付志輝
摘 要:汽車電子扇作為發(fā)動機(jī)附件的一個(gè)重要部件,一般安裝在發(fā)動機(jī)水箱及空調(diào)冷凝器前側(cè),在發(fā)動機(jī)冷卻液溫度高時(shí)開啟向車尾方向吹風(fēng)為發(fā)動機(jī)降溫,汽車電子扇在空調(diào)開啟后同時(shí)為冷凝器進(jìn)行降溫,與普通風(fēng)扇(扇葉小于6)相比多采用多扇葉結(jié)構(gòu)(10片以上),故車輛電子扇轉(zhuǎn)速更高,對電子扇動平衡要求也較高。本文就單扇高速運(yùn)轉(zhuǎn)引起的車輛共振噪聲大問題進(jìn)行分析以便能及時(shí)采取對策,減少問題發(fā)生,使汽車用戶獲得更好的駕乘舒適性。
關(guān)鍵詞:電子扇;空調(diào)系統(tǒng);高速運(yùn)轉(zhuǎn);共振噪聲;駕乘舒適性
中圖分類號:U461.4 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-2064(2018)21-0076-02
車輛電子扇部分車型有兩個(gè),車輛電子扇雙扇結(jié)構(gòu)圖1所示,車輛電子扇單扇結(jié)構(gòu)圖2所示,空調(diào)未開啟且水溫未過高時(shí)一個(gè)風(fēng)扇轉(zhuǎn)動,空調(diào)開啟或水溫過高時(shí)兩個(gè)風(fēng)扇轉(zhuǎn)動,本次解決問題的電子扇為單扇結(jié)構(gòu),分高低速檔,正常狀態(tài)電子扇低速運(yùn)轉(zhuǎn),水溫高或者空調(diào)開啟電子扇高速運(yùn)轉(zhuǎn)。
1 問題定義
車輛檢驗(yàn)人員反饋某車型啟動空調(diào)后車內(nèi)共振噪音大,主要表現(xiàn)為耳膜壓迫感強(qiáng),經(jīng)過對故障車輛進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn),怠速未啟動空調(diào)車內(nèi)噪音正常,啟動空調(diào)后共振噪音增加明顯,啟動空調(diào)并人為停止電子扇運(yùn)轉(zhuǎn)車內(nèi)噪音明顯減小,故將問題定義為:電子扇啟動車內(nèi)共振噪音大。
2 原因分析
2.1 零件初步分析
針對故障車輛進(jìn)行噪音數(shù)據(jù)采集,并對故障車輛進(jìn)行電子扇更換,同時(shí)對一臺無故障反饋車輛進(jìn)行數(shù)據(jù)對比采集,結(jié)果如表1所示。
備注:(1)電子扇零件動平衡設(shè)計(jì)要求是<40克·毫米,在供應(yīng)商處需要進(jìn)行轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換后按照<200克·毫米控制(供應(yīng)商轉(zhuǎn)換公式為:最大動不平衡40*1000/185=216,其中185為電子扇風(fēng)葉半徑)。(2)電子扇在5月份完成PPAP驗(yàn)證,PPAP要求供應(yīng)商對電子扇整機(jī)要做動平衡檢測,但沒有在零件上標(biāo)識出檢測值,6月份后生產(chǎn)的電子扇要求將檢測值標(biāo)識在零件上,所以以上記錄中5月10日的零件沒有動平衡值。
通過數(shù)據(jù)可以看出,三個(gè)電子扇在怠速不開空調(diào)及開空調(diào)停電子扇情況下噪音差異不大,而故障車在怠速開空調(diào)且電子扇高速運(yùn)轉(zhuǎn)情況下噪音增加明顯(高出約4分貝),故初步判定:電子扇的振動噪聲是造成整車振動及噪聲大的主要原因。
2.2 整車分析
電子扇在整車的工作頻率為40~50Hz,因此在測量整車噪聲后,通過頻譜分析,可以篩選出電子扇的工作噪聲,電子扇在整車狀態(tài)下的工作噪聲需<40dB。對故障件及對比件進(jìn)行裝車驗(yàn)證及數(shù)據(jù)采集,結(jié)果如表2所示。
