陳忠偉,唐鵬程
(中國(guó)水利水電第三工程局有限公司制造安裝分局,陜西 西安 710032)
某水電站采用壩后式廠房,引水管道為單機(jī)單管,廠內(nèi)安裝2臺(tái)20 MW的水力發(fā)電機(jī)組,機(jī)組型式為典型的三導(dǎo)懸式機(jī)組,額定轉(zhuǎn)速273 r/min。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行,2號(hào)機(jī)組的振擺均超過(guò)規(guī)范允許范圍,應(yīng)業(yè)主邀請(qǐng)對(duì)2號(hào)機(jī)組進(jìn)行處理。
2號(hào)機(jī)組運(yùn)行時(shí)在發(fā)電機(jī)外罩處測(cè)得上機(jī)架水平振動(dòng)0.25mm;同時(shí)測(cè)量上導(dǎo)處擺度0.10~0.12mm;水導(dǎo)處擺度0.18~0.20 mm,機(jī)組運(yùn)行時(shí)噪聲較大。對(duì)2號(hào)機(jī)組進(jìn)行過(guò)速試驗(yàn),在發(fā)電機(jī)外罩處測(cè)量上機(jī)架水平振動(dòng)0.35 mm,上導(dǎo)處擺度0.18 mm,水導(dǎo)處擺度0.28 mm。按照國(guó)標(biāo)GB8564的規(guī)定,立式機(jī)組帶導(dǎo)軸承支架的水平振動(dòng)允許值(雙幅值)為:當(dāng)機(jī)組額定轉(zhuǎn)速250≤n<375 r/min時(shí),各部位水平振動(dòng)允許值為0.07 mm。顯然,2號(hào)機(jī)組運(yùn)行時(shí)的水平振動(dòng)已超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)要求。
查閱并分析2號(hào)機(jī)組安裝、運(yùn)行記錄后,初步認(rèn)定是機(jī)組軸線不正導(dǎo)致的振動(dòng)、擺度過(guò)大。為查明原因?qū)?號(hào)機(jī)組進(jìn)行了各項(xiàng)試驗(yàn),如空載試驗(yàn)、轉(zhuǎn)子的動(dòng)平衡試驗(yàn)、過(guò)速試驗(yàn)、不同水力工況的運(yùn)行試驗(yàn)、定子繞組及磁極接線檢查等測(cè)試。根據(jù)測(cè)量數(shù)據(jù)對(duì)轉(zhuǎn)子進(jìn)行配重試驗(yàn),經(jīng)處理后機(jī)組的振動(dòng)稍有減輕,在額定轉(zhuǎn)速時(shí),上機(jī)架水平振動(dòng)降至0.20~0.22 mm,但仍不滿足規(guī)范要求。為消除振動(dòng)過(guò)大而危害機(jī)組安全運(yùn)行的隱患,逐項(xiàng)排除了其它各處可能引起機(jī)組振動(dòng)的因素后,認(rèn)定機(jī)組軸線不正是造成機(jī)組振動(dòng)過(guò)大的主要原因。
軸線測(cè)量是通過(guò)對(duì)機(jī)組的轉(zhuǎn)動(dòng)部分進(jìn)行機(jī)械或電氣盤車找擺度的方法進(jìn)行。為避免數(shù)據(jù)混亂和保證盤車的準(zhǔn)確、可靠性,特作以下技術(shù)要求:
(1)以帶磁極引線的支臂中心線對(duì)應(yīng)大軸處為1號(hào)點(diǎn),逆時(shí)針在大軸上等分編號(hào)1~8點(diǎn)(大軸直徑900 mm,每?jī)牲c(diǎn)間弧長(zhǎng)353 mm),各測(cè)點(diǎn)上下對(duì)應(yīng),并處在同一垂直平面上。
(2)上、下、水導(dǎo)軸承的軸頸處設(shè)百分表(上導(dǎo)與下導(dǎo)測(cè)點(diǎn)距離L1為3.5 m,下導(dǎo)與水導(dǎo)測(cè)點(diǎn)距離L2為4.7 m),+X,+Y方向各一塊,同一方位的百分表應(yīng)同一垂直平面上,表頭指向軸心。
(3)盤車前晃軸檢查,大軸必須處于自由狀態(tài)讀數(shù)才有效。如發(fā)現(xiàn)有阻,應(yīng)找出方位,并調(diào)整轉(zhuǎn)動(dòng)部分中心消除干擾。
(4)記錄盤車時(shí)的起始和每次停留位置,以便畫擺度曲線時(shí)修正。
(5)盤車后的擺度曲線應(yīng)近似正弦曲線,否則應(yīng)找出原因重新盤車。
