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        提高高純正丁烷產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性的研究與實(shí)踐

        2017-12-25 03:33:52李春秀
        關(guān)鍵詞:異丁烷丁烷模擬計(jì)算

        李春秀

        中國(guó)石化中原油田分公司天然氣處理廠 (河南 濮陽(yáng) 457162)

        提高高純正丁烷產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性的研究與實(shí)踐

        李春秀

        中國(guó)石化中原油田分公司天然氣處理廠 (河南 濮陽(yáng) 457162)

        基于中原油田天然氣處理廠生產(chǎn)純度為99.93%異丁烷產(chǎn)品和99.00%的正丁烷產(chǎn)品的生產(chǎn)裝置的實(shí)際操作情況,建立工藝模型。模擬計(jì)算出生產(chǎn)純度為99.70%以上正丁烷產(chǎn)品,并保證異丁烷的產(chǎn)品為99.93%的工藝參數(shù)。根據(jù)模擬結(jié)果,進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試,最終確定了工藝參數(shù)。正丁烷塔底操作溫度由原來(lái)的75.70℃提高到75.83℃以上,關(guān)鍵點(diǎn)11層溫度提高到75.41℃以上,塔頂溫度控制在61.77℃以下,控制異丁烷塔進(jìn)料中不含n-C4H10,丁烷塔回流量增大到21m3/h以上,溫度控制在很小的波動(dòng)范圍內(nèi),最終生產(chǎn)出純度大于99.70%的高純正丁烷產(chǎn)品,并保證了異丁烷的產(chǎn)品質(zhì)量要求。

        高純正丁烷;模擬計(jì)算;現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試

        中國(guó)石化中原油田分公司天然氣處理廠丁烷廠屬于輕烴深加工連續(xù)性生產(chǎn)單位。該廠的丁烷分離裝置生產(chǎn)的產(chǎn)品有商品丁烷液化石油氣、工業(yè)用異丁烷[1]。2012年12月丁烷分離裝置增加了一座填料塔(T1S),增加了丁烷分離塔的精餾段,T2塔仍然用于提純異丁烷。工藝改進(jìn)提高了商品丁烷液化石油氣和工業(yè)用異丁烷的分離精度和產(chǎn)品純度。目前,工業(yè)用高純異丁烷的產(chǎn)品純度能夠保證在99.93%以上,商品正丁烷產(chǎn)品純度基本維持在99.00%左右,當(dāng)作液化氣銷售。2017年5月,油氣經(jīng)銷部通知,有客戶對(duì)高純正丁烷產(chǎn)品有所需求,并且有望長(zhǎng)期合作。為了打開(kāi)正丁烷產(chǎn)品市場(chǎng),并且不能降低異丁烷產(chǎn)品質(zhì)量,因此,開(kāi)展了純度99.70%以上正丁烷產(chǎn)品的研究開(kāi)發(fā)工作。

        隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展,計(jì)算機(jī)模擬技術(shù)得到了提高,化工模擬軟件在石油化工企業(yè)中得到廣泛應(yīng)用[2-5]。將模擬計(jì)算與實(shí)際生產(chǎn)相結(jié)合,在已有的研究成果基礎(chǔ)上[6],保證高純異丁烷產(chǎn)品質(zhì)量,優(yōu)化精餾分離過(guò)程,生產(chǎn)高純正丁烷產(chǎn)品,確定生產(chǎn)方案。

        裝置的混合丁烷原料來(lái)自于上游的第三氣體處理廠,原料中的組分為質(zhì)量分?jǐn)?shù)不高于1%的丙烷、約為34%異丁烷和65%正丁烷。工藝流程簡(jiǎn)圖如圖1所示。T1X塔和T1S塔在原理上相當(dāng)于一個(gè)完整的精餾塔,用于分離正丁烷和異丁烷,進(jìn)料口以上為精餾段,進(jìn)料口以下為提餾段。T1S塔頂采出濃度較高的異丁烷原料,含有少量丙烷,不含有正丁烷,塔底出料為99.00%以上的正丁烷產(chǎn)品,進(jìn)入商品丁烷液化石油氣產(chǎn)品罐。T2塔用于提純異丁烷,原料來(lái)自于T1塔頂?shù)某隽?,T2塔塔頂產(chǎn)品為丙烷異丁烷混合物,進(jìn)入液化氣罐,塔底產(chǎn)品為高純異丁烷,經(jīng)脫水后進(jìn)入高純異丁烷產(chǎn)品罐。

        圖1 工藝流程簡(jiǎn)圖

        生產(chǎn)過(guò)程中,為了保證產(chǎn)品進(jìn)入產(chǎn)品罐后的純度能達(dá)到銷售要求,產(chǎn)品出裝置的純度應(yīng)高于銷售的要求純度。實(shí)際生產(chǎn)中,要求異丁烷產(chǎn)品出裝置的純度達(dá)到99.99%,因此為了避免正丁烷富集,影響最終異丁烷產(chǎn)品質(zhì)量,生產(chǎn)過(guò)程中要求T2塔的進(jìn)料不含有n-C4H10。

