張敏杰,程 簫,羅 濤
(深圳鈺湖電力有限公司,廣東深圳 518000)
9E燃?xì)廨啓C(jī)潤(rùn)滑油系統(tǒng)負(fù)壓低問題的解決
張敏杰,程 簫,羅 濤
(深圳鈺湖電力有限公司,廣東深圳 518000)
分析PG9171E型燃?xì)廨啓C(jī)機(jī)組潤(rùn)滑油系統(tǒng)負(fù)壓高的原因,檢查系統(tǒng)密封性、抽油霧分離器壓力調(diào)節(jié)閥,對(duì)系統(tǒng)密封性進(jìn)行簡(jiǎn)單處理及關(guān)閉抽油霧分離器壓力調(diào)節(jié)閥,解決了潤(rùn)滑油系統(tǒng)負(fù)壓低的問題,同時(shí)提出相關(guān)注意事項(xiàng)。
燃?xì)廨啓C(jī);潤(rùn)滑油系統(tǒng);負(fù)壓;抽油霧分離器;改進(jìn)措施
10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.12.14
某廠燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)的2臺(tái)燃?xì)廨啓C(jī)是由美國(guó)GE公司制造的PG9171E型機(jī)組,余熱鍋爐為杭州鍋爐廠制造,于2004年投產(chǎn),燃機(jī)使用原油(2004年底開始燒重油)燃料,2012年底進(jìn)行油改氣改造,至今已運(yùn)行50 000多小時(shí)。燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組的構(gòu)成,除了燃?xì)廨啓C(jī),必須具備相應(yīng)的輔助設(shè)備、控制系統(tǒng)以及保證機(jī)組安全、可靠、長(zhǎng)期運(yùn)行的管路系統(tǒng)?;拖到y(tǒng)是燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組的重要系統(tǒng)。9E燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組滑油系統(tǒng)主要是在機(jī)組的啟動(dòng)、正常運(yùn)行及停機(jī)過程中,向燃?xì)廨啓C(jī)和發(fā)電機(jī)的軸承、透平輔助齒輪箱提供數(shù)量充足、溫度和壓力適當(dāng)、清潔的潤(rùn)滑油,防止軸承燒毀,軸頸過熱造成彎曲而引起振動(dòng),潤(rùn)滑油也供給啟動(dòng)變扭器作為液壓流體及潤(rùn)滑用。除此之外,一部分潤(rùn)滑油分流出來,經(jīng)過過濾后用作液壓控制油或用作液壓控制裝置的控制流體。
1#燃機(jī)潤(rùn)滑油系統(tǒng)自2017年7月負(fù)壓呈上升趨勢(shì),導(dǎo)致4#瓦滲油量變大,有進(jìn)一步劣化趨勢(shì)。2017年7,8兩月每日14:00潤(rùn)滑油箱負(fù)壓情況見圖1。
依據(jù)GE運(yùn)行手冊(cè)及多年安全運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),1#燃機(jī)潤(rùn)滑油系統(tǒng)負(fù)壓應(yīng)維持在(-80~180)mmH2O。若潤(rùn)滑油系統(tǒng)保持低負(fù)壓運(yùn)行會(huì)導(dǎo)致潤(rùn)滑油從4#瓦、5#瓦滲入發(fā)電機(jī),造成發(fā)電機(jī)軸瓦處積油,導(dǎo)致發(fā)電機(jī)故障,嚴(yán)重時(shí)會(huì)燒毀發(fā)電機(jī)。
圖1 潤(rùn)滑油箱負(fù)壓趨勢(shì)
(1)外冷水溫度高。導(dǎo)致潤(rùn)滑油溫度高,系統(tǒng)內(nèi)煙霧大,導(dǎo)致系統(tǒng)負(fù)壓偏低。
