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        基于Flexsim仿真技術(shù)的文件柜生產(chǎn)線優(yōu)化改善

        2018-01-18 05:18:08張國輝康閃光宋曉輝
        制造業(yè)自動(dòng)化 2017年11期
        關(guān)鍵詞:噴粉生產(chǎn)線工序

        張國輝,莊 皓,康閃光,宋曉輝

        (1.鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院,鄭州 450015;2.河南省科學(xué)院應(yīng)用物理研究所,鄭州 450008)

        0 引言

        隨著經(jīng)濟(jì)全球化和我國經(jīng)濟(jì)的快速增長,國內(nèi)制造企業(yè)的思想發(fā)生了改變,從以前的注重生產(chǎn)規(guī)模、逐漸向提高生產(chǎn)效率、提升產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)移[1]。這種思想的改變,使得生產(chǎn)線的平衡問題越來越凸顯,直接影響了企業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)效率以及市場上的核心競爭力。

        生產(chǎn)線平衡問題最早由美國人提出,隨后,越來越多的學(xué)者專家開始研究這一問題[2]。生產(chǎn)線平衡改善方法有:數(shù)學(xué)最優(yōu)化方法、啟發(fā)式算法、工業(yè)工程的工作研究方法、三維軟件仿真等[3~5]。近年來三維仿真技術(shù)飛速發(fā)展,可以更加直觀方便地對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行建模分析,對(duì)未來的規(guī)劃作科學(xué)的預(yù)測,對(duì)投入使用的生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改善。運(yùn)用Flexsim可以在計(jì)算機(jī)內(nèi)建立研究對(duì)象的系統(tǒng)三維模型,通過逼真圖形動(dòng)畫顯示、完整的運(yùn)作績效報(bào)告、各種方案的大量反饋信息,分析者可以對(duì)模型進(jìn)行各種系統(tǒng)分析、優(yōu)劣比較和工程驗(yàn)證,最終獲得優(yōu)化設(shè)計(jì)或改進(jìn)方案。國內(nèi)倪玉晉[6]、孟哲[7]、呂衛(wèi)民[8]、孟巧鳳[9]、李峰[10]等均采用了Flexsim軟件來對(duì)生產(chǎn)線平衡或流程進(jìn)行仿真分析并優(yōu)化。

        本文以某辦公產(chǎn)品企業(yè)的一條文件柜生產(chǎn)線為例,對(duì)該生產(chǎn)線進(jìn)行建模與仿真,尋找瓶頸工位,分析其原因并提出相應(yīng)的改善方案,并對(duì)改善方案的可行性進(jìn)行驗(yàn)證。

        1 項(xiàng)目改善的背景

        隨著該企業(yè)發(fā)展速度的加快,同時(shí)面臨著半成品庫存量很高,經(jīng)常因?yàn)楦鞴ば蛑g銜接不好等原因而停線。目前該企業(yè)月產(chǎn)量為4500套成品,面對(duì)越來越大的市場需求,這一產(chǎn)量已經(jīng)無法滿足需求,于是對(duì)生產(chǎn)線的改進(jìn)就顯得尤為重要了。

        2 仿真模型的建立

        2.1 文件柜生產(chǎn)線概述

        本文以文件柜生產(chǎn)線為例建立生產(chǎn)線模型。其生產(chǎn)線工藝制程包括剪板、沖壓、折彎、點(diǎn)焊、噴粉、包裝、檢測、合格品出庫,其中剪板、沖壓、折彎、點(diǎn)焊、噴粉等為主要工序。

