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        300MW鍋爐再熱氣溫低的原因及改造策略研究

        2018-02-18 10:34:30吳旭
        中文信息 2018年12期
        關(guān)鍵詞:熱汽熱器噴口

        吳旭

        摘 要:本次研究主要針對(duì)300MW鍋爐運(yùn)行過(guò)程中再熱汽溫較低的問(wèn)題,分析了其中的原因,然后結(jié)合實(shí)際情況,定了相應(yīng)的改造策略,通過(guò)改造后性能實(shí)驗(yàn)可以看出,改造方案具有很好的適用性,再熱氣溫得到了顯著提升,與此同時(shí),發(fā)電廠經(jīng)濟(jì)效益也顯著得到提高。

        關(guān)鍵詞:300MW鍋爐 再熱氣溫低 原因 改造對(duì)策

        中圖分類(lèi)號(hào):TM621 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1003-9082(2018)12-0-02

        發(fā)電行業(yè)是國(guó)家經(jīng)濟(jì)命脈行業(yè),關(guān)系到國(guó)計(jì)民生,在整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中扮演著十分重要的角色。最近幾年,隨著電力企業(yè)不斷深化改革,國(guó)家推行節(jié)能減排政策,國(guó)內(nèi)300MW的機(jī)組鍋爐燃燒器大部分都進(jìn)行了低氮改造,但通過(guò)技術(shù)改造之后,普遍存在再熱蒸汽溫度較低的問(wèn)題,使得鍋爐運(yùn)行狀態(tài)低下,嚴(yán)重影響到燃料利用效率。在鍋爐機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中,鍋爐再熱蒸汽溫度偏低,尤其是在低負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)下,再熱蒸汽溫度偏低,是很多發(fā)電廠機(jī)組普遍存在的問(wèn)題。針對(duì)這方面問(wèn)題,有大量文獻(xiàn)進(jìn)行了研究,并提出了各自的解決方案,取得了一定的成效。但鍋爐再熱汽溫偏低的問(wèn)題一直沒(méi)有得到全面解決。在鍋爐機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中,如果再熱蒸汽溫度較低的問(wèn)題一直得不到妥善處理,不僅會(huì)直接影響到整個(gè)機(jī)組的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性,而且還會(huì)進(jìn)一步增加汽輪機(jī)的排汽濕度。在這樣的環(huán)境下長(zhǎng)期運(yùn)行,還會(huì)降低末級(jí)葉輪片的使用壽命,影響到整個(gè)機(jī)組的安全運(yùn)行。

        一、設(shè)備運(yùn)行概況

        本次研究所選擇的300MW機(jī)組鍋爐,為東方鍋爐股份有限公司生產(chǎn)的亞臨界中間再熱燃煤自然循環(huán)汽包鍋爐,該鍋爐配備了300MW級(jí)的汽輪發(fā)電機(jī)組。該機(jī)組從上世紀(jì)90年代初期投入生產(chǎn)以來(lái),鍋爐整體運(yùn)行情況較為良好,但隨著運(yùn)行時(shí)間的增長(zhǎng),運(yùn)行性能呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。在鍋爐運(yùn)行過(guò)程中,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)再熱汽溫偏低的問(wèn)題,再熱蒸汽溫度不能達(dá)到額定參數(shù),這種問(wèn)題在鍋爐低負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)下更為明顯,對(duì)機(jī)組的整體運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性產(chǎn)生了嚴(yán)重影響,需要對(duì)其進(jìn)行進(jìn)一步改造。該鍋爐為亞臨界,中間再熱自然循環(huán),平衡通風(fēng),燃煤汽包鍋爐。制粉系統(tǒng)為冷一次風(fēng)直吹式,燃燒設(shè)備為四角布置,切向燃燒,百葉窗式水平濃淡直流擺動(dòng)式燃燒器,空氣風(fēng)粉氣流,從爐膛四角噴射入爐膛內(nèi),噴口中心線與爐膛中心兩個(gè)假想切圓相切,配置了六臺(tái)HP803中速磨煤機(jī),再熱器系統(tǒng)劃分為三個(gè)級(jí)別,分別為壁式再熱器、中溫再熱器、高溫再熱器。其中中溫再熱器和高溫再熱器之間并沒(méi)有設(shè)置混合集箱。中溫再熱器蛇形管穿過(guò)頂棚之后,每屏分成兩屏進(jìn)入鍋爐內(nèi),鍋爐內(nèi)部成為高溫散熱蛇形管道。為了有效減少高溫再熱器和中溫再熱器之間的熱力偏差,兩者之間的管道進(jìn)行了管圈內(nèi)外交叉。鍋爐的整個(gè)運(yùn)行參數(shù),如表1所示。