準(zhǔn)備工作完成后進(jìn)行軸系中心調(diào)整,機(jī)組的迷宮間隙均值0.90 mm,因此機(jī)組中心調(diào)整以迷宮間隙為準(zhǔn)。連續(xù)進(jìn)行三次盤車,均發(fā)生盤車不到半圈時(shí)大軸出現(xiàn)“抖動(dòng)”。抖動(dòng)每次出現(xiàn)在大軸的3號(hào)點(diǎn)盤到第一象限約45°左右,說(shuō)明最大擺度點(diǎn)在3號(hào)點(diǎn)附近,重新調(diào)整轉(zhuǎn)動(dòng)部分中心,將對(duì)應(yīng)3號(hào)點(diǎn)處的迷宮間隙調(diào)整為0.70 mm,對(duì)面7號(hào)點(diǎn)處調(diào)整為1.10 mm,垂直方向1號(hào)和5號(hào)處調(diào)整均為0.9 mm,重新盤車數(shù)據(jù)如表1(取y軸測(cè)點(diǎn))、擺度特性曲線如圖1。
圖1 重新盤車后的擺度特性曲線
由圖1中的擺度特性曲線可看出:
1)下導(dǎo)處最大全擺度φbmax=0.55 mm,波峰位于軸號(hào)3偏向軸號(hào)4方向13.5°,波谷位于軸號(hào)7偏向軸號(hào)8方向13.5°,兩者相差180°。
2)水導(dǎo)處最大全擺度φcmax=1.12 mm,波峰位于軸號(hào)3偏向軸號(hào)4方向33.75°,波谷位于軸號(hào)7偏向軸號(hào)8方向33.75°,兩者相差180°。
3)由下導(dǎo)、水導(dǎo)的全擺度方位可見(jiàn),下導(dǎo)與水導(dǎo)連接法蘭處有折線,但基本在同一直線上,主要折線發(fā)生在推力頭處。
4)分析測(cè)量數(shù)據(jù)得知,上導(dǎo)處的擺度基本無(wú)變化,故計(jì)算中可忽略。依據(jù)上導(dǎo)及水導(dǎo)的擺度特性曲線,用全擺度作為凈擺度進(jìn)行計(jì)算。
下導(dǎo)處的相對(duì)擺度:φba/L1=0.56/3.5=0.16 mm/m大于規(guī)范要求的0.03 mm/m。
水導(dǎo)處的相對(duì)擺度:φca/L2=1.12/(3.5+4.7)=0.137 mm/m大于規(guī)范要求的0.05 mm/m。
根據(jù)軸線測(cè)量結(jié)果,水輪機(jī)大軸和發(fā)電機(jī)大軸連接法蘭處也存在折線,但基本在同一直線上,主要折線點(diǎn)在推力頭處。因此,主要考慮發(fā)電機(jī)軸線的處理,因2號(hào)機(jī)組無(wú)鏡板絕緣墊,故采用加墊處理,軸線傾斜與推力頭調(diào)整之關(guān)系如圖2。加墊最大厚度δ的計(jì)算(按下導(dǎo)處的最大擺度計(jì)算):
經(jīng)計(jì)算應(yīng)在鏡板背面與軸號(hào)7偏8方向13.5°對(duì)應(yīng)位置加0.10 mm厚的紫銅皮(如圖3)。加墊完成后,重新盤車測(cè)得結(jié)果變化不大,繼續(xù)按圖3所示加墊至δ1=0.20 mm,所測(cè)數(shù)據(jù)如表2。
圖3 推力頭下平面與鏡板上平面加墊處理圖
表2 加墊處理后擺度記錄 單位:0.01mm
由圖4中的擺度特性曲線可看出:
(1)下導(dǎo)處最大全擺度φbmax=0.39 mm,波峰位于軸號(hào)3偏向軸號(hào)2方向11.25°,波谷位于軸號(hào)7偏向軸號(hào)6方向11.25°,兩者相差180°
(2)水導(dǎo)處最大全擺度φbmax=0.71 mm,波峰位于軸號(hào)3偏向軸號(hào)4方向31.5°,波谷位于軸號(hào)7偏向軸號(hào)8方向31.5°,兩者相差180°。
下導(dǎo)處的相對(duì)擺度:φba/L1=0.39/3.5=0.11mm/m大于規(guī)范要求的0.03mm/m。
水導(dǎo)處的相對(duì)擺度:φca/L2=0.71/(3.5+4.7)=0.087 mm/m大于規(guī)范要求的0.05 mm/m。
經(jīng)過(guò)多次加墊,機(jī)組軸線還是超過(guò)規(guī)范要求,而水導(dǎo)與下導(dǎo)軸線的方向一致,那么軸線不正的原因可能出在了其它地方,經(jīng)過(guò)分析,認(rèn)為造成的原因可能出在推力頭與主軸的配合上面了。本套機(jī)組的推力頭與大軸間設(shè)計(jì)為過(guò)渡配合,其配合間隙為0.05 mm,加墊造成一斜度,大軸應(yīng)隨動(dòng)以減少或完全校正大軸的不垂直度。而實(shí)際情況是大軸動(dòng)的很少或者末動(dòng),原因可能是推力頭與大軸配合間隙過(guò)大,而且卡環(huán)配合工作面也有較大間隙,使得推力頭動(dòng)作抵消了加墊厚度造成的斜度。
