周 強(qiáng),方建宇,莊春龍
(中國(guó)航發(fā)四川燃?xì)鉁u輪研究院,四川江油 621700)
壓縮機(jī)潤(rùn)滑油密封系統(tǒng)的實(shí)用改造技術(shù)
周 強(qiáng),方建宇,莊春龍
(中國(guó)航發(fā)四川燃?xì)鉁u輪研究院,四川江油 621700)
潤(rùn)滑油密封技術(shù)始終是壓縮機(jī)技術(shù)的難題,影響著壓縮機(jī)的正常運(yùn)行和壓縮空氣的質(zhì)量。通過對(duì)兩臺(tái)不同密封形式壓縮機(jī)密封系統(tǒng)的改造和調(diào)試的過程,采用干氣密封和氣封氣等新技術(shù),取得良好試驗(yàn)效果。本文通過對(duì)調(diào)試過程的分析,為以后出現(xiàn)相似問題提供一種解決思路。
壓縮機(jī);滑油泄漏;干氣密封;調(diào)試技術(shù)
10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.05.63
某氣源為中國(guó)航發(fā)四川燃?xì)鉁u輪研究院十一五氣源擴(kuò)容重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。在壓縮機(jī)組的調(diào)試過程中,出現(xiàn)了機(jī)組軸承座中潤(rùn)滑油泄漏至壓縮機(jī)氣缸的現(xiàn)象,嚴(yán)重影響機(jī)組調(diào)試的進(jìn)度。
某氣源共有2MCL805,MCL404和MCL354等3臺(tái)不同型號(hào)機(jī)組(編號(hào)為11#,12#,13#),都為知名廠商成型產(chǎn)品。11#機(jī)組設(shè)計(jì)進(jìn)口容積流量為1100 m3/min,工作壓比7.5,作為一級(jí)供抽氣機(jī)組使用;12#機(jī)組作為11#機(jī)組的二級(jí)增壓機(jī)組,工作壓比3.5,與11#機(jī)組串聯(lián)形成二級(jí)供抽氣機(jī)組使用;13#機(jī)組為12#機(jī)組增壓機(jī)組,工作壓比3.5,與11#,12#串聯(lián)形成三級(jí)供氣機(jī)組。
12#機(jī)組作為11#機(jī)組的增壓機(jī)組使用,在2級(jí)串聯(lián)調(diào)試中,發(fā)現(xiàn)放空塔有很濃的青煙,且有滑油的味道。證明12#軸承端的潤(rùn)滑油通過了密封系統(tǒng)泄漏至氣缸中。12#機(jī)組軸端密封設(shè)計(jì)為干氣密封,在機(jī)組調(diào)試階段采用了試車密封。試車密封為迷宮密封,通過曲折的密封齒,減小流體的泄漏量達(dá)到密封的效果。但從調(diào)試的結(jié)果看試車密封效果不好。需要更換為干氣密封進(jìn)行下一步的調(diào)試。
目前國(guó)內(nèi)大型離心壓縮機(jī)軸端密封形式主要包括迷宮密封,碳環(huán)密封,機(jī)械密封以及目前較先進(jìn)的干氣密封。干氣密封是20世紀(jì)60年代末以氣體潤(rùn)滑軸承的概念為基礎(chǔ)發(fā)展起來(lái)的,其中以螺旋槽密封最為典型,經(jīng)過數(shù)年研究,美國(guó)約翰.克蘭公司率先推出干氣密封產(chǎn)品并投入工業(yè)使用。它是一種新型的非接觸式軸封,其結(jié)構(gòu)與普通機(jī)械密封類似。
圖1 干氣密封件裝配簡(jiǎn)圖
圖2 動(dòng)環(huán)螺旋槽示意
