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        銅冶煉煙氣超低排放設(shè)計(jì)與生產(chǎn)實(shí)踐

        2018-01-10 10:49:17曹汝俊董木森布乃祥張化剛
        硫酸工業(yè) 2017年11期
        關(guān)鍵詞:洗滌器冰銅粒化

        曹汝俊,董木森,布乃祥,張化剛

        (陽(yáng)谷祥光銅業(yè)有限公司熔煉廠,山東陽(yáng)谷 252300)

        生產(chǎn)實(shí)踐

        銅冶煉煙氣超低排放設(shè)計(jì)與生產(chǎn)實(shí)踐

        曹汝俊,董木森,布乃祥,張化剛

        (陽(yáng)谷祥光銅業(yè)有限公司熔煉廠,山東陽(yáng)谷 252300)

        介紹了祥光銅業(yè)引進(jìn)雙氧水脫硫工藝對(duì)SO2濃度較高且波動(dòng)大的冰銅粒化煙氣和陽(yáng)極爐煙氣進(jìn)行處理。重點(diǎn)介紹了煙氣脫硫裝置的工藝流程、設(shè)備和運(yùn)行情況。冰銅?;療煔夂完?yáng)極爐煙氣經(jīng)過(guò)干、濕法凈化和雙氧水脫硫處理后,排放尾氣含塵質(zhì)量濃度小于6 mg/m3,ρ(SO2)在30 mg/m3以下,實(shí)現(xiàn)了尾氣超低排放。脫硫裝置收集的煙塵直接返回熔煉、吹煉爐,產(chǎn)出的純凈稀硫酸可回用于硫酸裝置。

        銅冶煉 煙氣 脫硫 除塵 雙氧水 實(shí)踐

        冰銅?;完?yáng)極精煉是銅冶煉工藝過(guò)程中的重要環(huán)節(jié),這兩個(gè)工序產(chǎn)生的煙氣SO2濃度波動(dòng)都較大,不適合直接用于制酸。這兩股煙氣原分別由1套氨法脫硫和1套鈉堿法脫硫系統(tǒng)處理。由于多方面的原因,處理效果已無(wú)法滿足京津冀及周邊地區(qū)大氣污染治理的要求。為滿足新的環(huán)保要求,并實(shí)現(xiàn)資源綜合回收利用,祥光銅業(yè)和雙盾環(huán)境科技有限公司共同研究,重新設(shè)計(jì)建設(shè)了2套煙氣處理系統(tǒng)。

        1 煙氣條件

        1.1 冰銅?;療煔?/h3>

        陽(yáng)谷祥光銅業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)祥光銅業(yè))冰銅?;捎米灾餮邪l(fā)的工藝,先由壓縮氮?dú)獯瞪⑷廴诒~液,再用水噴淋冷卻,其煙氣條件見(jiàn)表1。

        表1 冰銅粒化系統(tǒng)煙氣主要參數(shù)

        由于冰銅?;到y(tǒng)為間斷性作業(yè),其煙氣成分極不穩(wěn)定,主要有如下特點(diǎn):

        1) 煙氣溫度波動(dòng)大。放銅期間溫度為80~120 ℃,非放銅期間為常溫。

        2) 煙氣量波動(dòng)大。放銅期間煙氣量為(0.9~1.4)×105m3/h,非放銅期間約5×104m3/h。

        3) 煙氣中SO2體積分?jǐn)?shù)波動(dòng)大。放銅期間φ(SO2)為0.1%~0.4%,非放銅期間為0。

        4) 煙氣中粉塵濃度波動(dòng)大。粉塵主要成分為冰銅,砷、鉛等易揮發(fā)元素含量略高于正常冰銅。

        5) 煙氣中水分含量極高,給除塵工藝的選擇增加了難度。

        1.2 陽(yáng)極爐煙氣

        祥光銅業(yè)有2臺(tái)傾轉(zhuǎn)式陽(yáng)極爐,平時(shí)交叉作業(yè)。其作業(yè)過(guò)程包含待料保溫、加料、氧化、還原和澆鑄等幾個(gè)階段,平均煙氣條件見(jiàn)表2。

