李延雷 劉靜茹
摘要:本文采用美國(guó)AFT流體分析計(jì)算軟件,對(duì)某1000MW機(jī)組的主蒸汽、再熱蒸汽系統(tǒng)管道的壓降進(jìn)行優(yōu)化,通過(guò)優(yōu)選管道規(guī)格、選用煨彎彎管、減少管道長(zhǎng)度等措施,并經(jīng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較,提出了最佳的管道選擇規(guī)格。
關(guān)鍵詞:火電廠;主蒸汽和再熱蒸汽系統(tǒng);壓降
1概述
在火電廠設(shè)計(jì)中,主蒸汽及再熱蒸汽系統(tǒng)的壓降是一項(xiàng)重要的性能考核指標(biāo)。合理優(yōu)化主蒸汽及再熱蒸汽系統(tǒng)的壓降,對(duì)于機(jī)組的設(shè)計(jì)和運(yùn)行都有極為重要的意義。
眾所周知,在其它邊界條件相同的條件下,提高汽機(jī)主汽門的進(jìn)汽壓力可以降低機(jī)組的熱耗率、提高機(jī)組的熱效率。因此,在主機(jī)招標(biāo)選型階段確定汽機(jī)的進(jìn)汽參數(shù)就顯得格外重要,特別是對(duì)超臨界機(jī)組及超超臨界機(jī)組:另一方面,在主機(jī)已確定的前提下,通過(guò)優(yōu)化四大管道、特別是主蒸汽管道和再熱蒸汽管道的規(guī)格及其附件形式,也可以再提高機(jī)組的熱效率。
根據(jù)山東電力工程咨詢?cè)?000MW機(jī)組與主機(jī)廠配合的經(jīng)驗(yàn),主蒸汽壓力每提高1MPa可以降低熱耗0.2%左右。若鍋爐出力壓力不變,減少主蒸汽管道壓降,則汽機(jī)入口壓力將提高,汽機(jī)熱耗可降低。再熱系統(tǒng)壓降的大小對(duì)汽輪機(jī)熱耗的影響較為明顯,若再熱系統(tǒng)壓降由9%降低為7%,熱耗可降低約0.25%。
2降低壓降采取的措施及壓降計(jì)算
2.1降低壓降采取的措施
管道壓降是指管道流動(dòng)阻力、動(dòng)能變化、重力勢(shì)能變化之和,其中流動(dòng)阻力包括沿程摩擦阻力和局部阻力。降低管道壓降可提高機(jī)組的熱經(jīng)濟(jì)性,多發(fā)電,進(jìn)而提高電廠的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性。本文為了降低主蒸汽系統(tǒng)、再熱系統(tǒng)的壓降,采取了以下措施:
①合理地選擇主蒸汽及再熱蒸汽系統(tǒng)的管道規(guī)格。
在相同流量下,管道的內(nèi)徑越大,壓降越小。因此,適當(dāng)增大管道內(nèi)徑是降低壓降的最有效方法。但主蒸汽和再熱蒸汽管道均為合金鋼材料,價(jià)格高,增大管道內(nèi)徑必然增加初投資。因此,應(yīng)進(jìn)行多方面綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較,合理選擇主蒸汽和再熱蒸汽管道規(guī)格。
②優(yōu)化主蒸汽、再熱熱段、再熱冷段管道長(zhǎng)度。
管道的沿程阻力和管道的長(zhǎng)度有直接的關(guān)系,因此,本工程經(jīng)過(guò)合理優(yōu)化主廠房設(shè)備管道布置,減小汽機(jī)房,除氧間,煤倉(cāng)間和爐前通道尺寸,減少四大管道長(zhǎng)度,既降低了管道阻力,又節(jié)省了初投資。
③采用內(nèi)徑管道,選擇合適的管道粗糙度。
在阻力計(jì)算中,管道的等值粗糙度對(duì)沿程阻力影響較大,而不同工藝生產(chǎn)的管道其等值粗糙度是不同的。本工程主蒸汽、再熱蒸汽管道選用進(jìn)口歐美的控制內(nèi)徑管,其等值粗糙度e=0.0457mm,和前蘇聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的e=0.2mm相比,使得管道的阻力大大降低。
④在主蒸汽管道上不裝設(shè)流量測(cè)量噴嘴,降低主蒸汽管道壓降。
⑤優(yōu)化選用Y型三通、彎管,以降低局部阻力。