(2)外冷水水質(zhì)差。長(zhǎng)期運(yùn)行導(dǎo)致板式換熱器結(jié)垢,影響板式換熱器換熱效果,導(dǎo)致潤(rùn)滑油溫過高,造成系統(tǒng)負(fù)壓偏低。
(3)外冷水管道布置不合理。1#燃機(jī)外冷水經(jīng)過汽輪機(jī)循環(huán)后再給燃機(jī)內(nèi)冷水冷卻,同時(shí)燃機(jī)先冷卻發(fā)電機(jī)再冷卻潤(rùn)滑油,相較于3#燃機(jī)先冷卻潤(rùn)滑油再冷卻發(fā)電機(jī),冷卻水溫度高,導(dǎo)致潤(rùn)滑油油溫高,從而導(dǎo)致系統(tǒng)負(fù)壓偏低。
(4)環(huán)境溫度高。環(huán)境溫度直接影響外冷水溫度,從而影響潤(rùn)滑油系統(tǒng)負(fù)壓。
(5)潤(rùn)滑油系統(tǒng)的密封性,1#燃機(jī)自2004年投產(chǎn)至今未對(duì)潤(rùn)滑油系統(tǒng)閥門、蓋板、膨脹節(jié)等密封墊進(jìn)行更換,外部空氣可能從密封性不嚴(yán)處滲漏進(jìn)系統(tǒng),導(dǎo)致系統(tǒng)負(fù)壓偏低。
(6)抽油霧分離器濾芯型號(hào)和濾芯臟堵,若濾芯精度過高或?yàn)V芯臟堵,導(dǎo)致油霧無法及時(shí)分離,影響系統(tǒng)負(fù)壓。
(7)抽油霧風(fēng)機(jī)出力不足,導(dǎo)致油煙無法及時(shí)抽出,影響系統(tǒng)負(fù)壓。
(8)抽油霧分離器調(diào)節(jié)閥故障,若壓力調(diào)節(jié)閥故障,導(dǎo)致抽油霧分離器故障,影響系統(tǒng)負(fù)壓。
(9)取樣位置和儀表故障。
針對(duì)上述可能引起潤(rùn)滑油系統(tǒng)負(fù)壓低的原因,利用機(jī)組停機(jī)檢修,分步驗(yàn)證,在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行相關(guān)檢查。
聯(lián)系濾芯廠家,9月1日濾芯到廠后對(duì)1#燃機(jī)抽油霧分離器濾芯全部更換,燃機(jī)潤(rùn)滑油系統(tǒng)負(fù)壓更換前-80 mmH2O,更換后-105 mmH2O,負(fù)壓呈下降趨勢(shì),但至9月8日潤(rùn)滑油系統(tǒng)負(fù)壓下降至-94 mmH2O。
更換全部濾芯后負(fù)壓雖然變化,但依然達(dá)不到最佳負(fù)壓值,懷疑所更換濾芯精度過高,導(dǎo)致系統(tǒng)負(fù)壓變化幅度不大,故聯(lián)系廠家,隨后廠家發(fā)2個(gè)精度相對(duì)大的濾芯,于9月9日晚停機(jī)后更換2只新濾芯,更換后潤(rùn)滑油系統(tǒng)負(fù)壓變?yōu)?96.4 mmH2O,更換2只精度大的濾芯后負(fù)壓稍微變化。
9月10日晚停機(jī)后更換5個(gè)濾芯(精度相較于8月31日更換精度大),更換后系統(tǒng)負(fù)壓上升至-97.8 mmH2O,更換后負(fù)壓雖有上升,但仍未達(dá)到最佳值,研究討論決定對(duì)剩余12個(gè)濾芯進(jìn)行跟換。9月11日更換濾芯后系統(tǒng)負(fù)壓為-98.2 mmH2O,相較之前并未發(fā)生太大變化。持續(xù)觀察一周,發(fā)現(xiàn)更換全部濾芯后潤(rùn)滑油系統(tǒng)負(fù)壓穩(wěn)定在-95 mmH2O,未發(fā)生明顯提升,同時(shí)4#瓦滲油情況與8月相比有改善,但效果不明顯。由此可得出,濾芯臟堵和濾芯型號(hào)因素不是影響本次系統(tǒng)負(fù)壓的決定性因素。