        表2 陽(yáng)極爐煙氣主要成分

        陽(yáng)極爐不同的作業(yè)階段煙氣成分變化很大,有以下特點(diǎn):

        1) 氧化-還原期間煙氣量較大,最高可達(dá)6×104m3/h。

        2) 全天含塵平均質(zhì)量濃度約1.5 g/m3,最高出現(xiàn)在還原期,峰值達(dá)到2.5 g/m3。

        3) 全天SO2平均質(zhì)量濃度約3 650 mg/m3,最高出現(xiàn)在氧化期,峰值達(dá)到100 g/m3。

        2 脫硫工藝的比較和選擇

        目前煙氣脫硫技術(shù)很多種,按脫硫劑形態(tài)可分為干法、半干法和濕法三大類(lèi);按照氣體凈化原理分為吸收法、吸附法和催化轉(zhuǎn)化法等[1-2]。干法大多體積龐大、投資及運(yùn)行費(fèi)用較高。濕法相對(duì)較為簡(jiǎn)單,多通過(guò)堿性脫硫劑來(lái)吸收煙氣中的SO2。目前常用的濕法脫硫工藝有氨法、鈉堿法、氧化鋅法、離子液法、石灰石-石膏法、氧化鎂法和雙氧水法等[3]。

        該項(xiàng)目?jī)晒蔁煔庥袀€(gè)共同的特點(diǎn):SO2濃度波動(dòng)大,不適合直接用于制酸系統(tǒng)。且現(xiàn)場(chǎng)空間有限,干法脫硫難以實(shí)現(xiàn)。在考慮兩股煙氣特點(diǎn)、尾氣排放指標(biāo)的控制、SO2回收利用、廢水廢渣再利用以及工廠內(nèi)其他工序的特性等情況后,祥光銅業(yè)選擇雙氧水脫硫工藝對(duì)冰銅?;完?yáng)極精煉工序所產(chǎn)生的煙氣進(jìn)行處理。

        3 雙氧水脫硫原理及煙氣處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        3.1 雙氧水脫硫原理

        雙氧水法脫硫的基本原理是將雙氧水溶液加入到脫硫塔中,通過(guò)泵循環(huán)及分散措施使H2O2與煙氣中的SO2接觸,利用H2O2的氧化性將SO2氧化為硫酸,然后吸收進(jìn)入循環(huán)液中,實(shí)現(xiàn)SO2與煙氣分離,達(dá)到脫硫的目的[4-5]。

        其化學(xué)反應(yīng)方程式為:

        H2O2+SO2→H2SO4

        3.2 冰銅?;療煔馓幚砉に囋O(shè)計(jì)

        冰銅粒化煙氣為高溫濕煙氣,選擇濕法凈化+雙氧水脫硫兩段式處理工藝比較合理。其工藝流程見(jiàn)圖1。

        冰銅粒化煙氣先經(jīng)煙氣凈化系統(tǒng)除塵和降溫,把煙氣含塵質(zhì)量濃度降低到5 mg/m3以下,溫度降低到50 ℃以下。然后再進(jìn)入脫硫系統(tǒng)進(jìn)行脫硫,把煙氣中SO2質(zhì)量濃度降低到50 mg/m3以下。煙氣凈化系統(tǒng)配置有污水過(guò)濾系統(tǒng),用于過(guò)濾洗滌過(guò)程中產(chǎn)生的廢水,回收洗滌下來(lái)的粉塵;配置有循環(huán)冷卻水系統(tǒng),用于煙氣降溫。

