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        220 V直流II段智能監(jiān)控裝置故障原因分析與處理

        2017-12-28 07:46:53董翰寧董錦川
        水電站機電技術(shù) 2017年12期
        關(guān)鍵詞:故障系統(tǒng)

        董翰寧,董錦川

        (1.國網(wǎng)新源控股有限公司電力檢修分公司,北京100068;2.國網(wǎng)新源控股有限公司潘家口蓄能電廠,河北唐山064309)

        220 V直流II段智能監(jiān)控裝置故障原因分析與處理

        董翰寧1,董錦川2

        (1.國網(wǎng)新源控股有限公司電力檢修分公司,北京100068;2.國網(wǎng)新源控股有限公司潘家口蓄能電廠,河北唐山064309)

        主要是結(jié)合生產(chǎn)實際分析水泵水輪發(fā)電機在水泵工況運行過程中,由于地下廠房220 V直流II段智能監(jiān)控裝置長時間運行老化,裝置瞬時故障導(dǎo)致直流系統(tǒng)電壓超限。造成監(jiān)控系統(tǒng)1號機組現(xiàn)地控制單元CPU停止工作,1號機組跳閘停機。通過認(rèn)真分析研究決定對地下廠房220 V直流II段智能監(jiān)控裝置進行更換,更換后的裝置運行正常,最終徹底消除此隱患。為抽水蓄能電站今后的運行和設(shè)備維護方面提供了借鑒。

        水泵水輪發(fā)電機;直流;監(jiān)控裝置;故障

        1 電廠概況

        某抽水蓄能電站安裝4臺單機容量為250 MW的立軸單級混流可逆式水泵水輪發(fā)電機組,裝機總?cè)萘繛?00萬kW。電站上水庫設(shè)計有效庫容895.11萬m3,下水庫有效庫容895.11萬m3,額定水頭225 m。電站引水系統(tǒng)長度2 065.6/2 043.7 m,采用2管4機方式布置,設(shè)計年發(fā)電量13.382億kW·h,設(shè)計年抽水電量17.843億kW·h,年發(fā)電利用1338h,設(shè)計綜合效率75%。機組以II回220 kV出線接入某電網(wǎng),機組全部由該電網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)度,主要服務(wù)于該電網(wǎng),電站在系統(tǒng)中主要擔(dān)負(fù)調(diào)峰、填谷作用,兼有調(diào)頻、調(diào)相和緊急事故備用等功能。

        2 事件經(jīng)過

        2016年03月22日02:34,電站監(jiān)控系統(tǒng)報出地下廠房直流系統(tǒng)I段動力母線(現(xiàn)地為II段),“PWR BUS SECI VOLT A LIM2”(電壓超限2)及“PWR BUS SECI VOLT A LIM1”(電壓超限1)、1號機組現(xiàn)地控制單元UPS“BUSBAR INVERTER PWR2 FAULT”、1號機組“OSM PROCESSBUS FAULT”、1號機組“P/TOLMPROFIBUS PDR FAULT”、1號機組“UPS DC OVERVOLTAGE FAULT”、1號機組“UPS INVERTER FAULT”。

        1號機組現(xiàn)地控制單元柜顯示UPS逆變器故障、1號機組UPS母線過壓報警信息,1號機組緊急停機?,F(xiàn)地直流充電柜3內(nèi)智能監(jiān)控裝置上顯示“母線電壓超限”和“充電輸出超限”。

        1號機停機后匯報省調(diào)相關(guān)情況,申請2號機組抽水并網(wǎng)。檢查1號機停機流程和相關(guān)參數(shù)正常。

        運維人員切換1號機UPS供電至旁路。切換地下廠房直流系統(tǒng)由I、II段分段運行至I段帶I、II段運行,恢復(fù)地下廠房直流系統(tǒng)II段正常運行。

        3 處理過程

        3.1 情況梳理

        監(jiān)控系統(tǒng)有地下廠房220 V直流II段電壓超限報警,地下廠房220 V直流II段現(xiàn)地盤柜有電壓超限報警。

        1號機組現(xiàn)地控制單元LCU1 UPS故障與地下廠房220 V直流II段電壓超限故障同時出現(xiàn),應(yīng)該由地下廠房220 V直流II段電壓超限引起UPS切換,但UPS兩個逆變器未成功切換至旁路側(cè),負(fù)載短時失電,導(dǎo)致監(jiān)控系統(tǒng)CPU停電,最終導(dǎo)致1號機組跳機。

        3.2 問題排查

        首先,直流系統(tǒng)故障排查,根據(jù)監(jiān)控及現(xiàn)地報警信息判斷出地下廠房220 V直流II段動力母線電壓瞬時超限,瞬時最大值達(dá)到302 V DC,監(jiān)控系統(tǒng)上地下廠房220 V直流II段動力母線電壓高報警2電壓值為250 V DC,高報警1電壓值為270 V DC,地下廠房直流系統(tǒng)監(jiān)控裝置上動力母線電壓高超限設(shè)置值為260V,控制母線電壓高超限設(shè)置值為242V。