        在主汽系統(tǒng)內(nèi)部共設(shè)置有三級(jí)噴水降溫裝置,再熱器汽溫調(diào)節(jié)主要以煙氣調(diào)節(jié)為主,蒸汽調(diào)節(jié)為輔,煙氣調(diào)節(jié)主要依靠擺動(dòng)式燃燒器改變噴口角度來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)鍋爐內(nèi)部火焰中心高度和吸熱量進(jìn)行科學(xué)調(diào)整,然后再借助蒸汽調(diào)節(jié)系統(tǒng)對(duì)再熱汽溫進(jìn)行輔助調(diào)節(jié)。2015年1月到8月,通過(guò)對(duì)該鍋爐的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn),再熱器出口溫度平均值僅為503.4度,比設(shè)計(jì)參數(shù)值要低。再熱蒸汽溫度下降,一方面能夠顯著影響到鍋爐正常的運(yùn)行,增加燃煤投入量,另一方面還會(huì)增加氣體的濕度,含有大量水分的蒸汽,不斷沖擊汽輪葉片,導(dǎo)致汽輪葉片出現(xiàn)磨損、腐蝕,降低汽輪機(jī)組的內(nèi)在運(yùn)行效率。

        二、300MW鍋爐再熱蒸汽汽溫較低的原因分析

        1.鍋爐內(nèi)部熱偏差不能全面消除

        在鍋爐內(nèi)部燃燒調(diào)整過(guò)程中,由于鍋爐內(nèi)部熱偏差較大,通過(guò)提高火焰中心高度,提高鍋爐內(nèi)膛出口溫度時(shí),分隔屏過(guò)熱器及高溫再熱器出口壁溫度超過(guò)設(shè)計(jì)范圍,從而導(dǎo)致再熱蒸汽氣溫偏低。在技術(shù)改造過(guò)程中,通過(guò)嘗試增大SOFA反切角度,加強(qiáng)反切風(fēng)動(dòng)量矩,并不能完全消除高溫再熱器的出口溫度和鍋爐爐膛溫差較大的問(wèn)題。如果進(jìn)一步增大下兩層SOFA反切角度,會(huì)使得鍋爐爐膛內(nèi)風(fēng)箱壓差下降到0.35MPa以下,會(huì)導(dǎo)致整個(gè)鍋爐的燃料燃燒不穩(wěn)定。在鍋爐運(yùn)行過(guò)程中,通過(guò)增加或減少某一角主燃燒區(qū)的通風(fēng)量措施,也很難消除兩者之間的熱偏差問(wèn)題。

        2.水冷壁吸熱量過(guò)高,爐膛出口煙溫度下降

        通過(guò)對(duì)低氮燃燒器進(jìn)行技術(shù)改造之后,過(guò)熱器減溫水量以及各段的煙溫明顯下降,由此可以判斷,對(duì)流吸熱份額呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。通過(guò)進(jìn)行技術(shù)改造之后,雖然主燃區(qū)域的熱量呈現(xiàn)下降趨勢(shì),但同時(shí)主燃區(qū)域的二次風(fēng)量會(huì)減少,所以在該區(qū)域內(nèi)的爐膛溫度不會(huì)出現(xiàn)過(guò)大變化。技術(shù)改造之后,在降低了二次風(fēng)量的同時(shí),二次風(fēng)噴口外壁與二次風(fēng)箱間隙偏大,漏風(fēng)概率大大增強(qiáng),使得二次風(fēng)噴口的風(fēng)速下降,造成二次風(fēng)動(dòng)量減小,進(jìn)而使得二次風(fēng)切圓直徑偏大,二次風(fēng)區(qū)域的燃燒范圍更加接近水冷壁的壁面,使得水冷壁的熱量進(jìn)一步增加,從而影響到爐膛出口煙氣溫度,最終導(dǎo)致再熱器蒸汽氣溫下降。

