唐 軍,黃 平,邱 靜
(西南油氣田公司蜀南氣礦工藝研究所,四川瀘州 646000)
遠A6井壓縮機組排氣溫度高故障分析
唐 軍,黃 平,邱 靜
(西南油氣田公司蜀南氣礦工藝研究所,四川瀘州 646000)
天然氣壓縮機組運行中出現(xiàn)動力缸、壓縮缸排氣溫度高,機組負荷增加等異常現(xiàn)象。通過現(xiàn)場排查結(jié)合理論計算進行故障分析,采取相應(yīng)處理措施并取得良好效果。
天然氣壓縮機組;排氣溫度;故障分析
10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.09.36
某作業(yè)區(qū)遠A6井增壓站,主要擔負遠A001-H1井排水采氣任務(wù)。1992年建設(shè)投產(chǎn),站內(nèi)擁有2臺DPC360整體式天然氣壓縮機組,該機組采用二級壓縮,一級壓縮缸為7.5英寸(缸徑)×11英寸(行程),二級壓縮缸為4英寸(缸徑)×7英寸(行程),采取一用一備的生產(chǎn)模式。2017年5月開始出現(xiàn)機組排氣溫度高現(xiàn)象,1#機組動力缸排溫接近400℃報警值,二級排氣溫度達到157℃。2臺機組運行參數(shù)見表1。
(1)機組正常運行時,壓縮缸壓比一般≤3.5,兩級壓比差一般≤0.5;遠A6井1#機組一級壓比為3.91>3.5,數(shù)值偏高;二級壓比3.06,兩級壓比差為0.85>0.5。
(2)整體式機組壓縮缸排氣溫度一般≤150℃,1#機組二級排氣溫度為157℃,排溫偏高;根據(jù)公式1.26,計算得出二級進氣溫度為62.7℃;原料氣冷卻后下一級進氣溫度一般≤50℃,而實際二級進氣溫度為62.7℃>50℃,說明空冷器冷卻效果差導致散熱不良。
(3)二級排氣閥故障或二級活塞環(huán)竄氣,引起二級壓縮缸內(nèi)高溫氣體重復壓縮,導致二級排氣溫度升高;根據(jù)壓縮機工況軟件(圖1)計算得出,在360 RPM、吸氣壓力1.02 MPa、吸氣溫度20℃、排氣壓力13.32 MPa、一級余隙1.7英寸工況下,計算得出一級理論排溫120℃(248.6 F),二級理論排溫136.9℃(278.4 F);而一級實際排溫140℃,二級實際排溫157℃,均超出正常值20℃左右;檢查氣閥未發(fā)現(xiàn)異常,增壓氣量未明顯減少,排除氣閥損壞造成的壓縮缸排溫異常。
(4)在負荷率82%的情況下,動力缸排溫達到390℃,排氣溫度偏高。綜合分析機組夾套和冷卻水管束多年未除垢的情況,可能存在夾套和冷卻管束換熱效果差的情況。
(5)一、二級分離器液位計失效,無自動排污閥裝置,若手動排污不及時,原料氣帶液進入壓縮缸,破壞潤滑油膜;壓縮缸潤滑不足,也會引起排氣溫度升高。
(6)機組散熱器翅片管灰塵蚊蟲集聚過多,翅管翅片保養(yǎng)不當已經(jīng)嚴重變形。
(7)機組最近一次較大維護保養(yǎng)總結(jié)無動力活塞和壓縮活塞環(huán)槽寬度及深度尺寸等重要數(shù)據(jù),不利于故障分析和判斷。
(1)采用25 MPa車載移動壓縮機機對遠A001-H1井排水采氣,恢復氣井產(chǎn)氣量,提升遠A6井站增壓機組入口壓力。
圖1 工況軟件計算結(jié)果
表1 機組運行參數(shù)表
(2)車載機在遠A001-H1井氣舉作業(yè)期間,核實遠A6井增壓機組動力活塞、壓縮活塞及活塞環(huán)等相關(guān)數(shù)據(jù),根據(jù)情況進行更換,恢復機組性能。
(3)修復嚴重變形的空冷器翅片,并定期檢查/清理壓縮機組夾套和散熱器歧管積垢,恢復散熱功能。
(4)更換機組一二級分離器液位計,加強巡檢,定時排污,避免液體進入壓縮缸。
采取上述處理措施后,遠A6井2臺增壓機組恢復正常運行,入口壓力達到12 MPa,排氣壓力達到14 MPa。說明重視機組各種參數(shù)的微妙變化,并加以詳細分析,才能及時發(fā)現(xiàn)和處置機組運行中存在的問題,保證機組安全運行。
TH45
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〔編輯 李 波〕