根據(jù)布置,除了汽機(jī)進(jìn)口第一個(gè)彎頭處布置比較緊張,無(wú)法采用彎管外,主汽和熱段的其它彎頭均優(yōu)化為彎管。本工程優(yōu)化后的彎管規(guī)格數(shù)量詳見(jiàn)表1。
2.2壓降計(jì)算
在管道規(guī)格選型時(shí),采取給定管徑,計(jì)算熱耗變化值(折算至年燃煤費(fèi)用差值),同時(shí),計(jì)算管道規(guī)格(折算管道初投資差值),綜合比選后,選擇經(jīng)濟(jì)最優(yōu)化的管徑。另外,比較了采用彎管技術(shù)后的收益情況。冷段管道比熱段管道費(fèi)用低,故適當(dāng)提高冷段管道的管徑對(duì)增加投資影響不大,卻可以明顯降低再熱系統(tǒng)的阻力。本文根據(jù)工程實(shí)際情況,采用先進(jìn)的美國(guó)AFT流體計(jì)算軟件,計(jì)算以TMCR工況為例進(jìn)行壓降計(jì)算。
3壓降優(yōu)化后技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析
3A主汽系統(tǒng)壓降技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析
主蒸汽系統(tǒng)經(jīng)過(guò)管徑優(yōu)化、布置優(yōu)化、彎管替代彎頭優(yōu)化后,管道阻力大為降低。從表2中可以看出,主蒸汽管道優(yōu)化后的阻力為0.553MPa,占汽機(jī)主汽門的額定壓力的1.98%。這樣保持汽機(jī)主汽門的額定壓力不變,可以降低鍋爐過(guò)熱器出口壓力,降低給水泵的出口壓力,能夠節(jié)省給水泵的能耗。
表2是主汽管道的阻力計(jì)算結(jié)果,我們進(jìn)行了大量的必選,最終選擇了ID356x100規(guī)格的主汽管道,并采用彎管技術(shù)。
3.2再熱蒸汽系統(tǒng)壓降技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析
再熱系統(tǒng)經(jīng)過(guò)管徑優(yōu)化、布置優(yōu)化、彎管替代彎頭優(yōu)化后,管道阻力大為降低。從表3中可以看出,再熱系統(tǒng)壓降降低比較明顯,整個(gè)系統(tǒng)壓降為0.149MPa,占高壓排汽口壓力的2.45%。
熱段管道也采用彎管技術(shù),冷段管道增大了管徑,最終選取規(guī)格為:熱段管道ID711×57,冷段管道φ1219×45。整個(gè)再熱系統(tǒng)的壓降優(yōu)化為5.95%,與常規(guī)電廠的8%的壓降比較有較好的經(jīng)濟(jì)效益,見(jiàn)表3。
4結(jié)論
通過(guò)以上的論述和比較可知:
①按照推薦規(guī)格以及采取的壓降優(yōu)化措施,在TMCR工況下,主蒸汽管道的壓降為0.553MPa,為汽輪機(jī)額定進(jìn)汽壓力(28MPa(a))的1.98%:再熱系統(tǒng)的壓降為0.149MPa,為汽輪機(jī)高壓缸排汽壓力(6.079MPa(a))的5.95%,均滿足《大中型火力發(fā)電廠設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范》的要求。
②推薦主蒸汽管道、再熱熱段管道采用煨彎彎管的方案,既能能降低機(jī)組運(yùn)行費(fèi)用,提高電廠機(jī)組效率,達(dá)到節(jié)能的目的,同時(shí)也有利于管道的安全運(yùn)行。
③本工程經(jīng)優(yōu)化后推薦的主蒸汽管道,再熱熱段管道,再熱冷段管道的規(guī)格,不但壓降能滿足要求,而且經(jīng)濟(jì)性最好。主蒸汽管道壓損優(yōu)化至1.98%,汽機(jī)熱耗可降低約13.5kJ(kW·h),節(jié)省標(biāo)煤耗約0.491g/(kW·h),20年總收益約3022.6萬(wàn)元:整個(gè)再熱系統(tǒng)的總壓降優(yōu)化至5.95%后,汽機(jī)熱耗可降低約9kJ/(kW·h),節(jié)省標(biāo)煤耗約0.33g/(kW·h),20年總收益約1738.8萬(wàn)元。endprint