        3.3 冰銅粒化煙氣處理系統(tǒng)配置及設(shè)備選擇

        整個(gè)煙氣脫硫系統(tǒng)包含兩級(jí)動(dòng)力波洗滌器、一級(jí)氣體冷卻塔、兩級(jí)電除霧器、風(fēng)機(jī)、脫硫塔、二級(jí)脫硫循環(huán)槽、雙氧水儲(chǔ)罐、廢水凈化系統(tǒng)和換熱冷卻水系統(tǒng),以及配套的泵類(lèi)設(shè)備及閥門(mén)。現(xiàn)場(chǎng)空間有限,為減少占地面積,把二級(jí)動(dòng)力波洗滌器、氣體冷卻塔和一級(jí)電除霧器集成在1臺(tái)組合塔中,把兩級(jí)脫硫集成在1個(gè)脫硫組合塔中。廢水凈化系統(tǒng)包含1臺(tái)斜板沉降器、2臺(tái)箱式壓濾機(jī)、1個(gè)清液池以及2臺(tái)壓濾給液泵。換熱冷卻系統(tǒng)包含3臺(tái)板式換熱器、1個(gè)循環(huán)水池、1臺(tái)冷卻塔和2臺(tái)循環(huán)水泵。冰銅?;療煔饷摿蛳到y(tǒng)主要設(shè)備見(jiàn)表3。

        3.4 陽(yáng)極爐煙氣處理工藝設(shè)計(jì)

        陽(yáng)極爐煙氣為高溫干煙氣,選擇“干濕結(jié)合凈化+雙氧水脫硫”兩段式處理工藝可有利于煙塵的回收利用,減少?gòu)U水的產(chǎn)出,可產(chǎn)出干凈的稀硫酸。干法收塵選用高溫陶瓷膜收塵器,可有效把煙氣含塵質(zhì)量濃度降低到20 mg/m3以下;濕法除塵選擇一級(jí)動(dòng)力波洗滌器+一級(jí)氣體冷卻塔+一級(jí)電除霧器,經(jīng)過(guò)處理可把煙氣含塵質(zhì)量濃度降低到5 mg/m3以下,并把煙氣溫度降低到50 ℃以下。雙氧水脫硫選擇雙循環(huán)噴淋吸收的模式,通過(guò)兩級(jí)循環(huán)液酸濃和

        圖1 冰銅粒化煙氣脫硫工藝流程

        設(shè)備名稱(chēng)數(shù)量/臺(tái)備注一級(jí)動(dòng)力波洗滌器1二級(jí)動(dòng)力波洗滌器氣體冷卻塔一級(jí)電除霧器111 集成在1個(gè)組合塔中二級(jí)電除霧器1斜板沉降器1廂式壓濾機(jī)2 1用1備循環(huán)水池1涼水塔1板式換熱器3 2用1備風(fēng)機(jī)2 1用1備脫硫塔1二級(jí)脫硫循環(huán)槽1煙囪1 設(shè)置在雙氧水脫硫塔頂

        雙氧水濃度梯度控制,可達(dá)到雙氧水利用率和脫硫效果最大化。另外,系統(tǒng)配置1套循環(huán)冷卻水系統(tǒng),用于煙氣降溫。陽(yáng)極爐煙氣脫硫工藝流程見(jiàn)圖2。

        3.5 陽(yáng)極爐煙氣處理系統(tǒng)配置及設(shè)備選擇

        整個(gè)煙氣脫硫系統(tǒng)包含高溫陶瓷膜收塵器、動(dòng)力波洗滌器、氣體冷卻塔、電除霧器、風(fēng)機(jī)、脫硫塔、二級(jí)脫硫循環(huán)槽、雙氧水儲(chǔ)罐和換熱冷卻水系統(tǒng),以及配套的泵類(lèi)設(shè)備及閥門(mén)。由于現(xiàn)場(chǎng)空間有限,為減少占地面積,把氣體冷卻塔和電除霧器集成在一臺(tái)組合塔中,把兩級(jí)脫硫集成在一個(gè)脫硫組合塔中。換熱冷卻水系統(tǒng)包含2臺(tái)板式換熱器、1個(gè)循環(huán)水池、1臺(tái)冷卻塔和2臺(tái)循環(huán)水泵。陽(yáng)極爐煙氣脫硫系統(tǒng)主要設(shè)備見(jiàn)表4。

