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        鋁電解槽廢舊陰極資源化利用研究進(jìn)展

        2018-02-01 23:17:18楊大錦劉俊場(chǎng)付維琴牟興兵
        中國(guó)有色冶金 2018年1期
        關(guān)鍵詞:工藝

        鄒 維, 楊大錦, 劉俊場(chǎng), 付維琴, 牟興兵

        (昆明冶金研究院, 云南 昆明 650031)

        冰晶石- 氧化鋁熔鹽電解是現(xiàn)行金屬鋁生產(chǎn)的主流方法,炭素是鋁電解槽陰陽(yáng)極以及槽襯的主要材料[1]。在電解過(guò)程中,電解質(zhì)熔體向陰極炭塊的滲透,導(dǎo)致冰晶石、氧化鋁、氟化鈉、氟化鈣等物質(zhì)進(jìn)入陰極炭塊[2-4],陰極炭塊雜質(zhì)含量過(guò)高使電流效率降低以及陰極膨脹、破損,需要定期對(duì)其更換[5]。據(jù)估算,我國(guó)鋁電解工業(yè)每年產(chǎn)生廢陰極炭塊約40萬(wàn)t,其中含碳60%~70%,是極具回收利用價(jià)值的二次資源。廢舊陰極含有氟化物、氰化物等有毒物質(zhì),屬于危險(xiǎn)廢棄物,目前我國(guó)廢舊陰極多數(shù)采用露天堆放,廢舊陰極中的氟化物、氰化物對(duì)土地、水體、大氣造成潛在的危害[6-8]。

        我國(guó)對(duì)廢舊陰極回收利用的研究始于上世紀(jì)90年代,近年來(lái),隨著國(guó)家對(duì)冶煉行業(yè)環(huán)保要求的提高,針對(duì)鋁電解槽廢舊陰極資源化利用的研究工作大量開(kāi)展,但大部分僅處于實(shí)驗(yàn)室研究階段,進(jìn)一步分析和研究具有工業(yè)化前景的鋁電解槽廢舊陰極炭塊處理方法意義重大。

        1 廢舊陰極的價(jià)值組成

        試驗(yàn)所用的鋁電解槽廢舊陰極炭塊來(lái)自于云南潤(rùn)鑫鋁業(yè)有限公司,經(jīng)顎式破碎機(jī)破碎至~5 mm,再經(jīng)球磨機(jī)細(xì)磨后過(guò)-120目篩,取樣進(jìn)行多元素分析和X-射線衍射分析。多元素分析結(jié)果表明,廢舊陰極含C 71.86%,鋁、鈉、氟、硅是主要雜質(zhì),其含量分別為Al2O35.78%,Na 4.25%,F(xiàn) 4.25%,SiO26.42%。X衍射結(jié)果表明,廢舊陰極主要物相為炭、氟化鈉、冰晶石、氟化鈣。

        2 廢舊陰極回收處理的方法

        鋁電解槽廢舊陰極處理方法有火法和濕法兩種,火法工藝偏重于廢舊陰極的無(wú)害化處理,消除廢舊陰極中的氰化物、氟化物等有害組分,濕法工藝注重廢舊陰極的資源化綜合利用,采用選礦分離、化學(xué)浸出分離等方法綜合回收炭、冰晶石、氧化鋁等產(chǎn)品。

        2.1 火法工藝

        美國(guó)鋁業(yè)公司澳大利亞分公司與澳大利亞奧斯麥特公司聯(lián)合開(kāi)發(fā)出廢舊陰極奧斯麥特處理技術(shù),該技術(shù)向廢舊陰極中添加熔劑,在奧斯麥特爐中采用天然氣焚燒,焚燒溫度為1 300 ℃,廢舊陰極中氟以HF揮發(fā),回收制得氟化鋁,焚燒產(chǎn)生的玻璃態(tài)熔渣可用作建筑輔助材料?;谠摷夹g(shù),美鋁公司于1998年建立了年處理12 000 t廢舊陰極處理廠[9]。

        加拿大普基鋁業(yè)公司開(kāi)發(fā)了廢舊陰極固化技術(shù),該技術(shù)將廢舊陰極破碎細(xì)磨后與硫酸鈣混合,在高溫下于焚燒爐中煅燒,廢舊陰極中的氰化物熱解轉(zhuǎn)化為無(wú)毒物質(zhì),氟化物與鈣鹽反應(yīng)被固化,反應(yīng)產(chǎn)物對(duì)環(huán)境無(wú)害,可用作填土材料或填埋處理[10]。