        此次生產(chǎn)過(guò)程優(yōu)化的目的是通過(guò)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程控制參數(shù)的調(diào)整,既要使正丁烷產(chǎn)品純度達(dá)到99.70%以上,又要保證異丁烷產(chǎn)品出裝置時(shí)仍然是99.99%。

        根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程中T1X塔的塔底壓力為923 kPa(絕壓),在此壓力下,正丁烷的泡點(diǎn)為75.83℃,當(dāng)前的操作溫度只有75.70℃左右,因此操作溫度較低。通過(guò)提高塔底溫度[7],控制相應(yīng)的工藝參數(shù),可以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。

        1 生產(chǎn)過(guò)程的優(yōu)化

        T1X塔和T1S塔的塔身分別平均分配有6個(gè)(共12個(gè))溫度監(jiān)測(cè)點(diǎn)聯(lián)結(jié)至中控室DCS系統(tǒng),通過(guò)模擬計(jì)算確定關(guān)鍵溫度監(jiān)測(cè)點(diǎn)的溫度,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試,以此確定生產(chǎn)高純正丁烷的參數(shù)控制方案,模擬的原料組分含量如表1所示。

        表1 原料組分含量

        根據(jù)生產(chǎn)裝置的現(xiàn)有條件,運(yùn)用工程模擬軟件建立了工藝生產(chǎn)模型,按照產(chǎn)品純度要求,對(duì)T1塔進(jìn)行了模擬計(jì)算,模擬計(jì)算結(jié)果如下。

        1.1 T1塔回流量的確定

        在進(jìn)料量為2.8 m3/h,操作壓力為911 kPa(絕壓)的條件下,控制塔底溫度為泡點(diǎn)溫度75.83℃,控制塔正丁烷含量為99.70%,以回流量為變量,模擬出正丁烷在塔頂?shù)暮咳绫?所示。

        由表2可以看出,隨著回流量的增加,T1S塔頂正丁烷的含量逐漸降低,當(dāng)回流量大于21 m3/h時(shí),塔頂正丁烷含量為0,可以滿足生產(chǎn)要求。

        1.2 T1塔操作溫度的確定

        在進(jìn)料量為2.8 m3/h,操作壓力為911 kPa(絕壓),回流比分別為21、22、23、24、25、26 m3/h的條件下,以第十一個(gè)溫度監(jiān)測(cè)點(diǎn)的溫度為變量,進(jìn)行模擬計(jì)算,塔頂和塔底正丁烷含量的模擬計(jì)算結(jié)果如表3所示。

        表2 塔頂正丁烷含量隨回流量的變化

        由表3可以看出,T1塔底溫度基本維持在75.83℃左右,在回流量不變的條件下,隨著11層溫度的增加,正丁烷的含量在塔底和塔頂兩處逐漸增加。當(dāng)11層溫度控制在75.41℃以上時(shí),塔底正丁烷的純度在99.70%以上;當(dāng)T1S塔頂溫度高于61.77℃時(shí),塔頂正丁烷的含量高于0.00%。因此,若要保證正丁烷的純度在塔頂和塔底都達(dá)到要求,必須控制塔底溫度在75.83℃以上,11層溫度控制在75.41℃以上,同時(shí)塔頂溫度不能超過(guò)61.77℃。

        1.3 T2塔參數(shù)的確定

        由于在高純異丁烷提純過(guò)程中,n-C4H10含量是影響高純異丁烷純度的關(guān)鍵因素,控制T2塔進(jìn)料中不含有正丁烷,則對(duì)T2塔塔底產(chǎn)品中i-C4H10純度沒(méi)有影響,因此T2塔不用改變操作參數(shù),應(yīng)用平時(shí)生產(chǎn)過(guò)程的工藝參數(shù)即可。

        2 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試

        綜合上述可行性分析,要生產(chǎn)純度99.70%以上的高純正丁烷,必須精確控制T1塔塔底和塔頂溫度,也就是說(shuō)只有兩塔的熱量來(lái)源導(dǎo)熱油爐燃燒穩(wěn)定,才能保證熱油溫度的穩(wěn)定,從而穩(wěn)定兩塔的操作溫度。因此,如果導(dǎo)熱油爐不能為精餾提供穩(wěn)定熱源,容易導(dǎo)致T1塔塔底溫度產(chǎn)生波動(dòng)。提高導(dǎo)熱油爐的出口溫度,由原來(lái)的115℃提高到118℃,以保證再沸器換熱能夠達(dá)到要求。通過(guò)優(yōu)化T1塔的運(yùn)行參數(shù),精確控制T1塔塔底溫度才能保證塔底出料中正丁烷純度達(dá)到99.70%以上的目標(biāo),同時(shí)T1S塔塔頂出料中不含正丁烷,以保證異丁烷產(chǎn)品出料中純度達(dá)到99.99%。