        表4 陽(yáng)極爐煙氣脫硫系統(tǒng)主要設(shè)備

        4 運(yùn)行情況

        2017年4月,冰銅?;完?yáng)極爐煙氣脫硫系統(tǒng)建成并投用。目前,兩套脫硫系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計(jì)值。

        4.1 入口煙氣實(shí)測(cè)值

        幾個(gè)月的生產(chǎn)過(guò)程中,技術(shù)人員不定時(shí)地檢測(cè)兩個(gè)系統(tǒng)入口煙氣參數(shù),冰銅?;療煔饷摿蛳到y(tǒng)入口煙氣參數(shù)見(jiàn)表5,陽(yáng)極爐煙氣脫硫系統(tǒng)入口煙氣參數(shù)見(jiàn)表6。

        區(qū)域需水包括生產(chǎn)需水、生活需水、生態(tài)需水,受到氣候條件、人口增長(zhǎng)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局等多方面因素影響。其中,作物在生長(zhǎng)過(guò)程中因供水不足,阻礙正常生長(zhǎng)而發(fā)生的水量虧缺稱(chēng)為農(nóng)業(yè)干旱。

        圖2 陽(yáng)極爐煙氣脫硫工藝流程

        項(xiàng) 目12345678平均煙氣量/(m3·h-1)126845129980116329110641120076109564110867108492116599煙氣溫度/℃901101051021188911286102煙氣中塵(ρ)/ (mg·m-3)458839222809321943262987193043553517煙氣ρ(SO2)/ (mg·m-3)490557253116447138964039514538104388

        表6 陽(yáng)極爐煙氣脫硫系統(tǒng)入口煙氣參數(shù)

        由表5可見(jiàn):該系統(tǒng)最大煙氣量約為1.3×105m3/h,在設(shè)計(jì)范圍之內(nèi)。煙氣中塵和SO2質(zhì)量濃度也與設(shè)計(jì)基本相符。

        由表6可見(jiàn):該系統(tǒng)煙氣量約4×104m3/h,峰值超過(guò)5×104m3/h;煙氣溫度200 ℃左右,波動(dòng)不大;含塵質(zhì)量濃度在1.0~2.5 g/m3波動(dòng);SO2質(zhì)量濃度波動(dòng)較大,最高達(dá)到94 258 mg/m3,最低只有864 mg/m3。這些數(shù)據(jù)與設(shè)計(jì)參數(shù)基本相符。

        4.2 脫硫塔入口煙氣實(shí)測(cè)

        4.2.1 冰銅?;療煔饷摿蛩肟?/p>

        冰銅?;療煔鈴囊患?jí)動(dòng)力波洗滌器入口進(jìn)入煙氣凈化工序,經(jīng)兩級(jí)動(dòng)力波洗滌、氣體冷卻塔降溫及兩級(jí)電除霧器捕集后,進(jìn)入脫硫塔。其煙氣檢測(cè)數(shù)據(jù)見(jiàn)表7。

        經(jīng)氣體冷卻塔降溫后,煙氣中大部分水氣冷凝,煙氣量大幅減少,煙氣中ρ(SO2)升高。煙氣凈化工序除塵效果非常顯著,處理后煙氣含塵質(zhì)量濃度基本穩(wěn)定在8 mg/m3以下,除塵效率達(dá)到了99.9%以上。

        4.2.2 陽(yáng)極爐煙氣脫硫塔入口

        二級(jí)電除霧器出口煙氣檢測(cè)數(shù)據(jù)見(jiàn)表8。

        表7 二級(jí)電除霧器出口冰銅粒化煙氣檢測(cè)數(shù)據(jù)

        表8 二級(jí)電除霧器出口陽(yáng)極爐煙氣檢測(cè)數(shù)據(jù)

        經(jīng)洗滌后,煙氣中增加了部分水蒸氣,總煙氣量有所增加。煙氣凈化工序除塵效果非常顯著,處理后煙氣含塵質(zhì)量濃度基本穩(wěn)定在8 mg/m3以下,除塵效率達(dá)到99.9%以上。SO2在凈化系統(tǒng)中的損失較少。

