孫忠雨
摘要:600MW燃煤機(jī)組采用新型中心濃淡低氮燃燒器技術(shù),結(jié)合脫硝噴氨改造,煙囪入口NOX達(dá)到超凈排放改造預(yù)期效果。
Abstract: The 600MW coal-fired unit adopts the new type of concentrated and low-nitrogen burner technology. Combined with denitrification and ammonia spraying system, the NOX in the chimney entrance achieves the expected effect of ultra clean emission.
關(guān)鍵詞:燃煤機(jī)組;改造;低氮燃燒器;噴氨系統(tǒng)
Key words: coal-fired unit;transformation;low-nitrogen burner;ammonia spraying system
中圖分類號(hào):TK223.2 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1006-4311(2017)35-0131-03
0 引言
平圩發(fā)電公司#1、#2機(jī)組始建于1984年,兩臺(tái)機(jī)組分別于1989年和1992年投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)。平圩發(fā)電公司公司按照國(guó)家和安徽省大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃,在2016年9月利用機(jī)組檢修時(shí)間進(jìn)行進(jìn)行超低排放改造,采用新型低氮燃燒器結(jié)合噴氨系統(tǒng)改造,改造后2臺(tái)機(jī)組煙囪入口NOX濃度≤50mg/Nm3。
1 改造前設(shè)備
1.1 鍋爐燃燒器
平圩發(fā)電為典型的美國(guó)CE型式,采用單爐膛、單汽包、強(qiáng)制循環(huán)、懸掛式露天布置鍋爐,鍋爐構(gòu)架為全鋼焊接式,爐膛標(biāo)高72.37m,爐膛寬度為16.54m,深度為16.43m,近正方形斷面。采用膜式水冷壁結(jié)構(gòu)。爐膛四角各裝一組擺動(dòng)燃燒器,每組燃燒器共有6支煤粉燃燒器,一個(gè)上端部空氣風(fēng)室,3個(gè)油風(fēng)室,2個(gè)中部空氣風(fēng)室,1個(gè)下端部空氣風(fēng)室,每組燃燒器原設(shè)計(jì)采用三只用蒸汽霧化的油槍點(diǎn)火。燃燒器可上下擺動(dòng)30度,以調(diào)節(jié)汽溫。
在2004年底結(jié)合鍋爐熱偏差改造對(duì)燃燒器進(jìn)行了反切改造。熱偏差改造總體技術(shù)方案燃燒器噴嘴的相對(duì)位置及數(shù)量保持與原設(shè)計(jì)不變。內(nèi)容如表1。
1.2 脫硝系統(tǒng)
2013年對(duì)一期工程兩臺(tái)機(jī)組加裝了煙氣SCR脫硝裝置,采用選擇性催化還原法(SCR)的方式。SCR還原劑為尿素。SCR入口NOX濃度按350mg/Nm3考慮,SCR裝置現(xiàn)裝設(shè)2層催化劑,電廠擬進(jìn)行脫硝改造,加裝預(yù)留層催化劑,脫硝改造后預(yù)期出口NOX濃度為50mg/Nm3,NOX的脫除率不低于86%。
2 低氮排放改造主要項(xiàng)目
2.1 #1鍋爐燃燒器改造
主燃燒器風(fēng)箱尺寸不變,煤粉燃燒器由水平濃淡燃燒器改為M-PM中心濃淡燃燒器。
一二次風(fēng)率不變,二次風(fēng)層間配比重新進(jìn)行分配,替換原二次風(fēng)噴口。
取消二層過燃風(fēng)燃燒器,新增兩組SOFA燃燒器,SOFA在總風(fēng)量中占比30-35%(見表2)。
2.2 #1鍋爐脫硝系統(tǒng)改造
