1 現(xiàn)狀及存在問題
臨渙選煤廠配倉自動化改造項(xiàng)目需要解決倉位檢測、小車定位以及防止飛車等技術(shù)難點(diǎn),針對這些技術(shù)難點(diǎn)進(jìn)行了充分討論,查閱了一些資料,通過現(xiàn)在的檢測技術(shù)(重錘式物位計(jì)、超寬帶定位技術(shù))可以實(shí)現(xiàn),該項(xiàng)目在技術(shù)上可行。該項(xiàng)目設(shè)計(jì)思路實(shí)現(xiàn)配倉小車自動選倉落煤,減少人工干預(yù)。該項(xiàng)目實(shí)施后優(yōu)點(diǎn)明顯,切實(shí)的推進(jìn)減員提效工作,改善職工工作環(huán)境,降低職工工作量,同時(shí)為智能化選煤廠打下基礎(chǔ),是迫切需實(shí)施項(xiàng)目。
2 實(shí)施方案
2.1 總體思路
臨渙選煤廠共有原煤倉19個,精煤倉11個,配煤小車13個。原有設(shè)計(jì)采用崗位司機(jī)現(xiàn)場控制小車行走以及倉位監(jiān)測,自動化水平低,用工量大(26~30人),工作環(huán)境粉塵量大、濕度高,倉位監(jiān)測不準(zhǔn),偶爾會發(fā)生飛車現(xiàn)象,存在安全隱患。針對以上問題,從提高配倉小車自動化水平、減員提效、提高倉存檢測精度等方面來看,對配倉進(jìn)行自動化改造顯得十分必要。項(xiàng)目實(shí)施后,可減員20人以上。
在原配倉小車的控制系統(tǒng)基礎(chǔ)上進(jìn)行改造,對倉存檢測、小車定位、控制系統(tǒng)及PLC程序進(jìn)行改造,原配電柜、上位機(jī)仍然采用。使用合適的物位計(jì)提高倉存檢測的精度,并納入集中控制系統(tǒng),在上位機(jī)實(shí)時(shí)顯示倉存。采用定位設(shè)備對配煤小車進(jìn)行精確定位,并反饋至上位機(jī)顯示小車實(shí)時(shí)位置。根據(jù)小車位置信號結(jié)合倉存及煤種信息,通過編寫程序自動控制小車選倉落煤,將倉存檢測與小車自動控制融為一體。從而實(shí)現(xiàn)配煤小車自動化,為后期智能化以及整合至控制中心做好基礎(chǔ)。
2.2 具體方案
(1)檢測倉存使用重錘式物位計(jì),其是新技術(shù)與傳統(tǒng)測量方法相結(jié)合的產(chǎn)品,測量原理是通過智能電機(jī)傳動系統(tǒng)控制重錘向下降,重錘接觸介質(zhì)表面的瞬間,停止向下,而后改變電機(jī)的轉(zhuǎn)動方向?qū)⒅劐N收回,并通過專門的傳感器精確計(jì)量,獲取料位信號并傳輸至PLC。其檢測過程不受粉塵、水霧等環(huán)境因素的干擾,相對原有的超聲波、雷達(dá)倉位計(jì)具有明顯的優(yōu)勢。其主要技術(shù)參數(shù):工作溫度-45~+65℃,測量范圍45.7m,測量速度0.3m/s,精度±0.25%,鋼纜尼龍護(hù)層(123kg張力),輸出信號4~20Ma。
(2)配煤小車定位裝置采用超寬帶(UWB)技術(shù),超寬帶定位是利用測距基站發(fā)送電磁波到移動站,移動站返回電磁波到基站,通過計(jì)算電磁波飛行時(shí)間來計(jì)算距離。由于采用的是超高頻電磁波(工作頻率3~5GHZ),其對信道衰減不敏感,受粉塵等環(huán)境因素干擾很小,測距精度在無遮擋的情況下10~30cm,測量距離最大120m,工作濕度0~90%。一臺配煤小車使用一個基站,一個移動站即可定位,在墻上安裝固定基站,小車上安裝移動基站。從固定基站將小車位置信號引出至控制系統(tǒng)供編程使用,并在上位機(jī)顯示小車實(shí)時(shí)位置。
(3)防飛車計(jì)劃分二步走,第一步在小車精確定位的基礎(chǔ)上,通過PLC程序計(jì)算小車行駛速度,一旦超過速度上限(0.29m/s),立刻停止行走電機(jī)同時(shí)控制抱閘。第二步對現(xiàn)有管理方式及操作程序進(jìn)行優(yōu)化。
(4)控制系統(tǒng)下位機(jī)采用一套小型PLC,上位機(jī)采用原控制室上位機(jī),將倉位、小車位置等信號接入到小型PLC中,反饋至上位機(jī)顯示,通過編寫PLC程序控制小車的運(yùn)轉(zhuǎn)。
通過以上方式,通過軟件系統(tǒng)與硬件系統(tǒng)的結(jié)合,實(shí)現(xiàn)配煤小車根據(jù)倉位和煤種自動選倉落煤。
工程內(nèi)容:PLC柜、倉位計(jì)、定位裝置等安裝。
設(shè)備選型如表1。
3 投資概算
投資總概算:145.5萬元。其中設(shè)備費(fèi)用:22.9萬元(包括定位裝置、PLC柜),材料費(fèi)用:122.6萬元。
4 其它方面
該項(xiàng)目經(jīng)過充分的討論論證,在技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上可行,先選擇西區(qū)一臺配倉小車進(jìn)行方案實(shí)施,達(dá)到預(yù)期效果再進(jìn)行推廣。
5 效果分析
達(dá)到預(yù)期效果:
①改善職工工作環(huán)境,遠(yuǎn)離粉塵環(huán)境,減少職業(yè)病危害,保障職工人身安全。②提高煤倉倉存檢測準(zhǔn)確度,更利于指導(dǎo)生產(chǎn)過程,分析生產(chǎn)效果。③完善了設(shè)備保護(hù)系統(tǒng),有效的預(yù)防事故發(fā)生,提高工作效率,節(jié)約材料消耗,為智能化選煤廠打下基礎(chǔ)。④實(shí)現(xiàn)配煤小車根據(jù)倉存自動選倉落煤,減少人工干預(yù),推廣開來,可減員20人,可創(chuàng)造效益20×65000=130萬元;自主實(shí)施,利用現(xiàn)有資源,節(jié)省費(fèi)用約25萬元。⑤該項(xiàng)目可推廣至集團(tuán)公司其它選煤廠,為其它行業(yè)具有筒倉上往復(fù)落煤小車提供借鑒。
收稿日期:2018-4-24
作者簡介:王 諍(1977-),男,安徽阜陽人,本科,研究方向?yàn)檫x煤廠自動控制。