胥 永
(中國瑞林工程技術(shù)有限公司, 江西南昌 330031)
在國內(nèi)硫酸工業(yè)近幾十年的發(fā)展中,不僅材料在革新,設(shè)備、工藝也在不斷的改進(jìn),而制酸干吸系統(tǒng)的實質(zhì)就是濃酸吸收煙氣中的水分及濃酸中的水分與SO3反應(yīng)后制成w(H2SO4)98%或者93%硫酸的過程。
隨著冶煉系統(tǒng)的規(guī)模越來越大,與之配套的煙氣制酸系統(tǒng)也越來越大,對工藝、設(shè)備的要求也越來越高。現(xiàn)通過對浙江某銅業(yè)公司一、二期硫酸干吸串酸流程的對比,分析各自工藝在實際應(yīng)用中的優(yōu)缺點。
該公司一期項目于2013年7月建成投產(chǎn),設(shè)計礦產(chǎn)粗銅產(chǎn)能為100 kt/a,配套硫酸產(chǎn)能為400 kt/a。制酸干吸系統(tǒng)的串酸方式為:干燥酸通過干燥塔循環(huán)泵槽液位的控制,由干燥塔循環(huán)泵出口到酸冷卻器前的管道上串至一吸塔循環(huán)泵槽;一吸酸通過干燥塔循環(huán)泵槽酸濃的控制,由一吸塔循環(huán)泵出口經(jīng)過一吸酸冷卻器降溫后管道上串至干燥塔循環(huán)泵槽;一吸塔酸通過一吸塔循環(huán)泵槽液位的控制,由一吸酸冷卻器出口的管道上串至二吸塔循環(huán)泵槽;成品酸通過二吸塔循環(huán)泵槽液位的控制,由二吸酸冷卻器出口的管道上串至成品酸中間槽,加水調(diào)節(jié)濃度后再由成品酸輸送泵送入成品酸冷卻器冷卻后,送往酸庫[1]。串酸流程見圖1。
該公司二期項目通過技改將礦產(chǎn)粗銅的產(chǎn)能由100 kt/a提高到300 kt/a,相應(yīng)配套增加1套產(chǎn)能為800 kt/a的硫酸裝置。配套增加的硫酸干吸系統(tǒng)的串酸方式為:干燥酸通過干燥塔循環(huán)泵槽液位的控制,由干燥塔循環(huán)泵出口到干燥酸冷卻器前的管道上串至一吸塔入口酸管道上;一吸酸通過一吸塔循環(huán)泵槽和二吸塔循環(huán)泵槽之間的連通管道自流至二吸塔循環(huán)泵槽;二吸酸通過干燥酸濃度的控制,由二吸酸冷卻器出口的管道上串至干燥塔循環(huán)泵槽。
圖1 浙江某銅業(yè)公司一期硫酸裝置干吸工序串酸流程
成品酸由二吸塔塔底分流進(jìn)入成品酸中間槽,加水調(diào)節(jié)濃度后,再由成品酸輸送泵送入成品酸冷卻器冷卻后,送往酸庫。
串酸流程見圖2。
圖2 浙江某銅業(yè)公司二期硫酸裝置干吸工序串酸流程
從上述一、二期硫酸干吸串酸流程可以看出:
1) 為了維持干燥塔循環(huán)泵槽液位平衡,干燥酸從干燥塔循環(huán)泵出口串至一吸循環(huán)系統(tǒng),不同的是一期干燥發(fā)串至一吸塔循環(huán)泵槽,二期干燥發(fā)串至一吸酸冷卻器后上酸管道;一期干燥發(fā)直接串至一吸塔循環(huán)泵槽的做法會導(dǎo)致干燥系統(tǒng)中少量溶解在硫酸中的SO2隨硫酸一并串至一吸塔循環(huán)泵槽,并進(jìn)一步串至二吸系統(tǒng),使得二吸塔出口SO2含量過高;二期采取干燥發(fā)串至一吸塔酸冷卻器后上塔酸管道內(nèi),進(jìn)入一吸塔解吸后進(jìn)入后面的轉(zhuǎn)化流程,此串酸方式可以很好的避免二吸塔出口SO2含量過高問題。當(dāng)然,一期只要和二期一樣把干燥發(fā)串酸引入一吸酸冷卻器后上酸管道上就可以很好的解決二吸塔出口SO2含量過高的問題。
