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        冶煉風機出口管路系統(tǒng)的優(yōu)化改造研究

        2018-01-01 00:00:00李少全
        大科技·D版 2018年5期

        摘 要:風機是冶煉廠中常用的一項設(shè)備,其對冶煉廠的運行、生產(chǎn)情況會造成直接影響。但是,從大量冶煉廠的運行情況來看,多數(shù)冶煉廠中的風機在實際運行過程中都存在壓力偏高、風量不高等現(xiàn)象,這將會對風機運行,以及冶煉廠的生產(chǎn)造成不良影響,針對該現(xiàn)象,應(yīng)當做好相應(yīng)的分析工作,對風機出口管路系統(tǒng)進行優(yōu)化改造,從而使風機的性能能夠滿足冶煉廠運行與生產(chǎn)過程中具體需求。

        關(guān)鍵詞:冶煉廠;風機出樓;優(yōu)化改造

        中圖分類號:TH43 文獻標識碼:A 文章編號:1004-7344(2018)15-0305-02

        前 言

        某冶煉廠中的風機在具體應(yīng)用過程中,長期受風量不足問題的影響,對冶煉廠的生產(chǎn)造成了不良影響。冶煉廠的工作人員與風機供應(yīng)商進行溝通,協(xié)調(diào)分析,最終決定優(yōu)化前后風機出口管路系統(tǒng)的CFD流場模擬,通過分析優(yōu)化后的結(jié)果可以發(fā)現(xiàn),優(yōu)化后,出口阻力明顯減小,依據(jù)該優(yōu)化結(jié)果,進行改造,確保風機在應(yīng)用過程中能夠發(fā)揮良好的作用。

        1 分析風機應(yīng)用過程中存在的問題

        某冶煉廠中應(yīng)用的風機的主要參數(shù)如下:體積流量大小為:345800m3/h,煙氣是氣體的介質(zhì),全壓大小為98800Pa,進氣的溫度約為99.8℃。

        將風機投入到冶煉廠中,通過一段時間的應(yīng)用可以發(fā)現(xiàn),其在運行過程中存在分量不夠,壓力偏高情況,這在一定程度上對冶煉廠運行過程中的產(chǎn)能造成了較為嚴重的制約。通過對風機的設(shè)計應(yīng)用情況進行分析,最終認定風機在應(yīng)用過程中出現(xiàn)問題的主要原因是,實際運行工況與設(shè)計點存在較大誤差。在具體分析過程中,為判斷該分析結(jié)果是否正確,在現(xiàn)場對風機進行了測試,測量工作點狀態(tài)下,風機流量與進出口的具體壓力差情況,通過測量如下:實際流量值與設(shè)計值相比,低了接近18.8%,而壓力則高出了約5.85%。

        通過對冶煉廠中的風機進行進一步分析可以發(fā)現(xiàn),風機出口管路的直管段較短,這極有可能影響風機在實際運行過程中的具體性能。正常來說,風機出口段長度不得小于100%有效管路長度,在具體設(shè)計過程中,若直管段未達到該長度,在問題分析期間,應(yīng)當考慮由于直管段過短,從而導致系統(tǒng)在運行過程中產(chǎn)生附加阻力,對風機的性能造成不良影響[1]。

        通過對冶煉廠中的該風機進行分析可以斷定,出口流速約為22.8m/s,100%有效管路長度為3.8倍管徑長度,而從實際情況來看,風機出口直接管段長度僅為主管直徑的1.45倍,僅為有效長度的為38.16%,由此可見,風機在實際運行過程中,管路系統(tǒng)面臨著大量的附加阻力損失,這也就造成風機運行過程中,無法滿足冶煉廠的生產(chǎn)需求。

        通過分析可以發(fā)現(xiàn),在問題分析過程中,如果僅對局部阻力和沿程阻力進行計算,出口管路的實際損失為371.5Pa;但是,分析期間,如果考慮系統(tǒng)附加阻力,此時出口管的損失將會進一步加大了,會達到671.8Pa。而如果在具體設(shè)計過程中,只對管道沿程阻力損失和局部阻力損失情況進行考慮,忽視因為風機出口直管過短,從而引起的附加阻力損失,這勢必會對冶廠中應(yīng)用的風機的具體運行造成不良影響[2]。

        2 風機出口管路系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計方案

        為了降低風機運行過程中附加阻力損失,從而實現(xiàn)對風機出口管理的合理優(yōu)化,結(jié)合冶煉廠現(xiàn)場管路的具體布置情況,適當?shù)难娱L風機出口直管段,最終使其能夠達到有效管路長度的100%,完成該項操作后,在利用45°彎頭同后續(xù)管道進行連接,完成對管路的合理優(yōu)化[3]。通過該方式完成相應(yīng)的優(yōu)化后,對出口管路損失進行計算,最終可以確定,管理的損失僅為418.5Pa,與優(yōu)化前損失671.8Pa相比,改良效果十分明顯。

        3 仿真分析

        在實際分析過程中,通過對CFD計算軟件進行應(yīng)用,完成對流程的仿真分析,通過該方式對出口管路的實際優(yōu)化效果進行驗證,將優(yōu)化前后的風機出口管路與風機進行合理連接,同時在該過程中,應(yīng)當對風機及出口管理系統(tǒng)進行整體流場計算。

        在問題具體分析過程中,為了確保最終分析結(jié)果的合理性與準確性,應(yīng)當對三維建模軟件進行應(yīng)用,從而完成對風機以及風機出口管路的三維建模,建模期間應(yīng)當分別構(gòu)建風機模型、未優(yōu)化時的風機系統(tǒng)模型,以及經(jīng)過優(yōu)化后的風機系統(tǒng)模型。