小結(jié):(1)將整車振動噪聲大的電子扇(故障件)分別裝在1.5L&1.8L車,怠速開空調(diào)電子扇噪聲均表現(xiàn)不好;(2)將動平衡為98~180的1#~4#電子扇分別裝到1.8L,可以判定動平衡合格的零件,怠速開空調(diào)電子扇噪聲測量值和整車主觀評價(jià)均表現(xiàn)良好,動平衡的設(shè)計(jì)要求沒有問題;(3)將3#、4#電子扇(在1.8車表現(xiàn)為電流最大和最小、動平衡值較大)裝在1.5L車,怠速開空調(diào)電子扇噪聲測量和主觀評價(jià)均表現(xiàn)良好,動平衡合格的電子扇裝在不同發(fā)動機(jī)系統(tǒng)的下的噪聲和電流都符合設(shè)計(jì)。
2.3 零件進(jìn)一步分析
在整車怠速開空調(diào)評估OK的電子扇合格件1個(gè),和2個(gè)故障件件給供應(yīng)商進(jìn)行分析:表3,表4所示。
小結(jié):1、3個(gè)零件的單體電壓、電流、及高速噪聲都無問題。
小結(jié):(1)兩個(gè)故障件的動平衡值超標(biāo),是影響電子扇噪聲大的主要原因;(2)將故障件的動平衡重新調(diào)整并檢測OK后,用手抓扇葉模擬驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)在裝配和運(yùn)輸過程用手抓或者擠壓扇葉將會破壞動平衡。
2.4 供應(yīng)商過程分析
電子扇過程原因分析:平衡工序?yàn)?00%風(fēng)扇總成平衡,故產(chǎn)生平衡變異可基本鎖定。(1)包裝入箱員工未按照規(guī)范要求執(zhí)行;(2)上架周轉(zhuǎn)時(shí)對總成扇葉有擠壓;(3)與水箱總成裝配時(shí),對扇葉有不規(guī)范拿放。
電子扇檢測原因分析:(1)風(fēng)扇總成平衡復(fù)核抽檢有出廠平衡復(fù)測,過程巡檢無抽查檢驗(yàn)及頻次;(2)電子扇總成和水箱部裝過程操作不規(guī)范(電子扇總成在水箱供應(yīng)商處進(jìn)行部裝)。
2.5 制造過程分析
制造過程中發(fā)現(xiàn)散熱器進(jìn)水管是同散熱器大總成一起裝配舉升,在舉升過程發(fā)現(xiàn)員工把散熱器水管用力插入電子扇扇葉中固定,然后舉升,這個(gè)過程可能會導(dǎo)致扇葉變形或者扇葉上平衡塊松動、移位導(dǎo)致電子扇動平衡無法滿足設(shè)計(jì)要求。故最終判定電子扇部裝及總裝裝配過程中導(dǎo)致電子扇動平衡被破壞是引起開空調(diào)整車整車振動及噪聲大的主要原因。
3 措施制定及實(shí)施
3.1 供應(yīng)商過程控制
短期措施:(1)停止使用5月份批次電子扇,更換為6月份生產(chǎn)批次,并在零件上標(biāo)識出動平衡檢測值;(2)供應(yīng)商檢查目前倉庫上架作業(yè)過程,培訓(xùn)員工規(guī)范作業(yè)。
長期措施:(1)對已入箱風(fēng)扇增加開箱平衡復(fù)測檢驗(yàn),頻次為4pcs/2h;(2)加強(qiáng)對供應(yīng)商部裝檢查,避免供應(yīng)商部裝對電子扇動平衡的破壞。
3.2 裝制造過程控制
短期措施:對員工進(jìn)行培訓(xùn),裝配過程中需要保護(hù)扇葉被觸碰;長期措施:編寫員工操作指導(dǎo)手冊規(guī)范員工操作。
4 措施驗(yàn)證
經(jīng)過對措施實(shí)施的車輛一個(gè)月的驗(yàn)證抽查,未發(fā)現(xiàn)整車開空調(diào)車內(nèi)共振噪音大的問題再次出現(xiàn),故措施驗(yàn)證有效。
5 結(jié)語
綜上所述,汽車電子扇扇葉作為零件精密部件,應(yīng)在制造及運(yùn)輸過程中受到保護(hù),輕微觸碰即會影響到電子扇動平衡進(jìn)而導(dǎo)致整車共振噪音大,了解了電子扇失效模式及其后果,那么就需要優(yōu)化制造過程、提高產(chǎn)品過程控制能力,增加有效檢測手段方面努力,以避免類似失效模式出現(xiàn),從而提高汽車的駕乘舒適性,提高客戶滿意度。