        其次,UPS故障排查:

        (1)現(xiàn)場主要報警信息如下:

        1)02:34:00 1號機組UPS報出1號機組逆變器故障。

        2)02:34:00 1號機組UPS報出1號機組母線過壓。

        3)02:34:39監(jiān)控硬件組態(tài)顯示CPU從啟動模式轉(zhuǎn)為運行模式。

        (2)根據(jù)以上信息判斷,此時1號機組監(jiān)控系統(tǒng)UPS控制柜輸出電源斷電,導(dǎo)致監(jiān)控系統(tǒng)CPU失電。

        3.3 確定故障點

        (1)此次故障是由于智能監(jiān)控裝置長時間運行設(shè)備老化導(dǎo)致模塊瞬時故障,充電機組高頻電源模塊的輸出電壓值超限,即地下廠房220 V直流II段動力母線電壓超限,隨之引起控制母線電壓也超限。

        (2)LCU1就地單元系統(tǒng)的逆變部分是由兩臺3 kVA的逆變器組成的串聯(lián)系統(tǒng)運行的,該逆變器正常工作的直流電壓范圍是185~280 V DC,當(dāng)直流輸入電壓大于280 V DC或小于185 V DC時,逆變器自動保護轉(zhuǎn)旁路運行(但要滿足旁路電壓在187~253 V AC的正常范圍內(nèi),即保證旁路電壓正常)。

        (3)其直流輸入電源是由LCU1就地單元系統(tǒng)的直流部分的3個220 V DC并聯(lián)的直流模塊和外部兩路直流屏并接供給。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)是外部直流屏故障致直流輸入電壓瞬間上升到290 V DC,導(dǎo)致兩臺逆變器同時保護轉(zhuǎn)旁路,逆變器轉(zhuǎn)旁路的時間小于8 ms。備用逆變器的輸出是接到主逆變器的旁路輸入端的,在備用逆變器切換過程中,主逆變器的旁路輸入電壓為0 V,主逆變器檢測旁路電壓輸入超出范圍,認(rèn)為電壓異常,轉(zhuǎn)換失敗,導(dǎo)致負(fù)載瞬間失電。

        3.4 處理步驟

        (1)對地下廠房220 V直流II段智能監(jiān)控裝置進行更換,更換后的裝置運行正常。

        (2)對1號機現(xiàn)地控制單元柜T1CRN01電源柜進行切換試驗,試驗結(jié)果無瞬時斷電現(xiàn)象,供電情況均正常。

        (3)對1號機現(xiàn)地控制單元柜T1CRN01逆變器進行檢查更換。

        (4)對1號機現(xiàn)地控制單元柜電源進行改造。

        1)直流部分

        ①將系統(tǒng)的直流輸入分為3個直流母排,直流母排1由系統(tǒng)的第1個整流模塊和外部1個直流屏提供輸入電源,然后供給備用逆變器直流電壓。

        ②第2個直流母排由系統(tǒng)的第2個、第3個整流模塊和外部的另1個直流屏提供電源,然后供給主逆變器直流電壓。

        ③第3個直流母排由第1和第2個直流母排提供電壓,然后供給系統(tǒng)的直流負(fù)載。

        ④直流母排1、直流母排2與直流母排3之間均有一組二極管,這樣直流母排1和直流母排2之間的電壓互不影響,直流母排1和直流母排2的電壓不會同時增大,不會導(dǎo)致兩個逆變器同時切換,可以避免切換失敗的發(fā)生。

        2)交流部分

        改造前的交流負(fù)載是由主逆變器逆變輸出帶負(fù)載,經(jīng)檢查確認(rèn)現(xiàn)場重要負(fù)載是雙路電源輸入的,現(xiàn)將有雙路電源輸入的負(fù)載改為一路電源由備用逆變器提供,另一路電源由主逆變器提供。

        4 原因分析

        (1)地下廠房220 V直流II段智能監(jiān)控裝置長時間運行老化,裝置瞬時故障導(dǎo)致直流系統(tǒng)電壓超限。

        (2)1號機組監(jiān)控系統(tǒng)UPS逆變器在直流電源供電母線超壓時,導(dǎo)致兩臺逆變器同時保護轉(zhuǎn)旁路,逆變器轉(zhuǎn)旁路的時間小于8 ms。備用逆變器的輸出是接到主逆變器的旁路輸入端的,在備用逆變器切換過程中,主逆變器的旁路輸入電壓為0 V,主逆變器檢測旁路電壓輸入超出范圍,認(rèn)為電壓異常,轉(zhuǎn)換失敗,導(dǎo)致負(fù)載瞬間失電。負(fù)載短時失電,導(dǎo)致監(jiān)控系統(tǒng)1號機組現(xiàn)地控制單元CPU停止工作。

