楊艷平,張亞武,張全勝,郝國文,朱慶龍
(1.山東泰山抽水蓄能電站有限責(zé)任公司,山東省泰安市 271000;2.國網(wǎng)新源控股有限公司,北京市 100761;3.山西西龍池抽水蓄能電站有限責(zé)任公司,山西省忻州市 035503)
發(fā)電機定子是抽水蓄能電站的主要設(shè)備之一,發(fā)生故障后處理難度較大,處理周期較長,將給電站造成較大的經(jīng)濟損失。本文對泰山抽水蓄能電站發(fā)生的一起發(fā)電電動機定子繞組短路故障進(jìn)行了介紹,從發(fā)電電動機線棒端部絕緣結(jié)構(gòu)設(shè)計、發(fā)電電動機風(fēng)洞運行環(huán)境等方面進(jìn)行了故障原因分析,通過對比封閉式絕緣盒、開放式絕緣盒及手包絕緣等絕緣結(jié)構(gòu)的優(yōu)缺點,最終選擇手包絕緣作為最后的處理方式,詳細(xì)介紹了手包絕緣處理過程,并將從故障中吸取的經(jīng)驗教訓(xùn)進(jìn)行了總結(jié),為抽水蓄能電站定子線棒端部絕緣結(jié)構(gòu)的設(shè)計及運行維護(hù)提供參考。
泰山抽水蓄能電站4號發(fā)電電動機制造商為福伊特-富士公司,采用立軸、半傘式、三相、50Hz、空冷、可逆式、凸極同步發(fā)電電動機,與水泵水輪通過主軸用連軸螺栓直接把合連接。發(fā)電電動機定子采用現(xiàn)場疊片、現(xiàn)場下線的整圓疊裝結(jié)構(gòu),鐵芯采用0.5mm厚的冷軋硅鋼片分層疊壓而成,定子線棒端部電接頭采用三條紫銅塊直角搭焊連接。定子繞組采用雙層疊繞、并聯(lián)星形四分支結(jié)構(gòu)。定子共有312槽,624根線棒,線棒電磁線為聚酯亞胺漆包扁銅線,每根相棒分三股,采用羅貝爾換線,每股各由22根雙排電磁線組成,排間、股間均具有獨立絕緣,三股線編制組合并膠合一體后,涂刷半導(dǎo)體漆作為內(nèi)均壓層。線棒主絕緣采用環(huán)氧玻璃粉云母、少膠VPI(真空加壓浸漬)工藝制作,絕緣等級為F級。發(fā)電電動機主要技術(shù)參數(shù)見表1。
表1 發(fā)電電動機主要技術(shù)參數(shù)Tab.1 Main technical parameters of generator/motor
定子線棒端部同相之間的電接頭不設(shè)絕緣盒,電接頭導(dǎo)體無任何絕緣防護(hù),異相之間裝設(shè)開放式絕緣盒,絕緣盒進(jìn)風(fēng)側(cè)開孔,絕緣盒內(nèi)未填充環(huán)氧樹脂或石英粉,采用空氣絕緣,如圖1所示。
圖1 線棒端部絕緣結(jié)構(gòu)Fig.1 Opening cap
2015年9月22日20∶39,泰山抽水蓄能電站用SFC拖動4號機抽水調(diào)相工況啟動,當(dāng)升至98%額定轉(zhuǎn)速時,機組95%定子接地保護(hù)、100%定子接地保護(hù)相繼啟動(延時時間未到?jīng)]有出口),機組縱差保護(hù)出口,4號機電氣跳機。
故障發(fā)生后,運維人員對發(fā)電機受損情況進(jìn)行了檢查,發(fā)電機受損情況(見圖2)如下:定子繞組312~36槽上層線棒下端部存在不同程度的燒傷、電接頭熔化、綁繩燒毀、線棒表面碳化、支持環(huán)燒傷及表面碳化、電接頭扭曲變形等異常現(xiàn)象;定子繞組14、15槽下層線棒下端部電接頭完全燒斷,定子繞組250、25、26、36槽下層線棒下端部端電接頭部分繞組股線燒斷;下端部絕緣盒共燒傷或燒毀48個,上端部絕緣盒燒毀2個;轉(zhuǎn)子2~3號磁極之間阻尼環(huán)發(fā)生向內(nèi)彎曲現(xiàn)象。此外,進(jìn)行轉(zhuǎn)子預(yù)防性試驗發(fā)現(xiàn)5號磁極交流阻抗偏低,為1.012Ω,約為其他磁極交流阻抗值的1/3,推測5號磁極內(nèi)部可能發(fā)生了匝間短路。
圖2 發(fā)電機受損情況Fig.2 Generator damage diagram
對故障發(fā)生時刻保護(hù)動作信息進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)100%定子接地保護(hù)、定子縱差保護(hù)、定子匝間短路保護(hù)先后啟動,定子匝間短路保護(hù)及定子縱差保護(hù)相繼出口,發(fā)令跳開SFC輸入開關(guān)、發(fā)電機出口開關(guān)(故障時尚未合閘)、機組滅磁開關(guān)。保護(hù)動作時序如表2所示。
