楊晨光,王忠和,鄔永勝
(內(nèi)蒙古晨宏力化工集團有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 阿拉善盟 750336)
內(nèi)蒙古晨宏力化工集團有限責(zé)任公司無機水排污量較大,造成能源消耗大,污水排放負(fù)荷重,2017年完成了PVC干燥冷凝水回收、二次鹽水冷凝水回收、機封水回收項目及超濾廢水回收等項目。
(1)PVC干燥冷凝水。PVC干燥蒸汽冷凝水排至離心母液水槽,每小時產(chǎn)生約15 t冷凝水,考慮生產(chǎn)系統(tǒng)節(jié)能及減小有機水排污負(fù)荷。
從PVC干燥空氣加熱器出來的蒸汽冷凝水進入冷凝水回收罐,冷凝水回收罐出口連接冷凝水泵,通過冷凝水泵輸送至外管廊冷凝水總管,冷凝水回收至鍋爐冷凝水罐。
冷凝水罐設(shè)置遠(yuǎn)傳液位顯示并聯(lián)鎖控制冷凝水泵的啟、停,當(dāng)冷凝水回收罐液位低于300 mm時自動停泵,當(dāng)冷凝水回收罐液位高于1 000 mm時自動啟泵。
(2)二次鹽水冷凝水?,F(xiàn)二次鹽水蒸汽冷凝水排至下水道,每小時產(chǎn)生約5 t冷凝水,考慮生產(chǎn)系統(tǒng)節(jié)能及減小無機水排污負(fù)荷,從二次鹽水板式換熱器出來的蒸汽冷凝水總管進入冷凝水回收罐,冷凝水回收罐出口連接冷凝水泵,通過冷凝水泵輸送至外管廊冷凝水總管,冷凝水回收至鍋爐冷凝水罐。
冷凝水罐設(shè)置遠(yuǎn)傳液位顯示并聯(lián)鎖控制冷凝水泵的啟、停,當(dāng)冷凝水回收罐液位低于300 mm時自動停泵,當(dāng)冷凝水回收罐液位高于800 mm時自動啟泵。
(3)機封水。二次鹽水、脫氯廠房一樓的淡鹽水泵、陽極液泵、陰極液泵、過濾鹽水泵及精制鹽水泵在機封水側(cè)安裝一根機封水收集總管,在每一臺機封水水管溢流處留有一個三通,每一臺泵的機封水軟管引至三通內(nèi),最后機封水收集總管排至再生地下水池,用酸性廢水泵間隙打至一次鹽水配水罐。5臺泵機封水回收量共計2 t/h。
該項目處理的水是超濾系統(tǒng)排出的水,包括反洗水排水、濃水排水及砂濾系統(tǒng)排水,其中反洗水排放量為 3.3 m3/次,每天 48 次排水 160 m3,平均 6.6 m3/h,濃水排放量為34 m3/h,砂濾系統(tǒng)反洗水排放量為57.5 m3/次,每天 12 次排水 690 m3,平均 28.75 m3/h,該項目回收水量為69.35 t/h。要求處理后的水濁度達(dá)到5以下,由恒壓變頻泵輸送到超濾系統(tǒng)進水管路回用,該裝置主要包括以下運行單元。
(1)廢水收集池。廢水收集池的作用主要是收集超濾系統(tǒng)排放的廢水及砂濾系統(tǒng)反沖洗排放的廢水。廢水收集池具有均質(zhì)均量的作用,前端來水水質(zhì)、水量不均衡,變化較大時,為保證后續(xù)設(shè)備穩(wěn)定運行,廢水收集池起到調(diào)節(jié)水量的作用,后續(xù)設(shè)備不會因為水量大而超負(fù)荷,也不會因為水量小而空轉(zhuǎn)。
(2)一體化凈水單元。一體化凈水器包括混凝反應(yīng)區(qū)、沉淀區(qū)及過濾區(qū)。一體化凈水器工作原理是,廢水進入一體化凈水器之前,通過投加混凝劑和助凝劑,使廢水在混凝反應(yīng)區(qū)充分反應(yīng)后,通過吸附,使懸浮物與絮體形成大的顆粒物,流經(jīng)設(shè)備的沉淀區(qū),沉淀區(qū)采用斜管沉淀法,水沿斜板或斜管上升流動,分離出的泥渣在重力作用下沿著斜管滑至池體底部泥斗,沉淀出水經(jīng)出水堰流至過濾區(qū),通過過濾去除泄漏的微量懸浮物,出水流經(jīng)上部清水區(qū),濾料采用石英砂。
(3)清水池。清水池主要作用是存儲一體化凈水器處理完的水,處理后合格的水輸送至用戶。
(4)自動控制系統(tǒng)。第一級是主控程序根據(jù)預(yù)定控制程序和現(xiàn)場實際情況,實行自動控制,無需人為干預(yù)(自動);第二級就是手動控制,當(dāng)把相應(yīng)控制柜上的“手動/自動”選擇開關(guān)打到“手動”時,各設(shè)備實現(xiàn)手動操作。手動控制時,現(xiàn)場設(shè)備可在就地控制箱或控制柜上實現(xiàn)開、停等人工操作。此種模式主要是用在設(shè)備安裝階段的單臺調(diào)試時的操作。該系統(tǒng)特點是:a設(shè)全自動控制及手動控制功能;b水泵能在設(shè)置時間內(nèi)自動交替使用;c進水泵低水位停止,高水位啟動,超警戒水位提供報警信號;d設(shè)有過流、過載、斷相及短路保護,故障自動切換并聲光報警。
