行閥中間位置的調(diào)節(jié)。試驗完成后拆下離心調(diào)節(jié)器(注意:保持蝸桿位置不變)。
對比試驗2:按正確的裝配位置,將閥上套筒的定位凸臺安裝到叉形件的兩個軸之間,并將整套離心調(diào)節(jié)器安裝到專用試驗臺上。按照工藝規(guī)程的要求,通過旋轉(zhuǎn)蝸桿進(jìn)行閥中間位置的調(diào)節(jié)。此時,共旋轉(zhuǎn)蝸桿約7周,相對應(yīng)發(fā)電機(jī)頻率變化為8HZ,符合上述對故障原因的判斷。
根據(jù)試驗人員反映,正常情況下,離心調(diào)節(jié)器單獨試驗后進(jìn)行組合發(fā)電機(jī)整體試驗時,旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)螺塞不超過3周,而此臺組合發(fā)電機(jī)調(diào)整圈數(shù)較多,但試驗人員未及時向技術(shù)人員反饋。
故障分析結(jié)論:操作人員在裝配時,將套筒的定位凸臺搭接在軸上,造成閥和叉形件的相對位置偏差,試驗人員進(jìn)行了頻率調(diào)整,在試車過程中,由于飛機(jī)震動的影響,套筒的定位凸臺滑落到兩個軸之間的正確安裝位置,使得離心調(diào)節(jié)器的調(diào)整頻率變化,從而導(dǎo)致欠頻故障的發(fā)生。
5 致謝
對所有在工作過程中,支持和幫助過我的各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁表示忠心的感謝!
【參考文獻(xiàn)】
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