表2 保護(hù)動作時序表Tab.2 Sequence of protection action
對故障時發(fā)電機出口電壓故障錄波圖進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)故障前發(fā)電機三相對地電壓基本一致,幅值約為13kV,故障發(fā)生時(Tr),U相電壓幅值降低至約5kV,V相和W相電壓幅值升至約21kV,隨后三相電壓迅速降至0kV,如圖3所示。
圖3 故障時發(fā)電機出口電壓錄波圖Fig.3 Fault oscillograph of generator outlet voltage
對故障時發(fā)電機中性點電流故障錄波圖進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)故障前發(fā)電機中性點三相電流為正常值,約0.5kA(SFC啟動時機組定子電流為0.586kA),故障時中性點U相電流峰值達(dá)到100kA,V相及W相電流峰值約60kA,隨后逐步減小至約12.65kA,經(jīng)過約1.2s后逐步衰減至零,如圖4所示。保護(hù)動作跳開滅磁開關(guān)后,中性點故障電流一直持續(xù),主要原因是滅磁開關(guān)分閘后,滅磁電阻回路導(dǎo)通,故障電流由發(fā)電機內(nèi)部提供。
圖4 發(fā)電機中性點電流錄波圖Fig.4 Fault oscillograph of generator neutral current
本次故障過程中,由于發(fā)電機出口開關(guān)一直未合閘,因此發(fā)電機出口三相電流一直約為0.5kA(SFC啟動時正常定子電流值)。
通過分析故障時刻保護(hù)動作信息、發(fā)電機故障錄波圖、監(jiān)控系統(tǒng)事件記錄,可以推測發(fā)電機內(nèi)部故障發(fā)展過程為首先出現(xiàn)U相單相接地,接著迅速發(fā)展為匝間短路、兩相接地短路,最后發(fā)展成三相短路。
從故障現(xiàn)場檢查情況來看,位于14、15槽的兩根下層線棒受損最為嚴(yán)重,端部絕緣盒完全燒毀,線棒導(dǎo)體全部燒斷,因此推測此處為故障始發(fā)點,如圖5所示。
通過查找發(fā)電機定子繞線圖,發(fā)現(xiàn)14槽下層線棒為發(fā)電電動機U相臨近出線側(cè)倒數(shù)第二根線棒,此根線棒端部對地電壓約為8.92kV,15槽下層線棒為發(fā)電機電動機W相出線側(cè)最后一根線棒,此根線棒端部對地電壓約為9.09kV,此兩根線棒之間電壓差約為12.67kV,兩根線棒對地電壓及線棒間電壓均較高,因此若此處線棒絕緣距離不夠,極易發(fā)生接地故障或相間短路故障。
圖5 定子14、15槽線棒端部受損情況Fig.5 Damage diagram at end of stator bar in slot No.14 and slot No.15
故障發(fā)生后,電站運維人員會同福伊特-富士公司專業(yè)人員對如下部位絕緣距離進(jìn)行了抽測:
(1)相鄰線棒端部絕緣結(jié)束端之間的爬電距離約為270mm,大于福伊特-富士公司設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)控制值205mm,測量示意圖如圖6所示。
圖6 絕緣距離測量示意圖(一)Fig.6 Schematic diagram of insulation distance measurement(1)
(2)線棒絕緣結(jié)束端對支持環(huán)固定角鐵之間的爬電距離約為227mm,大于福伊特-富士公司設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)控制值205mm,測量示意圖如圖7所示。
圖7 絕緣距離測量示意圖(二)Fig.7 Schematic diagram of insulation distance measurement(2)