保留原有二層催化劑,下方增加第三層催化劑,同時(shí)加裝聲波吹灰系統(tǒng)。
原脫硝系統(tǒng)中配備電加熱裝置對(duì)進(jìn)入熱解爐的熱一次風(fēng)進(jìn)行加熱,系統(tǒng)電耗較大。本次改造新增煙氣加熱熱一次風(fēng)裝置。由高再出口抽取高溫?zé)煔馓娲娂訜崞鲗?duì)進(jìn)入熱解爐的熱一次風(fēng)進(jìn)行加熱,電加熱器僅在機(jī)組啟停和低負(fù)荷時(shí)投運(yùn)。
2.3 #2鍋爐燃燒器改造
#1鍋爐燃燒器改造后出現(xiàn)飛灰含碳上升趨勢(shì),#2爐保留兩層G、H層過燃風(fēng)。#2鍋爐2017年6月底運(yùn)行后,飛灰含碳月均值1.0%,優(yōu)于#1鍋爐1.5%,見表3。
2.4 #2鍋爐脫硝系統(tǒng)改造
在#1鍋爐脫硝系統(tǒng)改造內(nèi)容基礎(chǔ)上,#2鍋爐脫硝對(duì)噴氨格柵系統(tǒng)和SCR進(jìn)口煙氣導(dǎo)流板進(jìn)行了優(yōu)化。
噴氨格柵系統(tǒng)優(yōu)化:將單反應(yīng)器的噴氨格柵管路由原來的10組(2*5)增加至20組(2*10),每組管路的噴氨量由入口小母管上的手動(dòng)閥控制,小母管通過聯(lián)箱分為2根支管伸入煙道,每根支管上設(shè)有6個(gè)內(nèi)徑為22mm的小噴嘴,這種噴氨格柵結(jié)構(gòu)在煙道深度方向上分2排,在寬度方向上分為10個(gè)獨(dú)立的控制分區(qū),具備寬度和濃度雙向調(diào)節(jié)功能。
SCR進(jìn)口煙氣導(dǎo)流板優(yōu)化:修前按照1:1的比例建立原始SCR三維幾何模型,并進(jìn)行了CFD數(shù)值模擬計(jì)算,根據(jù)計(jì)算結(jié)果,對(duì)AIG結(jié)構(gòu)與布置進(jìn)行優(yōu)化。(圖1-圖4)
3 改造效果分析
表4為#1、#2機(jī)組改造前后相關(guān)參數(shù)比對(duì)。
由表可見,改造后#2爐SCR入口NOX較#1爐降幅大,說明保留原G/H層過燃風(fēng)不僅利于控制飛灰含碳,也有利于減少爐內(nèi)NOX生成。
改造后,#1爐脫硝在尿素用量沒有增加的情況下,SCR出口<30mg/m3。#2爐優(yōu)于#1鍋爐后,尿素溶液用量平均減小0.1T/H,每年節(jié)約尿素約400噸(按300天計(jì))。這應(yīng)歸功于噴氨格柵系統(tǒng)及導(dǎo)流板優(yōu)化,經(jīng)過優(yōu)化,煙氣及氨液在煙道截面上的分布趨于均勻,有利于充分混合反應(yīng)。
脫硝系統(tǒng)增加第三層催化劑層,增加煙氣阻力約150Pa,引風(fēng)機(jī)電耗率略有上升,廠用電率增加0.031%。夏季工況,引風(fēng)機(jī)接近出力上限。
熱解爐煙氣加熱器替代電加熱器,煙氣脫硝熱解爐電加熱器只在機(jī)組啟動(dòng)和低負(fù)荷時(shí)投運(yùn)。脫硝電加熱器功率為998kWh,按年節(jié)約廠用電按300天運(yùn)行時(shí)間,發(fā)電量30億kWh,年節(jié)約電加熱器用電569(萬度),廠用電率下降0.189%。
改造后煙囪入口均值見表5,#1機(jī)組為19.3mg/m3,#2機(jī)組為13.7mg/m3。
4 結(jié)論
燃燒器低氮改造應(yīng)重視兼顧飛灰含碳控制?!切蜖t布置緊湊,燃程短,中心濃淡燃燒器應(yīng)用上應(yīng)注意配置過燃風(fēng)。
噴氨格柵系統(tǒng)及導(dǎo)流板優(yōu)化能有效降低氨消耗量,氨逃逸率相應(yīng)降低,對(duì)空預(yù)器防堵意義重大。
脫硝催化劑層增加應(yīng)考慮夏季引風(fēng)機(jī)出力問題,以免出現(xiàn)負(fù)荷受限情況。
由煙氣換熱器替代電加熱器熱解尿素,節(jié)能效果顯著。
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