干氣密封的結(jié)構(gòu)和樣式多種多樣,主要防止壓縮介質(zhì)泄漏至大氣和潤(rùn)滑油泄漏至壓縮介質(zhì)中。公司使用的為單級(jí)密封產(chǎn)品,主要防止滑油進(jìn)入氣缸中對(duì)用氣試驗(yàn)設(shè)備產(chǎn)生危險(xiǎn)影響。干氣密封件結(jié)構(gòu)如圖1,有兩路氣體進(jìn)入軸承座內(nèi)。由于軸承端有潤(rùn)滑油,為保證干氣密封在潔凈、干燥的環(huán)境中運(yùn)行,E路為經(jīng)過濾凈化后的隔離氣體,進(jìn)入機(jī)組的密封件腔體內(nèi),控制其壓力稍高潤(rùn)滑油壓力,可阻擋潤(rùn)滑油進(jìn)入密封端。一部分從D路排入大氣,一部分進(jìn)入軸承端從排煙孔排出。A路氣體進(jìn)入干氣密封件動(dòng)環(huán)上端,動(dòng)環(huán)的端面從外徑均布著螺旋槽,而外徑螺旋槽至內(nèi)徑又均布旋向相反的螺旋槽(圖2)。動(dòng)環(huán)與主軸固定連接。主軸旋轉(zhuǎn)后,帶動(dòng)動(dòng)環(huán)高速旋轉(zhuǎn),A路氣體從動(dòng)環(huán)外徑流入螺旋槽,形成高壓區(qū),而內(nèi)徑螺旋槽高速旋轉(zhuǎn)氣流向高壓區(qū)匯聚,形成低壓區(qū)。在動(dòng)環(huán)的高速旋轉(zhuǎn)下,形成了剛度極高,厚度為3~5 μm的氣膜。推動(dòng)浮動(dòng)環(huán)作用到安裝在殼體上的推力盤,推力盤產(chǎn)生移動(dòng),后端彈簧受到擠壓對(duì)推力盤產(chǎn)生彈力。當(dāng)彈簧彈力與氣膜推力相等后,系統(tǒng)處于平衡,切斷了泄漏通路,阻隔滑油向氣缸中泄漏。
干氣密封除了其干氣密封件外,外部還有一套提供密封氣的控制系統(tǒng)(圖3)。干氣密封有空壓泵和機(jī)組出口兩路氣源,并聯(lián)經(jīng)過單向閥,過濾器,壓力控制閥,分為A,E的2路,其中A路為主密封氣,E路為阻隔氣,E路經(jīng)壓力控制閥后,又分為E1,E2兩路通往靠機(jī)組兩軸承端的進(jìn)口。A路又分為2路,一路經(jīng)過壓力控制閥(抽氣工況使用)與另一路不經(jīng)壓力控制閥(供氣工況使用)經(jīng)1個(gè)三通球閥分為A1,A2兩路通往靠近壓縮機(jī)的進(jìn)口。
圖3 干氣密封控制系統(tǒng)
機(jī)組啟車后,由于進(jìn)口為節(jié)流狀態(tài),進(jìn)口壓力低于大氣壓,屬于抽氣工況,因此預(yù)先把A路三通設(shè)置為抽氣工況,空壓泵的壓縮空氣通過中間閥,走A路抽氣工況后,壓力大概為0.027 M~0.033 MPa(G)進(jìn)入密封腔體,起阻隔作用。當(dāng)機(jī)組并網(wǎng)完成后,機(jī)組出口壓力升高,把A路三通設(shè)置為供氣工況,機(jī)組出口壓力高于空壓泵,氣體經(jīng)單向閥頂住空壓機(jī)進(jìn)氣,走供氣工況后,壓力使其維持在比壓縮機(jī)壓力稍高(0.05 M~0.1 MPa)進(jìn)入密封腔密封。由于氣體進(jìn)入密封腔后只有通過密封面分別向壓縮機(jī)端和軸承端泄漏,故流量為兩端密封的泄漏量,在22~24 m3/h之內(nèi)。如果A路流量顯著增大,表示干氣密封故障失效。E路進(jìn)入迷宮密封中的密封腔,控制其進(jìn)口壓力稍高于軸承座滑油壓力,形成一個(gè)可靠的阻塞密封,可保證軸承端中的潤(rùn)滑油不進(jìn)入干氣密封。該氣體流量不超過26~28 m3/h,一部分進(jìn)入軸承端從排煙孔排出,一部分從D路直接排入大氣。