技改后系統(tǒng)運行平穩(wěn),實現(xiàn)自動控制,巡檢工需要按照操作規(guī)程定時巡檢。系統(tǒng)投入生產(chǎn)后減少冷凝水和機封水排放總量22 t/h,減輕了污水排放量,并且回收利用水資源及所帶的熱量。
(1)冷凝水泵運行費用:(動力電按0.42元/(kW·h)計算)2臺冷凝水泵電機功率均為7.5 kW,年運行8 000h,年耗電費用:7.5×2×8000×0.42=5.04(萬元);
(2)冷凝水回收效益。按照每小時20 t冷凝水,每噸中水按照 5.9 元計算,22×8000×5.9=103.8(萬元);
(3)冷凝水熱量回收效益。1 t飽和蒸汽是2.5 GJ熱量,每噸蒸汽按照70元計算,中水溫度20℃(焓值83.9 kJ/kg),冷凝水溫度 50 ℃(焓值 209.3 kJ/kg);
a.年回收熱量:20×1 000×(209.3-83.9)×8 000/106=20 064(GJ);
b.折算后每年節(jié)能:20 064/2.5=8 025.6 t(標(biāo)煤)
c.每年冷凝水熱量回收效益:8 025.6×70=56.18(萬元)。
(4)減少排污產(chǎn)生費用(排污費 3.6 元/t):22×8 000×3.6=63.36(萬元);
(5)設(shè)備、材料總投資15萬元,年折舊額=固定資產(chǎn)原值×(1-殘值率)/折舊年限(折舊年限取10年),年折舊額為:15×(1%~5%)/10=1.425(萬元);
(6)每年回收冷凝水、機封水創(chuàng)造效益:103.8+56.18-5.04-1.425+63.36=216.875(萬元)。
(1)超濾廢水回收產(chǎn)生效益(一次水5.6元/t):69.35×8000×5.6=310.6(萬元);
(2)減少排污產(chǎn)生費用(排污費 3.6 元/t):69.35×8 000×3.6=199.7(萬元);
(3)水泵運行費用:(動力電按0.42元/kW·h計算)2臺水泵電機功率分別為 5.5 kW和22 kW,年運行 8 000 h,所以年耗電費用:27.5×8 000×0.42=9.24(萬元);
(4)全年聚合氯化鋁(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM)兩種藥劑加入量總計5.5萬元;
(5)該裝置總投資110萬元,年折舊額=固定資產(chǎn)原值×(1-殘值率)/折舊年限(折舊年限取10年),年折舊額為 110×(1%~5%)/10=10.45(萬元);
(6)每年回收創(chuàng)造效益:310.6+199.7-9.24-5.5-10.45=485.11(萬元)。
本著技術(shù)成熟、運行可靠、指標(biāo)先進及經(jīng)濟合理的原則,同時充分考慮國內(nèi)設(shè)備的制造水平及現(xiàn)狀,在設(shè)計中采用先進的節(jié)能措施和節(jié)能產(chǎn)品。
(1)采用全數(shù)字變頻裝置對水泵壓力進行調(diào)節(jié),從而實現(xiàn)水泵壓力變頻控制,節(jié)省電能大約30%~40%。
(2)選用高性能的節(jié)約型S11系列變壓器以減少變壓器自身的損耗,節(jié)約電能大約5%。
(3)對于中小型電動機均選用高性能YE3或YE4系列節(jié)能電動機,并且采取直接啟動,減少因采用起動裝置起動的電能損耗。對于高壓繞線電機選用液體變阻器作為啟動裝置,既改善了電機的啟動特性,又節(jié)省因采用頻敏變阻器啟動帶來的較大能量損耗。
為達(dá)到節(jié)能、環(huán)保的目標(biāo),在工藝流程設(shè)計、設(shè)備布置、設(shè)備選擇以及建構(gòu)筑物設(shè)計等方面嚴(yán)格執(zhí)行國家及內(nèi)蒙古自治區(qū)相關(guān)方面的節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。在國家“節(jié)能減排、資源綜合利用”的政策引導(dǎo)下,秉著“發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、科學(xué)環(huán)保”的理念,本項目積極選用高效節(jié)能的設(shè)備、材料和技術(shù)方案,充分發(fā)揮企業(yè)自身優(yōu)勢,從根本上滿足了國家相關(guān)的節(jié)能要求。
以上幾項廢水回收項目投入運行后,減少了該公司一次水和中水用量,并且減少了污水排放量,減輕排污壓力;全年節(jié)約一次水和中水共73萬t,全年節(jié)約水費和排污費共計701萬元。降低了生產(chǎn)運行成本,實現(xiàn)了公司節(jié)能降耗的目標(biāo)。