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        某330MW汽輪機(jī)汽缸膨脹不暢分析及處理

        2018-01-29 06:38:45張俊東
        中國(guó)設(shè)備工程 2018年5期
        關(guān)鍵詞:汽缸軸承座法蘭

        張俊東

        (山東魏橋鋁電有限公司,山東 濱州 256200)

        汽輪機(jī)的脹差值直接反映轉(zhuǎn)子與汽缸的相對(duì)軸向位置變化及內(nèi)部動(dòng)靜間隙的變化,超限會(huì)引起高、低壓軸封、隔板軸封齒或葉片與隔板動(dòng)靜摩擦,發(fā)生大軸彎曲等事故。為了滿足汽缸在幾個(gè)方向上的膨脹要求,應(yīng)采用合理的滑銷系統(tǒng)布置,以保證汽輪機(jī)與發(fā)電機(jī)的轉(zhuǎn)子和定子部分與軸承座中心一致,使汽缸在加熱和冷卻時(shí)不發(fā)生大的應(yīng)力和變形。下面對(duì)某330MW機(jī)組由于滑銷系統(tǒng)卡澀引起汽缸膨脹不暢問題進(jìn)行分析處理。

        1 設(shè)備狀況

        汽機(jī)型式 C330/N350-17.75/0.981/540/540 亞臨界、單軸、雙缸、雙排汽、中間再熱可調(diào)抽汽凝汽式機(jī)組,其中高中壓缸通流部分采用反向布置,以減少軸向推力。高壓缸為雙層結(jié)構(gòu),設(shè)置有夾層加熱裝置,對(duì)汽缸和法蘭螺栓進(jìn)行加熱和冷卻。高壓內(nèi)缸的死點(diǎn)在高壓缸進(jìn)汽側(cè),其軸向膨脹方向與汽流方向一致。汽缸與軸承座之間設(shè)有立銷,每個(gè)軸承座下有2只縱銷,高中壓缸通過4對(duì)貓爪搭在軸承座上,并且由4對(duì)貓爪橫銷來保持前2個(gè)軸承座與高中壓缸的軸向距離。汽輪機(jī)靜子通過橫鍵相對(duì)于基礎(chǔ)絕對(duì)死點(diǎn)設(shè)置兩個(gè)絕對(duì)死點(diǎn),1個(gè)在中壓軸承箱基架上#2軸承中心線前250mm處,另一個(gè)在低壓缸前段低壓進(jìn)汽中心線前2445mm處。機(jī)組啟動(dòng)時(shí),高中壓缸、前軸承箱向前膨脹,低壓缸向后膨脹。為了減小軸承箱滑動(dòng)時(shí)的摩擦阻力而使低壓缸順利膨脹,在前箱底部裝有自潤(rùn)滑塊。轉(zhuǎn)子相對(duì)于靜子的相對(duì)死點(diǎn)在中低壓缸軸承箱內(nèi)的推力軸承處,機(jī)組啟動(dòng)時(shí),轉(zhuǎn)子有此處向前后膨脹。

        2 中壓缸啟動(dòng)過程現(xiàn)象

        中壓缸啟動(dòng)軸振與瓦振共振及處理:在500r/min暖機(jī)時(shí),汽輪機(jī)各軸振、瓦振均正常,但在升速至1100r/min暖機(jī)時(shí),發(fā)現(xiàn)3Y:130μm,5Y:104μm,初步判斷可能為頂軸油泵運(yùn)行對(duì)油膜形成干擾,造成軸振增大。于是升速至1200r/min暖機(jī),并在投入頂軸油泵聯(lián)鎖的情況下,停運(yùn)頂軸油泵,觀察各軸振均呈下降趨勢(shì),最終3Y:121μm,5Y:68μm,并仍在緩慢下降中。暖機(jī)1.5小時(shí)后,缸脹分別由2.54/3.35mm降至2.49/3.35mm,高中壓缸溫分別上升至171/196℃,由于缸脹不增反降,于是升速至2300r/min進(jìn)行暖機(jī),此轉(zhuǎn)速下各軸振均較小,最高3Y:85μm。暖機(jī)1小時(shí)后,以100r/min的升速率定速3000r/min,但在升至2824r/min時(shí),#3瓦振升高至47μm,同時(shí)1X、1Y 開始快速上升。于是降至2500r/min進(jìn)行暖機(jī),降速過程中1X由26μm升至100um、1Y由42μm升至180μm。此時(shí),缸脹只有 2.50/3.36mm,在核對(duì)缸脹指示正常的情況下,決定實(shí)施人工干預(yù),對(duì)前箱吊耳、滑銷系統(tǒng)的角銷等處進(jìn)行敲打。缸脹極其緩慢的開始間斷性的膨脹,1X、1Y開始顯著下降,于是每次增加轉(zhuǎn)速50r暖機(jī),待缸脹脹出一點(diǎn)后,1X、1Y下降至穩(wěn)定數(shù)值后,再次增加轉(zhuǎn)速50r暖機(jī),如此反復(fù)進(jìn)行,直到提升轉(zhuǎn)速至2850r/min后,出現(xiàn)多次升速不成功的問題。后經(jīng)分析發(fā)現(xiàn):1X、1Y振動(dòng)變化趨勢(shì)與#3瓦瓦振截然相反,每次升速時(shí),#3瓦瓦振快速下降后,1X、1Y軸振都會(huì)快速升高,就地檢查發(fā)現(xiàn),盤車電機(jī)手輪處振動(dòng)較大,緩慢旋轉(zhuǎn)手輪1/4圈時(shí),手輪振動(dòng)急劇增大,同時(shí)1X、1Y軸振急劇增大,#3瓦瓦振快速下降。于是,將手輪恢復(fù)原位置,振動(dòng)恢復(fù)正常。延長(zhǎng)暖機(jī)后,將升速率改為50r/min,每次增加轉(zhuǎn)速10r,待#3瓦瓦振、1X、1Y軸振平穩(wěn)后,重新增加轉(zhuǎn)速,直至定速3000r/min,定速后進(jìn)行了長(zhǎng)達(dá)15h的暖機(jī)。