        為了便于調(diào)整溫度梯度,避免原料處理量的波動(dòng)引起塔底溫度的波動(dòng)。首先根據(jù)每天的原料處理量,選擇平均處理量值作為試驗(yàn)值,固定處理量為2.8 m3/h;然后逐漸提高塔底溫度,以11層溫度為主要溫度參照點(diǎn),使溫度提高到75.41℃以上,控制塔頂溫度在61.77℃以下,T1塔的回流量設(shè)定為22 m3/h,循環(huán)量根據(jù)實(shí)際T1S塔底的液位需要,適量調(diào)節(jié),以維持精餾塔平穩(wěn)運(yùn)行。當(dāng)各項(xiàng)控制參數(shù)達(dá)到目標(biāo)值并穩(wěn)定維持3 h后,化驗(yàn)分析正丁烷產(chǎn)品純度,得到如表4所示的溫度與正丁烷純度的對(duì)應(yīng)結(jié)果。

        從表4中可以看出,當(dāng)回流量為22 m3/h時(shí),控制塔底溫度在75.83℃以上,隨著11層溫度的升高,正丁烷產(chǎn)品純度是增加的,當(dāng)11層溫度達(dá)到75.41℃時(shí),正丁烷純度達(dá)到了99.70%,并且11層的溫度與正丁烷純度的對(duì)應(yīng)關(guān)系與模擬計(jì)算的理論數(shù)據(jù)基本一致,證明該操作方案是可行的。

        另一方面,從表3中可以看出,隨著回流量的增加,塔底11層溫度可調(diào)整的溫度范圍增大,精餾塔的運(yùn)行較穩(wěn)定。但是會(huì)增加精餾塔的能量消耗,生產(chǎn)中應(yīng)該根據(jù)實(shí)際操作要求和能耗要求選擇合理的回流量。

        表3 正丁烷含量隨T1溫度和回流量的變化

        3 結(jié)論

        1)在保證99.99%異丁烷質(zhì)量的前提下,利用軟件模擬計(jì)算出生產(chǎn)純度99.70%以上正丁烷工藝參數(shù)。

        表4 正丁烷產(chǎn)品純度對(duì)應(yīng)的關(guān)鍵點(diǎn)溫度

        2)依據(jù)模擬計(jì)算的結(jié)果,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試,最終確定了在現(xiàn)有裝置下生產(chǎn)純度為99.70%以上正丁烷的一套工藝參數(shù),并保證了異丁烷塔底產(chǎn)品純度依然是99.99%。工藝條件為:高純異丁烷提純塔進(jìn)料中不含有正丁烷,丁烷分離塔回流量大于21 m3/h,T1X塔底溫度控制在75.83℃以上范圍內(nèi),精確控制第11層溫度監(jiān)測(cè)點(diǎn)溫度在75.41℃以上,嚴(yán)格控制T1S塔頂溫度不超過(guò)61.77℃。

        3)為保證生產(chǎn)純度99.99%異丁烷和純度為99.70%以上的正丁烷的工藝條件,需要提高加熱爐的出口溫度至118℃,確保熱源穩(wěn)定。

        [1]張世譽(yù),郭小柱,楊 波.高純異丁烷生產(chǎn)過(guò)程優(yōu)化[J].石油煉制與化工,2010,41(6):68-71.

        [2]孫 靜.二元混合物連續(xù)精餾裝置的研究[J].科技資訊,2007(35):218-219.

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        [6]戴海林,李文濤,徐東梅,等.提高正異丁烷分餾精度研究及工業(yè)應(yīng)用[J].現(xiàn)代化工,2013,33(6):134-135.

        [7]夏 青,陳常貴.化工原理(下冊(cè))[M].天津:天津大學(xué)出版社,2005:1-69.

        Based on the actual operation of the production equipment with which isobutane product of purity 99.93%and n-butane product of purity 99.00%were produced in Zhongyuan Oilfield Natural Gas Processing Factory,the process model was established,and the process parameters for the production of n-butane products of purity over 99.70%and the ensurement of the purity 99.93%of isobutane product were obtained by simulation calculation.According to the simulation result,field debugging was finished and the process parameters were determined finally.The bottom operating temperature of n-butane tower is increased from 75.70℃ to above 75.83℃,the elenventh layer temperature of the tower is over 75.41℃,which is a key point,and the tower top temperature is controlled below 61.77℃.It is ensured that there is no n-C4H10in the feedstock of isobutane tower,and the back flow of the tower is increased to more than 21m3/h.Temperature is controlled in a small fluctuation range.Ultimately high purity butane products whose purity is higher than 99.70%were produced,and the quality of isobutane product is guaranteed.

        high purity n-butane;simulation calculation;field debugging

        李春秀(1987-),女,碩士,現(xiàn)主要從事天然氣處理及輕烴回收的生產(chǎn)及研究工作。

        尉立崗

        2017-09-08

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