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        QDB- 05- S預(yù)硫化耐硫變換催化劑首次工業(yè)應(yīng)用總結(jié)

        2017-12-29 02:23:10吳世凱
        肥料與健康 2017年5期
        關(guān)鍵詞:水氣床層硫化

        吳世凱

        (河南龍宇煤化工有限公司 河南永城 476600)

        QDB- 05- S預(yù)硫化耐硫變換催化劑首次工業(yè)應(yīng)用總結(jié)

        吳世凱

        (河南龍宇煤化工有限公司 河南永城 476600)

        從催化劑裝填、升溫和脫水、開(kāi)工導(dǎo)氣、低溫活性和CO變換率評(píng)價(jià)等方面介紹了QDB- 05- S預(yù)硫化耐硫變換催化劑在工業(yè)化裝置中的首次應(yīng)用情況。實(shí)際運(yùn)行情況表明,QDB- 05- S預(yù)硫化耐硫變換催化劑性能優(yōu)越,可滿足工業(yè)化生產(chǎn)要求,具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)保效益。

        QDB- 05- S;預(yù)硫化催化劑;應(yīng)用總結(jié)

        近年來(lái),隨著國(guó)內(nèi)大型煤化工裝置的興建和投運(yùn),低水氣比耐硫變換催化劑因蒸汽消耗量和污水產(chǎn)生量大幅降低、操作穩(wěn)定和性價(jià)比高而被廣泛應(yīng)用于煤制甲醇、氫氣、氨、油和烯烴等領(lǐng)域。低水氣比耐硫變換催化劑出廠時(shí)為氧化態(tài)(氧化鈷和氧化鉬),在投用前必須將其用含硫化合物硫化成硫化態(tài)方有催化活性,但硫化過(guò)程的控制比較復(fù)雜,不僅能耗高、耗時(shí)長(zhǎng)、過(guò)程控制難,而且存在CS2,H2S,H2等危險(xiǎn)化學(xué)品的泄漏、著火甚至爆炸的風(fēng)險(xiǎn)。因此,開(kāi)發(fā)預(yù)硫化耐硫變換催化劑很有必要,不僅可大幅節(jié)省開(kāi)工時(shí)間,而且可以避免CS2,H2S,H2等危險(xiǎn)化學(xué)品的泄漏,能給企業(yè)帶來(lái)顯著的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)保效益。

        2015年,有國(guó)內(nèi)企業(yè)采用國(guó)外公司生產(chǎn)的預(yù)硫化耐硫變換催化劑并取得了成功,但存在采購(gòu)周期長(zhǎng)、使用前需加氫處理和存有低負(fù)荷生產(chǎn)期等不利因素。青島聯(lián)信催化材料有限公司通過(guò)技術(shù)攻關(guān)研發(fā)出QDB- 05- S預(yù)硫化耐硫變換催化劑(以下簡(jiǎn)稱QDB- 05- S預(yù)硫化催化劑),并在河南龍宇煤化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱龍宇公司)一期甲醇項(xiàng)目中得到成功應(yīng)用,取得了理想的工業(yè)運(yùn)行效果。

        1 裝置簡(jiǎn)介

        龍宇公司一期500 kt/a甲醇裝置于2008年4月投產(chǎn),CO變換于2010年9月由高水氣比工藝改造為低水氣比工藝,3臺(tái)變換爐采用串聯(lián)加并聯(lián)的運(yùn)行模式,改造后運(yùn)行效果良好。500 kt/a甲醇裝置低水氣比CO變換工藝流程如圖1所示。

        圖1 500 kt/a甲醇裝置低水氣比CO變換工藝流程

        2 催化劑的裝填、升溫和脫水、開(kāi)工導(dǎo)氣

        2.1 催化劑的裝填

        QDB- 05- S預(yù)硫化催化劑經(jīng)過(guò)特殊的技術(shù)處理,在表層形成鈍化膜,避免了在常溫下發(fā)生氧化反應(yīng)。QDB- 05- S預(yù)硫化催化劑采用帶內(nèi)襯的膠皮紙桶包裝,與空氣實(shí)現(xiàn)有效的隔離,避免了在運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生因氧化生熱而自燃的事故。

        在較低的溫度下,QDB- 05- S預(yù)硫化催化劑可在空氣環(huán)境下裝填,與空氣接觸發(fā)生氧化的風(fēng)險(xiǎn)極小。由于龍宇公司是首次應(yīng)用該預(yù)硫化催化劑,為最大限度地保護(hù)催化劑,降低可能發(fā)生催化劑氧化的風(fēng)險(xiǎn),選擇在氮?dú)獗Wo(hù)下進(jìn)行催化劑的裝填。本次第1變換爐共裝填QDB- 05- S預(yù)硫化催化劑15 m3、QTD- 02催化劑保護(hù)劑2 m3。

