■ 呼金明
我廠某產(chǎn)品所用細(xì)長(zhǎng)軸采用轉(zhuǎn)爐加熱淬火,有不同程度的加熱淬火變形,校直工作量大。
我們研究應(yīng)用VQO2-100真空爐淬火設(shè)備取代轉(zhuǎn)爐用于該工件加熱淬火,從而使工件熱處理硬度更均勻,表面光潔無(wú)氧化,解決熱處理變形量大的問(wèn)題,工作環(huán)境得到改善。
(1)細(xì)長(zhǎng)軸外形細(xì)長(zhǎng)(見(jiàn)圖1),以往采用轉(zhuǎn)爐加熱淬火,在爐內(nèi)回轉(zhuǎn)加熱與出爐淬火過(guò)程中,細(xì)桿部出現(xiàn)程度不同的翹曲變形,校直困難致使報(bào)廢。
(2)VQO2-100雙室高真空爐盒裝件取代轉(zhuǎn)爐散裝加熱,實(shí)現(xiàn)了細(xì)長(zhǎng)軸高真空加熱淬火,工件表面光潔無(wú)氧化,硬度更均勻,熱處理無(wú)明顯變形。工件校直合格率100%。
細(xì)長(zhǎng)軸外形為細(xì)長(zhǎng)桿狀,熱處理是在成形后進(jìn)行,表面不允許氧化脫碳,采用轉(zhuǎn)爐丙烷氣氛保護(hù)加熱,雖防止了淬火加熱氧化脫碳,但工件細(xì)桿部熱處理變形問(wèn)題不同程度存在,熱后校直工作量大,熱后變形較大件校直廢品率高達(dá)1.5%。
圖1 細(xì)長(zhǎng)軸示意
采用VQO2-100雙室高真空爐取代轉(zhuǎn)爐,實(shí)現(xiàn)了該工件高真空加熱淬火,內(nèi)外質(zhì)量均顯著改善,能夠有效解決熱處理變形報(bào)廢問(wèn)題。
VQO2-100雙室高真空爐在<10Pa真空度下,完全滿(mǎn)足工件無(wú)氧化脫碳加熱淬火要求;另外,新設(shè)備工藝參數(shù)設(shè)為程序自動(dòng)控制,能排除人為不確定因素影響;控溫系統(tǒng)采用PID調(diào)解自動(dòng)控溫,爐溫均勻度保證在±3℃,工件靠程序控制在淬火溫度均勻受熱,熱處理硬度散差小,表面光潔無(wú)氧化。
對(duì)于細(xì)長(zhǎng)軸,采用料盒工裝裝件加熱淬火,有效保證出爐工件無(wú)表面降溫、淬火硬度不均問(wèn)題,熱處理變形小。
通過(guò)熱處理工藝試驗(yàn)與試生產(chǎn),改進(jìn)并推出細(xì)長(zhǎng)軸真空加熱淬火新工藝。
(1)設(shè)備選擇:VOQ2-100高真空雙室淬火爐。
(2)設(shè)計(jì)加工真空加熱工裝,改轉(zhuǎn)爐散裝加熱淬火為真空爐料盒裝件平放加熱輔具上加熱淬火,其中,支座1套,不銹鋼料盤(pán)20個(gè),結(jié)構(gòu)如圖2所示。
(3)淬火冷卻介質(zhì):KR328真空淬火油,使用溫度20~70℃。
(4)裝爐方式: 240~260件/盒,共10~20盒,1000~3000件/爐。
(5)工件分層平放,將工件頭部與細(xì)桿部相間平擺于料盒,保證無(wú)翹出件。
(6)針對(duì)真空加熱傳熱慢,為確保工件受熱均勻,組織良好,調(diào)試工藝參數(shù),將淬火加熱時(shí)間由轉(zhuǎn)爐的15min,改為60~80min,保溫時(shí)間由原來(lái)的30min改為60min。真空油溫升至20℃后,選擇自動(dòng)按鈕,自動(dòng)取料、入油淬火。
圖2 真空爐料盒
圖3 細(xì)長(zhǎng)軸熱處理工藝參數(shù)
(7)回火設(shè)備為RJ-35-6強(qiáng)對(duì)流井式回火爐,裝爐量1000~3000件,回火溫度:200℃±10℃,保溫時(shí)間:1.5~2h。細(xì)長(zhǎng)軸真空熱處理新工藝參數(shù)如圖3所示。
2017年1月初進(jìn)行批量生產(chǎn)驗(yàn)證,工裝裝量:240~260件/盒,2453件/爐。淬火工藝:850~870℃×60min;回火工藝:190~210℃×90~120min。測(cè)試硬度46~50HRC,表面光亮,無(wú)翹曲,金相檢驗(yàn)為回火屈氏體。
該批細(xì)長(zhǎng)軸經(jīng)驗(yàn)證,熱處理硬度在產(chǎn)品要求44~50HRC范圍,金相組織合格,說(shuō)明熱處理工藝正確可行。
(1)試驗(yàn)與試生產(chǎn)表明,細(xì)長(zhǎng)軸100%硬度檢測(cè),全部為47~52HRC,滿(mǎn)足產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求。熱處理后表面光潔無(wú)氧化,熱處理后無(wú)明顯變形,合格率100%,從根本解決了由于變形報(bào)廢的問(wèn)題。
(2)采用VOQ2-100高真空爐取代轉(zhuǎn)爐,成功用于細(xì)長(zhǎng)軸加熱淬火批量生產(chǎn)以來(lái),不僅熱處理內(nèi)外在質(zhì)量顯著提高,而且極大改善了作業(yè)環(huán)境,降低了工人勞動(dòng)強(qiáng)度。