        進行計算網(wǎng)格時,對分塊四面體網(wǎng)格進行應(yīng)用,對管路以及分級進行分別的網(wǎng)格劃分。針對近壁面處的網(wǎng)絡(luò)要采用加密處理,未進行優(yōu)化時,風機出口管路網(wǎng)格的總數(shù)約為74800,而進行優(yōu)化后,風機出口管路網(wǎng)格的總數(shù)達到了約128800,風機網(wǎng)絡(luò)的總數(shù)達到了約1109800。完成網(wǎng)格劃分后,應(yīng)當將風機網(wǎng)格與優(yōu)化前后的出口管路網(wǎng)格進行合理連接,最終形成一個整體,完成完成優(yōu)化改造。

        完成相應(yīng)的優(yōu)化操作后,對風機中截面的總分布情況進行對比分析,通過分析可以發(fā)現(xiàn),優(yōu)化后,變徑關(guān)內(nèi)的進出口總壓的分布更加接近,同時風機中的支管面的總壓的分布情況變得更加均勻合理,同時分離區(qū)也變的更小[4]。造成該項現(xiàn)象的主要原因是,通在對風機出口管路系統(tǒng)進行優(yōu)化后,出口管路中,變徑管后直管段將會變得更長,此時變徑管出口出的氣流則可以有足長的距離完成相應(yīng)的摻混操作,這樣就使氣流在進入到支管前變得更加均勻,達到減小直觀內(nèi)分離的目的,從而降低風機在實際運行過程中的流動損失。

        綜上所述,通過對優(yōu)化后的管路進行應(yīng)用,能夠有效減少風機出口路徑內(nèi)的流動分離情況,最大程度低管路在實際運行過程中遭受到的阻力損失,從而使風機的性能能夠得到進一步改善,使風機的性能與系統(tǒng)的實際運行情況更加匹配,時運行點與設(shè)計點更加接近,提高風機運行的合理性[5]。

        4 優(yōu)化后風機在冶煉廠中的具體應(yīng)用效果

        對出口管路優(yōu)化設(shè)計方案數(shù)值模擬和公式計算,最終結(jié)果都表明,通過相應(yīng)的優(yōu)化后,管路處遭受到阻力損失減少十分明顯,這對于提高風機的在運行過程中的舉流量來說有著重要意義。在該冶煉廠中,依據(jù)制定的優(yōu)化方案,對出口管理進行優(yōu)化改造,完成相應(yīng)的改造后,對運行工況下的風機,進行再一次的測試,通過測試結(jié)果可以發(fā)現(xiàn),改造后與改造前進行對比,風機流量上升了約18.5%,基本處于設(shè)計點狀態(tài),優(yōu)化風機取得良好效果十分顯著,并且也解決了風機在實際運行過程中,風量不足的情況[6]。通過優(yōu)化后,該冶煉廠的風機在實際運行過程中并未出現(xiàn)問題,同時各類指標參數(shù)也都達到了系統(tǒng)工藝在具體設(shè)計時的要求,為工藝系統(tǒng)運行的的安全性與合理性提供了強有力的保障。

        5 結(jié)束語

        通過對煉廠風機的運行情況進行分析,通過合理的方式,對風機出口管路系統(tǒng)進行優(yōu)化改造,最終得到以下結(jié)論:

        (1)風機出口管路對風機氣動性能會造成較大影響,在實際設(shè)計過程中,風機出口直管段長度不得小于100%有效管路長度,如果小于該值,則在分析過程中,應(yīng)當對直管段過短引起的系統(tǒng)附加阻力進行充分考慮。

        (2)風機在是運行過程中,系統(tǒng)附加阻力損失,從實際上看,管路系統(tǒng)進出口不均勻氣流遇到阻力后,由于氣流本身發(fā)生波動,出現(xiàn)了不均勻情況,從而引起了不必要的損失。而在風機中,可以通過延長風機進出口直管段的方式,能夠降低系統(tǒng)中存在的附加阻力,甚至可以將其完全消除。

        (3)風機出口管路過短,將會導致系統(tǒng)中出現(xiàn)附加阻力,這將會對風機的運行造成不良影響,導致流量下降,造成產(chǎn)能不足。因此,通過管路優(yōu)化,消除系統(tǒng)附加阻力,并且依據(jù)優(yōu)化結(jié)果,解決風機流量不足現(xiàn)狀。

        參考文獻

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        [2]徐紅燦,滕予非,王曉茹.基于重復(fù)和準比例諧振復(fù)合的直驅(qū)風機網(wǎng)側(cè)變流器控制策略[J].電力系統(tǒng)保護與控制,2018(4):1~8.

        [3]張 亮,席光耀,饒 杰,等.某冶煉廠硫酸系統(tǒng)風機事故分析及改進措施[J].通用機械,2015(10):54~56.

        [4]高 飛.冶煉煙氣制酸廠二氧化硫風機的選用研究[J].有色設(shè)備,2013(03):32~34.

        [5]李占才.冶煉廠風機動平衡工藝技術(shù)分析[J].科技創(chuàng)新與應(yīng)用,2012(25):76~77.

        [6]靳遵龍,李水云,雷珮云,等.矩形微道道內(nèi)單相液體湍流對流流動與換熱數(shù)值研究[J].壓力容器,2013,30(5):7~12,69.

        收稿日期:2018-4-21

        作者簡介:李少全(1984-),男,助理工程師,大專,主要從事工程施工管理(設(shè)備、非標制安)工作。

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