        2.2 催化劑的升溫和脫水

        因未硫化的耐硫變換催化劑存在物理吸附水,在硫化時(shí)也會(huì)生成部分水,因此,催化劑的升溫和脫水需嚴(yán)格按照升溫曲線進(jìn)行,耗時(shí)較長(zhǎng)。QDB- 05- S預(yù)硫化催化劑在出廠時(shí)已完成物理吸附水和硫化生成水的脫除,故升溫時(shí)間大幅縮短。龍宇公司第1變換爐2014年采用未硫化耐硫變換催化劑升溫硫化耗時(shí)36 h,本次采用預(yù)硫化催化劑升溫耗時(shí)6 h,從升溫系統(tǒng)的冷卻分離器液位計(jì)判斷無(wú)物理水生成。

        2.3 開(kāi)工導(dǎo)氣

        導(dǎo)氣前,各變換爐采用氮?dú)馍郎刂?40~280 ℃,待氣化爐運(yùn)行穩(wěn)定后,排放變換爐前各導(dǎo)淋,確認(rèn)無(wú)冷凝液后對(duì)變換爐前管線進(jìn)行暖管;暖管至130 ℃后,開(kāi)始向變換爐內(nèi)引氣,系統(tǒng)壓力在1.0~1.5 MPa,催化劑床層溫度從260 ℃左右開(kāi)始升溫;催化劑床層溫度升至300 ℃左右時(shí),逐漸加大氣量進(jìn)行控溫;催化劑床層溫度在450 ℃左右時(shí),加入7 000 m3/h(標(biāo)態(tài))高壓氮?dú)膺M(jìn)行輔助控溫;催化劑床層溫度最高達(dá)到550 ℃左右后開(kāi)始回落,然后逐漸減少氮?dú)饬?,提高粗煤氣量和系統(tǒng)壓力,系統(tǒng)轉(zhuǎn)入正常運(yùn)行。

        3 催化劑的工業(yè)應(yīng)用評(píng)價(jià)

        3.1 低溫活性評(píng)價(jià)

        變換催化劑的低溫活性對(duì)開(kāi)車時(shí)間的影響很大。如原第1變換爐高水氣比變換催化劑的起活溫度在260 ℃以上,開(kāi)車時(shí)間一般需要8 h。由于低水氣比催化劑中添加了特殊的助劑,起活溫度較低,在190~240 ℃便有較好的活性,因此開(kāi)車時(shí)間較短,一般僅需2~4 h。

        在工業(yè)化運(yùn)行中,水氣比和空速對(duì)變換催化劑的低溫活性有較大的影響。在水氣比為0.214、入第1變換爐氣量為131 000 m3/h(標(biāo)態(tài),濕基)的條件下,將2014年龍宇公司自行硫化的變換催化劑(以下簡(jiǎn)稱自硫化催化劑)使用初期與本次QDB- 05- S預(yù)硫化催化劑以及設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,結(jié)果如圖2所示。

        圖2 變換催化劑入口溫度與熱點(diǎn)溫度對(duì)比

        從圖2可看出:從入口溫度判斷,QDB- 05- S預(yù)硫化催化劑的低溫活性雖略低于自硫化催化劑,但高于設(shè)計(jì)值,滿足工業(yè)生產(chǎn)要求;從整個(gè)變換爐催化劑床層的溫升情況分析,QDB- 05- S預(yù)硫化催化劑為224 ℃,與自硫化催化劑的225 ℃相當(dāng),但高于設(shè)計(jì)值(201 ℃),完全能滿足工業(yè)生產(chǎn)要求。

        3.2 CO變換率評(píng)價(jià)

        在滿負(fù)荷氣量134 736 m3/h(標(biāo)態(tài))、原料氣溫度162 ℃、壓力3.58 MPa、入口氣體溫度215 ℃、入口氣體中CO體積分?jǐn)?shù)69.79%(干基)的條件下,催化劑床層溫度分別為241 ℃,358 ℃和436 ℃,出口氣體溫度435 ℃,出口氣體中CO體積分?jǐn)?shù)35.18%。將運(yùn)行結(jié)果與設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果如圖3所示。

        圖3 QDB- 05- S預(yù)硫化催化劑運(yùn)行結(jié)果與設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)對(duì)比