前期經(jīng)過大量的準(zhǔn)備過程,包括干氣密封廠家對(duì)12#機(jī)組密封件的安裝和調(diào)試密封控制系統(tǒng)后,在具備了調(diào)試條件后,于2010年6月1日對(duì)某廠房12#機(jī)組進(jìn)行了調(diào)試,調(diào)試主要的目的是檢驗(yàn)12#機(jī)組的干氣密封系統(tǒng)是否能達(dá)到理想效果。先進(jìn)行了12#機(jī)組的抽氣工況調(diào)試。隨后啟動(dòng)11#機(jī)組,配合12#機(jī)組進(jìn)行串聯(lián)供氣工況調(diào)試,期間為了保護(hù)干氣密封件,在機(jī)組出口壓力逐級(jí)增加中,對(duì)密封控制系統(tǒng)進(jìn)行了微調(diào)。供氣工況時(shí)采集的數(shù)據(jù)見表1,從中可以看出,干氣密封件工作良好。但是從機(jī)組排入放空塔的空氣煙霧很大,從試驗(yàn)的效果來(lái)看并不理想。調(diào)試結(jié)束后,干氣密封廠家技術(shù)人員和筆者進(jìn)行了技術(shù)交流,對(duì)影響試驗(yàn)效果的多種因數(shù)進(jìn)行分析。
表1 供氣工作過程中A路各指示儀表的參考值
從結(jié)構(gòu)上分析,干氣密封件大致分為兩部份,一部份為與主軸連接的轉(zhuǎn)套,轉(zhuǎn)動(dòng)環(huán)及定位套等。另一部份為與機(jī)殼連接,相對(duì)靜止的座套,推力盤,圓柱彈簧等。因此沿主軸外徑泄漏的通路被轉(zhuǎn)套的O形密封圈與彈性應(yīng)變環(huán)切斷。而沿機(jī)殼內(nèi)壁泄漏的通路被座套的O形密封圈切斷。唯一的通路為轉(zhuǎn)套與座套間的空隙,但是這條泄漏的通路被高速旋轉(zhuǎn)的動(dòng)環(huán)產(chǎn)生的氣膜所切斷。所以從結(jié)構(gòu)上分析,不存在潤(rùn)滑油泄漏的條件。
而且廠家的安裝人員都是經(jīng)驗(yàn)豐富的技師,安裝時(shí)都是按照干氣密封件的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),有條不紊的進(jìn)行安裝,因此安裝問題也被排除。唯一存在的可能就是干氣密封件故障失效,無(wú)法切斷潤(rùn)滑從轉(zhuǎn)套與座套間隙泄漏的通路。但是從調(diào)試中A路流量計(jì)測(cè)得的流量為22~24 m3/h,在干氣密封正常的泄漏量范圍內(nèi),不存在無(wú)法形成氣膜的條件。面對(duì)擺在眼前沒法解釋的現(xiàn)象,只有通過觀察A路口中是否有滑油,如果有滑油的痕跡則表明干氣密封失效,滑油從該路徑通過。由于A路進(jìn)口的孔徑只有Φ16 mm,為此使用內(nèi)窺探測(cè)儀對(duì)干氣密封A路進(jìn)氣口和出氣口進(jìn)行成像,由于密封件結(jié)構(gòu)復(fù)雜,成像條件差,沒有發(fā)現(xiàn)有用的圖像。隨后采用干氣密封進(jìn)氣口A用絲綢塞入擦拭,絲綢上沒有油跡,只有些許污物。證明干氣密封產(chǎn)生作用,滑油無(wú)法從此路徑通過。
為了找出原因,在6月3日再次對(duì)12#機(jī)組進(jìn)行調(diào)試。先對(duì)11#機(jī)組進(jìn)行調(diào)試,放空塔處沒有油煙。啟動(dòng)12#機(jī)組,與11#機(jī)組串聯(lián)后,調(diào)試中放空塔煙霧又出現(xiàn),較之上次調(diào)試煙霧有所減少。但仍無(wú)法達(dá)到試驗(yàn)供氣的標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)以往在機(jī)組出口管道死腔中發(fā)現(xiàn)有積油的現(xiàn)象,而排氣放空沒有經(jīng)過冷卻器,溫度在180℃左右,推測(cè)該次試驗(yàn)為以往的積油被帶出所致。立即組織人員進(jìn)行查找,最后在機(jī)組出口補(bǔ)償器底部死腔鉆了一個(gè)小孔,有污濁的滑油流出,最后接了小半桶的油。在6月5日的調(diào)試中,從排氣放空塔出來(lái)的空氣很潔凈,沒有明顯的青煙,證明油煙為以前積油所致,也證明了干氣密封的密封效果較好。
