云愛民
(重慶一三六測試中心,重慶 400037)
煤層氣是指在成煤的過程中腐殖型有機(jī)物通過生物化學(xué)熱解作用產(chǎn)生的,一部分逸散,一部分以吸附、溶解或游離狀態(tài)賦存于煤層及局部石灰?guī)r裂隙、溶洞的自儲式天然氣體,其主要成分是甲烷,也稱瓦斯。
在煤礦進(jìn)行開采過程中,瓦斯也隨之以不同形式從煤層中大量涌出,它能降低空氣中氧的含量,引起人員窒息;遇到高溫火焰能夠燃燒和爆炸,發(fā)生瓦斯爆炸或煤與瓦斯突出事故。另外,煤層氣熱值很高,燃燒后很潔凈;也可以進(jìn)一步轉(zhuǎn)化成甲醚等高附加值的化工產(chǎn)品,是寶貴的能源,開發(fā)利用具有一舉多得的功效。目前世界各許多國家已大規(guī)模地開采利用煤層氣,我國也相繼出臺了各種政策,引導(dǎo)和鼓勵煤層氣資源的開發(fā)利用。
煤層氣試井是煤層氣田勘探開發(fā)過程中,認(rèn)識儲層特性并確定儲層參數(shù)的不可缺少的重要手段。通過試井測試,可以獲得包括滲透率、儲存壓力、破裂壓力和閉合壓力在內(nèi)的各種煤層的特征參數(shù)描述。測試成果可以提供分析煤層氣井之間的聯(lián)通情況,進(jìn)行煤層措施效果的評價,確定煤層分布的非均質(zhì)性、區(qū)域壓降效果、以及不同開發(fā)階段煤層的流體分布狀況等,為煤層氣氣藏數(shù)值模擬、開發(fā)方案編制和調(diào)整提供第一手重要數(shù)據(jù)。結(jié)合其它資料,可以估算測試層和測試井的許多特性參數(shù),包括完井效率、井底污染、增產(chǎn)措施的效果、地層參數(shù)、地層壓力、邊界情況、井間連通情況等。
在現(xiàn)場測試過程中,由于設(shè)備、鉆孔等原因,可能會出現(xiàn)很多異常情況,下面就測試過程中遇到的幾個典型案例進(jìn)行分析。
正常測試時,壓力加至0.5MPa,觀察到注入量較大,幾分鐘后,鉆孔環(huán)空返液。當(dāng)時分析可能是油管或封隔器發(fā)生滲漏,封隔器坐封力不夠造成的。請示現(xiàn)場監(jiān)理后,決定重新對油管和封隔器進(jìn)行試壓,以檢查其密封性。提出壓力計,下入關(guān)井試壓工具后開始試壓,壓力10MPa,觀察20min,壓力不降,說明油管和封隔器不滲漏。壓力計重新下井注入,環(huán)空依然返液。決定解封封隔器,上提油管。
封隔器提出地面后,拆開檢查未發(fā)現(xiàn)明顯損傷,組裝后地面試壓正常,確認(rèn)非測試工具原因。通過巖心觀測,發(fā)現(xiàn)煤層頂板巖石裂隙垂直發(fā)育,導(dǎo)致封隔器上下貫通,環(huán)空返液是由鉆孔本身的地質(zhì)因素造成的。通過與甲方、現(xiàn)場監(jiān)理的溝通,認(rèn)為本煤層的測試已不能獲取有效的煤儲層參數(shù),故取消此煤層的現(xiàn)場試井作業(yè)。
設(shè)備下到預(yù)定位置后,按規(guī)范設(shè)計要求完成了現(xiàn)場測試,但回放數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常;封隔器膠筒、芯軸、凡爾、密封圈等均有不同程度的損壞。
通過對測井資料、現(xiàn)場巖心仔細(xì)分析,發(fā)現(xiàn)煤層頂板坐封有一小段位置,由于鉆探原因,造成相對于其他井段井壁不規(guī)則、井斜,導(dǎo)致封隔器未完全實現(xiàn)坐封,在恢復(fù)階段孔內(nèi)井液壓力部分疊加,曲線異常。
明確故障原因后,試井隊換封隔器重新選擇位置坐封,測試效果良好,取得的壓力數(shù)據(jù)完整可靠。
為了保證測試的準(zhǔn)確性,減小測試誤差,盡量靠近煤層,封隔器在頂板的泥巖位置坐封。正常注入時發(fā)現(xiàn)管柱上移,坐封壓力加大后依然如此。上提油管對井下工具串進(jìn)行檢查并試壓后,排除了井下工具串的問題。
通過查看巖心,發(fā)現(xiàn)坐封段的泥巖非常完整;測井資料顯示井徑十分規(guī)則。再加上泥漿形成的泥皮起到潤滑作用,封隔器坐封力相對較小。一旦加大注入壓力,封隔器就象活塞一樣向上移動,無法實現(xiàn)坐封。
經(jīng)請示,甲方同意在煤層頂板砂巖段坐封,坐封位置雖距煤層稍遠(yuǎn),但煤層頂、底板巖層均為不滲透地層,對測試結(jié)果基本無影響。再次測試未發(fā)現(xiàn)異常情況,證實判斷正確。
在進(jìn)行原地應(yīng)力測試時,發(fā)現(xiàn)進(jìn)水量非常大,卻遠(yuǎn)低于注入時的壓力。為了找出原因,下放關(guān)井工具重新坐封試壓觀察,發(fā)現(xiàn)壓力穩(wěn)定不變,確認(rèn)封隔器膠筒完好;隨后大排量往管柱注入,井筒并未返液,證明封隔器坐封良好,排除了工具損壞的情況。
觀察煤層頂板均為破碎的粗砂巖,煤屑充填且松散。由于注入時壓力較低,在泥槳的封閉下,進(jìn)水量較??;原地應(yīng)力測試前開井瞬間,上下壓差將長時間浸泡的泥槳沖開,失去泥皮保護(hù)的含有微裂隙的地層形成導(dǎo)水通道,致使進(jìn)水量增大,壓力上不去。
甲方了解情況后,要求繼續(xù)按規(guī)范要求完成原地應(yīng)力測試工序。最終測試結(jié)束解封,上提力高達(dá)400kN,證明封隔器密封性能非常好。
試井設(shè)備組裝、連接好后正常下井,離目的層位約50多米遇阻下不到底。提出設(shè)備重新下鉆掃孔到底,開泵循環(huán),井口泥漿帶出大量大小不一的煤屑,證實是煤層垮塌導(dǎo)致起下鉆遇卡、遇阻。
煤層垮塌原因分析:現(xiàn)場巖心破碎、鉆機(jī)所用泥漿性能不適應(yīng)保護(hù)井壁需要;施工工具方鉆桿有彎曲,在深井鉆進(jìn)中外甩力大,擴(kuò)大了井徑,已嚴(yán)重超過封隔器坐封范圍。
這種情況下,繼續(xù)測試風(fēng)險極大,只能根據(jù)測井結(jié)果確定是否可以進(jìn)行最低限度的煤層測試,否則換孔作業(yè)。
在現(xiàn)場測試中,對于可能出現(xiàn)的各種意想不到的問題,如果處理不當(dāng),輕則測試失敗,重則設(shè)備損壞,甚至發(fā)生工程事故。所以準(zhǔn)確的判斷和及時的處理顯得非常重要。通過不斷的分析總結(jié),積累經(jīng)驗,找到相應(yīng)的解決措施,能最大限度地減少測試風(fēng)險。