【摘要】本文簡述了輥壓機生料終粉磨的耗電優(yōu)勢,分析了目前輥壓機生料終粉磨系統(tǒng)中存在的問題及原因,同時提出了解決輥壓機生料終粉磨系統(tǒng)問題的對策,以供參考。
【關(guān)鍵詞】輥壓機;生料終粉磨;問題;措施
輥壓機屬于新型水泥節(jié)能粉磨設(shè)備,除了能夠有效節(jié)能外,還能降低噪聲污染,在現(xiàn)代水泥生產(chǎn)工藝中發(fā)揮著舉足輕重的作用。以往輥壓機主要用于水泥粉磨系統(tǒng),包括水泥擠壓混合粉磨、水泥聯(lián)合粉磨、水泥半終粉磨等多種形式。輥壓機生料終粉磨系統(tǒng)近幾年才發(fā)展起來,已經(jīng)體現(xiàn)出其優(yōu)勢,對水泥生產(chǎn)企業(yè)節(jié)能和降低成本的效果顯著。與立磨相比,電耗低是最大優(yōu)勢。但受原料水分、含泥量、烘干能力和輥套使用壽命影響,仍未達到全國推廣的階段。
1、輥壓機生料終粉磨的耗電優(yōu)勢
輥壓機終粉磨系統(tǒng)比立磨系統(tǒng)節(jié)電的主要原因在于:輥壓機系統(tǒng)中的“選粉-烘干-風(fēng)掃”用風(fēng)風(fēng)量和阻力比立磨低,表現(xiàn)為系統(tǒng)通風(fēng)電耗降低。輥壓機系統(tǒng)阻力約為立磨系統(tǒng)阻力的60%,風(fēng)量約為立磨系統(tǒng)風(fēng)量的95%, 這樣系統(tǒng)通風(fēng)電耗約為立磨的57%,一般立磨系統(tǒng)風(fēng)機電耗為7.0kWh/t左右, 則輥壓機系統(tǒng)風(fēng)機電耗僅為4.0kWh/t左右。假設(shè)原料易磨性中等,在生料細度相同的情況下,輥壓機系統(tǒng)可比立磨系統(tǒng)節(jié)電3.0kWh/t左右,即節(jié)電20%。
2、輥壓機生料終粉磨系統(tǒng)存在的問題
本文以某5500t/d輥壓機生料終粉磨系統(tǒng)為例,該輥壓機生料終粉磨系統(tǒng)的生料產(chǎn)量控制在1700t/h-1950t/h之間,但是在實際運行的過程中出現(xiàn)許多問題,具體包括:
2.1產(chǎn)量低
該輥壓機生料終粉磨系統(tǒng)的喂料量在175t/h左右,當(dāng)產(chǎn)量提高后悔出現(xiàn)提升機電流不穩(wěn)、輥壓機電流被動以及料倉料位上下浮動等問題。
2.2回料輸送斜槽堵塞
選粉后粗料在輸送回穩(wěn)料倉時發(fā)生堵塞斜槽的問題,經(jīng)常出現(xiàn)被迫停機的問題。
2.3提升機跳停
進、出輥壓機提升機電流不穩(wěn)定,當(dāng)電流升高至350A 時會出現(xiàn)跳停的現(xiàn)象,導(dǎo)致整個輥壓機生料終粉磨系統(tǒng)停產(chǎn)。
2.4穩(wěn)料倉下料出現(xiàn)波動
輥壓機穩(wěn)料倉下料不暢,難以形成穩(wěn)定的料床,導(dǎo)致輥壓機的負荷波動,電流也隨之出現(xiàn)波動,影響生料的細度和質(zhì)量。
2.5穩(wěn)料倉振動
生料穩(wěn)料倉出現(xiàn)3cm振幅的振動,并且振動會傳遞至鋼平臺,鋼平臺作為料倉的支撐平臺,一旦發(fā)生振動,將導(dǎo)致鋼結(jié)構(gòu)廠房也發(fā)生一定的振動,并且產(chǎn)量越高,振動幅度越大,給廠房結(jié)構(gòu)造成巨大的危害,只能夠?qū)a(chǎn)量限制在175t /h 左右。
3、輥壓機生料終粉磨系統(tǒng)出現(xiàn)問題的原因
3.1操作問題
由于傳統(tǒng)生料粉磨采用立磨系統(tǒng)或者管磨系統(tǒng),使用輥壓機生料終粉磨系統(tǒng)的時間相對較短,缺乏實踐經(jīng)驗,參數(shù)設(shè)置不合理,在實踐操作過程中存在以下問題: 系統(tǒng)調(diào)整幅度過大,導(dǎo)致系統(tǒng)出現(xiàn)大起大落的問題; 料倉料位固定不合理,導(dǎo)致料床不穩(wěn)定;風(fēng)量調(diào)節(jié)不當(dāng)?shù)取?/p>