        3.300MW鍋爐再熱氣溫低改造策略

        通過(guò)對(duì)鍋爐進(jìn)行摸底,燃燒調(diào)整試驗(yàn),掌握了鍋爐再熱汽溫低的原因,針對(duì)原因僅僅通過(guò)調(diào)整鍋爐運(yùn)行,難以有效緩解再熱蒸汽溫度過(guò)低的問(wèn)題,需要對(duì)整個(gè)燃燒器進(jìn)行優(yōu)化改造。首先對(duì)燃燒器上部的二次風(fēng)可調(diào)水平擺角進(jìn)行調(diào)整改造,拆除原有的EE2、EE3層共八只二次風(fēng)噴口,更換全新的工作部件,同時(shí)增設(shè)手動(dòng)水平,切角擺動(dòng)設(shè)備,并保留原有的垂直擺動(dòng)結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)水平方向左右20℃范圍的擺動(dòng),使垂直方向的擺動(dòng)不受影響,通過(guò)增加裝置,能夠有效減弱主燃燒區(qū)旋轉(zhuǎn)動(dòng)量矩,減少爐膛上部煙氣旋轉(zhuǎn)的殘余量;其次,局部封堵SOFA噴口及主燃燒區(qū)域的二次風(fēng)噴口。通過(guò)對(duì)各層SOFA噴口及主燒區(qū)域的二次風(fēng)噴口進(jìn)行局部封堵,能夠有效減小二次風(fēng)噴口總面積,提高二次風(fēng)風(fēng)速和動(dòng)量,增強(qiáng)二次風(fēng)對(duì)一次風(fēng)的卷吸控制能力,達(dá)到提高運(yùn)行穩(wěn)定,減輕或消除殘?jiān)?,降低爐膛出口兩側(cè)煙溫偏差,減少飛灰可燃物的目的。

        4.改造效果

        在改造之前,利用兩種磨煤機(jī)的運(yùn)行方式,對(duì)鍋爐的原始工況運(yùn)行情況進(jìn)行了摸底試驗(yàn),并對(duì)燃燒效果進(jìn)行了調(diào)整,改造結(jié)束后,按照同樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行摸底試驗(yàn),然后再進(jìn)行兩種磨煤機(jī)運(yùn)行方式的燃燒調(diào)整試驗(yàn),試驗(yàn)工況下鍋爐運(yùn)行參數(shù)如表2所示。結(jié)合表2數(shù)據(jù)可以看出,改造之后,低負(fù)荷狀態(tài)下,再熱蒸汽溫度比改造前分別提高了22℃(C、D、E磨煤機(jī)運(yùn)行方式)和14℃(A、B、C磨煤機(jī)運(yùn)行方式)。改造之后,脫硝裝置入口,氮氧化物質(zhì)量濃度比改造前,各種工況條件下均有所下降,末級(jí)再熱器最高,壁溫相差變小,通過(guò)日常運(yùn)行和觀察人員反映,改造之后,爐膛結(jié)渣情況也得到明顯改善。

        結(jié)語(yǔ)

        改造之后,低負(fù)荷狀態(tài)下,再熱蒸汽溫度比改造前分別提高了22℃(C、D、E磨煤機(jī)運(yùn)行方式)和14℃(A、B、C磨煤機(jī)運(yùn)行方式)。同時(shí)在優(yōu)化后低負(fù)荷運(yùn)行狀況下,C、D、E磨煤機(jī)運(yùn)行方式再熱蒸汽溫度能夠持續(xù)維持在532℃,但與額定設(shè)計(jì)的540度溫度存在8℃的差距,建議在今后技術(shù)改造過(guò)程進(jìn)行未燃帶的核算復(fù)核。

        參考文獻(xiàn)

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