停機(jī)后對(duì)潤(rùn)滑油系統(tǒng)的密封性進(jìn)行檢查,對(duì)潤(rùn)滑油箱人孔蓋板,抽油霧分離器蓋板等密封面處涂抹密封膠處理,同時(shí)對(duì)1#瓦回油管膨脹節(jié)密封面密封處理,在兩端間隙處先用防火泥塞滿,塞完防火泥后外部用1596平面密封膠進(jìn)行再密封(圖2)。
打開調(diào)節(jié)閥人孔,檢查閥門開度,顯示閥門并未關(guān)死,該閥門開度約在1/3位置(圖 3)。
調(diào)節(jié)閥是原廠配置,由于建廠比較早此閥門開關(guān)不靈活,故在潤(rùn)滑油回油管至抽油霧分離器入口前單獨(dú)加一個(gè)調(diào)節(jié)閥,起調(diào)節(jié)壓力的作用,而 3#機(jī)原廠調(diào)節(jié)閥也處于失靈狀態(tài),在2014年檢修時(shí)已焊死,每次檢修時(shí),1#燃機(jī)調(diào)節(jié)閥此缺陷沒有處理。
由于調(diào)閥調(diào)節(jié)能力失效,在潤(rùn)滑油回油管至抽油霧分離器入口前加裝調(diào)節(jié)閥,通過調(diào)節(jié)入口調(diào)閥調(diào)節(jié)系統(tǒng)負(fù)壓。正常情況下,原抽油霧分離器壓力調(diào)節(jié)閥應(yīng)在關(guān)閉位置。當(dāng)閥門在1/3開度時(shí),用手可以將該閥閥瓣打開。由于閥門處于關(guān)閉位置,彈簧處于壓縮狀態(tài),在彈力和外部空氣作用下,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行彈簧失效,當(dāng)外部作用力>彈簧彈力時(shí),使閥門有了一定開度,導(dǎo)致外部空氣漏入潤(rùn)滑油系統(tǒng),影響系統(tǒng)負(fù)壓。
圖2 1#瓦回油管膨脹節(jié)密封面密封處理
圖3 調(diào)節(jié)閥閥門開度
將原壓力調(diào)節(jié)閥調(diào)整至關(guān)閉位置,對(duì)人孔回裝后,密封面涂密封膠。
對(duì)管道密封性和原壓力調(diào)節(jié)閥調(diào)整后潤(rùn)滑油系統(tǒng)負(fù)壓從-95 mmH20上升至-138 mmH20,持續(xù)觀察,潤(rùn)滑油箱負(fù)壓穩(wěn)定維持在-138 mmH2O左右。更換濾芯、檢查系統(tǒng)密封性及抽油霧分離器壓力調(diào)節(jié)閥后系統(tǒng)負(fù)壓變化見圖4。
圖4 維修后系統(tǒng)負(fù)壓變化趨勢(shì)
從圖4可看出,更換精度更大濾芯后潤(rùn)滑油系統(tǒng)負(fù)壓有上升,但上升幅度不大,但當(dāng)對(duì)抽油霧分離器調(diào)節(jié)閥、油管路密封性檢查處理后潤(rùn)滑油負(fù)壓上升幅度大,負(fù)壓穩(wěn)定在-140 mmH2O。
2017年8月對(duì)周邊地區(qū)3家同類型機(jī)組的電廠進(jìn)行調(diào)研,3家電廠對(duì)風(fēng)機(jī)進(jìn)行了改造,更換功率更大風(fēng)機(jī)(原7.5 kW更換為12 kW)。同時(shí)考慮2017年4月1#燃機(jī)大修期間對(duì)抽油霧風(fēng)機(jī)進(jìn)行檢修,可能在安裝過程中存在風(fēng)機(jī)葉輪和抽風(fēng)管道中心偏差,裝配工藝及風(fēng)機(jī)本身出力可能導(dǎo)致風(fēng)機(jī)出力不足,從而影響系統(tǒng)負(fù)壓。
1#,3#燃機(jī)使用的外冷水為循環(huán)水,循環(huán)水來水為水庫(kù)水,循環(huán)水在廠內(nèi)循環(huán)后通過冷卻塔風(fēng)機(jī)與空氣進(jìn)行自然冷卻。對(duì)比深圳地區(qū)7,8,9月平均溫度與1,2,12月的3個(gè)月平均溫度,平均溫度相差15℃,外冷水溫度相差10℃,潤(rùn)滑油溫度相差7℃。潤(rùn)滑油溫度低,系統(tǒng)中產(chǎn)生的油煙較小,系統(tǒng)負(fù)壓上升。所以外冷水溫度及外冷水水質(zhì)直接影響潤(rùn)滑油系統(tǒng)溫度。