13#機(jī)組作為11#,12#的第三級(jí)串聯(lián)增壓機(jī)組,在完成12#機(jī)組密封系統(tǒng)的改造調(diào)試后,在2010年6月10日進(jìn)行13#機(jī)組的調(diào)試。11#機(jī)組出口與12#機(jī)組進(jìn)口串聯(lián),12#機(jī)組出口與13#三級(jí)機(jī)組進(jìn)口串聯(lián),并網(wǎng)完成后,13#機(jī)組出口壓縮空氣通過放空總管從放空塔放空排入大氣。
從放空塔排出的空氣有很大的煙霧,且有滑油的味道。說明放空空氣中的煙霧為13#機(jī)組壓縮機(jī)軸承座的潤(rùn)滑油通過密封件泄露至壓縮空氣中所致。含有油氣的壓縮空氣不僅會(huì)影響到后面設(shè)備的試驗(yàn),還會(huì)危害到試驗(yàn)的安全。
從圖4中可以看出,軸承端的潤(rùn)滑油要漏至氣缸內(nèi),必須要經(jīng)過這兩道篦齒密封,其中根據(jù)圖紙查得C的間隙值在0.20~0.35 mm,D的間隙值在 0.20~0.45 mm。在對(duì)機(jī)組開蓋檢查其密封間隙時(shí),測(cè)量其間隙都在允許范圍之內(nèi)。不存在裝配問題。但是在機(jī)組啟車階段,機(jī)組節(jié)流啟動(dòng),進(jìn)口壓力為50 kPa左右。主軸低壓側(cè)處于抽真空狀態(tài)。而供油壓力為150 kPa左右,在氣缸與軸承間形成壓差,滑油在此階段被吸入至氣缸隨壓縮空氣排入大氣。
圖4 壓縮機(jī)軸端密封
結(jié)合機(jī)組密封件的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),于7月1日制定出改造方案。從11#機(jī)組的出口引出一趟Φ48 mm的不銹鋼管道分成Φ27 mm的2路至13#機(jī)組高低壓側(cè)軸承座端密封件的進(jìn)氣口。當(dāng)使用3臺(tái)機(jī)組3級(jí)串聯(lián)供氣時(shí),先啟動(dòng)11#機(jī)組,12#機(jī)組,11#機(jī)組進(jìn)口節(jié)流,先把兩臺(tái)機(jī)組串聯(lián)并網(wǎng),保持11#機(jī)組出口壓力為250 kPa(A)左右。壓縮空氣從Φ27 mm的不銹鋼管道供往軸承密封件,在密封腔內(nèi)形成氣環(huán),由于進(jìn)氣壓力大于供油壓力150 kPa,所以氣環(huán)產(chǎn)生阻隔滑油朝缸體內(nèi)泄漏的作用。
改造完成后,在11月2日針對(duì)13#機(jī)組漏油的問題專門進(jìn)行了新一輪的調(diào)試。啟動(dòng)13#機(jī)組前,向機(jī)組供入壓力為250 kPa的密封氣,機(jī)組上端蓋上排氣孔有氣流流出,然后啟動(dòng)機(jī)組油泵。機(jī)組啟動(dòng)期間,排氣孔有倒吸現(xiàn)象(啟動(dòng)機(jī)組采用進(jìn)口節(jié)流,壓力為50 kPa)。當(dāng)3臺(tái)機(jī)組串聯(lián)后,13#機(jī)組進(jìn)口加壓到 300 kPa左右時(shí),關(guān)閉密封氣,繼續(xù)加壓到進(jìn)口壓力1.2 MPa左右,出現(xiàn)以下情況:
(1)低壓端排煙罩往外冒油,泄漏量較大(圖5)。
圖5 13#機(jī)組密封示意
(2)打開回油窺視鏡上端有氣流流出。
(3)排氣孔氣壓很大,密封氣管路壓力表顯示為0.5 MPa。(4)放空的空氣中含有很重的油煙。
機(jī)組共運(yùn)行5 h,停機(jī)前,放空的空氣中的油煙有了很大減少,但依然有青煙存在。
調(diào)試過程中,針對(duì)以上出現(xiàn)的現(xiàn)象,查閱了圖紙,通過分析得出以下結(jié)論。