        4.3 脫硫循環(huán)液雙氧水濃度控制

        該脫硫系統(tǒng)脫硫劑采用w(H2O2)為27.5%的工業(yè)雙氧水,在兩級(jí)循環(huán)槽內(nèi)稀釋后使用。根據(jù)設(shè)計(jì),二級(jí)循環(huán)槽中的循環(huán)液外排往一級(jí)循環(huán)槽,統(tǒng)一由一級(jí)循環(huán)槽向系統(tǒng)外排稀硫酸。雙氧水濃度呈梯度控制,有利于控制尾氣指標(biāo),減少雙氧水的消耗。

        兩套脫硫系統(tǒng)一級(jí)脫硫循環(huán)液設(shè)計(jì)w(H2O2)為0.1%~0.5%,二級(jí)脫硫循環(huán)液設(shè)計(jì)w(H2O2)0.3%~1.0%。實(shí)際控制冰銅?;療煔饷摿蛳到y(tǒng)一級(jí)脫硫循環(huán)液w(H2O2)0.2%左右,二級(jí)脫硫循環(huán)液w(H2O2)0.4%左右;陽(yáng)極爐煙氣脫硫系統(tǒng)一級(jí)脫硫循環(huán)液w(H2O2)0.3%左右,二級(jí)脫硫循環(huán)液w(H2O2)0.5%左右。與冰銅?;療煔饷摿蜓h(huán)液相比,陽(yáng)極爐煙氣脫硫循環(huán)液雙氧水濃度控制較高。因?yàn)殛?yáng)極爐煙氣SO2濃度波動(dòng)大,為保證脫硫效果,適當(dāng)提高雙氧水濃度。

        4.4 尾氣排放指標(biāo)檢測(cè)

        兩套脫硫系統(tǒng)建成后,經(jīng)調(diào)試尾氣指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計(jì)值。通過(guò)在線監(jiān)測(cè)和幾個(gè)月來(lái)人工跟蹤檢測(cè),冰銅?;療煔饷摿蛳到y(tǒng)排放指標(biāo)見(jiàn)表9,陽(yáng)極爐煙氣脫硫系統(tǒng)排放指標(biāo)見(jiàn)表10。

        表9 冰銅粒化煙氣脫硫系統(tǒng)排放指標(biāo)

        表10 陽(yáng)極爐煙氣脫硫系統(tǒng)排放指標(biāo)

        兩套脫硫系統(tǒng)排放尾氣含塵質(zhì)量濃度基本控制在6 mg/m3以下,系統(tǒng)除塵效率超過(guò)99.99%;尾氣SO2質(zhì)量濃度基本控制在30 mg/m3以下,系統(tǒng)脫硫效率超過(guò)99.99%。各項(xiàng)指標(biāo)都優(yōu)于目前相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

        4.5 副產(chǎn)品稀硫酸產(chǎn)出及處理

        經(jīng)生產(chǎn)實(shí)踐觀察、統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),在不補(bǔ)水和不外排的情況下,兩級(jí)循環(huán)槽內(nèi)的液位基本上保持穩(wěn)定,也就是說(shuō)煙氣帶來(lái)的水分和帶走的水分基本平衡。這為循環(huán)液硫酸濃度的控制提供了方便。實(shí)際生產(chǎn)操作中,稀酸w(H2SO4)最高可控制到40%以上。但稀酸濃度越高,尾氣酸霧的濃度也越大。兩套系統(tǒng)產(chǎn)出的稀硫酸作為硫酸干吸工序補(bǔ)充水用。祥光銅業(yè)硫酸裝置負(fù)荷大,稀硫酸回用于硫酸裝置不成問(wèn)題,所以稀硫酸w(H2SO4)控制在20%左右。

        根據(jù)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì),兩套脫硫系統(tǒng)平均產(chǎn)出稀硫酸100 t/d左右,其品質(zhì)都達(dá)到了GB/T 534—2014《工業(yè)硫酸》優(yōu)等品的標(biāo)準(zhǔn),取樣分析結(jié)果見(jiàn)表11。

