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        液氯制冷系統(tǒng)改造

        2018-02-04 16:19:51王艷超
        中國氯堿 2018年3期
        關(guān)鍵詞:工藝

        王艷超

        (中國石油吉林石化公司電石廠,吉林 吉林 132000)

        中國石油吉林石化公司電石廠電解車間液氯生產(chǎn)能力1.2萬t/a,制冷系統(tǒng)是采用氨循環(huán)制冷工藝。制冷系統(tǒng)原有2臺8ASJ-17型壓縮機、2臺N62B型壓縮機。8ASJ-17型壓縮機的電機是非防爆型號的。

        為了提高液氯裝置安全運行的可靠性,消除安全隱患,保證裝置安全穩(wěn)定運行,提高裝置技術(shù)水平,在2015年和2016年進行了2次技術(shù)改造。先后拆除了2臺N62B型號壓縮機和2臺8ASJ-17型號壓縮機,新增2臺LG20LZJA型螺桿壓縮機組和1臺臥式冷凝器。

        經(jīng)過技術(shù)改造不僅實現(xiàn)了制冷裝置安全穩(wěn)定運行,而且液氯生產(chǎn)能力提高了0.8萬t/a。

        1 改造方案

        1.1 冰機選型

        現(xiàn)在氯堿行業(yè)液氯制冷系統(tǒng)主要采用氨制冷工藝和氟利昂制冷工藝,冰機采用往復式壓縮機和螺桿式壓縮機。

        氨制冷系統(tǒng)氨制冷工藝是傳統(tǒng)制冷工藝,工藝成熟、對環(huán)境污染小、制冷劑補充簡單、操作方便。中國石油吉林石化公司有液氨產(chǎn)品,在檢修充裝液氨和平時補充液氨時不用外購。氟利昂制冷工藝是新興制冷工藝,設(shè)備投資少,工藝流程簡單,操作控制簡單,但制冷劑補充需要外購,有的制冷劑產(chǎn)品品種受環(huán)保限制。根據(jù)本裝置實際情況仍然選用氨循環(huán)制冷工藝,以達到裝置現(xiàn)場改造工作量小,施工安裝工期短的目的。

        壓縮機選用節(jié)能、維護工作量小的螺桿壓縮機。單臺冰機制冷能力285 kW,電機功率280 kW。2015年拆除原3號8ASJ-17型冰機,安裝1臺螺桿壓縮機,2016年拆除原4號8ASJ-17型冰機,又安裝1臺螺桿壓縮機,現(xiàn)有2臺螺桿壓縮機,實現(xiàn)一開一備。

        1.2 增設(shè)一臺臥式冷凝冷卻器

        液氯裝置制冷系統(tǒng)原有1臺蒸發(fā)式冷凝器,在生產(chǎn)中存在生產(chǎn)能力不足,冬季結(jié)冰等問題。特別是冬季結(jié)冰問題嚴重,操作人員每班需要清理結(jié)冰兩次。蒸發(fā)冷凝冷卻器冬季結(jié)冰不僅增加了操作人員工作量,而且影響安全生產(chǎn)。如果清理結(jié)冰不及時,通風口凍堵,蒸發(fā)冷凝器換熱效果不佳,就會造成氨系統(tǒng)壓力升高,嚴重時會造成系統(tǒng)停車。為解決蒸發(fā)冷凝器凍季結(jié)冰問題,增設(shè)一臺臥式冷凝冷卻器。冷凝器換熱面積200 m2,設(shè)計操作壓力1.25MPa。臥式冷凝冷卻器與原來的蒸發(fā)式冷凝冷卻器并聯(lián),一開一備,方便切換操作。

        1.3 完善安全設(shè)施

        結(jié)合本次改造,按設(shè)計規(guī)范要求新增加氨報警器和水噴淋裝置,在氨泄漏時及時報警以便及時處理,在事故狀態(tài)下使用水噴淋裝置能夠減輕氨泄漏造成的危害,這兩項措施對安全生產(chǎn)起到了積極作用。

        2 改造過程

        該項目2015年初公司安?;鹆㈨?,項目立項后進行了技術(shù)交流、方案論證、設(shè)備招標、項目設(shè)計、材料采購等工作。制定了詳細實施計劃,以確保在不影響正常生產(chǎn)的情況下完成改造。

        在裝置年度檢修前完成舊設(shè)備拆除、土建施工、管線預制。在2015年裝置年度大修期間完成一號螺桿壓縮機安裝,2016年裝置年度大修期間完成二號螺桿壓縮機和臥式冷凝器安裝,在沒有影響正常生產(chǎn)的情況下完成了改造任務(wù)。