        回轉(zhuǎn)窯燒結(jié)工藝是我國(guó)目前廢舊陰極火法處理的技術(shù)代表。該工藝將廢舊陰極破碎、細(xì)磨后與石灰、粉煤灰混合進(jìn)入回轉(zhuǎn)窯,在高溫下焙燒,廢舊陰極中氟化物與石灰反應(yīng)被固化,高溫下將氰化物分解,廢氣經(jīng)除塵、凈化后回收氟化氫氣體,焙燒殘?jiān)捎米魉嗵砑觿?。?jīng)焙燒處理后,廢舊陰極氟去除率大于95%,氰化物去除率大于99%,固體殘?jiān)扇芊⑶杌锖烤陀趪?guó)家廢棄物排放標(biāo)準(zhǔn)。中鋁公司應(yīng)用該技術(shù)建成年處理1 000 t廢舊陰極工業(yè)中試生產(chǎn)線[11]。

        山東鋁業(yè)公司、中鋁公司的研究人員[12]對(duì)廢舊陰極用堿石灰燒結(jié)法替代部分無(wú)煙煤進(jìn)行研究,將廢舊陰極粉料加入氧化鋁廠燒結(jié)法系統(tǒng)配料,與生料漿一起進(jìn)入燒結(jié)車間燒成熟料。廢舊陰極中的炭代替部分無(wú)煙煤,可降低無(wú)煙煤用量,廢舊陰極中的氟化物與石灰反應(yīng)被固化,氰化物在高溫下分解,對(duì)環(huán)境無(wú)污染。

        2.2 濕法工藝

        2.2.1 浮選分離法

        浮選分離法是將廢舊陰極炭塊破碎、細(xì)磨至一定粒度的粉末,調(diào)漿后加入捕收劑,利用石墨化炭和電解質(zhì)物理性質(zhì)的差異,實(shí)現(xiàn)炭和電解質(zhì)的分離。

        東北大學(xué)邱竹賢院士團(tuán)隊(duì)在浮選法處理廢舊陰極方面進(jìn)行了大量研究工作,并在撫順?shù)X廠進(jìn)行了半工業(yè)試驗(yàn)。翟秀靜等[13,14]系統(tǒng)研究了捕收劑、酸度、樣品粒度、捕收劑濃度等因素對(duì)浮選分離炭和電解質(zhì)效果的影響,獲得了較佳的浮選工藝參數(shù),并研究了浮選炭粉加入量對(duì)再制陰極炭塊的影響。

        東北大學(xué)與河南伊川電力集團(tuán)聯(lián)合開(kāi)發(fā)出一種廢舊陰極處理技術(shù)[15],該技術(shù)采用浮選法對(duì)廢舊陰極進(jìn)行資源化綜合利用,浮選工藝為一粗三精二掃流程,浮選炭洗滌、脫水后烘干得到品位75%~80%左右的炭產(chǎn)品,含氟廢水用氯化鈣固氟,含氰廢水用次氯酸鈉或次氯酸鈣氧化處理后返回使用。2011年在河南伊川集團(tuán)建成年處理3 000 t廢舊陰極浮選中試生產(chǎn)線,目前運(yùn)行較為穩(wěn)定。

        北京礦冶研究總院和寧夏能源鋁業(yè)聯(lián)合開(kāi)發(fā)出“水浸- 浮選- 化學(xué)浸出- 高溫再提純- 氟化鈉結(jié)晶- 廢氣吸收再利用- 廢水循環(huán)利用”工藝技術(shù)[16,17]。該工藝將廢舊陰極炭塊細(xì)磨后,采用水浸處理,水浸溶液蒸發(fā)濃縮獲得氟化鈉產(chǎn)品,水浸渣經(jīng)過(guò)浮選得到炭粉(精礦)和氟化物產(chǎn)品(尾礦),炭粉經(jīng)酸浸進(jìn)一步提純,可獲得品位80%以上的石墨化炭粉。該技術(shù)在中電寧夏青銅峽能源鋁業(yè)集團(tuán)有限公司建成年處理量4 000 t廢舊陰極處理廠。