現(xiàn)場(chǎng)潤(rùn)滑油箱負(fù)壓顯示計(jì)和潤(rùn)滑油箱壓力變送器及抽油霧風(fēng)機(jī)壓力變送器發(fā)現(xiàn),3個(gè)壓力相對(duì)誤差≤3%,故不存在儀表故障因素影響潤(rùn)滑油系統(tǒng)負(fù)壓。
GE運(yùn)行手冊(cè)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)為-50~180 mmH2O,同時(shí)8月對(duì)周邊幾家電廠潤(rùn)滑油系統(tǒng)負(fù)壓情況調(diào)研,系統(tǒng)負(fù)壓均維持在-130 mmH2O運(yùn)行。對(duì)1#燃機(jī)潤(rùn)滑油系統(tǒng)更換濾芯、檢查抽油霧分離器調(diào)節(jié)閥及油管路密封性后,系統(tǒng)負(fù)壓維持-140 mmH2O上下運(yùn)行,抽油霧風(fēng)機(jī)未抽出大量油煙,同時(shí)4#,5#瓦滲油情況得到改善,基本不滲漏。由此可知影響系統(tǒng)負(fù)壓的因素有:
(1)更換濾芯后負(fù)壓雖有提升,但提升不夠明顯,故濾芯型號(hào)及濾芯臟堵程度是影響負(fù)壓的因素,但不是根本原因。
(2)對(duì)系統(tǒng)密封性、抽油霧分離器壓力調(diào)節(jié)閥檢查,對(duì)系統(tǒng)密封性進(jìn)行簡(jiǎn)單處理及關(guān)閉抽油霧分離器壓力調(diào)節(jié)閥后,系統(tǒng)負(fù)壓上升明顯,系統(tǒng)能穩(wěn)定運(yùn)行,且4#瓦密封面不滲漏,能滿足要求。
(3)潤(rùn)滑油溫度直接影響系統(tǒng)負(fù)壓,解決潤(rùn)滑油油溫高的關(guān)鍵是解決外冷水水溫。
綜合上述分析,更換濾芯,檢查系統(tǒng)密封性及關(guān)閉抽油霧分離器調(diào)節(jié)閥后,系統(tǒng)負(fù)壓從-80 mmH2O上升至-140 mmH20,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,能達(dá)到要求,4#,5#密封面滲油處明顯改善,基本不滲漏,降低事故發(fā)生的可能性。
(1)針對(duì)可能引起1#燃機(jī)潤(rùn)滑油系統(tǒng)負(fù)壓升高的原因?qū)で髾C(jī)會(huì)進(jìn)一步查找,證實(shí)并尋求解決方案。
(2)對(duì)1#,3#燃機(jī)潤(rùn)滑油系統(tǒng)油管道膨脹節(jié)、密封墊片等密封件尋找機(jī)會(huì)進(jìn)行更換。
(3)對(duì)冷卻水系統(tǒng)展開調(diào)研工作,1#燃機(jī)先冷卻發(fā)電機(jī)再冷卻潤(rùn)滑油,3#燃機(jī)先冷卻潤(rùn)滑油再冷卻發(fā)電機(jī),導(dǎo)致1#燃機(jī)相較3#燃機(jī)潤(rùn)滑油溫度高,冷卻水系統(tǒng)布置不一樣造成系統(tǒng)負(fù)壓差異??梢詫?duì)1#燃機(jī)冷卻水系統(tǒng)提出改造,以改變1#燃機(jī)潤(rùn)滑油系統(tǒng)潤(rùn)滑油溫度,潤(rùn)滑油溫度降低產(chǎn)生油霧也會(huì)相應(yīng)減少,對(duì)負(fù)壓降低也會(huì)有幫助。
(4)對(duì)4#,5#瓦油檔間隙進(jìn)行調(diào)整,確保瓦間隙最優(yōu),同時(shí)在密封空氣管路上加裝壓力調(diào)節(jié)閥,確保密封空氣壓力能夠確保系統(tǒng)的密封性良好。
TK478
B
〔編輯 李 波〕