        由圖3可見(jiàn),QDB- 05- S預(yù)硫化催化劑的CO變換率優(yōu)于設(shè)計(jì)值,滿足工業(yè)生產(chǎn)要求。

        4 經(jīng)濟(jì)效益分析

        4.1 直接經(jīng)濟(jì)效益

        本次第1變換爐裝填催化劑量與2014年裝填量相同。2014年采用未硫化催化劑,升溫硫化耗時(shí)36 h,耗純氫(體積分?jǐn)?shù)99.9%)4 000 m3、二硫化碳1.5 t;本次升溫耗時(shí)6 h,無(wú)純氫和二硫化碳消耗。

        (1) 蒸汽消耗:催化劑使用壓力9.8 MPa(表壓)、溫度480 ℃的高壓蒸汽進(jìn)行升溫,平均消耗量11 t/h,噸蒸汽成本為180元/t,采用QDB- 05- S預(yù)硫化催化劑可節(jié)省蒸汽費(fèi)用59 400元。

        (2) 電力及其他公用物料(氮?dú)狻⒀h(huán)水、儀表空氣等)消耗:升溫過(guò)程中使用功率為75 kW的羅茨循環(huán)風(fēng)機(jī),電力成本為0.5元/(kW·h),其他公用物料按50元/h計(jì),采用QDB- 05- S預(yù)硫化催化劑可節(jié)省2 625元。

        (3) 純氫消耗:純氫(體積分?jǐn)?shù)99.9%)價(jià)格為20元/m3,采用QDB- 05- S預(yù)硫化催化劑可節(jié)省80 000元。

        (4) 二硫化碳消耗:目前二硫化碳價(jià)格為5 000元/t,采用QDB- 05- S預(yù)硫化催化劑可節(jié)省7 500元。

        (5) 催化劑價(jià)差:15 m3QDB- 05- S預(yù)硫化催化劑與常規(guī)催化劑的價(jià)差為90 000元。

        則采用QDB- 05- S預(yù)硫化催化劑的直接經(jīng)濟(jì)效益為59 525元。

        4.2 間接經(jīng)濟(jì)效益

        對(duì)于單系統(tǒng)運(yùn)行的裝置,縮短檢修時(shí)間至關(guān)重要。如國(guó)內(nèi)某大型化工裝置,僅考慮整個(gè)裝置的折舊和財(cái)務(wù)費(fèi)用就高達(dá)60萬(wàn)元/d,若考慮催化劑升溫硫化期間鍋爐、空分裝置和其他公用工程的額外消耗,消耗至少在80萬(wàn)元/d以上。采用QDB- 05- S預(yù)硫化催化劑后,按縮短用時(shí)30 h計(jì)算,則間接經(jīng)濟(jì)效益為100萬(wàn)元。

        5 結(jié)語(yǔ)

        (1) QDB- 05- S預(yù)硫化催化劑具有較低的起活溫度和較高的CO變換率,性能與裝置在線硫化的QDB- 05耐硫變換催化劑基本相當(dāng),完全能滿足工業(yè)生產(chǎn)要求。

        (2) QDB- 05- S預(yù)硫化催化劑在使用前僅需氮?dú)馍郎乇憧芍苯訉?dǎo)入原料氣生產(chǎn),因此可大幅簡(jiǎn)化變換操作并縮短開(kāi)車時(shí)間,具有較好的經(jīng)濟(jì)效益;因無(wú)需硫化,不存在常規(guī)催化劑硫化過(guò)程中污染物的排放問(wèn)題,具有較好的環(huán)保效益。

        Sum-UpofFirstCommercialApplicationofQDB-05-SPresulfurizationSulfurTolerantShiftCatalyst

        WU Shikai

        (Henan Longyu Coal Chemical Co., Ltd., Yongcheng 476600,China)

        The first commercial application of QDB- 05- S presulfurization sulfur tolerant shift catalyst in industrialized unit is introduced from aspects of catalyst loading, heating-up and dehydration, startup gas guiding, low temperature activity, CO conversion rate evaluation. Actual operation conditions show that QDB- 05- S presulfurization sulfur tolerant shift catalyst gives superior performance, it can meet industrial production requirements, having good economic and environmental protection benefits.

        QDB- 05- S; presulfurization catalyst; application summary

        吳世凱(1985—),男,從事技術(shù)管理工作;wushikai168@163.com

        TQ113.26+4.2

        B

        1006- 7779(2017)05- 0053- 03

        2017- 03- 30)

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