        劉志東等人[18]采用堿浸浮選方法處理廢舊陰極,浮選精礦炭含量達(dá)到95.21%,尾礦含炭5%;李楠等人[19]采用浮選法對(duì)低碳含量的難選廢舊陰極進(jìn)行研究,優(yōu)化浮選流程和工藝參數(shù)、改良藥劑,提高精礦碳含量并降低尾礦碳含量。

        2.2.2 化學(xué)分離法

        堿性浸出方法可以綜合回收廢舊陰極中的有價(jià)組分,但是由于該技術(shù)成本較高,因此,僅停留在實(shí)驗(yàn)室階段。在堿性條件下,廢舊陰極中電解質(zhì)、氧化鋁與氫氧化鈉反應(yīng),進(jìn)入溶液,同時(shí),氟化鈉被浸出。浸出渣進(jìn)一步處理獲得較高品位的石墨化炭產(chǎn)品,浸出液加入氧化劑除氰化物后可獲得冰晶石產(chǎn)品。

        石忠寧等[20]采用兩段浸出回收廢舊陰極中的有價(jià)組分,一段采用堿浸將Na3AlF6、NaF和Al2O3溶出,浸出率達(dá)65.0%,碳含量由原料的48.8%提高至72.7%。一段浸出渣采用鹽酸將CaF2、NaAl11O17等酸溶性物質(zhì)浸出,浸出率達(dá)95.6%,碳含量提高至96.4%。對(duì)堿浸液進(jìn)行回收可得到純度為96.4%的冰晶石。

        加拿大力拓鋁業(yè)公司開(kāi)發(fā)出綜合回收廢舊陰極中氟化物和碳的方法,其技術(shù)路線是廢舊陰極浸出- 浸出液處理- 浸出渣處理。浸出過(guò)程先采用水浸再堿浸,浸出液采用加壓分解氰化物,并進(jìn)一步蒸發(fā)沉淀氟化鈉,氟化鈉復(fù)溶并采用石灰進(jìn)行苛化,得到氟化鈣和苛性堿溶液。浸出渣處理分離出炭和其他物質(zhì),炭品位達(dá)83%,炭回收率為76.5%。該技術(shù)在力拓鋁業(yè)公司得到應(yīng)用,建成處理能力8萬(wàn)t/a的處理廠,至今運(yùn)行良好[21-22]。

        還有學(xué)者根據(jù)廢舊陰極的特性,采用堿性浸出除去廢舊陰極中的雜質(zhì),分別進(jìn)行加壓和常壓浸出試驗(yàn)。加壓浸出試驗(yàn)結(jié)果表明,在優(yōu)化條件下,鋁浸出率低于30%,鈉浸出率50%~60%,氟浸出率大于90%,浸出渣中氟含量高于0.4%。常壓浸出試驗(yàn)結(jié)果表明,在優(yōu)化條件下,鋁浸出率低于30%,鈉浸出率55%~75%,氟浸出率85%~90%,浸出渣中氟含量高于0.5%。經(jīng)過(guò)堿浸處理,廢舊陰極中的氟含量得到降低,但依然達(dá)不到危險(xiǎn)廢棄物排放標(biāo)準(zhǔn)的要求;同時(shí),鋁的浸出率低,未能實(shí)現(xiàn)鋁的高效回收。因此,還需要進(jìn)一步研究,探索廢舊陰極有效利用的方法。

        3 結(jié)語(yǔ)

        鋁電解槽廢舊陰極的處理工藝中,火法工藝能有效地消除氰化物、氟化物等有毒成分的危害,氟也能得到一定回收,但是廢舊陰極的主要價(jià)值成分炭多以燃燒形式被消耗,造成資源嚴(yán)重浪費(fèi)。濕法工藝借助選礦、化學(xué)分離等方法回收冰晶石、氧化鋁、炭等產(chǎn)品,有利于廢舊陰極的高價(jià)值利用。浮選分離法得到炭產(chǎn)品品位較低,用途狹窄,需要進(jìn)一步提高炭產(chǎn)品品位。化學(xué)分離法可得到高品位炭產(chǎn)品,但是處理成本較高、工藝較為復(fù)雜。結(jié)合浮選分離法和化學(xué)分離法的優(yōu)點(diǎn),開(kāi)發(fā)新的浮選化學(xué)聯(lián)合工藝將是今后鋁電解槽廢舊陰極綜合回收利用的發(fā)展方向。

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