2) 一、二期硫酸產(chǎn)能分別為400 kt/a和800 kt/a,為了維持干燥酸濃和一吸塔循環(huán)泵槽的液位,一期采取了由一吸酸冷卻器后串酸至干燥塔循環(huán)泵槽和二吸塔循環(huán)泵槽的做法;二期采取的是由二吸酸冷卻器后串至干燥塔循環(huán)泵槽和一、二吸塔循環(huán)泵槽連通的做法。若二期采用一期相同的串酸方式,則一吸塔循環(huán)泵和一吸酸冷卻器將增大35%;而采取目前的串酸方式可以很好的避免設(shè)備規(guī)格過大,使得設(shè)備大小更均衡,減小了由于設(shè)備過大帶來的風(fēng)險,同時由于一部分串酸改為利用循環(huán)槽之間的液位差來達(dá)到串酸的目的,省去了增大泵的流量來提供動力串酸,從而降低了運行費用。
3) 一期成品酸通過二吸塔循環(huán)泵槽液位的控制由二吸酸冷卻器出口的管道上串至成品酸槽;而二期成品酸由二吸塔塔底分流進(jìn)入成品酸中間槽,實際上是一吸塔循環(huán)泵槽、二吸塔循環(huán)泵槽、成品酸槽三槽連通,減小了單獨一個槽溢槽的風(fēng)險。
4) 一、二期串酸相比,二期比一期少了2套泵后串酸,即少了由一吸塔酸冷卻器出口管道串至二吸塔循環(huán)泵槽的串酸和由二吸酸冷卻器出口管道串至成品酸槽的串酸,減少2個閥門組,節(jié)省了投資,同時減少了故障點。
5) 一期的串酸方式中 ,二吸系統(tǒng)酸無法串至干燥系統(tǒng),若進(jìn)硫酸系統(tǒng)SO2濃度降低至某特定值或者凈化出口煙氣溫度升高,將無法保持干吸系統(tǒng)水平衡;換句話說,一期的串酸方式允許的煙氣中SO2濃度或者凈化出口煙氣溫度波動范圍較二期串酸方式窄。
6) 若串酸管道發(fā)生泄漏,一期可以關(guān)閉前端閥門進(jìn)行帶壓管段更換,泄露嚴(yán)重時可短時停車處理,而二期要更換串酸管道(循環(huán)槽之間的連通管道)的話需要較長時間停車處理。若吸收塔底部回酸管道泄漏,二期泄漏量較大,處理壓力較一期大。故二期在一吸塔循環(huán)泵槽、二吸塔循環(huán)泵槽連通管道和二吸塔循環(huán)泵槽、成品酸槽連通管道上設(shè)置了事故截斷閥門,以化解由于吸收塔底部回酸管道泄漏使二期處理壓力大的問題。
通過浙江某銅業(yè)公司一二期硫酸干吸串酸流程的分析比較,可以得出二期串酸流程較一期串酸流程更優(yōu)越,尤其是規(guī)模較大的煙氣制酸系統(tǒng),在解決二吸塔出口SO2含量過高、減小設(shè)備規(guī)格、降低運行費用、減小酸液溢槽風(fēng)險、節(jié)省投資、適應(yīng)進(jìn)硫酸系統(tǒng)SO2濃度和凈化出口煙氣溫度波動等方面更有優(yōu)越性。而一期的串酸方式在解決串酸管道發(fā)生泄漏時更佳。結(jié)合一、二期特點,只要在二期的基礎(chǔ)上多設(shè)置2個閥門就可以避開二期串酸管道泄漏時處理壓力大的問題,即在一吸塔循環(huán)泵槽、二吸塔循環(huán)泵槽聯(lián)通管道兩端各加設(shè)1個閥門,在二吸塔循環(huán)泵槽、成品酸槽聯(lián)通管道兩端各加設(shè)1個閥門,當(dāng)連通管道泄漏時,關(guān)閉兩端閥門進(jìn)行管道的更換,將極大地減小串酸管道泄漏帶來的處理壓力。
[1] 占壽罡,宋強(qiáng).和鼎銅業(yè)在500 kt/a煙氣制酸及脫硫裝置設(shè)計與生產(chǎn)實踐[J].硫酸工業(yè),2015(2):17-21.
[2] 朱智穎.硫酸干吸工序串酸自控方案的可行性分析與優(yōu)化[J].硫磷設(shè)計與粉體工程,2009(1):24-29.
[3] 張晉.干吸生產(chǎn)自動串酸控制的解決方案[J].硫酸工業(yè),2011(6):48-52.