王虎成/寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
恒壓通風自動化集散控制系統(tǒng)設計
王虎成/寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
本文主要講述基于PLC、變頻器、軟啟動器、MCGS組態(tài)的恒壓通風系統(tǒng)及自動化監(jiān)控系統(tǒng)的設計。
PLC;變頻器;軟啟動器;恒風壓控制;RS485網(wǎng)格;MCGS組態(tài)監(jiān)控
本通風系統(tǒng)是由1個總排風機房、14個小風機房共140多個風機組成,各小風機房分散在廠區(qū)不同的地方,最遠距離567米,其中總排風機房有3臺110KW風機,其中一臺用變頻器控制,兩臺共用一臺軟啟動器,通過差壓傳感器采集總風管中的風壓信號,輸入到PLC中,PLC控制變頻器和軟啟動器來調整三臺風機的停啟及速度,構成一個閉環(huán)控制系統(tǒng)從而達到對總風管中的風壓的調整,實現(xiàn)總排風管中的恒風壓控制。各小風機房現(xiàn)場設研華ADAM-4503數(shù)據(jù)采集模塊,實時采集各小風機運轉狀況的數(shù)字信號,并轉換成RS-485標準信號,傳輸?shù)娇偱棚L機房監(jiān)控工控機,用MCGS組態(tài)時實監(jiān)控14個小風機房中的風機運行狀態(tài),從而構成一個分布式自動化控制系統(tǒng),值班人員在總排機監(jiān)控室就可以全面了解每個風機房各風機的運行情況;根據(jù)工藝要求調節(jié)控制參數(shù),也可通過計算機對總排風機電氣參數(shù)及工藝參數(shù)、小風機運行臺數(shù)做出趨勢曲線,對各小風機的排風量進行統(tǒng)計、監(jiān)測,供工藝人員分析比較,以便找出排風系統(tǒng)的最佳效率,改進工藝和管理方法,保證通風質量,節(jié)能降耗。
實際生產(chǎn)中,總排靜壓室的壓力是隨各小風機房用風需求在24h內是不斷變化的,而通風系統(tǒng)中的風機負載轉矩與轉速的平方成正比,可見,如果能使三臺總排風機轉速及停啟隨著系統(tǒng)的壓力變化而自動得到調整,從而可以能達到對總排風壓的自動調整,實現(xiàn)恒風壓,保證節(jié)能降耗。
具體方案為:總排風機房的1#風機(110kw的電機)采用變頻器調速,保證了電機在10HZ-50HZ之間的調速,進行風壓細調。其他兩臺2#和3#風機(110kw電機)采用軟啟動器一拖二啟動后切入工頻運行進行風壓粗調, 選用日本歐姆龍的可編程控制器(PLC)及模擬量模塊作為3臺總排風機的核心控制件,靜壓室中安裝兩個微壓差壓變送器,一個作為監(jiān)測信號送入工控機,另外一個作為控制信號,輸入可編程控制器后,經(jīng)可編程控制器內部PID控制程序的計算,輸給變頻器一個轉速控制信號,使風機轉速按實際用風量和設定壓力要求運工作,從而自動調節(jié)1#變頻風機轉速和其他兩臺風機的啟動。具體自動控制過程如下:在壓差較小的情況下,1#風機啟動,通過變頻器調節(jié)其速度;當其達到50HZ工頻時仍滿足不了風壓要求時,通過軟啟動器啟動2#風機工頻運行,1#風機進行微調;當1#風機再次達到50HZ工頻,仍滿足不了風壓要求時,通過軟啟動器啟動3#風機工頻運行,三臺同時運行,1#風機變頻進行微調。降壓時控制程序相反,三臺風機同時運行時,當1#風機降至10HZ時,停止3#風機,此時由2#風機工頻和1#風機變頻進行運行;當1#風機再次降到10HZ時,停止2#風機,由1#風機獨立運行,從而實現(xiàn)風機的轉速和啟動臺數(shù)隨著靜壓室壓力的變化而變化,達到節(jié)能降耗的目的。
在總排風機都沒開的情況下,小風機房風機如果開啟的話,會造成其它風機房“倒灌風”的現(xiàn)象,因此所有小風機房控制電源都由PLC控制,程序設計只有當總排1#、2#、3#風機中有一個工作情況下,小風機房的控制電源才有電。
軟起動器的主電路采用晶閘管,控制其分斷或接通的保護裝置一般做成故障檢測模塊,用來完成對電動機起動前后的異常故障檢測,如斷相、過熱、短路、漏電和不平衡負載等故障,并發(fā)出相應的動作指令。
總排三套風機的電機、風閥、變頻器、軟啟動器的工作狀態(tài)信號都進入了PLC,通過PLC的RS232C口用串行通信的方式和工控機相聯(lián),在工控機上用MCGS組態(tài)進行現(xiàn)場監(jiān)控。
恒風壓自動化控制工作原理
廠區(qū)有1個總排風機房、14個小風機房共140多個風機,分散在廠區(qū)不同的地方,最遠距離567米。在總排設監(jiān)控室,負責監(jiān)控整個排風系統(tǒng)中各風機工作狀態(tài)。設監(jiān)控管理計算機一臺,總排風機房中可編程控制器同計算機的直接通訊。14個小風機房中設置22塊研華ADAM-4503數(shù)據(jù)采集模塊和16塊直流電源置于現(xiàn)場控制柜,實時采集風機運轉狀況的數(shù)字信號,并轉換成RS-485標準信號,送入RS-485 網(wǎng)絡中到達總排風機房中的監(jiān)控室。通信電纜選用DJYVP22-2*2*1.5計算用屏蔽電纜,線芯為兩對兩芯1.5m銅芯線,使用一對,備用一對。在總排監(jiān)控室工控機中用MCGS編程進行監(jiān)控。
1.監(jiān)測性:監(jiān)測總排風機電氣參數(shù)及電機的運行狀態(tài)信息,檢測小排風機的運行狀態(tài)信息;
2.統(tǒng)計分析性:根據(jù)采集的信息,建立各類信息庫;根據(jù)工藝要求調節(jié)控制參數(shù),也可通過計算機對各類工藝參數(shù)、小風機運行臺數(shù)做出趨勢曲線,對各小風機的排風量進行統(tǒng)計、監(jiān)測,供工藝人員分析比較,以便找出排風系統(tǒng)的最佳運行規(guī)律,改進工藝和管理方法,保證排風質量,節(jié)能降耗。
3.可擴展性:以后在廠內各風機處設必要的風量(壓)傳感器、變送器及測量模塊,通過通訊線送至監(jiān)控管理計算機。
4.可操作性:計算機屏幕上可顯示具有多種畫面,包括:排風系統(tǒng)平面圖,通過主畫面進入各小排風機房畫面,小風機運行臺數(shù)變化趨勢畫面,故障畫面,設備運行狀況畫面等。
5.可維護性:顯示風機故障記錄,通過聲光報警,通知維修人員對故障風機進行及時維修。
6.安全性:在工業(yè)過程控制中,為了防止由于現(xiàn)場人為的誤操作所引發(fā)的故障或事故,嚴格限制各類操作的權限,使不具備操作資格的人員無法進行操作。
通風系統(tǒng)監(jiān)控原理圖