檢查卡環(huán)工作配合面確有間隙。打開(kāi)卡環(huán)檢查,推力頭頂部與大軸軸肩不平齊,相差最大處正好與盤車找出的最大擺度方位基本吻合。綜合分析軸線失控的原因,初安裝時(shí),推力頭與大軸間未完全松動(dòng),處于“膠合”狀態(tài),軸線彎曲不很嚴(yán)重。而運(yùn)行一段時(shí)間后,在強(qiáng)大的軸向水推力和擺度造成的轉(zhuǎn)動(dòng)部分圓周慣性力的作用下,推力頭開(kāi)始松動(dòng),造成軸線嚴(yán)重彎曲而失控,從而使推力頭承受力中心偏心,引起推力軸承的不均衡變形,又引起轉(zhuǎn)子的振擺,同時(shí)使迷宮間隙和空氣間隙不均勻而出現(xiàn)水力不平衡及轉(zhuǎn)子磁拉力不均衡,這些因素造成了機(jī)組振動(dòng)的加劇。
采取修磨卡環(huán)表面成斜楔狀的方法,人為制造一個(gè)斜度,以修正發(fā)電機(jī)大軸的不垂直度。修磨量計(jì)算:
(1)加墊厚度折算到卡環(huán)面上的修正量δ2
式中:d—卡環(huán)上工作面外徑0.45 m
(2)剩余發(fā)電機(jī)軸不垂直修正量δ3
(3)總修正量(最大修磨量)δZ
考慮水輪機(jī)和發(fā)電機(jī)大軸連接法蘭處的折線,故取最大修磨量為0.10 mm。將卡環(huán)兩瓣拼成整圓,按最大擺度方位(軸號(hào)7偏向軸號(hào)6方向11.25°)劃線,再將此方位的直徑等分五份,并通過(guò)此等分線劃直徑的垂線(如圖5所示)??ōh(huán)上平面處理后的盤車數(shù)據(jù)如表3、圖6。
圖5 卡環(huán)上平面分區(qū)刮削圖
表3 卡環(huán)上平面刮削后擺度記錄 單位:0.01mm
圖6 卡環(huán)上平面刮削后的擺度曲線
由圖6中的擺度特性曲線可看出:
1)下導(dǎo)處最大全擺度為φbmax=0.03 mm,且近似為一條直線。
2)水導(dǎo)處最大凈擺度為φbmax=0.18 mm,波峰位于軸號(hào)5偏向軸號(hào)4方向6.25°,波谷位于軸號(hào)1偏向軸號(hào)8方向62.5°,兩者相差180°。
下導(dǎo)處的相對(duì)擺度:φba/L1=0.03/3.5=0.01 mm/m小于規(guī)范要求的0.03 mm/m。
水導(dǎo)處的相對(duì)擺度:φca/L2=0.18/(3.5+4.7)=0.022 mm/m小于規(guī)范要求的0.05 mm/m。
經(jīng)上述處理后開(kāi)機(jī)運(yùn)行測(cè)試,2號(hào)機(jī)組上機(jī)架水平振動(dòng)為0.02 mm,過(guò)速試驗(yàn)時(shí)為0.05 mm,均小于規(guī)范要求的0.07 mm。測(cè)量各處擺度均滿足范圍要求,機(jī)組運(yùn)行平穩(wěn)。
軸線調(diào)整是機(jī)組在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,由于制造加工誤差和安裝時(shí)的調(diào)整誤差,機(jī)組軸線與旋轉(zhuǎn)中心線有一定的偏差,運(yùn)行時(shí)就要產(chǎn)生擺度。因此,軸線找正是施工中的關(guān)鍵工作。依據(jù)測(cè)量擺度值,經(jīng)計(jì)算分析機(jī)組軸線產(chǎn)生擺度的原因、大小和方位,并通過(guò)對(duì)有關(guān)組合面的刮削處理,使鏡板和軸線的不垂直或連接處的軸線折彎和不同心得以糾正,最終將擺度減小到允許的范圍內(nèi)。
水輪發(fā)電機(jī)組在運(yùn)行中的振動(dòng)不可能完全避免和消除,機(jī)組過(guò)大的振動(dòng)不僅危及水電站的安全運(yùn)行,而且還影響水電站和電力系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。引起水輪發(fā)電機(jī)組振動(dòng)的原因有:電磁、機(jī)械和水力原因,其中機(jī)組軸線不正是導(dǎo)至振動(dòng)的原因之一,通過(guò)軸線糾正,使機(jī)組運(yùn)行時(shí)的振動(dòng)在規(guī)定的范圍內(nèi),以減少或消除對(duì)機(jī)組運(yùn)行的安全隱患。
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