        3 改造后液氯制冷系統(tǒng)生產(chǎn)工藝流程

        液氨由貯氨槽進入經(jīng)濟器,一部分氣化送入螺桿式制冷壓縮機入口(100%以上補氣閥開)。另一部分經(jīng)過節(jié)流閥節(jié)流使其壓力、溫度降低,進入氨蒸發(fā)器。液氨得到氯化鈣鹽水的熱量后氣化,同時氯化鈣鹽水被冷卻到-35~-22℃,氣化后的氣氨進入氨液分離器中,液氨靠重力回流到蒸發(fā)器中。氨液分離器出口低溫低壓的氣態(tài)氨被壓縮機吸入,經(jīng)壓縮后壓力、溫度均升高,高壓氨氣先經(jīng)油分離器分離出油,油進入油冷卻器,熱油被循環(huán)水冷卻,冷卻后的油經(jīng)油粗過濾器、油泵、油精過濾器、油分配總管、壓縮機冷卻、潤滑部位。氨氣進入臥式冷凝冷卻器或蒸發(fā)式冷凝冷卻器中被冷卻水冷凝成液氨,液氨自流到貯氨槽中以備再次循環(huán)使用。

        4 改造后遺留問題及解決措施

        2015年安裝的一號螺桿壓縮機組經(jīng)過一年多時間的運行,出現(xiàn)過幾次跳閘停車、油壓保持不住等問題,也出現(xiàn)過氨系統(tǒng)壓力高的問題。經(jīng)過認真分析后,提出整改措施,出現(xiàn)的問題得到了解決。

        4.1 油壓保持不住

        一號冰機經(jīng)過一年的運行后,在開車啟動時、加載時、正常運行時都出現(xiàn)過油壓下降現(xiàn)象,甚至造成跳閘。經(jīng)過分析其主要原因是檢修經(jīng)驗不足,油泵過濾器清洗不及時,過濾網(wǎng)堵塞,造成供油系統(tǒng)供油不足,油壓下降。

        針對這一問題,采取了關(guān)小油泵回流閥、及時調(diào)整油壓、定期清洗油泵過濾器過濾網(wǎng)等措施,達到了預期效果。

        4.2 控制臺開關(guān)鎖緊度不足

        控制臺電源開關(guān)鎖緊度不足也是造成冰機跳閘的一個原因。在冰機運行時由于震動使開關(guān)逐漸回到閉合位置,造成冰機跳閘。原因判斷準確后,增加了控制臺電源開關(guān)鎖緊度,再未因控制臺電源開關(guān)問題造成跳閘。

        4.3 高壓氨系統(tǒng)壓力高

        該裝置最早高壓氨冷凝冷卻采用立式冷凝冷卻器,使用一次工業(yè)水進行冷凝冷卻,后來又采用蒸發(fā)式冷凝冷卻器,高壓氨系統(tǒng)壓力一般小于1.1 MPa?,F(xiàn)在采用臥式冷凝冷卻器,改為循環(huán)水進行冷凝冷卻,循環(huán)水溫度較高,高壓氨系統(tǒng)壓力高時達到1.2 MPa(本次改造設(shè)計操作壓力是1.25 MPa),雖然滿足設(shè)計要求,但是壓力偏高。為了制冷系統(tǒng)節(jié)能和保證安全穩(wěn)定運行,采取了兩項措施:一是夏季使用蒸發(fā)式冷凝冷卻器;二是與工廠協(xié)調(diào)適當降低循環(huán)水系統(tǒng)循環(huán)水溫度的措施。采取兩項措施后,使高壓氨系統(tǒng)壓力保持在1.1 MPa以下。

        由于氨貯槽液氨回流管線直徑小,氨冷凝冷卻器內(nèi)液氨積存0.5 t左右,影響換熱效果。采取增加液氨回流副線的辦法得到解決。

        5 冰機試運行時工藝控制的體會

        按照工藝條件和生產(chǎn)需要使制冷裝置處于生產(chǎn)受控狀態(tài)是安全穩(wěn)定生產(chǎn)的要求,經(jīng)過試生產(chǎn)認為以下幾點是很重要的。

        (1)回油控制。回油閥開得過大,就會有大量氨氣回流,降低冰機效率;回油閥開得過小,回油不完全,就會有一定量的油帶入蒸發(fā)系統(tǒng),降低制冷系統(tǒng)效率。因此必須控制合理的回油閥開度。

        (2)冰機入口壓力應(yīng)該保持穩(wěn)定。在氯氣液化生產(chǎn)負荷一定的情況下,保持蒸發(fā)器液氨液面穩(wěn)定,保持冰機入口壓力在-0.025~-0.02 kPa范圍內(nèi)。

        (3)供油溫度要控制在40~55℃。油溫度過低,機油粘度大、油中溶解氨多,增加了冰機功率消耗。油溫度過高,冰機效率降低,也增加了冷凝冷卻器負荷。油溫高于65℃冰機聯(lián)鎖停車。

        6 結(jié)語

        通過兩次對液氯制冷系統(tǒng)改造,消除了液氯制冷系統(tǒng)的安全隱患,為裝置安全穩(wěn)定生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。裝置工藝控制參數(shù)合理、生產(chǎn)運行平穩(wěn),達到了改造目的,滿足了生產(chǎn)需求。雖然一號冰機在生產(chǎn)過程中發(fā)生過跳閘等問題,但是通過上述改進措施得到了解決。今后要進一步加強設(shè)備維護保養(yǎng)和科學檢修,優(yōu)化生產(chǎn)操作,使液氯制冷系統(tǒng)安全穩(wěn)定、節(jié)能環(huán)保。

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