梁鄭岳,何冠璋,楊 劍,康興裕,朱 榮,陳中柱,班智博,張 松,林鐵堅
(廣西玉柴機器股份有限公司工程研究院 廣西玉林537005)
廢氣渦輪增壓批量應用于柴油機,強化了柴油機的工作過程,提高了扭矩和功率,推進了柴油機的小型化和低速化。隨著節(jié)能減排法規(guī)的完善,客戶對動力需求不斷提高,廢氣渦輪增壓器響應滯后問題尤為突出:低速性能和動力差、瞬態(tài)響應性差、難以滿足應對排放需求較大比例EGR的要求等[1]。為此,國內外提出了多種解決方案,如降低廢氣渦輪增壓器本身慣量,采用廢氣渦輪增壓器與機械增壓器的組合、可變截面增壓器、兩級增壓串聯、并聯轉換或者電輔助渦輪增壓器等[2],但這些方案不能很好地解決節(jié)能減排、動力性和商業(yè)化的矛盾。
電動增壓器快速響應電機代替排氣來推動渦輪,可以提供快速增壓,彌補渦輪增壓器在發(fā)動機低轉或者加速時進氣量的不足。增加的進氣量不僅可提高加速和瞬態(tài)響應,同時可以維持正確的空燃比,以保證充分燃燒和良好排放[3]。法雷奧電子增壓器應用于奧迪SQ7 TDI 4.0T 柴油發(fā)動機[4],博格華納、霍尼韋爾、馬勒以及三菱也在開發(fā)電子增壓器,預示著此類產品已得到普遍認可并步入一個高速發(fā)展的階段。
本文以某直列4缸柴油機為研究對象,在現有的廢氣渦輪增壓基礎上,在空氣濾清器和原機自帶的廢氣渦輪增壓器之間加裝電子增壓器,并配合可切換進氣管路,對發(fā)動機進行數值模擬和試驗研究。在數值模擬中研究了低速扭矩提升和定速加載潛力,在試驗中研究并驗證低速扭矩提升、定速加載響應加快和煙度降低的能力,以期為商用車節(jié)能減排研究提供參考與借鑒。
本文以某4缸柴油發(fā)動機為研究對象,表1為發(fā)動機的主要技術指標。
圖 1為帶電子增壓器的集成方案簡圖。研究采用的是在直列 4缸中冷渦輪增壓器柴油機基礎上增加電子增壓器,布置在空氣濾清器和原機自帶的廢氣渦輪增壓器之間,實現電動增壓的功能,這種布置在一定程度上降低了電子增壓器的熱負荷。根據商用車的使用匹配要求,采用 24,V蓄電池為電子增壓器的電源,電子增壓器功率限制在5.4,kW。當廢氣能量太少、廢氣渦輪增壓器不能提供足夠增壓壓力的情況下,關閉單向閥同時啟動電子增壓器進行輔助增壓。
圖1 集成方案簡圖Fig.1 Diagram of integrated scheme
所用試驗設備如表2所示:
表2 主要試驗設備列表Tab.2 List of main test equipments
首先針對研究柴油機進行電子增壓效果模擬,利用Matlab的Simulink模塊建立發(fā)動機均值模型,并擬合實際數據,據此模擬出加裝電子增壓器后的穩(wěn)態(tài)、瞬態(tài)響應和低速扭矩提升的預測。然后基于集成控制策略,搭建試驗臺架進行試驗驗證,在瞬態(tài)工況響應時,快速啟用電子增壓,來填補渦輪未充分介入前的動力間隙,提供充分燃燒和改善排放;在其他低轉速高負載工況下也啟用電子增壓;在高速或者恒定工況下,電動增壓器停止工作,只用渦輪增壓器提供增壓壓力。本研究著眼于電動增壓器的瞬態(tài)效應、增壓效果及對發(fā)動機的排放性能的影響。
內燃機燃燒和進氣是一個復雜的流動和燃燒化學反應過程,利用Matlab的Simulink模塊對裝載廢氣渦輪增壓器的發(fā)動機進行建模建立發(fā)動機均值模型,其中發(fā)動機模型的輸入包含目標空燃比、充氣效率和熱效率。通過實際臺架數據校核建立模型,據此模擬出加裝電子增壓器后的穩(wěn)態(tài)及瞬態(tài)響應,并對發(fā)動機的低扭提升預測。根據電子增壓器結構參數,電子增壓器功率限制在5.4,kW @24,V電壓,葉輪轉速限制在45,000,r/min。
擬合結果由圖2和圖3顯示,模型與實測數據較符合。此模型可以準確地展示出加裝電子增壓器后的性能提升情況。
圖2 發(fā)動機扭矩和BSFC對比Fig.2 Engine torque and BSFC
圖3 發(fā)動機進氣量和排氣管壓力對比Fig.3 Engine air inflow and exhaust pressure