3.2物料顆粒級配不科學(xué)
因為小料倉物料顆粒級配不合理,不能夠均勻的喂料與出料,導(dǎo)致系統(tǒng)出現(xiàn)粗細粉含量不均勻、料流不平衡等問題。配料站降低喂料量或者停止喂料時,入小料倉的料由內(nèi)部粉料提供,在穩(wěn)料倉的振動作用下,細粉更密實,嚴(yán)重的影響物料的流動性,導(dǎo)致料倉上部的細粉進入到料倉中,導(dǎo)致系統(tǒng)出現(xiàn)煙塵外冒的問題,此時打開料倉的底氣動閥板,在底部會會出現(xiàn)嗆煙的現(xiàn)象。物料在料倉中沉實后,難以提升輥壓機的喂料量,導(dǎo)致輥壓機的產(chǎn)量相對較低。
3.3 料倉和鋼結(jié)構(gòu)平臺共振
由于鋼結(jié)構(gòu)輥壓機廠房的工期較短,所以許多輥壓機廠房采用鋼結(jié)構(gòu),鋼結(jié)構(gòu)支撐的鋼平臺上建造穩(wěn)料倉,在物料的沖擊下會導(dǎo)致料倉產(chǎn)生一定的振動,并傳遞到鋼平臺,再傳遞到鋼梁上,導(dǎo)致鋼梁產(chǎn)生共振,在劇烈的振動下,不僅會為影響料倉的穩(wěn)定性,還給輥壓機廠房埋下許多安全隱患。
3.4 機械設(shè)備振動
提升機將V 形選粉機的物料傳送至料倉,因為提升機的機頭、減速機、電機等都安裝在鋼平臺上,提升機在運行過程中會產(chǎn)生振動,并通過提升機下料溜子將這種振動傳遞到鋼平臺上,導(dǎo)致鋼平臺產(chǎn)生劇烈的振動。
4、解決輥壓機生料終粉磨系統(tǒng)問題的對策
4.1合理設(shè)置參數(shù),強化操作
在開機之前應(yīng)該做好各項準(zhǔn)備工作,防止出現(xiàn)風(fēng)量、料流不匹配等問題,將循環(huán)風(fēng)機轉(zhuǎn)速調(diào)整至200r/min以上,小料倉料位不能超過25t,輥縫控制在2cm左右,輥壓機初始壓力控制在6.5MPa左右,為了防止出現(xiàn)嗆煙冒料的問題,應(yīng)該當(dāng)形成穩(wěn)定料床之后,在增加料流。將料倉的料位控制在75%-80%之間,料位不能過高,因為料倉的容量只有30t,如果料位過高將會出現(xiàn)溢料的問題;料位也不能過低,如果料位過低會增加艙內(nèi)落差,導(dǎo)致料倉內(nèi)出現(xiàn)揚塵。因此,需要穩(wěn)定系統(tǒng)料量,穩(wěn)定料流對料倉產(chǎn)生的沖擊作用,有效的降低料倉的振動。
4.2自重溜子取代回料斜槽
當(dāng)物料級配不合理時,將會出現(xiàn)穩(wěn)料倉堵塞、嗆煙等問題,并且為了防止出現(xiàn)上述問題,需要采用自重溜子取代原來的回料斜槽,這樣能夠?qū)⑦x粉機的回料直接轉(zhuǎn)回到提升機下料溜子的底端,和物料一起進入到穩(wěn)料倉,這樣既能夠節(jié)省空氣斜槽,還能夠降低電能損耗。
4.3對鋼平臺和機械設(shè)備進行軟連接改造
由于提升機傳動部分全部安置在鋼平臺上,并且提升機的下料溜子和鋼平臺采用剛性連接的方式,提升機在工作過程中會產(chǎn)生振動,并且振動會傳遞至鋼平臺,導(dǎo)致鋼平臺產(chǎn)生劇烈的振動。為了解決該問題,需要采用隔離振源的方式,即斷開提升機和下料溜子的剛性連接,在溜子上部和下部焊出法蘭,上溜子和下溜子進行柔性連接,為了防止出現(xiàn)漏料的問題,需要采用帆布對連接部位進行密封,同時采用法蘭進行壓實。
結(jié)語:
總而言之,輥壓機生料終粉磨系統(tǒng)在實際運行的過程中存在許多問題,嚴(yán)重的影響生料的產(chǎn)量和質(zhì)量,為了解決上述問題,需要對導(dǎo)致出現(xiàn)上述問題的原因進行分析,并采取科學(xué)、有效的措施進行處理,以此保證輥壓機生料終粉磨系統(tǒng)能夠穩(wěn)定、高效的運行。
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