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        DPC600壓縮機(jī)注油系統(tǒng)改造

        2018-01-03 05:46:14張金星馬庭紅
        設(shè)備管理與維修 2017年12期
        關(guān)鍵詞:注油油膜活塞桿

        張金星,李 洋,馬庭紅,李 茂,劉 偉

        (塔里木油田,新疆庫爾勒 841000)

        DPC600壓縮機(jī)注油系統(tǒng)改造

        張金星,李 洋,馬庭紅,李 茂,劉 偉

        (塔里木油田,新疆庫爾勒 841000)

        塔里木油田輪南作業(yè)區(qū)DPC600兩沖程天然氣壓縮機(jī)組壓縮端長期潤滑不良,通過增加單泵數(shù)量提高注油系統(tǒng)供油量,解決了壓縮缸潤滑不良問題。

        壓縮機(jī);注油器;潤滑

        10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.12.35

        1 問題

        塔里木油田輪南作業(yè)區(qū)有2臺DPC600兩沖程天然氣壓縮機(jī),自編號為氣舉A/B機(jī),該機(jī)組為庫伯生產(chǎn)的整體式壓縮機(jī),于1993年投用,入口壓力3.5MPa,出口壓力11MPa,設(shè)計(jì)排量20×104m3/d,壓縮缸潤滑油采用美孚600 W。

        2017年3月27日氣舉B機(jī)1#壓縮缸排溫異常并且伴有尖銳異響,拉桿窗內(nèi)所排潤滑油顏色變黑。經(jīng)拆撿發(fā)現(xiàn)該缸活塞頭端支撐環(huán)已嚴(yán)重磨損斷裂(圖1)?;钊麠U填料位置磨損嚴(yán)重(圖2),經(jīng)測量磨損量達(dá)0.96mm,活塞環(huán)槽軸向磨損量0.1mm,且活塞環(huán)部分扭曲變形(圖3),汽缸鏡面有明顯磨損痕跡(圖4),經(jīng)測量缸套內(nèi)徑最大磨損量達(dá)2.17mm(標(biāo)準(zhǔn)尺寸127.00~127.35mm,實(shí)測最小值 129.52mm)。壓縮缸及活塞桿過度磨損導(dǎo)致報(bào)廢。

        2 原因分析

        2.1 潤滑效果不理想

        通過氣缸拆撿,缸套內(nèi)壁無明顯油膜附著,支撐環(huán)與缸套內(nèi)壁潤滑失效,環(huán)組過度磨損導(dǎo)致底部間隙降低,出現(xiàn)活塞與壓縮缸缸套內(nèi)壁干磨,導(dǎo)致拉缸現(xiàn)象。

        2.2 壓縮介質(zhì)組分變化

        圖1 活塞支撐環(huán)磨損斷裂

        圖2 活塞桿填料位置磨損嚴(yán)重

        圖3 活塞環(huán)部分扭曲變形

        隨著油田開采年限增加,開采出的天然氣含水量也隨著增加,天然氣的重組分上升,表1為2015年9月9日取樣的氣質(zhì)組分化驗(yàn)結(jié)果,表2為2017年4月4日取樣的氣質(zhì)組分化驗(yàn)結(jié)果,取樣位置:40萬入口天然氣取樣點(diǎn)。

        圖4 汽缸鏡面磨損痕跡

        表2 天然氣氣質(zhì)組分化驗(yàn)結(jié)果(2017年4月4日)

        通過組分對比可以看出,近年C3之后重組分占比明顯上升,在同等工作壓力及溫度下,壓縮缸內(nèi)經(jīng)過增壓所凝結(jié)的烴類總量勢必上升,以液態(tài)形式對壓縮缸內(nèi)油膜進(jìn)行沖刷破壞,從而嚴(yán)重影響環(huán)組與缸套內(nèi)壁的潤滑效果。

        3 改造方案

        (1)該機(jī)組壓縮端注油系統(tǒng)原有2臺3/8英寸注油單泵,以并聯(lián)形式連接,通過集油器集匯經(jīng)管線進(jìn)入分配器,共有3個(gè)分配塊分別給 1#,2#壓縮缸(35T)、1#,2#壓縮缸填料盒(8T)。出現(xiàn)拉缸現(xiàn)象時(shí)該系統(tǒng)已將原注油泵柱塞行程調(diào)整至最大供油狀態(tài),仍出現(xiàn)拉缸現(xiàn)象,由此可見注油系統(tǒng)供油總量無法滿足現(xiàn)工況下的潤滑需要。

        (2)針對潤滑效果不良的現(xiàn)狀,將原注油系統(tǒng)2臺3/8英寸注油單泵增加為3臺,提升系統(tǒng)注油供給量上限,后期通過調(diào)整單個(gè)注油泵柱塞行程控制注油總量,使各注油點(diǎn)注入量合理,氣缸內(nèi)可形成有效油膜。

        (3)加工注油泵進(jìn)、出口集油器,匹配改造后的3臺油泵,集油器的內(nèi)部體積也相應(yīng)增加,增加了內(nèi)部儲油量,保證了潤滑的連續(xù)性。

        (4)機(jī)組入口分離器加裝液位計(jì),加密巡檢,液位過高時(shí)及時(shí)進(jìn)行排液,避免伴分離器因液位過高影響分離效果,液相組分隨天然氣進(jìn)入壓縮缸沖刷潤滑油導(dǎo)致潤滑失效。改造后的注油系統(tǒng)見圖5。

        圖5 改造后的注油系統(tǒng)

        4 改造效果

        根據(jù)單泵標(biāo)準(zhǔn)注油量計(jì)算,一臺3/8英寸單泵一個(gè)行程注油量為0.041立方英寸,35T的分配塊每個(gè)行程注油量為0.021立方英寸,美孚600 W潤滑油密度為0.9 g/cm3,1 min為10個(gè)行程。根據(jù)氣缸耗油量計(jì)算公式計(jì)算得出改造前注油量為375 g/h,只符合標(biāo)準(zhǔn)組分的天然氣,無法滿足天然氣重組分增加后的需求量。改造后注油量為556 g/h,注油量明顯增加。

        改造后壓縮缸內(nèi)部油膜情況良好,改善了壓縮缸內(nèi)部潤滑情況,此外,及時(shí)的排液也降低了油膜被液烴稀釋的概率。機(jī)組自改造后已經(jīng)連續(xù)運(yùn)行4000 h,每隔1000 h打開壓縮缸檢查發(fā)現(xiàn)缸套潤滑情況良好。

        TH45

        B

        〔編輯 李 波〕

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