        3 合缸啟動(dòng)過程運(yùn)行優(yōu)化及現(xiàn)場(chǎng)處理

        經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間中壓缸啟動(dòng)暖機(jī)后,高中壓缸溫度分別升至303/275℃,缸脹卻穩(wěn)定在3.07/3.42mm。此時(shí),有兩個(gè)選擇,要么鍋爐點(diǎn)火后切換冷再汽源然后切缸,要么中壓缸打閘后,進(jìn)行高中壓缸合缸啟動(dòng)。經(jīng)過對(duì)比,為了增加高壓內(nèi)缸向外缸和法蘭的傳熱量,同時(shí)保證機(jī)組不發(fā)生超速、進(jìn)水等異常,最終決定進(jìn)行高中壓缸聯(lián)合啟動(dòng)。

        3.1 運(yùn)行調(diào)整

        高中壓缸聯(lián)合啟動(dòng)時(shí),除保證蒸汽過熱度外,還比缸溫高100℃,以防止在500r/min暖機(jī)時(shí)發(fā)生缸溫下降過多的異常情況。但在沖轉(zhuǎn)過程中,轉(zhuǎn)速升至956r/min時(shí),3Y軸振由81μm升至136μm,5Y軸振由18μm升至107um且上升較快,為保證安全,將轉(zhuǎn)速降至600r/min進(jìn)行暖機(jī),將高壓缸夾層加熱聯(lián)箱壓力提至3.5~4MPa之間(聯(lián)箱安全門動(dòng)作壓力4.7MPa),并派專人進(jìn)行高壓缸夾層加熱聯(lián)箱壓力調(diào)整,維持穩(wěn)定。

        3.2 現(xiàn)場(chǎng)處理

        汽缸膨脹經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間暖機(jī)后無上升趨勢(shì),聯(lián)系檢修人員對(duì)前箱吊耳、滑銷系統(tǒng)的角銷等處的敲打。高壓缸缸脹受檢修人員的敲打影響較為明顯,基本每次敲打,缸脹都可以脹出 0.1~0.2mm, 3Y、5Y 軸振隨之下降至 122μm、93μm,在缸脹至 3.45/3.77mm 時(shí),以100r/min的升速率直接升至1200r/min停頂軸油泵,此時(shí),3Y:142μm保持穩(wěn)定,其余軸振瓦振均穩(wěn)定。于是以400r/min的升速率過臨界,除在臨界轉(zhuǎn)速下#3瓦瓦振81um外,其余軸振瓦振均在報(bào)警數(shù)值以下。在2300r/min暖機(jī)結(jié)束后,在2500r/min、2800r/min均做短暫停留,在查看無異常后,以50r/min的升速率升至3000r/min。最終在缸溫340℃、高壓缸法蘭溫度294℃、缸脹4.24mm時(shí),實(shí)現(xiàn)前箱的順利膨脹(膨脹量較其它機(jī)組仍然偏小)。

        4 汽缸膨脹不暢原因分析及處理

        4.1 膨脹不暢原因分析

        本機(jī)組前軸承箱在高中壓缸的推力作用下,在臺(tái)板上前后滑動(dòng)。軸承座底部采用潤(rùn)滑塊進(jìn)行潤(rùn)滑,軸承做因銹蝕或灰塵等原因造成滑銷系統(tǒng)均存在一定程度上的卡澀現(xiàn)象,導(dǎo)致汽缸膨脹和收縮受阻,具體有兩方面原因。

        (1)本機(jī)軸封系統(tǒng)采用自密封形式,高壓缸前汽封間隙過大,軸封漏汽大,造成軸承座處的工作環(huán)境惡劣,溫度高,軸承座與臺(tái)板滑動(dòng)面常有積水。縱銷與軸承滑動(dòng)面特別容易銹蝕,發(fā)生卡澀?,F(xiàn)場(chǎng)雖加風(fēng)機(jī)吹掃,但無法從根本上解決軸封漏汽積水對(duì)滑銷系統(tǒng)的影響。