(1)機(jī)組氣封效果差,低壓端密封比高壓端差。當(dāng)機(jī)組啟動(dòng)時(shí),滑油通過兩道密封吸入氣缸混入空氣中,同時(shí)從排氣口吸入部分空氣,因此,排氣孔有倒吸現(xiàn)象。
(2)將機(jī)組轉(zhuǎn)入供氣流程后,缸內(nèi)泄漏的氣體通過兩級(jí)密封進(jìn)入軸承腔,將滑油從排煙罩壓出,隨著機(jī)組進(jìn)出口空氣壓力的增加,泄漏的氣體壓力隨之增加,冒油更加嚴(yán)重,排氣孔氣壓也急劇增大。
(3)排氣孔孔徑偏小,當(dāng)機(jī)組氣封效果差時(shí),缸內(nèi)泄漏的氣體無(wú)法通過排氣孔有效泄壓,造成壓縮空氣進(jìn)入軸承腔,導(dǎo)致滑油從排煙罩壓出;當(dāng)機(jī)組啟動(dòng)時(shí),由于排氣孔補(bǔ)氣量不足,造成兩道密封間(泄壓腔)較大的負(fù)壓,將軸承腔滑油吸入泄壓腔,當(dāng)泄壓腔積存的滑油超過篦齒密封最低點(diǎn)后,滑油被吸入氣缸內(nèi)。
(4)11#機(jī)組泄壓腔底部有獨(dú)立的回油管,機(jī)組啟動(dòng)時(shí),泄漏的滑油不會(huì)在泄壓腔積存,因此,無(wú)空氣冒煙的現(xiàn)象;12#,13#機(jī)組泄壓腔底部均無(wú)獨(dú)立的回油管,12#在加裝干氣密封前也存在空氣冒煙的現(xiàn)象。
針對(duì)上述問題,采取以下臨時(shí)措施,以保證現(xiàn)階段的試驗(yàn)供氣。
(1)加大機(jī)組密封氣流量,加大滑油泄漏的阻力。
(2)去掉低壓端排煙罩,改接一段Φ25 mm金屬軟管至回油總管,將泄漏的潤(rùn)滑油和油煙引入油箱。
(3)在回油管窺視鏡上方的排氣螺母上鉆眼,使泄漏的氣體泄壓,以免影響回油。
改造完成后,在11月8日再次進(jìn)行3臺(tái)機(jī)組串聯(lián)調(diào)試。在5 h的運(yùn)行中,壓縮空氣中沒有油煙出現(xiàn),機(jī)組漏油的問題得到了有效的解決。機(jī)組在穩(wěn)定正常的工況下能夠投入試驗(yàn)運(yùn)行。
如果按照以往機(jī)組多級(jí)串聯(lián)并網(wǎng)的方式,3臺(tái)機(jī)組同時(shí)啟動(dòng),然后再逐級(jí)串聯(lián)這種模式。由于啟車時(shí)11#機(jī)組進(jìn)口節(jié)流,出口壓力不大起不到密封油泄漏的問題。因此必須對(duì)11#,12#,13#串聯(lián)并網(wǎng)工藝流程進(jìn)行改進(jìn)。改進(jìn)程序:先啟動(dòng)11#,12#機(jī)組,串聯(lián)11#,12#機(jī)組。然后根據(jù)13#機(jī)組氣封氣壓力需求調(diào)節(jié)11#機(jī)組出口壓力為300 kPa左右,同時(shí)打開13#機(jī)組氣封氣供氣閥門,啟動(dòng)13#機(jī)組。串聯(lián)12#,13#機(jī)組,當(dāng)13#機(jī)組進(jìn)口壓力達(dá)到500 kPa左右后,關(guān)閉氣封氣,防止機(jī)組進(jìn)口氣流與氣封氣合流把滑油吹出排煙罩。最后繼續(xù)并網(wǎng),根據(jù)試驗(yàn)設(shè)備需求供氣。
圖6 3臺(tái)機(jī)組串聯(lián)搭配流程