        該企業(yè)以訂單拉動(dòng)式生產(chǎn)模式運(yùn)營,根據(jù)客戶需求制定了相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃,要求每天能夠生產(chǎn)150套成品,單班作業(yè),每班8小時(shí)工作制,單位小時(shí)產(chǎn)能應(yīng)滿足不少于18.75套。并且由于市場需求加大,企業(yè)希望該生產(chǎn)線月產(chǎn)量為7000套即每天能夠生產(chǎn)226套,單位小時(shí)產(chǎn)能應(yīng)滿足不少于28.25套。但在實(shí)際生產(chǎn)中,各工序的作業(yè)時(shí)間在理論及實(shí)際操作上均不能完全相同,由于作業(yè)負(fù)荷的不均衡導(dǎo)致在制品大量堆積,如表1所示,產(chǎn)能及線平衡率偏低,不能準(zhǔn)時(shí)完成既定的生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)和希望的生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)。

        表1 各工序待加工產(chǎn)品平均數(shù)目

        2.2 建立仿真模型并設(shè)置參數(shù)

        該家具企業(yè)文件柜生產(chǎn)線為循環(huán)式單向流水線,整條流水線為半自動(dòng)化多產(chǎn)品生產(chǎn)線,產(chǎn)品通過傳送帶或叉車運(yùn)送,各工序間設(shè)立暫存區(qū),根據(jù)工藝流程、物料流動(dòng)關(guān)系,依照程序分析相關(guān)原則繪制生產(chǎn)線布局圖,如圖1所示。根據(jù)工廠的實(shí)際生產(chǎn)線,用Flexsim仿真系統(tǒng)建立了一條文件柜生產(chǎn)線仿真模型如圖2所示。

        圖1 改善前生產(chǎn)線布局圖

        圖2 改善前生產(chǎn)線仿真模型圖

        在設(shè)定各實(shí)體模型參數(shù)時(shí),文件柜生產(chǎn)線的起點(diǎn)是發(fā)生器,即代表鐵皮的供應(yīng)。該生產(chǎn)線計(jì)劃每天生產(chǎn)150套成品,單班作業(yè),8小時(shí)工作制。綜合考慮機(jī)臺(tái)稼動(dòng)率及人工作業(yè)寬放率,通過minitab軟件的數(shù)據(jù)擬合,對(duì)于每一臺(tái)機(jī)器進(jìn)行了參數(shù)錄入。

        2.3 仿真結(jié)果分析

        由于該企業(yè)裝配線為單班作業(yè),日工作8小時(shí),為更充分地收集產(chǎn)線數(shù)據(jù)對(duì)分析仿真結(jié)果,設(shè)定仿真時(shí)間為28800s。調(diào)整加快模型的運(yùn)行速度完成規(guī)定時(shí)間系統(tǒng)仿真,如圖3所示。

        仿真輸出結(jié)果顯示該生產(chǎn)線的日產(chǎn)量為150.45套產(chǎn)品,月產(chǎn)量為4513套產(chǎn)品。其中還可以得出噴粉區(qū)和電焊區(qū)的待制品堆積較多,噴粉區(qū)的問題尤為嚴(yán)重;所有的工位并沒有實(shí)現(xiàn)一個(gè)流的生產(chǎn)。所以該生產(chǎn)線的瓶頸工位是噴粉線。

        為了進(jìn)一步了解該車間所存在的問題,對(duì)各工序產(chǎn)品進(jìn)行連續(xù)、重復(fù)的觀測后得出各工序的節(jié)拍時(shí)間,如圖4所示。

        圖3 改善前生產(chǎn)線仿真狀況圖

        圖4 改善前生產(chǎn)線各工序節(jié)拍(單位:秒)

        1)生產(chǎn)線的平衡率(p)

        經(jīng)計(jì)算可得平衡率為72.16%。

        2)生產(chǎn)線的平衡損失率

        得平衡損失率d=1-p=27.84%。

        3)依據(jù)生產(chǎn)線平衡效果優(yōu)劣的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn),如表2所示,當(dāng)前平衡損失率的結(jié)果屬于差,該產(chǎn)線有很大的改善空間。

        表2 生產(chǎn)線平衡效果的優(yōu)劣評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)