        表11 稀硫酸品質(zhì)分析

        4.6 煙塵與廢水回收利用

        4.6.1 煙塵回收利用

        冰銅?;療焿m主要被收集在一級(jí)動(dòng)力波循環(huán)液中,經(jīng)斜板沉降器濃縮后在壓濾機(jī)中形成濾餅。經(jīng)化驗(yàn)分析,濾餅成分主要是冰銅(砷、鉛元素略高于正常冰銅),直接作為吹煉爐的原料使用。

        陽(yáng)極爐煙塵主要在高溫陶瓷膜收塵器中被收集,然后排入煙灰罐。經(jīng)化驗(yàn)分析,該煙塵與吹煉爐煙塵成分相差不大,w(Cu)20%左右,直接返回熔煉、吹煉爐。

        4.6.2 廢水回收利用

        冰銅粒化煙氣含有大量水蒸氣,在動(dòng)力波洗滌器和氣體冷卻塔降溫過(guò)程中,絕大部分水蒸氣冷凝成水。系統(tǒng)內(nèi)的水處于富余狀態(tài),需要開(kāi)路處理部分廢水。脫硫系統(tǒng)原設(shè)計(jì)組合塔中富余的循環(huán)液排往一級(jí)動(dòng)力波洗滌器,一級(jí)動(dòng)力波洗滌器循環(huán)液富余部分經(jīng)斜板沉降器處理后,上清液及壓濾機(jī)清液排往冰銅?;到y(tǒng)作為噴淋冷卻水。但該廢水中含有大量的稀(亞)硫酸,需加入液堿中和后才能使用。

        后經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),組合塔循環(huán)液中的稀酸濃度遠(yuǎn)低于一級(jí)動(dòng)力波洗滌器循環(huán)液,且組合塔循環(huán)液清潔度較高,可直接返回冰銅?;到y(tǒng)使用,減少液堿用量。技術(shù)人員對(duì)冰銅煙氣凈化脫硫系統(tǒng)水循環(huán)流程進(jìn)行了一次優(yōu)化,組合塔富余循環(huán)液直接排往冰銅?;到y(tǒng);一級(jí)動(dòng)力波洗滌器循環(huán)液經(jīng)斜板沉降器和壓濾機(jī)處理后清液返回一級(jí)動(dòng)力波洗滌器循環(huán)利用。一級(jí)動(dòng)力波洗滌器循環(huán)液有少量富余,可排往冰銅?;到y(tǒng)使用。優(yōu)化后,一級(jí)動(dòng)力波洗滌器循環(huán)液中的稀酸濃度升高,組合塔循環(huán)液稀酸濃度幾乎沒(méi)有變化。脫硫系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,冰銅粒化用于中和廢水的液堿量減少了約2/3。

        陽(yáng)極爐煙氣經(jīng)陶瓷膜除塵器除塵后,煙塵顆?;颈蝗コ珶煔庵腥院屑?xì)微的鈉、鉀、鈣、硒等氧化物。這些氧化物在動(dòng)力波洗滌器洗滌過(guò)程中溶解于循環(huán)液形成硫酸鹽溶液。隨著長(zhǎng)時(shí)間的積累,循環(huán)液中硫酸鹽的濃度會(huì)不斷增加,需要定期置換部分液體來(lái)維持平衡。經(jīng)過(guò)計(jì)算和實(shí)際運(yùn)行的檢驗(yàn),每天需外排廢水6 t。這些濃鹽廢水排往硫酸車(chē)間的廢酸處理工序集中處理。

        5 結(jié)語(yǔ)