如圖4所示,穩(wěn)態(tài)模擬以匹配230,kPa的目標增壓值,30%,的低速扭矩提升,扭距平臺抬升至750,Nm。如圖5所示,發(fā)動機在低轉速區(qū)域瞬態(tài)效果更為顯著,發(fā)動機轉速高于1,400,r/min效果不明顯,因為電子增壓器功率限制(5.4,kW)和電子增壓器轉速限制(45,000,r/min)。
圖4 穩(wěn)態(tài)模擬結果Fig.4 Steady-state simulation results
圖5 定速加載模擬結果Fig.5 Simulation results of constant speed loading
在現有的渦輪增壓直列4缸柴油機基礎上,電子增壓器布置在空氣濾清器和原機自帶的廢氣渦輪增壓器之間。由于原機沒有爆壓傳感器,沒有針對電子增壓器優(yōu)化標定軌壓、提前角等性能參數,僅通過在原機 map基礎上開關電子增壓器測試,當發(fā)動機處于低轉速(800~1,400,r/min轉速區(qū)間)或者加速狀態(tài),快速啟用電子增壓器,來填補廢氣渦輪未充分介入前的動力間隙,提供充分燃燒和改善排放所需的新鮮空氣,并在其他低轉高負載工況下短時間也啟用電子增壓器。電動增壓器的能量取自車載蓄電池,不依賴柴油機排出的廢氣能量,可以提供最大400,000,rpm/s 的加速度,帶動葉片在 0.3,s內達到70,000,r/min 的峰值轉速。
如圖6所示,在800~1,600,r/min、原機基礎上保守提升扭矩 5%~10%,比油耗改善 2.4%~10%,而NOx測試結果在 900~1,600,r/min沒有惡化,在800,r/min NOx排放惡化,主要原因是低速高增壓帶來的氧氣突增,相應的軌壓、提前角等參數沒有優(yōu)化標定。從測試結果看,電子增壓器有改善穩(wěn)態(tài)低速扭矩和排放的潛力,但受限于電池容量、電機持續(xù)功率等因素,低速穩(wěn)態(tài)升扭矩和節(jié)能減排時間不能過長。
圖6 穩(wěn)態(tài)試驗測試結果Fig.6 Results of steady state test
為了評價加速響應性,分別進行定速,加載了800,r/min、1,000,r/min、1,200,r/min、1,400,r/min和1,600,r/min,對比原機和電子增壓器介入后的性能和排放。
研究發(fā)現,隨著發(fā)動機轉速升高,受限于電子增壓器功率和轉速限值,瞬態(tài)響應效果減弱,但電子增壓器快速提供增壓壓力,供給優(yōu)化燃燒所需的新鮮空氣,扭矩峰值提前,廢氣煙度大幅降低。
在某一臺 4缸直列廢氣渦輪增壓器的商用車柴油機基礎上,加裝電子增壓器進行了數值模擬和試驗研究,得到如下結論:電動增壓器為廢氣渦輪增壓提供了1種補充方案,發(fā)動機在800~1,400,r/min低轉速時快速提升增壓壓力,提供充足新鮮空氣,實現峰值扭矩時間提前 44%,以上,改善了發(fā)動機的加速響應特性,降低瞬態(tài)排放煙度 89%,以上,同時可短時間提升低速扭矩和降低油耗的潛力。但受限于電池容量、電機持續(xù)功率等因素,低速穩(wěn)態(tài)升扭矩和節(jié)能減排時間不能過長。▉
[1] 奧井伸宜,新國哲也,河合英直. 采用新型混合動力系統改善中型載貨車的燃油經濟性[J]. 國外內燃機,2014(6):39-44.
[2] Balis C,Middlemass C,Shahed S M. Design and development of e-Turbo for SUV and light truck applications [C]. DEER-Conference,Newport,RI,2004.
[3] 姚春德,韓偉強,徐廣蘭,等. 電動增壓器對廢氣渦輪增壓器影響的試驗研究[J]. 機械工程學報,2012(4):188-193.
[4] Heiduk T,Weiβ U,Fr?hlich A,等. Audi公司新型V8-TDI增壓直噴式柴油機[J]. 國外內燃機,2014(6):13-16.