(3)相鄰線棒端部絕緣結(jié)束端之間的空氣間隙約為72.2mm,小于福伊特-富士公司設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)控制值100mm,測量示意圖如圖8所示。
圖8 絕緣距離測量示意圖(三)Fig.8 Schematic diagram of insulation distance measurement(3)
從上述抽測結(jié)果可以看出,線棒端部絕緣結(jié)束端對支持環(huán)固定角鐵的爬電距離僅比設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)控制值大22mm,由于絕緣盒安裝不合格,相鄰線棒絕緣結(jié)束端之間的空氣間隙甚至比設(shè)計控制值小17.8mm,一旦發(fā)電機風(fēng)洞內(nèi)部運行環(huán)境稍不理想,如空氣濕度過大、空冷器漏水、線棒端部積灰或沾染油污過多,都將會導(dǎo)致絕緣距離進(jìn)一步減小,且由于發(fā)電機定子端部采用開放式絕緣盒設(shè)計,則定子發(fā)生接地或短路故障的風(fēng)險將急劇增大。雖然到目前為止,故障發(fā)生的直接原因仍未找到,但從上述分析可以推測,本次4號發(fā)電電動機定子故障根本原因為發(fā)電機線棒端部絕緣設(shè)計不合理,防護(hù)較弱所致。開放式絕緣盒由于采用敞開式設(shè)計,對定子線棒、絕緣盒、支持環(huán)及其附件的安裝精度要求很高,對發(fā)電機風(fēng)洞內(nèi)部運行環(huán)境要求也很高,其本身絕緣強度較環(huán)氧灌膠封閉式絕緣盒差,且由于線棒端部同相之間不設(shè)絕緣盒,導(dǎo)體直接裸露,因此這種設(shè)計抵御風(fēng)洞不良運行環(huán)境的能力較弱。
由于故障的根本原因為發(fā)電機定子端部絕緣設(shè)計不合理,因此對定子端部絕緣結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造成為本次故障處理的重點。針對上述問題共有兩種解決方案。
方案一:將定子繞組端部絕緣改為環(huán)氧灌膠封閉式絕緣盒。優(yōu)點:絕緣強度高、安裝簡單、施工周期短、施工質(zhì)量易保證;缺點:散熱較差。
方案二:將定子繞組端部絕緣改為手包絕緣。優(yōu)點:絕緣強度高、散熱較封閉式絕緣盒好;缺點:安裝復(fù)雜,對施工人員技術(shù)水平要求較高、施工周期較長。
以上兩種方案均可以有效解決開放式絕緣盒絕緣強度低、抵御外部不良運行環(huán)境弱的缺點,但都面臨著發(fā)電機端部溫升可能過高的問題,因此必須對改造后發(fā)電機端部溫升進(jìn)行分析以決定最終選用何種解決方案。
福伊特-富士公司通過收集泰山抽水蓄能電站發(fā)電機風(fēng)洞各種設(shè)備機構(gòu)、尺寸、風(fēng)道布置情況、材料散熱系數(shù)等建立數(shù)學(xué)模型,通過CFD進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)在發(fā)電電動機空冷器進(jìn)風(fēng)溫度為40℃的情況下,采用封閉式絕緣盒后定子繞組端部絕緣盒內(nèi)最高溫度將會達(dá)到144℃,超過設(shè)計允許的最高溫度值120℃;采用手包絕緣后定子繞組端部最高溫度將達(dá)到115℃,低于設(shè)計允許的最高溫度值,定子線棒不會出現(xiàn)過熱現(xiàn)象。
各種絕緣結(jié)構(gòu)下定子繞組最高溫度見圖9。
圖9 各種絕緣結(jié)構(gòu)下定子繞組最高溫度Fig.9 The max temperature at the end of the winding under various insulation structure
綜合以上分析,最終決定采用手包絕緣方式對發(fā)電機線棒端部絕緣進(jìn)行改造,將所有絕緣盒全部拆除,改為手包絕緣。手包絕緣工藝流程如下:將云母紙和聚酯帶按670mm×295mm規(guī)格進(jìn)行裁切,各裁切2016張。將裁切好的聚酯薄膜和云母紙按圖10順序進(jìn)行疊放。
圖10 手包絕緣材料疊放順序Fig.10 Stacking sequence of insulating materials