        (3)運維人員日常檢查時維護檢查、試驗內(nèi)容不全,試驗方法有局限性,未能及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在的隱患。

        (4)設(shè)備更新改造計劃制定不及時,長時間運行的設(shè)備未能及時進行升級改造。

        (5)故障機理復(fù)原:地下廠房直流系統(tǒng)II段智能監(jiān)控裝置故障導(dǎo)致充電機組高頻電源模塊的輸出電壓值超限,即地下廠房220 V直流II段動力母線電壓超限,同時引起由動力母線調(diào)壓的控制母線電壓也超限。

        1號機組UPS正常由地下廠房直流系統(tǒng)的控制母線供電,由于控制母線電壓超限,導(dǎo)致1號機組母線過壓,引起1號機組逆變器故障。

        監(jiān)控硬件組態(tài)顯示CPU從啟動模式轉(zhuǎn)為運行模式。而逆變器故障后未能正確切換至旁路供電,導(dǎo)致1號機組監(jiān)控系統(tǒng)UPS控制柜輸出電源斷電,負(fù)載短時失電,監(jiān)控系統(tǒng)1號機組現(xiàn)地控制單元CPU停止工作,1號機組跳機。

        1號機組監(jiān)控系統(tǒng)UPS電源工作原理:

        (1)3路交流電源(2路取自廠用電、1路取自地區(qū)電源),分別給3個整流器供電,3個整流器通過整流分別給UPS控制柜內(nèi)的直流母線供電,廠內(nèi)直流系統(tǒng)也通過2路給UPS控制柜內(nèi)的直流母線供電,總共有5路電源給UPS控制柜內(nèi)的直流母線供電,用于逆變器直流電源。任何1路或多路正常供電,UPS直流母線均不會停電。

        (2)當(dāng)正常供電時,逆變器A3和A4從UPS柜中直流總線L+和L-取220V DC電源,經(jīng)過逆變,輸出220 V AC;兩個逆變器A3和A4互為熱備用(其中A4主用,A3備用)。

        (3)當(dāng)直流總線L+和L-直流電源故障(斷線或超壓)時,兩個逆變器會切至旁路運行(即交流電通過F38和F39分別通過旁路給交流輸出供電)。

        (4)如果直流超壓,超過242 V DC即會切換,最大耐壓值到達(dá)280 VDC。

        圖1 1號機組監(jiān)控系統(tǒng)逆變模塊

        5 暴露問題

        (1)地下廠房220 V直流系統(tǒng)、1號機組現(xiàn)地控制單元LCU1 UPS均沒有有效的抑制電壓瞬時超限的裝置,致使電壓瞬時超限直接影響直流系統(tǒng)及機組的穩(wěn)定運行。

        (2)直流系統(tǒng)、UPS檢修維護檢查、試驗內(nèi)容不全,試驗方法有局限性,未考慮到電壓突變對系統(tǒng)的影響。

        (3)運維人員對設(shè)備結(jié)構(gòu)、運行原理掌握不夠,對故障設(shè)備分析能力不足。

        6 防止對策

        為預(yù)防和控制同類缺陷再次發(fā)生而采取的技術(shù)措施、管理措施,以及舉一反三的排查和防控措施等見表1所示。

        表1

        7 結(jié)束語

        本文對某抽水蓄能電站水泵水輪發(fā)電機組在水泵工況運行過程中,由于設(shè)備更新改造計劃制定不及時,長時間運行的設(shè)備未能及時進行升級改造而發(fā)生的故障原因,進行認(rèn)真分析及相應(yīng)的檢查處理過程進行了介紹,可以看出,地下廠房220 V直流II段智能監(jiān)控裝置長時間運行老化,裝置瞬時故障導(dǎo)致直流系統(tǒng)電壓超限,同時引起由動力母線調(diào)壓的控制母線電壓也超限,導(dǎo)致1號機組現(xiàn)地控制單元柜顯示UPS逆變器故障、1號機組UPS母線過壓報警信息,1號機組緊急停機。針對此問題該電站立即采取了可靠措施盡早恢復(fù)了相關(guān)機組的運行,同時,切換1號機UPS供電至旁路。切換地下廠房直流系統(tǒng)由I、II段分段運行至I段帶I、II段運行,恢復(fù)地下廠房直流系統(tǒng)II段正常運行。通過近一段時間設(shè)備的運行情況看,取得了比較理想的效果。

        TV738

        B

        1672-5387(2017)12-0036-03

        10.13599/j.cnki.11-5130.2017.12.014

        2017-11-01

        董翰寧(1990-),男,助理工程師,從事抽水蓄能電站安全生產(chǎn)信息系統(tǒng)運行、維護、檢修工作。

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