        祥光銅業(yè)是世界上煉銅技術(shù)最先進(jìn)的銅冶煉廠之一。自建廠以來(lái),技術(shù)人員一直致力于技術(shù)創(chuàng)新和清潔生產(chǎn)。就尾氣處理,祥光銅業(yè)曾使用過(guò)干法收塵、濕法收塵、氨法脫硫、鈉堿法脫硫等工藝。各種尾氣處理工藝都有其優(yōu)缺點(diǎn)。雙氧水脫硫工藝是目前比較成熟的尾氣脫硫工藝,多用于硫酸制酸系統(tǒng)的尾氣脫硫,其產(chǎn)出純凈的稀硫酸,便于回收利用。祥光銅業(yè)經(jīng)過(guò)與雙盾環(huán)境科技公司共同研究,引進(jìn)雙氧水脫硫技術(shù)并加以優(yōu)化改造,對(duì)冰銅?;療煔夂完?yáng)極爐煙氣進(jìn)行處理,其結(jié)果非常成功。系統(tǒng)中的水、氣、塵都得到較好地利用,同時(shí)尾氣排放指標(biāo)也優(yōu)于當(dāng)前的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),積極響應(yīng)了國(guó)家對(duì)京津冀周邊地區(qū)大氣治理的環(huán)保要求。

        從環(huán)保效益方面來(lái)看,雙氧水脫硫工藝的產(chǎn)出物能循環(huán)利用,不產(chǎn)生新的廢物,對(duì)環(huán)境保護(hù)有利。冰銅?;療煔夂完?yáng)極爐煙氣經(jīng)雙氧水脫硫后,排放尾氣含塵質(zhì)量濃度小于6 mg/m3,ρ(SO2)在30 mg/m3以下。這個(gè)指標(biāo)在所有工業(yè)化尾氣脫硫工藝中具有非常明顯的優(yōu)勢(shì)。

        [1] 趙琳,寧敏.我國(guó)煙氣脫硫脫硝技術(shù)現(xiàn)狀與進(jìn)展[J].現(xiàn)代制造技術(shù)與裝備,2015(5):116-117.

        [2] 秦贏,董四祿.冶煉廠環(huán)境集煙脫硫技術(shù)綜述[J].硫酸工業(yè),2017(2):9-14.

        [3] 紀(jì)羅軍,金蘇閩.我國(guó)有色冶煉及煙氣制酸環(huán)保技術(shù)進(jìn)展與展望(續(xù))[J].硫酸工業(yè),2016(5):1-9.

        [4] 張恒昌,尚小科.雙氧水法硫酸尾氣脫硫?qū)嵺`[J].硫酸工業(yè),2016(2):36-39.

        [5] 蔡兵,楊洪才,陳瓏文.銅冶煉煙氣制酸尾氣處理實(shí)踐[J].有色冶金設(shè)計(jì)與研究,2017,38(2):12-14.

        Designandproductionpracticeofoff-gasincoppersmeltingultra-lowemission

        CAORujun,DONGMusen,BUNaixiang,ZHANGHuagang

        (Smelter of Yanggu Xiangguang Copper Co., Ltd., Yanggu, Shandong, 252300, China)

        Hydrogen peroxide process is adopted by Xiangguang Copper to dispose both matte granulation off-gas with higher concentration of SO2and bigger fluctuation and anode furnace off-gas. Process, equipment and operation of off-gas desulphurization equipment are described. The concentration of dust and SO2in discharged off-gas were less than 6 mg/m3and 30 mg/m3respectively after off-gas of matte granulation and anode furnace were disposed with dry/wet purification and hydrogen peroxide desulphurization, achieving off-gas ultra-low emission. Dust collected by desulphurization equipment directly returned to smelting and converting furnace, with the production of pure dilute sulphuric acid back to sulphutic acid plant.

        copper smelting; off-gas; desulphurization; dust removal; hydrogen peroxide; practice

        2017-08-12。

        曹汝俊,男,陽(yáng)谷祥光銅業(yè)有限公司熔煉廠廠長(zhǎng)、工程師,現(xiàn)從事生產(chǎn)技術(shù)管理工作。電話:18866358028;E-mail:rujun.cao@xiangguang.com。

        TQ111.16;X781

        B

        1002-1507(2017)11-0005-07

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