最下一層放置云母紙,然后在其上表面均勻涂刷調(diào)配好的手包絕緣專用樹脂ISL898.1,再在上面疊放聚酯薄膜帶,重復(fù)上述步驟直到第八層云母紙疊放完畢后,用專用模具切割成型,將其安裝于發(fā)電機定子繞組端部電接頭處,用玻璃絲帶采用半壓法將手包絕緣材料固定,最后在玻璃絲帶表面均勻涂刷調(diào)配好的手包絕緣表面膠EM849,待表面膠固化后在整個定子線棒端部及鐵芯表面噴涂絕緣清漆(見圖11)。
圖11 手包絕緣效果圖Fig.11 Hand wrapped insulation
改造完成后,為了測量定子線棒端部溫升,根據(jù)福伊特-富士公司建議,在機坑內(nèi)部通風(fēng)最差的位置選擇5個區(qū)塊,其中下端部3個,上端部2個,每個區(qū)塊選擇3個相鄰的電接頭,在每個電接頭表面粘貼3張量程為49~99℃的感溫測紙,感溫測紙粘貼位置示意圖如圖12所示。
圖12 感溫測紙布置示意圖Fig.12 Schematic diagram of temperature measuring paper layout
在機組滿負(fù)荷發(fā)電及抽水分別運行2小時后,讀取感溫測紙讀數(shù),發(fā)電運行2小時后最高溫度為92℃,抽水運行2小時后最高溫度為98℃,測量結(jié)果見表3。
表3 機組滿負(fù)荷運行線棒端部最高溫度Tab.3 Maximum temperature at the end of the stator bar
可以看出,手包絕緣改造后,機組在滿負(fù)荷運行時定子線棒端部最高溫度沒有超過設(shè)計允許值,線棒端部絕緣強度也有顯著提高,改造效果良好。
發(fā)電機端部絕緣結(jié)構(gòu)設(shè)計時既要考慮絕緣距離是否能滿足相應(yīng)電壓等級絕緣要求,又要兼顧線棒散熱問題,泰山抽水蓄能電站由于設(shè)計時對絕緣距離考慮不夠充分,選用了開放式絕緣盒設(shè)計,當(dāng)風(fēng)洞內(nèi)運行環(huán)境惡化時,有效絕緣距離變短,最終導(dǎo)致了此次事故的發(fā)生。本次故障后,泰山抽水蓄能電站除對線棒端部進(jìn)行手包絕緣改造外,還對發(fā)電機風(fēng)洞環(huán)境進(jìn)行了如下治理:
(1)將發(fā)電機風(fēng)洞內(nèi)部二次電纜進(jìn)行了整理和固定。將氣隙監(jiān)測、振擺監(jiān)測、定子RTD、局放監(jiān)測等自動化元件引出電纜外部的金屬纏繞保護(hù)套用絕緣的PVC保護(hù)套進(jìn)行代替,對走線進(jìn)行了重新優(yōu)化和固定,防止其脫落搭接在線棒之間造成線棒接地或短路。
(2)將風(fēng)洞內(nèi)部冷卻水供水閥門及法蘭全部拆除,用焊接的方式進(jìn)行連接,最大限度減小漏點。在風(fēng)洞內(nèi)部最低點裝設(shè)高精度漏水檢測裝置,一旦檢測到有漏水立即報警,并將信號上傳至監(jiān)控系統(tǒng)。
(3)將內(nèi)風(fēng)洞墻面全部用硅藻泥涂抹,地面用瓷磚敷設(shè),防止墻面及地面產(chǎn)生粉塵。
(4)對下導(dǎo)/推力油盆密封進(jìn)行了整治,防止甩油對定子線棒造成污染。
(5)對風(fēng)洞內(nèi)所有螺栓進(jìn)行了排查和清點,對螺栓預(yù)緊力進(jìn)行了復(fù)核并涂抹螺紋鎖固劑,防止螺栓松動脫落造成事故。
發(fā)電電動機定子線棒端部場強分布極不均勻,電磁環(huán)境復(fù)雜,是事故多發(fā)部位,為了保證發(fā)電電動機的安全穩(wěn)定運行,在設(shè)計階段應(yīng)選擇合理的端部絕緣結(jié)構(gòu),既要兼顧線棒的散熱,又要確保足夠的絕緣強度,在安裝階段要嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙施工,確保各部位的絕緣距離滿足廠家設(shè)計要求,在運行維護(hù)階段要加強風(fēng)洞環(huán)境治理,減少漏水、漏油現(xiàn)象,保證線棒端部清潔、干燥,優(yōu)化風(fēng)洞內(nèi)二次電纜布線路徑,避免電纜固定不牢脫落搭接造成短路或接地事故。
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