        (2)滑動(dòng)面潤(rùn)滑裝置需要在運(yùn)行中定期加高溫潤(rùn)滑脂,高溫潤(rùn)滑脂在運(yùn)行一段時(shí)間后干結(jié)引起油槽堵塞,加之運(yùn)行中一些灰塵進(jìn)入了油槽,最終導(dǎo)致了汽缸膨脹和收縮受阻。

        4.2 處理措施

        (1)機(jī)組啟動(dòng)前,查看了以往啟動(dòng)時(shí)的振動(dòng)數(shù)據(jù),掌握振動(dòng)大的區(qū)域,合理調(diào)整了暖機(jī)轉(zhuǎn)速。

        (2)根據(jù)機(jī)組特點(diǎn),在脹差不超標(biāo)的情況下,盡可能的提高法蘭溫度,增大汽缸法蘭的膨脹量;同時(shí),在中壓缸啟動(dòng)時(shí),合理使用夾層加熱裝置進(jìn)行倒暖,可以增大高壓缸夾層的蒸汽流通量,提高對(duì)流換熱量,盡快提高汽缸法蘭溫度,后續(xù)根據(jù)汽缸法蘭溫度上升情況,逐步調(diào)整夾層加熱裝置進(jìn)汽門開度,在定速后,即使缸溫穩(wěn)定,也應(yīng)維持運(yùn)行一段時(shí)間,依靠?jī)?nèi)缸對(duì)外缸的輻射傳熱進(jìn)行升溫膨脹;在高中壓缸聯(lián)合啟動(dòng)時(shí),應(yīng)盡可能早的投入夾層加熱裝置,并盡量增大進(jìn)汽量,增大蒸汽與汽缸法蘭的對(duì)流換熱量,進(jìn)一步提高汽缸法蘭溫度,在法蘭溫度及缸溫接近夾層進(jìn)汽溫度且法蘭溫度上升速度變慢的情況下,方可考慮解列高壓缸夾層加熱。

        (3)因盤車處存在共振現(xiàn)象,導(dǎo)致軸振與瓦振相互影響,應(yīng)設(shè)法避開共振轉(zhuǎn)速區(qū)域,若共振轉(zhuǎn)速接近3000r/min時(shí),應(yīng)設(shè)法增加汽缸膨脹量,延長(zhǎng)暖機(jī)時(shí)間,并采取小幅度提升轉(zhuǎn)速的方法進(jìn)行提升轉(zhuǎn)速,防止出現(xiàn)大幅提升轉(zhuǎn)速后,對(duì)軸系擾動(dòng)較大的情況發(fā)生。

        (4)關(guān)于人工干預(yù)措施方面。原則上盡量不使用人工敲打前箱吊耳、滑銷系統(tǒng)的角銷等處的方法,汽輪機(jī)屬于精密設(shè)備,人工敲打的時(shí)候,有一定的破壞性,有時(shí)敲打力度過大,可能造成飛環(huán)動(dòng)作。本次在機(jī)組啟動(dòng)過程中,由于前箱膨脹存在卡澀情況,在長(zhǎng)時(shí)間暖機(jī)效果不明顯的情況下,被迫使用人工敲打的方法,正常情況下,還是應(yīng)該利用檢修機(jī)會(huì),加強(qiáng)設(shè)備治理。

        (5)在汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子發(fā)生軸系彈性彎曲,需要進(jìn)行盤車直軸或者長(zhǎng)時(shí)間的暖機(jī)直軸,不宜強(qiáng)行升速,每次升速前,應(yīng)在保證各軸振、瓦振均平穩(wěn)的情況下,方可繼續(xù)升速,且升速率不應(yīng)超過設(shè)備說明書中要求的升速率,在升速中發(fā)現(xiàn)軸振、瓦振異常升高時(shí),應(yīng)及時(shí)避開在軸振大的轉(zhuǎn)速區(qū)停留。

        5 結(jié)語(yǔ)

        機(jī)組并網(wǎng)帶入額定負(fù)荷后,汽缸膨脹值最大為8.98/9.31mm,與其他運(yùn)行機(jī)組相對(duì)比仍偏差較多,正常運(yùn)行機(jī)組汽缸膨脹值一般在20mm以上,說明本機(jī)組雖經(jīng)過調(diào)整和處理并未使缸脹完全脹出。后經(jīng)調(diào)停后,對(duì)汽輪機(jī)前箱進(jìn)行抽檢發(fā)現(xiàn),前箱臺(tái)板銹蝕非常嚴(yán)重,經(jīng)過除銹及對(duì)前汽封間隙重新調(diào)整后,汽輪機(jī)再次啟動(dòng)后,缸脹達(dá)到了22mm,各軸承振動(dòng)均在設(shè)計(jì)范圍以內(nèi)。汽輪機(jī)組的開機(jī)是一項(xiàng)非常嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牟僮鳎蟀凑赵O(shè)備說明書、運(yùn)行規(guī)程、二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求的相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行,切莫抱著僥幸的心理盲目操作,同時(shí)必須加強(qiáng)設(shè)備保養(yǎng)、治理力度,確保機(jī)組的正常啟停、安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

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