孫永
(國(guó)網(wǎng)新源控股有限公司潘家口蓄能電廠,河北唐山064309)
4號(hào)機(jī)組7號(hào)風(fēng)閘釋放不到位原因分析與處理
孫永
(國(guó)網(wǎng)新源控股有限公司潘家口蓄能電廠,河北唐山064309)
自2014年起,每次對(duì)4號(hào)機(jī)組風(fēng)閘進(jìn)行檢查時(shí)都會(huì)發(fā)現(xiàn)7號(hào)風(fēng)閘活塞桿與備母發(fā)生相對(duì)運(yùn)動(dòng)。風(fēng)閘釋放時(shí),與行程開(kāi)關(guān)接觸不良,釋放信號(hào)無(wú)法反饋至監(jiān)控,機(jī)組自動(dòng)走停機(jī)流程,影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行,并且增加了對(duì)風(fēng)閘檢查維護(hù)的工作量。對(duì)7號(hào)風(fēng)閘釋放不到位的原因進(jìn)行了查找和分析,主要原因?yàn)轱L(fēng)閘密封圈磨損嚴(yán)重。作者從多個(gè)角度進(jìn)行分析,最終找出問(wèn)題根源,并將問(wèn)題解決。
4號(hào)機(jī)組;7號(hào)風(fēng)閘;釋放不到位;風(fēng)閘密封圈;磨損嚴(yán)重
自2014年起,每次對(duì)4號(hào)機(jī)組風(fēng)閘進(jìn)行檢查時(shí)都會(huì)發(fā)現(xiàn)7號(hào)風(fēng)閘活塞桿與備母發(fā)生相對(duì)運(yùn)動(dòng),風(fēng)閘釋放時(shí),與行程開(kāi)關(guān)接觸不良,釋放信號(hào)無(wú)法反饋至監(jiān)控,機(jī)組自動(dòng)走停機(jī)流程,影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行,并且增加了對(duì)風(fēng)閘檢查維護(hù)的工作量。
風(fēng)閘機(jī)械結(jié)構(gòu)如圖1。
A(托板)、D(備母)、E(活塞桿)在工作過(guò)程中整體上下移動(dòng),風(fēng)閘頂起時(shí),依靠壓縮空氣進(jìn)入C腔,A、E、D整體向上移動(dòng),因彈簧下端備死,彈簧壓縮儲(chǔ)存能量;風(fēng)閘釋放時(shí),停止供壓縮空氣,依靠彈簧的恢復(fù)力以及A、D、E整體自重,風(fēng)閘下落,壓住B(行程開(kāi)關(guān)),風(fēng)閘釋放信號(hào)反饋至監(jiān)控。機(jī)組檢修調(diào)整推力受力時(shí),壓力油從進(jìn)氣管路注入到C腔頂轉(zhuǎn)子。
(1)風(fēng)閘備母D向下移動(dòng),導(dǎo)致風(fēng)閘釋放不到位;
(2)風(fēng)閘釋放時(shí)依靠壓縮彈簧恢復(fù)力以及活塞桿等的自重完成,彈簧長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行老化恢復(fù)力減弱,導(dǎo)致風(fēng)閘釋放不到位;
(3)風(fēng)閘缸體內(nèi)存在機(jī)組檢修調(diào)整推力受力時(shí)殘留的透平油,透平油未能夠徹底排出,在缸體內(nèi)部形成油泥,造成活塞桿動(dòng)作緩慢,導(dǎo)致風(fēng)閘釋放不到位;
圖1 風(fēng)閘機(jī)械結(jié)構(gòu)圖
(4)風(fēng)閘壓縮空氣含有水分,使缸體內(nèi)部銹蝕,造成活塞桿動(dòng)作緩慢,導(dǎo)致風(fēng)閘釋放不到位;
(5)風(fēng)閘內(nèi)部密封圈存在磨損,活塞桿與缸壁之間的摩擦力減小,風(fēng)閘頂起的過(guò)程中,壓縮空氣帶動(dòng)活塞桿旋轉(zhuǎn),活塞桿與備母相對(duì)運(yùn)動(dòng),導(dǎo)致風(fēng)閘釋放不到位。
(1)自2015年,增加了對(duì)風(fēng)閘幾個(gè)行程值測(cè)量次數(shù),具體數(shù)據(jù)如表1。對(duì)測(cè)量數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),近一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)Δh1(見(jiàn)圖1)增加了2 mm,備母發(fā)生位移的原因成為首先查明的問(wèn)題。每次行程開(kāi)關(guān)處于臨界狀態(tài)時(shí),風(fēng)閘釋放后Δh2數(shù)值小于18 mm,此時(shí)風(fēng)閘釋放無(wú)法壓實(shí)行程開(kāi)關(guān),導(dǎo)致風(fēng)閘釋放不到位,但是在實(shí)際情況中鎖母被連桿鎖死無(wú)法轉(zhuǎn)動(dòng)(見(jiàn)圖1),排除了鎖母本身的問(wèn)題。
表1 風(fēng)閘行程數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