        3 改善方案的提出與驗(yàn)證

        3.1 改善方案

        3.1.1 生產(chǎn)線布局優(yōu)化

        根據(jù)生產(chǎn)車間現(xiàn)場提出以下四個(gè)生產(chǎn)線布局優(yōu)化的目標(biāo):

        1)改變現(xiàn)場布局,移動(dòng)作業(yè)區(qū)域(縮短搬運(yùn)距離,節(jié)約搬運(yùn)時(shí)間);

        2)去掉非主要作業(yè)區(qū)域(如剪板成品區(qū)等);

        3)減少交叉移動(dòng)和往返距離移動(dòng),使產(chǎn)線平穩(wěn)流動(dòng);

        4)減少物品滯留。

        根據(jù)目標(biāo),進(jìn)行生產(chǎn)線的流程分析,改善前后各工序流程分別如圖5和圖6所示,其中,圓圈,表示增值的步驟;三角,表示停滯的時(shí)間;箭頭,表示搬運(yùn)的時(shí)間。把整個(gè)流程按照此過程一一列出。

        圖5 改善前各工序流程

        圖6 改善后各工序流程

        通過生產(chǎn)線的流程分析,改善前后結(jié)果的對(duì)比分析如表3所示。

        表3 改善前后對(duì)比分析表

        從表3的分析數(shù)據(jù)可以得出:

        1)改變工程的作業(yè)場所;

        2)優(yōu)化生產(chǎn)線布局,減少場地占用;

        3)縮短搬運(yùn)的距離和時(shí)間;

        4)使搬運(yùn)路線更加明確;

        5)減輕了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,節(jié)約了搬運(yùn)時(shí)間,提高了效率(搬運(yùn)距離大約節(jié)約了56.25%);

        6)節(jié)約了停滯時(shí)間(停滯時(shí)間大約節(jié)約了50%)。

        3.1.2 噴粉線的粉房改善

        經(jīng)過觀察,在噴粉線中,工人們每一次只用到一個(gè)人工噴粉房,而另一個(gè)人工噴粉房處于停工狀態(tài),所以將兩個(gè)人工噴粉房并聯(lián)到一起,如圖7、圖8所示,當(dāng)需要切換到另一種規(guī)格的產(chǎn)品時(shí),處于工作中的噴粉房停止工作,另一個(gè)噴粉房開始工作,這樣就可以減少換粉、清理噴粉房的時(shí)間。

        圖7 改善前人工噴粉房的串聯(lián)結(jié)構(gòu)

        圖8 改善后人工噴粉房的并聯(lián)結(jié)構(gòu)

        改善結(jié)果平均每天可以節(jié)省40~80分鐘的換粉和清潔粉房的時(shí)間。

        3.1.3 噴粉線的運(yùn)輸線路改善

        噴粉線中自然冷卻的路程較長,工件經(jīng)過高溫固化爐后產(chǎn)品溫度為200℃,噴粉線的運(yùn)輸速度為2厘米/秒,自然冷卻距離20~25米即可,所以減少該冷卻路線6.56米的距離來減少噴粉房的停工時(shí)間87.5秒。

        3.1.4 噴粉線的下件的崗位改善

        根據(jù)下架區(qū)工作內(nèi)容和工件掛件情況,明確工位設(shè)置,并且對(duì)各個(gè)工位的工作內(nèi)容和人員安排進(jìn)行明確。在下架區(qū)設(shè)置了合格品區(qū)和不合格品區(qū),分別設(shè)置檢驗(yàn)員1人,取件員2人,設(shè)置檢驗(yàn)員的原因是減少取件員的思考時(shí)間,只需要機(jī)械的做取件;同時(shí)將不合格品區(qū)和打磨區(qū)放在一起,減少了搬運(yùn)過程。之所以這樣設(shè)置該區(qū)域,因?yàn)閽旒绞接袃煞N,盡可能減少取件員的走動(dòng)。具體取件流程如下:

        步驟1:檢驗(yàn)員對(duì)來件進(jìn)行一個(gè)一個(gè)檢驗(yàn),對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)記。

        步驟2:如果掛件方式是一個(gè)掛鉤掛多個(gè)掛件的情況,取件員則按照順序進(jìn)行取件,標(biāo)記的工件放入不合格品區(qū),未標(biāo)記的的工件放入合格品區(qū);如果掛件方式一個(gè)掛鉤掛一個(gè)掛件的情況,第一個(gè)取件員取下未標(biāo)記的工件,放在合格品區(qū),第二個(gè)取件員取下標(biāo)記工件,放在不合格品區(qū)。

        步驟3:取件完畢后,對(duì)合格品進(jìn)行另外的加工。

        步驟4:三人打掃下件區(qū)域。

        步驟5:打磨不合格品。

        步驟6:回到第一步,重復(fù)此過程。

        改善結(jié)果使每個(gè)工人的工作效率提高了6%,一年節(jié)約了人工成本36000元。

        3.2 改善方案的驗(yàn)證

        根據(jù)生產(chǎn)線布局優(yōu)化,改善后生產(chǎn)線布局如圖9所示。然后,對(duì)提出的改善方案進(jìn)行仿真驗(yàn)證,在Flexsim軟件操作界面重新構(gòu)建模型布局。

        圖9 改善后生產(chǎn)線布局圖

        參照改善前相關(guān)操作,將改善后的數(shù)據(jù)錄入minitab進(jìn)行數(shù)據(jù)擬合,將得出的參數(shù)錄入每一臺(tái)新模型實(shí)體機(jī)器,再次設(shè)定28800s的仿真時(shí)間,重置后運(yùn)行仿真模型。

        圖10 改善后生產(chǎn)線仿真狀況圖

        改善后仿真模型中待檢測暫存區(qū)內(nèi)貨品的數(shù)量直觀表現(xiàn)有了顯著減少,如圖10所示。

        3.3 改善方案的效果

        通過3.2改善方案的驗(yàn)證,改善效果如下:

        1)改善后生產(chǎn)線各工序節(jié)拍如圖11所示。

        圖11 改善后生產(chǎn)線各工序節(jié)拍

        2)生產(chǎn)線節(jié)拍前后對(duì)比如表4所示。

        表4 改善前后節(jié)拍對(duì)比

        3)經(jīng)過計(jì)算改善后平衡率p=79.57%相比改善前的平衡率p=72.16%,上升了7.14個(gè)百分點(diǎn),提高了一定的工作效率。

        4)通過Flexsim仿真驗(yàn)證可知,改善之后點(diǎn)焊成品區(qū)每天增加的待制品從663減少到330。改善后一天產(chǎn)量

        【】【】可達(dá)到181套,每月可達(dá)到5427套。對(duì)比改善之前,每月產(chǎn)量可增加914套,每月可增加利潤46萬。

        4 結(jié)論

        本文主要針對(duì)在制造企業(yè)生產(chǎn)過程中,生產(chǎn)線的線平衡問題進(jìn)行了研究。以某家具企業(yè)的文件柜生產(chǎn)線為案例,運(yùn)用Flexsim仿真軟件建立了車間產(chǎn)線系統(tǒng)加工流程模型,并且設(shè)置參數(shù)之后對(duì)文件柜生產(chǎn)線進(jìn)行了仿真。通過對(duì)仿真輸出數(shù)據(jù)的分析,得出生產(chǎn)線的“瓶頸”工位存在于噴粉線。最后針對(duì)生產(chǎn)線的布局和瓶頸工序進(jìn)行分析,提出了改善方案,再次利用Flexsim建立模型并進(jìn)行仿真,通過對(duì)改善前后方案仿真結(jié)果的對(duì)比與分析,產(chǎn)線節(jié)拍得到改善,平衡率得到提升,驗(yàn)證了改進(jìn)方案的可行性。

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