(1)串聯(lián)供氣并網(wǎng)程序。①啟動(dòng)11#,13#機(jī)組油泵,開啟輔助空壓機(jī)后,啟動(dòng)12#機(jī)組油泵。②按規(guī)程啟動(dòng)11#、12#機(jī)組。③慢開110閥,慢關(guān)114閥至全關(guān),110閥一定開度,進(jìn)口保持30 kPa左右。④慢開119閥至全開。⑤慢開122閥至全開,同時(shí)慢關(guān)124閥至全關(guān),調(diào)節(jié)127閥保持機(jī)組壓比2.0左右,調(diào)節(jié)117閥,使11#機(jī)組壓比≥3.5。⑥慢開110閥,至進(jìn)口壓力為45 kPa左右,調(diào)節(jié)117閥,出口壓力為250kPa左右。⑦打開13#機(jī)組密封氣閥門,氣封氣供往13#機(jī)組。⑧慢開129閥至全開。⑨啟動(dòng)13#機(jī)組。⑩慢開133閥至全開,同時(shí)慢關(guān)130閥至全關(guān),調(diào)節(jié)137閥保持壓比不低于2,待進(jìn)口壓力>200 kPa時(shí),關(guān)閉氣封氣,同時(shí)注意調(diào)節(jié)127閥,保持12#機(jī)組壓比2.0左右。[11]慢關(guān)127閥至全關(guān)。[12]調(diào)節(jié)137閥,保持13#機(jī)組壓比2左右。[13]通知用氣設(shè)備后慢開138-1閥,同時(shí)慢關(guān)137閥至全關(guān)。[14]慢關(guān)117閥(保持壓比≤7.2),同時(shí)慢開110閥保持進(jìn)口壓力在60~62 kPa左右。供氣并網(wǎng)程序完畢。
(2)串聯(lián)退網(wǎng)流程。①慢開137閥,同時(shí)慢關(guān)138-1至全關(guān),137閥一定開度保持13#機(jī)組壓比不低于2。②慢開117閥一定開度,保持11#機(jī)組壓比降為5.0左右。③慢關(guān)110閥至,機(jī)組進(jìn)口壓力為50 kPa左右。開13#機(jī)組氣封氣閥門。④慢開127閥至壓比2。⑤慢關(guān)133閥,同時(shí)慢開130閥,調(diào)節(jié)127閥,保證12#機(jī)組壓比2.0左右,至133閥全關(guān),130閥全開。⑥通知電氣人員停13#機(jī)組。⑦慢關(guān)129閥至全關(guān)。⑧待13#機(jī)組進(jìn)口壓力恢復(fù)至大氣壓時(shí),慢關(guān)110閥保持機(jī)組進(jìn)口壓力為30 kPa左右。⑨慢開117閥至全開。⑩慢關(guān)122閥,同時(shí)慢開124閥,至122閥全關(guān),124閥35°開度,全開127閥。[11]慢關(guān)119閥至全關(guān)。[12]通知電氣人員停11#,12#機(jī)組。[13]停12#機(jī)組油泵后5 min,停12#機(jī)組空壓機(jī)。[14]按規(guī)程恢復(fù)各系統(tǒng)設(shè)備。
因?yàn)槟硰S房3臺(tái)機(jī)組串聯(lián)并網(wǎng),牽連到機(jī)組氣封運(yùn)行流程和機(jī)組試驗(yàn)供氣流程兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立的系統(tǒng),因此該工藝流程從全局出發(fā),分析兩系統(tǒng)的相關(guān)聯(lián)性,把2套系統(tǒng)合理的整合到一起。簡(jiǎn)化了操作步驟,避免了繁瑣、重復(fù)的操作。保障機(jī)組正常、安全地投入試驗(yàn)運(yùn)行。
經(jīng)過共同努力,對(duì)某氣源不斷調(diào)試改造,已經(jīng)正式投入試驗(yàn)運(yùn)行。但是氣源機(jī)組還有許多的瑕疵影響著試驗(yàn)運(yùn)行。如干氣密封氣體中含水分較多,會(huì)減少干氣密封件使用壽命等,還需要一步一步去完善、改進(jìn),使設(shè)備更加科學(xué)高效地發(fā)揮作用。
TK478 < class="emphasis_bold"> 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B
B
〔編輯 凌 瑞〕