(2)根據(jù)風(fēng)閘結(jié)構(gòu)和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際條件,測(cè)量4號(hào)機(jī)組8個(gè)風(fēng)閘兩側(cè)彈簧都有不低于10 mm的預(yù)留壓縮量。為了保證調(diào)整時(shí)風(fēng)閘兩側(cè)彈簧的受力一致,在兩側(cè)彈簧下端部分別加上一個(gè)5 mm的鋼制墊圈墊,彈簧備母的位置保持不動(dòng)。根據(jù)胡克定律,即F=KX。其中F為彈簧的回復(fù)力,單位為N;X為彈簧壓縮量或者拉伸量,單位為m;K為彈簧的勁度系數(shù)??梢杂?jì)算出調(diào)整后,風(fēng)閘單側(cè)增加的回復(fù)力為0.005 K,兩側(cè)增加的回復(fù)力之和為△F=0.01 K。這樣一來(lái),增加彈簧壓縮量,風(fēng)閘釋放時(shí),在兩側(cè)彈簧的作用力下可以更好地下落,因此排除了風(fēng)閘彈簧本身的問(wèn)題。
(3)機(jī)組每次進(jìn)行推力受力測(cè)量時(shí)均要向C腔注入壓力透平油,雖然每次都在排油,但是風(fēng)閘缸體內(nèi)殘留的透平油未能夠徹底排出,在缸體內(nèi)部形成油泥,活塞動(dòng)作緩慢,導(dǎo)致風(fēng)閘釋放不到位,因不具備檢查條件,采取定期對(duì)風(fēng)閘進(jìn)行排油的臨時(shí)措施,具體情況見(jiàn)表2。
表2 風(fēng)閘排油統(tǒng)計(jì)表
總上所述,此原因無(wú)法排除。
(4)風(fēng)閘壓縮空氣含有水分,使缸體內(nèi)部銹蝕,活塞桿運(yùn)動(dòng)時(shí)與缸壁發(fā)生摩擦,動(dòng)作緩慢,導(dǎo)致風(fēng)閘釋放不到位,因不具備檢查條件,每天對(duì)風(fēng)閘壓縮空氣進(jìn)行排污處理,每次排污都存在少量的水分。綜上所述,此原因無(wú)法排除。
(5)風(fēng)閘內(nèi)部密封圈磨損嚴(yán)重,活塞桿與缸壁之間的摩擦力減小,風(fēng)閘頂起的過(guò)程中,壓縮空氣帶動(dòng)活塞桿旋轉(zhuǎn),導(dǎo)致風(fēng)閘釋放不到位,因不具備檢查條件,此原因無(wú)法排除。
2017年結(jié)合4號(hào)機(jī)組擴(kuò)大性C級(jí)檢修,將7號(hào)風(fēng)閘吊出機(jī)坑,風(fēng)閘解體后抽出活塞桿,對(duì)缸體缸壁進(jìn)行檢查未發(fā)現(xiàn)銹蝕現(xiàn)象,缸體內(nèi)底部殘留少量透平油,但是并未形成油泥。因此問(wèn)題(3)、問(wèn)題(4)可以排除。測(cè)量缸體內(nèi)徑為250.50 mm,對(duì)舊密封圈外徑進(jìn)行測(cè)量,尺寸為250.00 mm,對(duì)新的密封圈進(jìn)行測(cè)量,尺寸為251.50 mm,磨損量達(dá)到1.5 mm,將舊密封放入缸體內(nèi)上、下移動(dòng)幾乎無(wú)摩擦力。更換新的密封,將風(fēng)閘零部件回裝,進(jìn)行壓力試驗(yàn),具體數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。
表3 風(fēng)閘壓力試驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
通過(guò)試驗(yàn)數(shù)據(jù)可知,新的密封圈密封良好,在1.25倍工作壓力下,30 min內(nèi)無(wú)泄壓的要求。將整個(gè)風(fēng)閘回裝至機(jī)坑,進(jìn)行風(fēng)閘試驗(yàn),動(dòng)作正常。為了確保機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行,雖風(fēng)閘處理完畢,但是近期還是要對(duì)7號(hào)風(fēng)閘重點(diǎn)關(guān)注檢查直至運(yùn)行穩(wěn)定。
本文從問(wèn)題發(fā)現(xiàn)到問(wèn)題解決進(jìn)行了詳細(xì)地分析研究,對(duì)可能存在的問(wèn)題逐一排查,暫時(shí)不能處理的問(wèn)題,制定了臨時(shí)措施,最終找到問(wèn)題的原因?qū)?wèn)題處理,確保機(jī)組能夠安全穩(wěn)定運(yùn)行,希望通過(guò)本文給存在相似問(wèn)題的水電廠提供一個(gè)解決問(wèn)題的方向。
[1]GB/T 8546—2003水輪發(fā)電機(jī)組安裝技術(shù)規(guī)范[S].北京:水利電力出版社,2003.
[2]張誠(chéng),陳國(guó)慶.水輪發(fā)電機(jī)組檢修[M].北京:中國(guó)電力出版社,2011.
TV738
B
1672-5387(2017)12-0044-02
10.13599/j.cnki.11-5130.2017.12.017
2017-11-01
孫永(1987-),男,助理工程師,從事水輪發(fā)電機(jī)組機(jī)械部分檢修及水泵水輪機(jī)軸線調(diào)整等工作。